王東生 尹強 劉成祥(中國石化勝利油田分公司樁西采油廠)
目前樁西采油廠注水、集輸系統(tǒng)仍有大量Y系列、YB系列電動機在用,該系列電動機因設計效率低、損耗高,已列入國家淘汰產品目錄,禁止繼續(xù)生產,并逐步分批淘汰。永磁同步電動機是國家工信部推薦使用的節(jié)能電動機,具有結構簡單、質量輕、損耗小、效率高、功率因數高等優(yōu)點。以前55 kW以上大功率永磁電動機因生產技術不成熟,沒有大批量的生產,也未在油田注水、集輸系統(tǒng)推廣應用。
近年來,隨著大功率永磁同步電動機生產技術的成熟,為了提高設備能效水平,降低電量損耗,達到節(jié)能降耗的目的,樁西采油廠對大功率永磁同步電動機開展應用研究,在不同負載率的情況下,測試電動機的有功功率、功率因數及電動機效率等參數,評價電動機節(jié)能效果,實現該電動機在采油廠注水、集輸系統(tǒng)的應用。
經調查統(tǒng)計,2017年采油廠注水系統(tǒng)在用電動機為140臺,Y系列淘汰電動機35臺,平均使用年限10.7年(表1)。
表1 樁西采油廠注水系統(tǒng)淘汰電動機統(tǒng)計
采油廠集輸系統(tǒng)在用電動機為73臺,淘汰電動機20臺,其中Y系列電動機8臺,平均使用年限13.1年;YB系列電動機12臺,平均使用年限10.5年(表2)。
表2 樁西采油廠集輸系統(tǒng)淘汰電動機統(tǒng)計
QHSE監(jiān)督中心于2017年開展了注水、集輸系統(tǒng)泵機組效率測試,淘汰電動機的測試數據如表3、表4所示。
11臺注水泵電動機平均功率因數為0.81,平均泵機組效率為73.6%(其中有7臺未達到78%的節(jié)能指標),與油田分公司同類對比,注水系統(tǒng)主要能耗指標均低于油田分公司平均值,系統(tǒng)效率低,能源消耗大(表5)。
11臺集輸泵電動機平均功率因數為0.77,平均泵機組效率為39.3%(有8臺泵沒有達到節(jié)能指標),與油田分公司同類對比,集輸系統(tǒng)主要能耗指標均低于油田分公司平均值,系統(tǒng)效率低,能源消耗大(表6)。
表3 2017年樁西采油廠注水系統(tǒng)泵機組效率測試
表4 2017年樁西采油廠集輸系統(tǒng)泵機組效率測試
表5 2017年注水系統(tǒng)主要指標統(tǒng)計對比
表6 2017年集輸系統(tǒng)主要指標統(tǒng)計對比
大功率三相永磁同步電動機是自主創(chuàng)新研制的高效節(jié)能異步起動永磁同步電動機。經權威機構檢測,該產品均超過新國標GB 30253中的Ⅰ級能效,而且達到國際標準IEC 60034—30中的IE4級能效(即超超高效)[1]。該同步電動機在電動機轉子磁路上的創(chuàng)新和優(yōu)化設計,是目前在永磁同步電動機關鍵技術領域的重大突破,產品性能和指標處于國際領先水平。與異步電動機相比具有如下特點:
1)高效節(jié)能。在25%~125%負載率范圍內具有高效率、高功率因素等特點,效率比一般三相異步電動機高8%~25%,可實現10%~40%的綜合節(jié)能;功率因素為0.08~0.18,電動機平均效率為93%~98%,對比YE3電動機效率提高了3%~5%[2]。
2)可靠,穩(wěn)定。通過對永磁體材料的質量控制和工藝保護有效解決失磁問題,采用高品質免維護軸承以及真空壓力浸漆等工藝,保證電動機可在惡劣的工作環(huán)境下長期可靠運行。
該同步電動機在突加突卸大負載時,不會出現功率角振蕩,也不會出現失步而無法運行,更不會損壞電動機;而且過載能力強,動態(tài)恢復時間快,具有較高的穩(wěn)定運行性能[3]。
3)自起動能力強??芍苯犹娲喈惒诫妱訖C,實現異步起動,4極以上永磁同步電動機均可滿負荷直接起動,具有很強的牽入同步的能力。
4)低振動與噪聲。由于同步電動機體積小、質量輕、損耗小,高效節(jié)能,因此所需通風量減小,與同功率異步電動機比較,冷卻風扇自然減小,因而噪聲大大降低;同時由于電動機氣隙的合理設計,電流波形好,脈動轉矩及電磁噪聲明顯降低,與一般同規(guī)格異步電動機比較噪聲低10~40 dB[4]。
表7 樁西采油廠大功率永磁同步電動機節(jié)能技改效率測試
為了達到預期測試效果,QHSE監(jiān)督中心能源管理站對全廠注水、集輸系統(tǒng)在用電動機開展了調研。對于注水系統(tǒng),選擇在205注水站2#高壓柱塞泵上開展技改應用試驗;對于集輸系統(tǒng),選擇在聯合站1#循環(huán)離心泵上開展技改應用試驗。
1)205注水站。205注水站改造前后現場電動機見圖1。
圖1 205注水站改造前后現場電動機
2)聯合站。聯合站改造前后現場電動機見圖2。
圖2 聯合站改造前后現場電動機
采油廠為了準確評價電動機的節(jié)能效果,在設備上安裝了電表,并每天記錄電量數據。經過核查,205注水站2#泵電表數據統(tǒng)計的節(jié)電率為7.35%,聯合站1#泵電表數據統(tǒng)計的節(jié)電率為5.82%。現場電動機節(jié)電率與測試結果基本一致,本次改造節(jié)電效果良好,達到了預期目的。
安裝大功率永磁同步電動機后,在變頻調速狀態(tài)下,注水、集輸系統(tǒng)電動機均能實現正常啟動及運行,滿足現場生產要求。通過研究,認清了不同負載下的大功率永磁同步電動機性能技術參數變化規(guī)律及節(jié)能效果,特別在低負載區(qū)時,電動機效率更高,節(jié)電率更大,對于變頻調速的電動機具有更明顯的節(jié)電效果[5]。
1)在205注水站2#高壓柱塞泵上試驗安裝110 kW大功率永磁同步電動機1臺,改造后,電動機節(jié)電率為6.4%,注水泵機組效率提高了5.7%,平均日節(jié)電146 kWh。
2)在聯合站1#循環(huán)離心泵上試驗安裝110 kW大功率永磁同步電動機1臺,改造后,電動機節(jié)電率為5.73%,集輸泵機組效率提高了3.5%,平均日節(jié)電85 kWh(表7)。
3)改造后,2臺電動機合計日節(jié)電231 kWh,年節(jié)電8.43×104kWh,年經濟效益5.9萬元。
大功率永磁同步電動機首次應用在注水、集輸系統(tǒng),達到了預期的節(jié)能效果。目前采油廠注水、集輸系統(tǒng)仍有大量Y系列、YB系列淘汰電動機在運行,每年造成了大量的電能浪費,增加了采油廠的生產成本,今后將在用的淘汰電動機逐步改造成大功率永磁同步電動機,更好地推動采油廠節(jié)能降耗工作。