常淑華
(兗礦新疆煤化工有限公司,新疆 烏魯木齊 830011)
兗礦新疆煤化工有限公司熱電車間有3臺(tái)220t/h煤粉鍋爐,配套4臺(tái)鍋爐給水泵(三開(kāi)一備),其中3臺(tái)為定速泵,1臺(tái)為調(diào)速泵,均系重慶水泵廠制造。2臺(tái)低壓除氧器、3臺(tái)高壓除氧器并聯(lián)布置在框架15m層,鍋爐給水泵并聯(lián)布置在框架0m層;高壓除氧器工作壓力0.49MPa、工作溫度158℃、溶解氧含量≤7 μg/L,高壓除氧器除氧水進(jìn)入鍋爐給水泵加壓至15.5MPa后,送入省煤器入口集箱,作為鍋爐上水使用。鍋爐給水泵在原始訂貨初期對(duì)機(jī)械密封(簡(jiǎn)稱機(jī)封)沒(méi)有特別要求,4臺(tái)鍋爐給水泵機(jī)封采用的是Plan32沖洗方案,用脫鹽水冷卻機(jī)封,冷卻水進(jìn)入鍋爐給水泵隨除氧水一起進(jìn)入鍋爐作為鍋爐給水使用。高壓自平衡鍋爐給水泵性能參數(shù)見(jiàn)表1。
(1)鍋爐給水泵機(jī)封采用重慶水泵廠提供的Plan32沖洗方案,即采用冷脫鹽水作為泵體的密封水對(duì)機(jī)封進(jìn)行清洗冷卻。實(shí)際運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)大量未經(jīng)除氧處理的密封水由機(jī)封竄入泵體,并隨泵內(nèi)工質(zhì)進(jìn)入鍋爐,由此導(dǎo)致鍋爐給水溶解氧長(zhǎng)期高于工藝指標(biāo)7μg/L。而鍋爐給水中溶解氧偏高,會(huì)加劇鍋爐管壁金屬的氧腐蝕,縮短鍋爐的安全使用壽命,長(zhǎng)此以往會(huì)引起鍋爐爆管,存在巨大的安全隱患。為降低鍋爐給水溶解氧,日常運(yùn)行中不得不采用加大除氧劑投入量的方式。但眾所周知鍋爐給水溶解氧主要是靠熱力除氧去除的,化學(xué)除氧只是作為輔助手段去除熱力除氧未除盡殘余溶解氧或系統(tǒng)波動(dòng)以及異常情況下的少量溶解氧,此舉增加了水處理劑(除氧劑)的消耗,增加了蒸汽的生產(chǎn)成本,卻仍不能將鍋爐給水溶解氧降至7μg/L以下。
表1 高壓自平衡鍋爐給水泵性能參數(shù)
(2)鍋爐給水泵正常運(yùn)行中有1臺(tái)備用,由于脫鹽水作為機(jī)封冷卻水進(jìn)入泵體,導(dǎo)致備用鍋爐給水泵無(wú)法處于暖泵狀態(tài),造成當(dāng)運(yùn)行中1臺(tái)鍋爐給水泵故障或出口母管壓力低時(shí)備用鍋爐給水泵無(wú)法立刻聯(lián)鎖啟動(dòng),影響鍋爐上水。
鍋爐給水泵機(jī)封原始設(shè)計(jì)采用機(jī)封沖洗方案Plan32,這種沖洗方案的弊端前述已詳細(xì)介紹,在不更換機(jī)封的情況下,無(wú)法通過(guò)改造解決問(wèn)題。
鍋爐給水泵填料密封在早期設(shè)備中使用過(guò),效果遠(yuǎn)不如機(jī)封,現(xiàn)在均已被機(jī)封取代,鍋爐給水泵原始設(shè)計(jì)采用的是機(jī)封,也無(wú)法再更換成填料密封。
用循環(huán)水冷卻鍋爐給水泵機(jī)封,冷卻水從機(jī)封一端進(jìn)入另一端出來(lái),冷卻水只作為冷卻機(jī)封使用,不進(jìn)入泵體,不僅能夠使給水溶解氧含量、備泵聯(lián)鎖啟動(dòng)不受影響,而且用循環(huán)水作為機(jī)封冷卻水比用脫鹽水作為冷卻水更經(jīng)濟(jì)。這種機(jī)封方式是最佳選項(xiàng),但由于設(shè)備已經(jīng)制造成型,高壓自平衡泵不能使用此種機(jī)封。
奎屯錦疆化工有限公司(簡(jiǎn)稱錦疆化工)鍋爐給水泵與我公司的鍋爐給水泵均采自重慶水泵廠,規(guī)格型號(hào)相近,其試車及運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)過(guò)同樣的問(wèn)題,鍋爐給水溶解氧超標(biāo),即使加入大量除氧劑也無(wú)法解決問(wèn)題。為此,錦疆化工對(duì)鍋爐給水泵機(jī)封水系統(tǒng)進(jìn)行了如下改造:鍋爐給水泵在訂貨初期泵體上留出水口,處于第一級(jí)后,將壓力1.0MPa、135℃左右的除氧水從預(yù)留出水口抽送入冷卻器,經(jīng)循環(huán)水冷卻至70℃以下再返回作為機(jī)封水使用。改造后,鍋爐給水溶解氧指標(biāo)合格,運(yùn)行效果非常好。
