王 平
目前水泥廠使用的石灰石破碎機(jī)大多為單段錘式破碎機(jī),該機(jī)型進(jìn)料粒度大,能將物料一次性破碎到入磨粒度,打擊效率高,耗電量少,維護(hù)方便。但它對(duì)粘濕物料含量有一定限制,超過(guò)一定含量,有時(shí)會(huì)引起設(shè)備瞬時(shí)粘堵,并且在下腔有一定積料,對(duì)錘頭有一定附加磨損,所需耐磨件更換量大,在骨料第一段用錘式破碎機(jī)代替水泥石灰石礦專用錘式破碎機(jī)時(shí)更是如此。為此,水泥行業(yè)逐漸興起了預(yù)篩分改造業(yè)務(wù)。通過(guò)預(yù)篩分改造,可以將無(wú)需破碎的小碎料及粘濕物料直接下篩到出料皮帶上,在破碎機(jī)功耗相同的情況下,可大大提高系統(tǒng)產(chǎn)量,減少了碎料對(duì)耐磨件的磨損和耐磨件的更換頻率,有時(shí)還可以進(jìn)行拋尾作業(yè),提高礦石的品質(zhì)。以上優(yōu)點(diǎn)在物料合格粒度比例>30%時(shí)尤為明顯。下面介紹一例成功的預(yù)篩分改造項(xiàng)目,并對(duì)水泥石灰石用傳統(tǒng)單段錘式破碎機(jī)與骨料第一段用錘式破碎機(jī)的特點(diǎn)進(jìn)行對(duì)比,供大家參考。
圖1 普洱昆鋼嘉華水泥建材有限公司
該技改項(xiàng)目屬于普洱昆鋼嘉華水泥建材有限公司(圖1),位于云南省普洱市鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣者東鎮(zhèn),地處云南省西南部,距云南省省會(huì)昆明市西南約400km。該地區(qū)處于亞熱帶,全年氣候濕潤(rùn),分干濕兩季,雨季一般長(zhǎng)達(dá)5個(gè)月,且群山環(huán)抱,哀牢山、無(wú)量山貫穿全境,海拔高度1 780m。該項(xiàng)目礦山植被茂密,同時(shí)也有不少夾層,且多為紅土和膨脹土。
該項(xiàng)目2014年由成都建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司設(shè)計(jì)并總承包,業(yè)主自備礦山,礦山施工由天津中材礦山有限責(zé)任公司承包。第一套破碎系統(tǒng)即坐落于此,設(shè)備由常熟中材裝備重型機(jī)械有限公司設(shè)計(jì)并制造,包括BZ2300重型板喂機(jī)和一臺(tái)LPC1020R23單轉(zhuǎn)子錘式破碎機(jī)(見圖2)。
破碎機(jī)參數(shù)如下:規(guī)格:LPC1020R23(帶給料輥);進(jìn)料粒度:最大1 500mm×1 200mm×1 000mm;出料粒度:70mm;產(chǎn)量:900~1 000t/h;電機(jī)功率:1 000kW;轉(zhuǎn)子形式:交錯(cuò)錘盤,掛重錘,數(shù)量48個(gè);承料框:無(wú),全靠轉(zhuǎn)子全排面慣性打擊。
喂料工藝采用豎井平硐式,雨季時(shí)粘濕物料含量很大,含水量最大可達(dá)15%左右,且多為紅土和膨脹土,粘附性極強(qiáng)。雖經(jīng)多年使用及改進(jìn),該機(jī)型破碎機(jī)有時(shí)也會(huì)發(fā)生篦子板堵塞,但并不會(huì)因此停產(chǎn)。減少臺(tái)時(shí)產(chǎn)量后,至少能保證連續(xù)生產(chǎn),而且粘堵的發(fā)生也與喂料方式有關(guān)。豎井溜槽喂料時(shí),粘土在豎井里翻滾并承受極高的壓力(滿井時(shí)石灰石可達(dá)2萬(wàn)噸),由松散的物料變成壓實(shí)的料餅,進(jìn)入破碎機(jī)后自然會(huì)粘堵在篦子上。如果采用露天料倉(cāng)喂料,情況就會(huì)好很多。業(yè)主對(duì)此表示理解,經(jīng)過(guò)近4年的生產(chǎn)實(shí)踐顯示,該破碎系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定,供料及時(shí)。
圖2 LPC1020R23單轉(zhuǎn)子錘式破碎機(jī)
