文_付志華 楊成龍
1.重慶杰潤科技有限公司;2.重慶昆頂環(huán)??萍加邢薰?/p>
垃圾中轉(zhuǎn)站是進(jìn)行城市垃圾收集處理的重要樞紐,是連接垃圾產(chǎn)生源和末端處理系統(tǒng)的樞紐。重慶一區(qū)縣垃圾中轉(zhuǎn)站轉(zhuǎn)運(yùn)量150~200t/d,每天產(chǎn)生滲濾15~20m3,經(jīng)壓榨后運(yùn)輸至鄰近區(qū)縣垃圾焚燒廠處理。該中轉(zhuǎn)站滲濾液設(shè)計(jì)處理能力為20m3/d,設(shè)計(jì)進(jìn)水、出水水質(zhì)見表1。出水水質(zhì)執(zhí)行《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T31962-2015)(GB8978-1996)A級標(biāo)準(zhǔn),總氮不作要求。一年的運(yùn)行實(shí)踐表明,該工藝運(yùn)行穩(wěn)定,出水水質(zhì)好。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)水、出水水質(zhì)
中轉(zhuǎn)站垃圾滲濾液成分復(fù)雜,污染物濃度高且隨不同時(shí)間有較大波動(dòng),產(chǎn)生量隨季節(jié)變化波動(dòng)較大[1],需采取切合實(shí)際、有效的工藝路線。本工程采用的工藝流程見圖1所示。
圖1 中轉(zhuǎn)站垃圾滲濾液處理工藝流程
該項(xiàng)目設(shè)計(jì)工藝包括收集池、UBF厭氧池、A/O+MBR系統(tǒng)。垃圾壓榨產(chǎn)生的垃圾滲濾液經(jīng)過人工濾網(wǎng)攔截細(xì)小浮渣后進(jìn)入收集池,池內(nèi)設(shè)攪拌以防止懸浮物沉淀。用泵將收集池內(nèi)滲濾液提升至UBF厭氧池內(nèi),經(jīng)厭氧生物處理后自流進(jìn)入A/O+MBR系統(tǒng)。系統(tǒng)由反硝化、硝化和外置管式超濾膜組成,有效地去除有機(jī)污染物及生物脫氮,出水達(dá)標(biāo)排入管網(wǎng)。
UBF厭氧池與A/O+MBR系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥量少,濃度較高,直接排入垃圾車內(nèi)外運(yùn)焚燒處理。
收集中轉(zhuǎn)站滲濾液,調(diào)質(zhì)調(diào)量,兼做事故池。收集池1座,尺寸5.6m×7.8m×5m,地下式鋼砼,有效容積174m3。池內(nèi)設(shè)潛水?dāng)嚢铏C(jī),防止懸浮物沉淀,同時(shí)在池內(nèi)投加堿液將pH調(diào)整至7~8,以保證厭氧處理效果。
通過厭氧反應(yīng),COD得到大幅度的降解,部分難生化難降解有機(jī)物被水解酸化,含氮有機(jī)物被氨化。UBF厭氧池、反硝化池和硝化池三池合并加工,鋼結(jié)構(gòu),池體布置見圖2。UBF厭氧池內(nèi)廢水利用硝化池的熱量保持反應(yīng)溫度在32℃以上,維持中溫厭氧狀態(tài)。UBF厭氧池1座,尺寸Φ4.5m×12.0m,有效水深11m,鋼結(jié)構(gòu)。有效容積175m3,中上部填料高度3m,設(shè)計(jì)出水COD8000mg/L,設(shè)計(jì)容積負(fù)荷4.8kgCOD/(m3·d)。采用回流循環(huán)攪拌,間歇進(jìn)水,多點(diǎn)布水,定點(diǎn)排泥方式,沼氣高空直接外排。
圖2
反硝化池,為缺氧狀態(tài),內(nèi)設(shè)有潛水?dāng)嚢铏C(jī),硝化池混合液中的NO3-N在反硝化菌的作用下利用原廢水中的含碳有機(jī)物作為碳源物質(zhì)在反硝化池中進(jìn)行反硝化反應(yīng)。反硝化池1座,總高10m,有效水深8m,鋼結(jié)構(gòu)。有效容積71m3,污泥濃度20g/L,設(shè)計(jì)反硝化負(fù)荷0.035kgTN/(KgMLSS·d)。
硝化池采用射流曝氣,通過高濃度高活性的好氧微生物的作用,污水中的大部分有機(jī)污染物在硝化池降解,氨氮在硝化菌作用下氧化為硝酸鹽。硝化池1座,總高10m,有效水深8m,鋼結(jié)構(gòu)。有效容積118m3,污泥濃度20g/L,設(shè)計(jì)有機(jī)負(fù)荷 0.07kgCOD/(KgMLSS·d)。