錦疆化工鍋爐給水泵在泵體上留有預(yù)留出水口,循環(huán)冷卻水已接至鍋爐給水泵處,便于接管用循環(huán)冷卻水冷卻機(jī)封用除氧水,僅需改造密封冷卻水系統(tǒng)即可,機(jī)封不變。而我公司鍋爐給水泵泵體上沒(méi)有預(yù)留出水口,且全廠循環(huán)冷卻水距此較遠(yuǎn),因此改造條件不如錦疆化工有優(yōu)勢(shì)。
經(jīng)廠家推薦,我公司鍋爐給水泵機(jī)封最終決定采用Plan23(簡(jiǎn)稱PL23)沖洗方案進(jìn)行改造。沖洗方案Plan23是自沖洗方案,沖洗和冷卻機(jī)封的介質(zhì)為泵自身輸送的介質(zhì)(除氧水),泵輸送的介質(zhì)在泵旋轉(zhuǎn)的離心力和機(jī)封泵效環(huán)的作用下從機(jī)封沖洗液出口進(jìn)入換熱器內(nèi),經(jīng)換熱器冷卻后再通過(guò)機(jī)封沖洗液進(jìn)口進(jìn)入機(jī)封,對(duì)機(jī)封進(jìn)行冷卻和沖洗,如此循環(huán)冷卻,但需要更換機(jī)封沖洗方案原則性確定后,考慮到除氧水溫度高達(dá)158℃,如采用循環(huán)水冷卻,一般循環(huán)水冷卻介質(zhì)溫度不超過(guò)80℃,易結(jié)垢,于是決定采用原設(shè)計(jì)一路脫鹽水作為冷卻介質(zhì)冷卻機(jī)封用除氧水,這樣改造工程量小,水質(zhì)清潔不結(jié)垢,冷卻后的脫鹽水回到疏水箱回收利用。
將原來(lái)的機(jī)封更改為采用沖洗方案Plan23的機(jī)封,即需要新采購(gòu)與原沖洗方案機(jī)封安裝尺寸完全一致的沖洗方案Plan23的機(jī)封。
鍋爐給水泵機(jī)封沖洗方案Plan23如圖1所示。該改造方案需要增加機(jī)封水換熱系統(tǒng)、換熱系統(tǒng)與機(jī)封連接的管線、換熱器支架及連接緊固件,即需要新采購(gòu)換熱器(結(jié)構(gòu)示意如圖2),并現(xiàn)場(chǎng)配作換熱系統(tǒng)管線、各連接用管線、換熱器支架及緊固件。
圖1 鍋爐給水泵機(jī)封沖洗方案Plan23示意圖
圖2 換熱器結(jié)構(gòu)示意圖
新采購(gòu)的換熱器結(jié)構(gòu)示意圖中,CI為換熱器冷卻水進(jìn)口;CO為換熱器冷卻水出口;MI是機(jī)封沖洗液進(jìn)口(與圖1中的機(jī)封沖洗液出口連接),讓通過(guò)機(jī)封泵效環(huán)送出的機(jī)封沖洗液(除氧水)進(jìn)入換熱器進(jìn)行冷卻;MO為機(jī)封沖洗液出口(與圖1中的機(jī)封沖洗液進(jìn)口連接),讓通過(guò)換熱器冷卻后的機(jī)封沖洗液(除氧水)進(jìn)入機(jī)封內(nèi);D為換熱器排液口。
鍋爐給水泵機(jī)封采用沖洗方案Plan23進(jìn)行改造,1套機(jī)封需要配帶1臺(tái)換熱器,1臺(tái)換熱器需要2~3m3/h的冷卻水量,冷卻水溫度應(yīng)不大于30℃,冷卻水壓力0.2~0.4MPa。每臺(tái)鍋爐給水泵均需要更換2套機(jī)封,則4臺(tái)鍋爐給水泵需要配套8套機(jī)封、8臺(tái)換熱器,所需的冷卻水量為3×8=24t/h(4臺(tái)鍋爐給水泵三開(kāi)一備,熱備泵也需冷卻水——鍋爐給水泵處于備用狀態(tài)時(shí)其入口閥是打開(kāi)的,用冷卻水冷卻機(jī)封,防止機(jī)封長(zhǎng)時(shí)間受熱而壽命縮短或損壞),冷卻介質(zhì)采用冷脫鹽水,冷脫鹽水壓力1.2MPa、溫度30℃(訂貨時(shí),提高換熱器設(shè)計(jì)壓力,按冷脫鹽水壓力1.2MPa進(jìn)行設(shè)計(jì)),換熱后的熱脫鹽水回送至疏水箱,經(jīng)疏水泵打到低壓除氧器。
改造后,鍋爐給水泵機(jī)封水系統(tǒng)于2015年6月投用,使用至今的運(yùn)行狀況表明,此次改造非常成功,徹底解決了鍋爐給水溶解氧超標(biāo)、備泵無(wú)法聯(lián)鎖啟動(dòng)的問(wèn)題,系統(tǒng)長(zhǎng)期存在的隱患得到有效解決,保證了煤粉鍋爐的安全、穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)減少了水處理劑(除氧劑)的消耗量,有效降低了蒸汽的生產(chǎn)成本,并減輕了員工的工作量。