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      過(guò)熱注汽鍋爐煙氣余熱回收節(jié)能技術(shù)研究及應(yīng)用

      2019-04-03 12:17:06劉建橋王飛盧新萍宮毓陽(yáng)李揚(yáng)克拉瑪依紅山油田有限責(zé)任公司
      石油石化節(jié)能 2019年3期
      關(guān)鍵詞:潛熱煙道熱效率

      劉建橋 王飛 盧新萍 宮毓陽(yáng) 李揚(yáng)(克拉瑪依紅山油田有限責(zé)任公司)

      紅003 井區(qū)采用過(guò)熱蒸汽注汽提高超稠油的采收率,但蒸汽燃用天然氣單耗高,迫切需要提高燃料利用水平。以天然氣為燃料的鍋爐,宜采用半冷凝或者全冷凝尾部熱交換裝置,回收煙氣中的熱量[1]。由于天燃?xì)獾牧蚝枯^低(小于20 mg/m3),給水溫度10~40 ℃,排煙溫度在100~140 ℃,具備利用冷凝技術(shù)回收煙氣中水蒸氣汽化潛熱的條件[2]。

      1 天然氣和煙氣特性分析

      1.1 天然氣組分

      紅003 井區(qū)使用天然氣中甲烷體積百分?jǐn)?shù)92.31% , 乙 烷 體 積 百 分 數(shù)4.06% , 發(fā) 熱 量 約35 000 kJ/m3(標(biāo)況)。101.325 kPa,20 ℃條件下,經(jīng)天然氣燃燒特性計(jì)算[3],1 m3天然氣產(chǎn)生的水蒸氣要帶走的熱量占11.04%,鍋爐的極限熱效率可達(dá)到110.766%。當(dāng)空氣過(guò)量系數(shù)取1.15 時(shí),水蒸汽占煙氣的容積份額達(dá)到18%,煙氣熱力學(xué)平衡水露點(diǎn)溫度為55.4 ℃。

      1.2 煙氣顯熱

      不同煙溫,不同空氣過(guò)量系數(shù)的煙氣的顯熱熱焓如圖1。

      煙氣溫度越高,過(guò)量空氣系數(shù)α 值越高,煙氣熱焓值越高。因此,應(yīng)合理控制煙氣氧過(guò)剩量,降低煙氣溫度,以提高鍋爐熱效率。

      圖1 煙氣顯熱熱焓

      1.3 煙氣潛熱

      不同煙溫,不同空氣過(guò)量系數(shù)的煙氣的潛熱熱焓如圖2。

      圖2 煙氣潛熱熱焓

      由圖2 可知,為了回收煙氣中的水蒸汽潛熱,必須把煙溫降到露點(diǎn)溫度以下。

      2 煙氣熱焓回收

      2.1 煙氣顯熱回收

      不同空氣過(guò)量系數(shù)下,隨著煙氣溫度降低,提高煙氣顯熱冷凝熱效率,如圖3。

      圖3 回收煙氣顯熱提高熱效率

      當(dāng)煙氣溫度在同一溫度時(shí),空氣過(guò)量系數(shù)越大,提高的熱效率越大,回收的熱量越多, 但是需增加換熱面積。煙氣顯熱回收利用中,通過(guò)對(duì)空氣過(guò)剩量的控制,可以提高回收系統(tǒng)的效率。

      2.2 煙氣潛熱回收

      不同空氣過(guò)量系數(shù)下,隨著煙氣溫度降低,提高煙氣潛熱冷凝的熱效率,如圖4。

      圖4 回收煙氣潛熱提高熱效率

      隨著煙氣溫度的降低,煙氣冷凝換熱提高的熱效率增加。同一溫度下,空氣過(guò)量系數(shù)越小,提高的熱效率越大。

      2.3 天然氣燃燒效率提高的潛力

      一般來(lái)說(shuō),排煙中的水蒸氣潛熱在60 ℃以下才能得到回收[4],排煙溫度與天然氣煙氣利用率的關(guān)系,如圖5,鍋爐熱效率的提高分為兩個(gè)區(qū)域,煙氣露點(diǎn)溫度隨著過(guò)量空氣系數(shù)的增大而降低。

      圖5 排煙溫度與天然氣煙氣利用率的關(guān)系

      相同過(guò)量空氣系數(shù)條件下,排煙溫度從100 ℃降至60 ℃時(shí),天然氣煙氣利用率變化緩慢,此段主要回收煙氣顯熱;當(dāng)排煙溫度由60 ℃降至20 ℃時(shí),煙氣利用率突然增大,明顯變化,此段以回收煙氣潛熱為主。可見(jiàn)煙氣中水蒸氣的潛熱大于顯熱。

      回收煙氣顯熱與潛熱與提高熱效率的關(guān)系,如圖6,燃料完全燃燒,實(shí)際空氣過(guò)量系數(shù)需在1.1~1.14。

      圖6 回收煙氣顯熱與潛熱提高熱效率

      取空氣過(guò)量系數(shù)α=1.1,煙溫60 ℃時(shí),可提高熱效率6 個(gè)百分點(diǎn)。

      2.4 影響冷凝換熱的因素

      影響冷凝換熱的因素是平均溫差、換熱面積和傳熱系數(shù)。冷卻介質(zhì)的溫度越低,則平均溫差越大??諝膺^(guò)量系數(shù)越小,煙氣中的水蒸汽的露點(diǎn)溫度越高,提高露點(diǎn)溫度,冷凝容易發(fā)生。冷凝換熱面積越大,換熱量越大,采用翅片可增大換熱面積。采用較薄的換熱管壁厚,提高煙氣流速可以強(qiáng)化冷凝傳熱,從而提高煙氣冷凝傳熱系數(shù)[5-6]。

