彭 亮,林景尚,林 敏,朱承寶,李 鑫
(1.長沙礦山研究院有限責任公司, 湖南 長沙 410012; 2.安徽省廬江龍橋礦業(yè)有限公司,安徽 廬江縣 231500; 3.青海大柴旦礦業(yè)有限公司, 青海 海西州 816201)
安徽省廬江龍橋礦業(yè)有限公司龍橋鐵礦位于安徽省廬江縣城東南方向25 km 處的龍橋村。礦區(qū)北距龍橋鎮(zhèn)4 km、合肥132 km,北東距巢湖市78 km,東南距銅陵市90 km,廬江至磚橋公路經過礦區(qū),交通十分便利。礦山始建于2002年10月,設計礦山生產能力為100萬t/a,2005年底投產,2007年達產。設計開采范圍內保有資源儲量9381.8 萬t,TFe 品位40.72%,mFe 品位32.89%,S 品位2.62%,Cu 品位0.09%。二期采選規(guī)模將達到300 萬t/a,最終產品為鐵精礦131.73 萬t/a、銅精礦0.78 萬t/a 及硫精礦9.18 萬t/a。
龍橋鐵礦于2012年建成與100萬t/a采選能力相匹配的全尾砂膠結充填系統(tǒng),充填站位于東風井附近,設計料漿輸送能力80~100 m3/h,充填能力762 m3/d, 25萬m3/a。新建充填站已經運行,期間龍橋鐵礦使用的膠凝材料為自產的一種膠凝材料,出現充填強度及水渣來源質量不穩(wěn)定等問題,往往直接影響充填體強度及成本,為了進一步降低成本,特對現有膠凝材料進行檢驗并在實驗室開發(fā)了幾種膠凝材料,對幾種新型膠結劑進行對比性試驗研究,以找出一種充填效果和經濟效益都比較好的膠凝材料。
充填體質量與膠凝材料性質息息相關,并且膠凝材料的添加量直接決定了充填成本的高低,據考察發(fā)現龍橋鐵礦膠凝材料生產過程中,出現水渣質量不穩(wěn)定等問題,最終導致充填體強度波動大,充填成本增加。因此本次試驗的目的主要有:
(1) 對龍橋鐵礦現場膠凝材料與全尾砂進行強度配比試驗,研究現有膠結劑與全尾砂的結合性能;
(2) 對開發(fā)的新型膠凝材料進行對比性試驗研究,通過對比試驗驗證新型膠凝材料與全尾砂的結合性能。
2017年11月18日~2017年11月23日,在龍橋鐵礦現場完成對全尾砂、膠凝材料的取樣工作,膠凝材料取樣地點為現龍橋鐵礦膠結劑廠,采集的樣品運抵長沙礦山研究院有限責任公司充填實驗室后,對尾砂料漿分別進行烘干脫水,混合均勻。
全尾砂采樣于2017年11月23日,在充填站充填作業(yè)過程中,每隔80~90 min,分4個時間段(9:30, 10:50, 12:20, 13:40),分別取濃密機底流尾砂料漿2桶,共計8桶,尾砂料漿總重約400 kg。
2017年11月20日~23日,在龍橋鐵礦膠結劑廠共采集4種物料,分別是:
(1) 膠結劑成品:20 kg;
(2) 母料(添加劑):10 kg;
(3) 舊水渣灰料(磨細后樣品):10 kg;
(4) 新采購水渣原料(11月21日采購) :100 kg。
3.1.1 物理性質實驗
本次物理性質試驗主要測試全尾砂的比重、容重、孔隙率等參數,另外對龍橋膠固粉成品比重也進行測定,以計算全尾砂料漿容重與濃度對照,結果見表1。另外實驗室采用MASTERSIZER 2000型激光衍射粒度分析儀測定粒度分布。本次試驗主要是對全尾砂進行粒度分布測定。實驗結果見表2。
表1 物理性質試驗結果
表2 全尾砂粒度測定試驗結果
3.1.2 化學性質實驗
充填材料中的各種化學成分及其含量對充填體強度有一定的影響,本次試驗主要測定全尾砂與母料的化學成分,測定結果如表3所示。
表3化學成分測定結果/%
充填材料TFeSiO2Al2O3MgOCaO全尾砂113.7834.978.435.668.28母料/10.441.762.5235.85充填材料SCuNa其他全尾砂11.270.035/27.575母料//0.07149.36
3.1.3 試驗結果分析
根據以上實驗室試驗數據可以得出:
(1) 充填物料中,堿性環(huán)境對于充填體后期強度增長較為有利,通常采用“堿度系數”M來衡量物料之間的堿性程度(M>1,為堿性;M<1,為酸性),M=(CaO+ MgO)/(Al2O3+SiO2)。
