亓志剛
摘要:鐵礦整合后,礦區(qū)新增擴(kuò)界區(qū),礦區(qū)和擴(kuò)界區(qū)采用主井進(jìn)風(fēng),風(fēng)井回風(fēng)的通風(fēng)系統(tǒng),為滿足新增采場(chǎng)通風(fēng)需要,需改變風(fēng)路方向,引流足夠的新鮮風(fēng)量至擴(kuò)界區(qū)。通過(guò)通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造,保證了礦井通風(fēng)條件及空氣質(zhì)量,有效的改善了井下作業(yè)環(huán)境,提高了勞動(dòng)生產(chǎn)效率,降低了通風(fēng)成本。
關(guān)鍵詞:礦井通風(fēng);通風(fēng)系統(tǒng);優(yōu)化改造;可靠性研究
1、鐵礦基本概況:
該礦是位于山東萊蕪的一家多年從事采、選聯(lián)合生產(chǎn)的鐵礦山企業(yè),原有二個(gè)獨(dú)立的采礦權(quán),鑒于兩礦區(qū)之間存在空白帶,且無(wú)礦權(quán)設(shè)置,按規(guī)定對(duì)其進(jìn)行整合,整合后擴(kuò)界區(qū)和一礦區(qū)共用一套通風(fēng)系統(tǒng)。
2、問(wèn)題提出:
鐵礦整合后,為滿足整個(gè)礦區(qū)及擴(kuò)界區(qū)的通風(fēng)要求,,如何在原礦區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)條件下,通過(guò)優(yōu)化改造,使原礦區(qū)與擴(kuò)界區(qū)滿足各采場(chǎng)通風(fēng)需要?
3、通風(fēng)系統(tǒng)改造方案:
總體設(shè)計(jì):設(shè)計(jì)優(yōu)化后礦區(qū)及擴(kuò)界區(qū)風(fēng)流方向:礦區(qū):新鮮風(fēng)流一路從主(豎)井進(jìn)入井下后,經(jīng)-6m運(yùn)輸巷,2#盲斜井進(jìn)入擴(kuò)界區(qū)+36m水平采場(chǎng),清洗工作面后,污風(fēng)經(jīng)上部+58m中段回風(fēng)巷、+49m回風(fēng)巷,由風(fēng)(豎)井抽出式通風(fēng)機(jī)排出地表;為了防止出現(xiàn)風(fēng)流短路和相互串風(fēng),擴(kuò)界區(qū)-6m水平中段風(fēng)井口及-6至+36水平變坡點(diǎn)處及+36水平與+58水平變坡點(diǎn)處增設(shè)正、反向各兩道風(fēng)門(mén)。
局部?jī)?yōu)化設(shè)計(jì):
(1)在+36水平及-36水平回風(fēng)巷入口設(shè)置風(fēng)流凈化裝置(安裝2道防塵水幕)。
(2)安設(shè)風(fēng)門(mén)的地點(diǎn),要求前后5m內(nèi)支護(hù)完好,無(wú)空幫空頂;
(3)門(mén)垛四周均要掏槽,槽深在巖層中不小于0.3m,在巖石中不小于0.2m。門(mén)垛厚不小于0.45m。門(mén)垛上的電纜和管道孔要封堵嚴(yán)密,如有水溝,要在水溝中設(shè)擋板,防止漏風(fēng);
(4)風(fēng)門(mén)應(yīng)迎風(fēng)開(kāi)啟,使門(mén)扇與門(mén)框緊密貼合。門(mén)扇與門(mén)框接觸處應(yīng)做成沿口,并設(shè)襯墊;
(5)風(fēng)門(mén)不少于兩道,在有運(yùn)輸車輛通過(guò)處,兩道風(fēng)門(mén)間距離應(yīng)大于車輛長(zhǎng)度;
(6)進(jìn)、回風(fēng)井之間和主要進(jìn)、回風(fēng)巷之間,需要使用的聯(lián)絡(luò)巷中,必須安設(shè)兩道正向和兩道反向的風(fēng)門(mén),防止在反風(fēng)時(shí)風(fēng)流短路;
(7)回風(fēng)井井口,副井馬頭門(mén)處安裝不低于1.2m的安全護(hù)欄;風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口安裝安全護(hù)欄及防護(hù)網(wǎng)。