      3 煙氣冷凝改造技術(shù)

      過(guò)熱注汽鍋爐加裝煙氣冷凝裝置有兩種形式,一是帶引風(fēng)機(jī)的長(zhǎng)煙道低位煙氣冷凝裝置,如圖7所示。另一種是高架短煙道煙氣冷凝裝置,如圖8所示。

      3.1 煙氣冷凝裝置的設(shè)計(jì)與布置

      煙氣冷凝裝置為模塊化設(shè)計(jì),煙氣冷凝換熱采用間壁式逆向?qū)α鲹Q熱器,煙氣流動(dòng)方向與冷凝介質(zhì)流向相反,提高換熱效果,為便于冷凝水及時(shí)排出,煙氣流動(dòng)方向與冷凝水流向相同。換熱管采用碳鋼覆鋁技術(shù),復(fù)合管傳熱性能比普通翅片管高出2 倍以上。

      長(zhǎng)煙道設(shè)計(jì)在原鍋爐煙囪上用三通引出獨(dú)立煙道系統(tǒng),并增設(shè)11 kW 引風(fēng)機(jī),爐膛壓力大約為400~500 Pa。新增煙道入口閥與原煙囪新增煙氣排出閥聯(lián)動(dòng)工作,二者始終處于一開(kāi)一關(guān)狀態(tài)。當(dāng)冷凝裝置發(fā)生故障時(shí),可切除冷凝裝置維護(hù),而不影響鍋爐繼續(xù)運(yùn)行。短煙道煙氣冷凝器增加的阻力損失不到100 Pa,爐膛正常壓力在500 Pa 左右,相比于長(zhǎng)煙道設(shè)計(jì),將低位冷凝器安裝改為高位冷凝器安裝,省去了引風(fēng)機(jī)和高煙囪,占用空間小,且生成在傳熱面上的凝結(jié)水可自然排出。

      圖7 帶引風(fēng)機(jī)長(zhǎng)煙道煙氣冷凝鍋爐

      圖8 高架短煙道煙氣冷凝鍋爐

      煙氣冷凝裝置煙氣側(cè)出口安裝有除沫裝置,阻止煙囪直接排出冷凝水滴,避免了冬季煙囪下四周結(jié)冰。

      3.2 鼓風(fēng)引風(fēng)協(xié)調(diào)控制

      長(zhǎng)煙道冷凝裝置的引風(fēng)機(jī)采用變頻器控制,克服增加的煙氣冷凝換熱器的煙道阻力,降低并保持爐膛壓力穩(wěn)定。引風(fēng)機(jī)與工頻運(yùn)轉(zhuǎn)的鼓風(fēng)機(jī)協(xié)調(diào)工作,保證了鍋爐安全燃燒和熱負(fù)荷分配的穩(wěn)定性。

      3.3 腐蝕與防腐技術(shù)

      煙氣冷凝模塊在給水預(yù)熱器下配有冷凝水箱,冷凝水的pH 值一般為5.9~6.2,直接混入大量弱堿性采出液中,進(jìn)入污水回用系統(tǒng)。當(dāng)pH 值小于5.5時(shí)可啟動(dòng)加藥裝置進(jìn)行中和處理。

      低溫腐蝕總是出現(xiàn)在水蒸氣冷凝之前的溫度區(qū)段[5],換熱管采用鋼覆鋁抵抗腐蝕,模擬冷凝水成分配置酸液,在遠(yuǎn)比實(shí)際情況惡劣的工況下,進(jìn)行腐蝕試驗(yàn)評(píng)定和電化學(xué)測(cè)試,材料腐蝕率僅為0.002 4~0.013 3 mm/a。鋼腐蝕率為0.079~0.257 mm/a。

      排煙煙囪采用內(nèi)襯不銹鋼結(jié)構(gòu),解決了鍋爐煙囪的酸液腐蝕問(wèn)題。

      3.4 熱力參數(shù)設(shè)計(jì)優(yōu)化

      過(guò)熱注汽鍋爐煙氣冷凝熱力參數(shù)按照過(guò)量空氣系數(shù)為1.15 進(jìn)行計(jì)算,季節(jié)分夏季和冬季兩種工況,給水分清水軟化水和清水軟化水與油田污水混合后的摻混水,具體見(jiàn)表1。

      表1 煙氣冷凝改造熱力計(jì)算參數(shù)

      給水出口溫度的確定為70 ℃,排煙溫度最低44 ℃,改造前燃?xì)鈫魏臑?6 m3/h(標(biāo)況),相同條件下,加裝煙氣冷凝裝置改造后燃?xì)鈫魏淖畹涂梢赃_(dá)到79 m3/h(標(biāo)況)。

      3.5 改造效果

      紅003 井對(duì)7 臺(tái)鍋爐進(jìn)行改造后,年節(jié)約天然氣量454.64×104m3,折6 046.712 t(標(biāo)煤)。年節(jié)約天然氣費(fèi)用843.8 萬(wàn)元。7 臺(tái)鍋爐年減排量:CO2減少8 930 t,SO2減少26.2 kg, NOx減少8.53 t。

      4 結(jié)論

      1) 鍋爐增加冷凝裝置后,平均熱效率為97.2%,提高了5%,燃?xì)鈫魏钠骄陆?.8 m3/t。

      2)采用高位短煙道煙氣冷凝裝置的鍋爐爐膛壓力比長(zhǎng)煙道低,火形較好無(wú)偏火,無(wú)偏燒,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,省去了引風(fēng)機(jī),節(jié)省了電能。

      3)煙氣冷凝裝置換熱管采用鋼覆鋁技術(shù)成本低,能夠有效應(yīng)對(duì)煙氣冷凝水酸性腐蝕。

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