(2) 全尾砂 Al2O3、S含量增加,而CaO與MgO的含量皆降低,經計算3種物料的堿度系數分別為:全尾砂為0.321; 2014年全尾砂為0.498;母料為3.145。
因此全尾砂的酸性增加,對充填體后期強度產生負面影響,母料的堿度系數較高,達3.145。
(3) 全尾砂的TFe的含量較高,所以可以解釋全尾砂的比重也比之前取的尾砂(2.7)大。
3.2.1 試驗方案
根據尾砂性質及相關經驗,初步配制出4種類型新型膠結劑分別進行強度配比試驗,具體方案如下:
(1) 充填料:新型膠結劑1+全尾砂2;
(2) 充填料:新型膠結劑2+全尾砂2;
(3) 充填料:新型膠結劑3+全尾砂2;
(4) 充填料:新型膠結劑4+全尾砂2;
(5) 充填料:龍橋膠結劑+全尾砂2。
料漿濃度64%、齡期3, 7, 28 d,灰砂比1∶4,1∶6, 1∶8, 1∶12, 1∶15。
3.2.2 試驗結果
充填強度試驗結果見圖1~圖5,另外測定了新型膠結劑3+全尾砂各配比條件下充填料漿的泌水率、沉縮率等參數,結果如表4所示。
圖1 灰砂比1∶4時各膠凝劑強度增長曲線
圖2 灰砂比1∶6時各膠凝劑強度增長曲線
圖3 灰砂比1∶8時各膠凝劑強度增長曲線
圖4 灰砂比1∶12時各膠凝劑強度增長曲線
圖5 灰砂比1∶15時各膠凝劑強度增長曲線
序號編號灰砂比質量濃度/%泌出水重/g沉縮體積/mL泌水率/%沉縮率/%11224-0121224-0231224-031∶46236.859.710.3010.406423.141.06.707.146616.625.90.004.5141224-0451224-0561224-061∶6623335.19.106.116423.727.86.764.846612.817.93.803.1271224-0781224-0891224-091∶86244.649.312.368.596424.331.66.985.51660.1-20.14.953.50
根據試驗強度結果可知:
(1) 所研發(fā)的4種膠結劑中,試塊強度增長快慢依次為:新型膠結劑3>新型膠結劑4>新型膠結劑2>新型膠結劑1,從各灰砂比強度對比情況來看,新型膠結劑3與龍橋膠固粉成品相當。
(2) 新型膠結劑3+全尾砂,當灰砂比為1∶4~1∶6時,28 d強度值為2.1~3.91 MPa,當灰砂比為1∶8~1∶15時,28 d強度值為0.334~1.326 MPa。
(3) 從整體來看,在低灰砂比時所研發(fā)的4種膠結劑強度增長較龍橋膠結劑成品要快、強度略高。
(4) 新型膠結劑3+全尾砂的充填料漿中,各濃度充填體泌水率、結石率分別為:1∶4時,泌水率為0%~10%、結石率為90%~96%;1∶6時,泌水率為4%~9%、結石率為94%~97%;1∶8時,泌水率為5%~12%、結石率為91%~96%。
從試驗數據可得膠結劑3比龍橋膠結劑成品的充填料漿泌水率低、結石率略高,整體膠結性能更好。
根據本次充填材料實驗室試驗研究結果,可以得出以下結論及建議:
(1) 初步所選的幾種膠結劑中,新型膠結劑3的充填體強度最好,強度與現有龍橋鐵礦膠固粉成品相當,灰砂比為1∶6時充填體強度均可滿足采礦方法要求,但新型膠結劑3比龍橋膠結劑成品的充填料漿泌水率低、結石率略高,整體膠結性能更好。
(2) 針對目前礦山的尾砂性質變化,給出以下幾點建議:一是改善水渣質量與提高膠固粉生產過程中配比的準確性,可以改善最終膠固粉質量,提高充填體強度;二是由于尾砂、膠固粉比重發(fā)生變化,可對目前充填站自動控制相關參數進行重新調整和儀表校正,以使灰砂比配比準確;三是根據現場考察發(fā)現,在實際充填過程中濃密機底流尾砂粒度分布不均,剛開始放砂時粒度較粗,充填到最后尾砂開始變細,另外,充填濃度值與充填倍線、充填流量、灰砂比等都有一定關系,所以充填濃度須根據現場實際情況,在保證流動性前提下盡量提高(塌落度值≥27 cm),以最終改善充填體強度。