風(fēng)井優(yōu)化:①封閉井架;②風(fēng)井井口安裝井蓋門(mén),提升時(shí)打開(kāi),無(wú)提升時(shí)關(guān)閉;③在井口加裝風(fēng)門(mén),且在風(fēng)門(mén)四周固定膠皮,增加風(fēng)門(mén)與門(mén)框間的接觸面積,減少漏風(fēng)。另外要求現(xiàn)場(chǎng)加強(qiáng)管理,風(fēng)門(mén)漏風(fēng)較大時(shí)做到及時(shí)修理或更換。
4、風(fēng)量計(jì)算:
合計(jì)用風(fēng)量=(采場(chǎng)+掘進(jìn)工作面+噴漿支護(hù)+硐室需風(fēng)量)×1.15×1.10(漏風(fēng)系數(shù))=30(m3/s)
5、風(fēng)阻計(jì)算
根據(jù)礦山生產(chǎn)用風(fēng)情況,礦山通風(fēng)最困難時(shí)期的通風(fēng)路線;
通風(fēng)阻力計(jì)算公式如下:
H=αPL/S3×Q2
式中:H——巷道通風(fēng)摩擦阻力,Pa
α——巷道通風(fēng)摩擦阻力系數(shù),NS2/m4
P——巷道通風(fēng)斷面周長(zhǎng),m
L——巷道長(zhǎng)度,m
S——巷道通風(fēng)斷面面積,m2
Q——通過(guò)巷道的風(fēng)量,m3/s。
計(jì)算得通風(fēng)阻力585Pa×1.2(局部阻力系數(shù))=702Pa
6、設(shè)備驗(yàn)證
礦區(qū)及擴(kuò)界區(qū)主通風(fēng)機(jī)
(1)校核依據(jù)
①風(fēng)量30m3/s,最大負(fù)壓702Pa;
②現(xiàn)有風(fēng)機(jī)為1臺(tái)K35-6-№16型風(fēng)機(jī),并配有1臺(tái)同型號(hào)同規(guī)格電機(jī)作備用,風(fēng)量為33~70m3/s,負(fù)壓570~1270Pa,配電機(jī)功率55kW。風(fēng)機(jī)設(shè)于地表風(fēng)井井口。
(2)設(shè)備驗(yàn)證
計(jì)算風(fēng)量:Qj=KQ=1.2×30=36m3/s。
計(jì)算風(fēng)壓:Pst=H+H+HD=702+170+80=952Pa。
電機(jī)功率:
N=KPstQ/1000ηst=1.2×952×36/800=51.4kw
式中,Pst:最困難時(shí)期計(jì)算風(fēng)壓;
Qj:最困難時(shí)期計(jì)算風(fēng)量;
ηst:風(fēng)機(jī)在實(shí)際工況下運(yùn)行效率;
K:功率儲(chǔ)備系數(shù)
礦區(qū)現(xiàn)有的1臺(tái)K35-6-№16型風(fēng)機(jī),滿足通風(fēng)要求。通風(fēng)系統(tǒng)不設(shè)反風(fēng)裝置,如需反風(fēng),風(fēng)機(jī)可以逆轉(zhuǎn)滿足反風(fēng)要求。
7、局部通風(fēng)機(jī)
為加強(qiáng)采準(zhǔn)、切割獨(dú)頭巷道掘進(jìn)時(shí),以及采場(chǎng)爆破后的局部通風(fēng),礦山采用局部通風(fēng)機(jī),設(shè)備參數(shù):風(fēng)量55~101m3/min,風(fēng)壓1050~380Pa,電機(jī)功率2.2kW,電壓380V。
礦山井下已經(jīng)建立了監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng),對(duì)各監(jiān)測(cè)點(diǎn)設(shè)置CO等有毒有害氣體濃度及主要工作地點(diǎn)風(fēng)速、風(fēng)壓設(shè)置動(dòng)態(tài)監(jiān)控裝置。
風(fēng)速傳感器設(shè)置
①井下各采掘工作面應(yīng)設(shè)置風(fēng)速傳感器,當(dāng)風(fēng)速低于或超過(guò)規(guī)定值時(shí),能發(fā)出報(bào)警信號(hào)。