射流曝氣鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量為3.01m3/min,功率11kW,帶變頻器;射流泵流量45m3/h,功率3kW。硝化反應(yīng)消耗堿度,及時(shí)投加堿液保證硝化池pH維持在6.5以上,以保證硝化反應(yīng)高效進(jìn)行。
用于硝化池廢水泥水分離。膜品牌:德國MEMOS;過濾方式:錯(cuò)流過濾;膜材質(zhì):PVDF;膜孔徑30nm;總膜面積:30m2;有效工作時(shí)間:12h;膜通量:56L/m2·h;循環(huán)泵流量50m3/h,功率15kW。
UBF厭氧池接種污泥來自城市污水處理廠消化污泥,接種后逐步提高進(jìn)水容積負(fù)荷。經(jīng)過50天調(diào)試,達(dá)到15m3/d處理量,產(chǎn)氣量較大,COD去除率達(dá)到70%左右,揮發(fā)性脂肪酸(VFA)低于1200mg/L,厭氧調(diào)試成功。半年后,UBF厭氧池中部污泥濃度達(dá)到30g/L以上。有外側(cè)硝化池與反硝化池的保溫、加溫效果,厭氧池水溫基本維持在32℃以上,極端寒冷天氣有小幅度降低。
A/O池接種污泥來自城市污水處理廠A/O池生化污泥,該污泥硝化細(xì)菌與反硝化細(xì)菌數(shù)量大,活性高,調(diào)試啟動(dòng)快。污泥接種完成后,系統(tǒng)開始接收滲濾液,進(jìn)行帶負(fù)荷調(diào)試,開始逐步提高進(jìn)水負(fù)荷與曝氣量。經(jīng)過38天培養(yǎng),A/O污泥基本成熟,污泥濃度維持在20g/L以上,微生物活性高,生物相好,出水COD濃度在300~400mg/L之間,氨氮<10mg/L,A/O系統(tǒng)調(diào)試成功。
A/O系統(tǒng)水泵和鼓風(fēng)機(jī)提供的熱量和生化反應(yīng)釋放的熱量,可維持A/O池溫度在35℃以上,極端炎熱天氣升到38℃以上,對生化處理有一定影響。當(dāng)水溫超過38℃時(shí),停止進(jìn)水與鼓風(fēng)機(jī)曝氣,降溫后再恢復(fù)。
外置管式超濾裝置先進(jìn)行清水清洗調(diào)試后,再進(jìn)硝化池廢水進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試。
整個(gè)系統(tǒng)經(jīng)過2個(gè)月調(diào)試后,達(dá)到15m3/d處理能力,各工藝單元運(yùn)行正常。之后連續(xù)運(yùn)行3個(gè)月,對系統(tǒng)各處理單元處理效果進(jìn)行監(jiān)測,結(jié)果見表2(表中數(shù)值為3個(gè)月平均值)。
表2 各工藝單元處理效果
由于來水量與來水水質(zhì)的原因,整套系統(tǒng)處理量與污染物濃度雖均未達(dá)到設(shè)計(jì)值,但出水水質(zhì)優(yōu)于排放標(biāo)準(zhǔn)。出水平均COD為318mg/L,平均總氮達(dá)到277mg/L,經(jīng)納濾或反滲透可達(dá)到《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)中表2標(biāo)準(zhǔn)。
設(shè)置反硝化池,不僅能通過反硝化作用去除有機(jī)污染物,反硝化也能產(chǎn)生堿度,可降低硝化池堿液投加費(fèi)用。經(jīng)監(jiān)測,出水總氮以NO2-N氮和有機(jī)氮為主,其中NO2-N氮占40~50mg/L,剩余為有機(jī)氮。
該項(xiàng)目總投資約為140萬元,噸水投資約7萬元,總占地面積90m2??傃b機(jī)功率為48kW,運(yùn)行功率為26.7kW;藥劑費(fèi)主要是厭氧與硝化反應(yīng)補(bǔ)充堿液費(fèi)用和超濾膜清洗藥劑費(fèi)用;噸水處理費(fèi)用約為21元(不含人工費(fèi)和折舊費(fèi))。
(1)采用UBF厭氧+A/O+MBR處理工藝處理垃圾中轉(zhuǎn)站滲濾液,出水水質(zhì)能達(dá)到《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T31962-2015)A級標(biāo)準(zhǔn),總氮低于300mg/L。
(2)厭氧池與A/O池采用鋼池體合并加工,占地面積小,能保持厭氧池水溫在32℃以上,經(jīng)濟(jì)適用。