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      陜西延長(zhǎng)石油某輸油管道內(nèi)檢測(cè)器斷裂丟失及救援回收案例分析

      2019-03-29 10:17:16劉建剛
      科學(xué)與技術(shù) 2019年12期
      關(guān)鍵詞:輸油管道救援定位

      劉建剛

      摘要:輸油管道內(nèi)檢測(cè)器在管道中運(yùn)行工作時(shí),易在管壁形變、彎頭及爬坡等承受較大阻力的位置,發(fā)生卡堵或局部斷裂情況,給管道運(yùn)行造成重大安全隱患,必須迅速定位、及時(shí)救援回收。針對(duì)陜西延長(zhǎng)石油某輸油管道發(fā)生內(nèi)檢測(cè)器局部斷裂丟失的實(shí)際情況,通過(guò)分析原因、定位區(qū)間、制定方案、實(shí)施救援的步驟,及時(shí)安全有效地回收了斷裂遺落在管道中的內(nèi)檢測(cè)器。結(jié)果表明:管道內(nèi)檢測(cè)器受到較大作用力時(shí),極易在機(jī)械連接處斷裂;丟失的檢測(cè)器可通過(guò)救援清管器精確定位和推出;實(shí)施救援時(shí)選取的清管設(shè)備要根據(jù)被救援設(shè)備的質(zhì)量、管道運(yùn)行狀態(tài)等進(jìn)行特殊定制,確保一次救援成功。研究成果為輸油管道內(nèi)檢測(cè)器的丟失救援提供了經(jīng)驗(yàn)借鑒。

      關(guān)鍵詞:輸油管道;內(nèi)檢測(cè)器;清管器;定位;救援

      1管道現(xiàn)狀

      陜西延長(zhǎng)石油某原油輸送管道于2008年投產(chǎn),全長(zhǎng)35.34km,規(guī)格φ219×6,材質(zhì)X65,設(shè)計(jì)壓力4.0MP,沿線(xiàn)共有2座場(chǎng)站、2座閥室,管道途經(jīng)濕陷性黃土地帶,高程差大、陡坡多、彎頭角度大,清管檢測(cè)作業(yè)難度較大,運(yùn)行十年內(nèi)未經(jīng)過(guò)內(nèi)檢測(cè)。

      2事件經(jīng)過(guò)

      2017年9月5日至2018年8月8日根據(jù)內(nèi)檢測(cè)計(jì)劃,對(duì)該管段先后發(fā)送泡沫、皮碗、測(cè)徑板、鋼刷、磁鐵清管器各一次及模擬體兩次,均順利收球,清出污物較多(鐵條13根),但清管器密封板均有劃痕,測(cè)徑板均出現(xiàn)變形。

      2018年9月21日8:10發(fā)送漏磁檢測(cè)器,2018年09月21日16點(diǎn)15分,監(jiān)聽(tīng)到漏磁檢測(cè)器到達(dá)末站收球筒。運(yùn)行里程35.3Km,運(yùn)行時(shí)間共計(jì)8小時(shí)5分鐘。打開(kāi)盲板后,前皮碗破損嚴(yán)重,后皮碗和尾翼狀況良好,具有較強(qiáng)的驅(qū)動(dòng)能力。檢測(cè)器幾何節(jié)斷裂,前段漏磁節(jié)和幾何節(jié)(前半部分)順利收出,幾何節(jié)(后端)和IV節(jié)以及里程輪遺落在管道內(nèi)(如下圖1所示,紅線(xiàn)位置為斷裂處)。斷裂后遺落在管道內(nèi)的檢測(cè)器殘?bào)w不具備發(fā)射機(jī)功能,無(wú)法通過(guò)接收機(jī)尋找;IV節(jié)的直徑約為146mm,不會(huì)影響油流通過(guò)且不具備驅(qū)動(dòng)能力。

      3情況分析

      檢測(cè)器斷裂后,根據(jù)檢測(cè)方案,第一時(shí)間回看運(yùn)行期間整條管線(xiàn)的壓力曲線(xiàn),發(fā)現(xiàn)兩處存在明顯的壓力波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(重點(diǎn)關(guān)注在該兩點(diǎn)處,發(fā)生檢測(cè)器斷裂的可能性):