②礦井主通風(fēng)機(jī)房設(shè)置風(fēng)速和風(fēng)壓傳感器,實(shí)現(xiàn)對(duì)全礦井總風(fēng)量的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。
8、反風(fēng)試驗(yàn)
1、反風(fēng)期間,未發(fā)現(xiàn)井下氣體異常變化。
2、在反風(fēng)期間主要通風(fēng)機(jī)裝置及反風(fēng)設(shè)施沒(méi)有出現(xiàn)異常情況,說(shuō)明主要通風(fēng)機(jī)具有隨時(shí)反風(fēng)的能力。
3、從反風(fēng)結(jié)果看,我礦井下各反風(fēng)設(shè)施均比較良好,反風(fēng)比較理想。礦區(qū)井下巷道內(nèi)的風(fēng)流方向改變共用5分鐘30秒,符合《規(guī)程》要求。礦區(qū)風(fēng)井主扇反風(fēng)前總風(fēng)量為1916.64m3/min,反風(fēng)后礦井總風(fēng)量為1713.4m3/min;恢復(fù)正常通風(fēng)后總風(fēng)量為1916.64m3/min。反風(fēng)后礦井主扇供給風(fēng)量達(dá)到89.4%。均超過(guò)了《規(guī)程》規(guī)定的關(guān)于反風(fēng)后供給風(fēng)量不應(yīng)小于正常供風(fēng)量60%的要求。
9、分析總結(jié):
我全程主導(dǎo)并參與了此次通風(fēng)系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)改造,此次改造,滿足了礦井風(fēng)量、風(fēng)速及反風(fēng)的總體要求,并且主要有以下成果;1)充分利用原有主通風(fēng)機(jī)并且使通風(fēng)機(jī)工作效率得到充分發(fā)揮,通風(fēng)機(jī)工作效率由原先60%提升至90%以上;2)極大減少了工程量;最大程度利用了原有巷道,回風(fēng)巷,通過(guò)風(fēng)門(mén)、調(diào)節(jié)風(fēng)門(mén)、以及其它防漏風(fēng)設(shè)施及措施,有效滿足了礦井風(fēng)量。3)礦井通風(fēng)系統(tǒng)建成后,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)驗(yàn),礦井通風(fēng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)正常,礦井反風(fēng)有效,符合通風(fēng)風(fēng)速、風(fēng)量、反風(fēng)規(guī)定;不足:1)原有礦井巷道太多,雖然砌筑了風(fēng)墻,擋風(fēng)板等設(shè)施,但是還是加大了通風(fēng)阻力;2)局部通風(fēng)效果差,雖然使用了局部通風(fēng)機(jī),但總體巷道太長(zhǎng),實(shí)際作業(yè)中,存在風(fēng)筒漏風(fēng),獨(dú)頭巷道中間部分空氣質(zhì)量差等現(xiàn)象;3)增設(shè)風(fēng)門(mén)較多,風(fēng)門(mén)的自動(dòng)化控制以及通過(guò)風(fēng)門(mén)改變風(fēng)流的操作較為復(fù)雜,需專業(yè)人士操作。
參考文獻(xiàn):
[1]曹佃軍 多風(fēng)井通風(fēng)系統(tǒng)可靠性研究 礦業(yè)論壇 2011年第7期
[2]馮???復(fù)雜采空區(qū)條件下多井筒通風(fēng)系統(tǒng)可靠性研究 采礦技術(shù) 第18卷 第5期
[3]杜翠鳳 單條沿脈巷道通風(fēng)網(wǎng)路炮煙運(yùn)動(dòng)分析及對(duì)策 金屬礦山 2006年第6期
[4]譚慧 礦井通風(fēng)系統(tǒng)改造設(shè)計(jì)優(yōu)化 機(jī)械管理開(kāi)發(fā) 2018年第10期
[5]彭曉峰 礦井通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)改造研究 水力采煤與管道運(yùn)輸 2018年8月第3期