劉勇(大慶油田有限責任公司第八采油廠)
抽油機井檢泵作業(yè)時,起油管操作會將油管內存儲的原油帶至地面,增加了大量的環(huán)保施工工作量和成本投入,并且?guī)憝h(huán)保隱患[1-6]。因此,從原油不出井筒的角度出發(fā),研制并應用了液壓式泄油環(huán)保裝置,在檢泵作業(yè)時通過對油管正打壓的方式開啟,使油管內原油泄入井筒,原油不帶至地面,實現(xiàn)環(huán)保施工。
液壓式泄油環(huán)保裝置主要由上接頭、外筒、滑套、銷釘、密封圈和泄油孔等組成(圖1、圖2),安裝在抽油泵上部。
圖1 液壓式泄油環(huán)保裝置結構
圖2 液壓式泄油環(huán)保裝置實物
其工作原理是:在檢泵作業(yè)起完抽油桿后、起油管操作前,對油管內正打壓,當壓力達到滑套壓力的設定值時,銷釘剪斷,滑套向下移動至外筒底端,外筒的泄油孔漏出,油管內原油從泄油孔泄漏到油套環(huán)空內(圖3)。
室內打壓試驗:將液壓式泄油環(huán)保裝置緊固在試驗臺上,連接快速接頭與電腦控制端,在檢查液壓管線、快速接頭和絲堵等處無清水滲漏后加壓,壓力平穩(wěn)上升至24.58 MPa時,銷釘全部剪斷開啟泄油孔,實現(xiàn)(25±0.5)MPa開啟泄油孔的設定目標(圖4)。
圖3 工藝流程
圖4 室內打壓試驗
設計1口作業(yè)井進行現(xiàn)場試驗,下抽油泵時將液壓式泄油環(huán)保裝置安裝于抽油泵上部,再連接油管下入設計泵深位置(圖5)。
圖5 液壓式泄油環(huán)保裝置下入設計泵深處
恢復井口后啟動抽油機進行井口憋壓操作,試抽1.5 min,壓力上升5.0 MPa,穩(wěn)壓10 min,壓降0.1 MPa,試抽憋壓合格(圖6)。
圖6 抽油機試抽憋壓
抽油機在試抽24 h后,抽油機運行正常,測試功圖正常。接下來進行液壓式泄油環(huán)保裝置開啟試驗,為取得銷釘剪斷的現(xiàn)場實測數(shù)據(jù),首先進行反洗井操作,將油套環(huán)空充滿液體,使油管內外不存在液位差;之后進行油管正打壓操作,當壓力達到25 MPa時銷釘剪斷,壓力釋放(圖7),油管與油套環(huán)空連通。在井口壓力釋放后,進行起油管操作,在起油管過程中,油管內無原油帶出井口(圖8),液壓式泄油環(huán)保裝置現(xiàn)場試驗取得成功。
圖7 正打壓操作壓力曲線
圖8 起油管施工
液壓式泄油環(huán)保裝置用于10口井中,應用后生產(chǎn)運行情況穩(wěn)定。其中,1口井應用2年后,由于開展壓裂措施進行作業(yè)施工。該井作業(yè)施工前的泵深為1 430 m,動液面為960 m。在起出抽油桿后、起油管前對油管正打壓16 MPa時,液壓式泄油環(huán)保裝置銷釘剪斷,泄油孔開啟泄油,油管與油套環(huán)空連通,壓力釋放。這說明起抽油桿后,油管內的液柱高度有所下降,但仍存在8 MPa左右的液柱壓差,正打壓操作16 MPa地面壓力加8 MPa液柱壓差,達到25 MPa的銷釘剪斷壓力,使其剪斷開啟泄油孔。
該井在應用效果上,井口少產(chǎn)生污油4.3 m3,少用罐車1輛,節(jié)省防滲布200 m2,節(jié)約作業(yè)成本3 060元(表1)?,F(xiàn)場應用效果反映,液壓式泄油環(huán)保裝置與常規(guī)的投棒剪切式、錨定式、提拉式、旋轉式等泄油器相比,其密封性更加可靠,開啟更加方便,原油能夠最大限度地流入井筒內,不帶出地面,具有廣闊的應用前景。
表1 液壓式泄油環(huán)保裝置應用效果統(tǒng)計
1)液壓式泄油環(huán)保裝置能夠實現(xiàn)油管內原油泄入井筒內的目的,原油不帶至地面降低作業(yè)施工的環(huán)保風險,減少作業(yè)成本投入,減小能源浪費。
2)液壓式泄油環(huán)保裝置正打壓的開啟方式較投桿撞擊開啟方式成功率高,同時正打壓操作可實現(xiàn)油管內壁清洗,將附著的蠟塊清洗干凈,不再需要在地面清洗油管內壁。
3)液壓式泄油環(huán)保裝置的應用可以從井下實現(xiàn)作業(yè)污油少產(chǎn)生的效果,其具有結構簡單、操作方便、密封性能好、泄油安全可靠等優(yōu)點,對油田實現(xiàn)環(huán)保作業(yè)施工起到一定的作用,應用前景相當可觀。