      A點(diǎn):1號(hào)閥室附近,09點(diǎn)58分,壓力從0.02升至0.1兆帕;

      B點(diǎn):收球站區(qū)域,16點(diǎn)14分,壓力從0.02升至0.5兆帕。

      4方案與實(shí)施

      4.1作業(yè)方案

      發(fā)送帶有發(fā)射機(jī)的直板清管器將遺留檢測(cè)器推出,如若二次卡堵,利用發(fā)射機(jī)定位卡堵點(diǎn),進(jìn)入斷管取球程序。

      4.2作業(yè)流程(圖2)

      4.3作業(yè)實(shí)施

      2018年10月16日05:53發(fā)送救援直板清管器,2018年10月16日 13:00順利將斷裂遺留檢測(cè)器段推出(如圖3所示)。

      4.4斷裂點(diǎn)定位、驗(yàn)證

      根據(jù)管道遺留存儲(chǔ)器數(shù)據(jù)讀取分析,里程存儲(chǔ)數(shù)據(jù)截止于A點(diǎn)1號(hào)閥室外110米處,與檢測(cè)器卡堵時(shí)A點(diǎn)壓力劇烈波動(dòng)點(diǎn)相吻合。開(kāi)挖后發(fā)現(xiàn)限制點(diǎn)為一凹陷(如下圖4所示)。

      5結(jié)論與建議

      5.1結(jié)論

      對(duì)管體限制點(diǎn)進(jìn)行分析,該處缺陷疑似在管道下溝及管溝回填過(guò)程中由于機(jī)械砸擊導(dǎo)致管體內(nèi)部橢圓變形,形成突出限制點(diǎn)。清管器收發(fā)作業(yè)過(guò)程中由于其過(guò)盈量較大,經(jīng)過(guò)限制點(diǎn)時(shí)壓力增大,密封板經(jīng)彈性變形、測(cè)徑鋁板經(jīng)塑性變形后得以通過(guò)。漏磁檢測(cè)器在通過(guò)該點(diǎn)時(shí)由于斷裂點(diǎn)前后受到的徑向反作用力,導(dǎo)致檢測(cè)器剛性斷裂。

      5.2建議

      (1)管體制造缺陷大部分是在管段進(jìn)行運(yùn)輸、布管、下溝及管溝回填等過(guò)程中磕碰、撞擊造成防腐層及管體損傷,為管道的后期運(yùn)營(yíng)埋下隱患。因此管道建設(shè)期的施工質(zhì)量必須引起高度重視。

      (2)檢測(cè)器在管道內(nèi)旋轉(zhuǎn)行進(jìn)中各連接端受到交變和反復(fù)彎曲載荷及一定的扭轉(zhuǎn)應(yīng)力作用,隨檢測(cè)里程增加,極易發(fā)生疲勞斷裂。故在發(fā)送檢測(cè)器之前,應(yīng)嚴(yán)格開(kāi)展檢測(cè)器檢查維護(hù)工作,尤其要對(duì)易損件、連接處進(jìn)行嚴(yán)密檢查,從源頭上消減設(shè)備脫落的風(fēng)險(xiǎn)。

      (3)檢測(cè)器在管道內(nèi)丟失后,失去皮碗驅(qū)動(dòng)的遺留節(jié)會(huì)在介質(zhì)的作用下緩慢向前移動(dòng),無(wú)法單純依靠沿線(xiàn)埋設(shè)的磁力盒準(zhǔn)確定位,僅可確定脫落的相對(duì)位置。救援時(shí)應(yīng)根據(jù)相應(yīng)區(qū)間的管道狀態(tài),評(píng)估存在的風(fēng)險(xiǎn),按照分析原因、定位區(qū)間、制定方案、實(shí)施救援的步驟,制定全面可行的救援方案,從而提高救援成功率,降低救援風(fēng)險(xiǎn)。

      (作者單位:陜西延長(zhǎng)石油管道運(yùn)輸公司)

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