2017年,該廠新增一套骨料生產(chǎn)線,坐落于廠區(qū)內(nèi)。礦石來(lái)源于同一座礦山,若將水泥石灰石單段錘式破碎機(jī)用作一破,則廠區(qū)只需二破即可,能免去大塊礦石的運(yùn)輸。但這也帶來(lái)一個(gè)問(wèn)題,該破碎機(jī)既要供應(yīng)水泥原料的生產(chǎn),又要滿足骨料的生產(chǎn),連續(xù)開機(jī)時(shí)間大大延長(zhǎng),同時(shí)又減少了檢修時(shí)間,增大了設(shè)備的故障率與風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。故而,業(yè)主決定在其旁邊增加一套破碎系統(tǒng),用作骨料一破,同時(shí)也可以作為備用破碎站。通過(guò)競(jìng)標(biāo),棗莊某破碎機(jī)生產(chǎn)廠家的骨料用錘式破碎機(jī)競(jìng)標(biāo)成功(該設(shè)備多用于干的骨料,設(shè)備前部多加除泥設(shè)備,本項(xiàng)目為未除泥的原料)。
圖3 JSPCD2126
圖4 進(jìn)料溜子粘堵
圖5 被粘堵的破碎腔
錘式破碎機(jī)設(shè)備(見圖3)參數(shù)如下:
規(guī)格:XXPCD2126單轉(zhuǎn)子錘式破碎機(jī);進(jìn)料粒度:max800mm;出料粒度:70mm;產(chǎn)量:900t/h;電機(jī)功率:800kW;轉(zhuǎn)子形式:每排2個(gè),共8排,共16個(gè)錘頭,排與排之間交錯(cuò)90°布置;承料框:有,物料落在承料框上,錘頭伸出打擊。
該系統(tǒng)2017年5月投產(chǎn),進(jìn)料粒度大部分在500mm以下,最大800mm;出料粒度70~80mm,旱季產(chǎn)量900t/h左右。但6月進(jìn)入雨季后,產(chǎn)量下降到300~500t/h左右,甚至無(wú)法生產(chǎn)。究其原因,主要有以下幾點(diǎn):
(1)進(jìn)入雨季,山上的表層覆蓋土進(jìn)水成泥,開采出來(lái)的石塊被泥土包裹,泥土本身氧化鈣的品位也不低,所以不能浪費(fèi)。但破碎機(jī)進(jìn)料溜子過(guò)于平緩,泥土粘附在上面,無(wú)法進(jìn)入破碎腔(見圖4),導(dǎo)致進(jìn)料口逐漸變小,喂料量亦隨之減小,嚴(yán)重時(shí)整個(gè)進(jìn)料口被堵死,不得不停機(jī)清理,致使臺(tái)時(shí)產(chǎn)量下降嚴(yán)重,檢修時(shí)間大大延長(zhǎng)。
(2)物料進(jìn)入打擊區(qū),由于粘濕物料多,使得上殼體起反擊板作用的襯板,下殼體起細(xì)碎作用的篦板篩網(wǎng),均被粘土糊住(見圖5),導(dǎo)致打擊效率降低,排料不暢;喂料量加大的情況下,物料無(wú)法及時(shí)破碎并排出機(jī)外,導(dǎo)致破碎腔堵塞、傳動(dòng)皮帶打滑、電機(jī)電流頻頻超過(guò)極限電流,使得喂料量不得不減小,產(chǎn)量嚴(yán)重下降。綜合情況見圖6。
該系統(tǒng)試用僅一個(gè)月,產(chǎn)量即跟不上廠區(qū)的需求,此外,檢修時(shí)間過(guò)多,因此,決定對(duì)其進(jìn)行改造。
實(shí)地勘察發(fā)現(xiàn),該地區(qū)雨季物料粘濕度很大,且粘濕物料不僅來(lái)自表層覆蓋的普通粘土(見圖7),更多的來(lái)自于爆破后的石粉和一種當(dāng)?shù)靥赜械募t土和膨脹土(見圖8)。
石粉遇水后形成一種極粘極軟的泥狀物,人踩在上面輕易就陷進(jìn)去,不容易掙脫;膨脹土遇水結(jié)團(tuán),表面與普通粘土無(wú)異,裂解脫水后,粘附在溜子上,很難清理。而紅土為云南當(dāng)?shù)匾环N特有的土,遇水后其粘度甚至超過(guò)前面兩種。前已述及,該破碎機(jī)進(jìn)料溜子過(guò)于平緩,結(jié)合上述物料情況,物料難以喂入破碎腔。查看破碎機(jī)內(nèi)部發(fā)現(xiàn),該破碎機(jī)有承料框,轉(zhuǎn)子錘頭排布過(guò)于稀疏(見圖9),且每排錘盤只有兩個(gè)錘頭,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子對(duì)物料的打擊率很低,過(guò)少的錘頭使轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量小,無(wú)法將粘濕物料打散。這些都導(dǎo)致了進(jìn)入破碎機(jī)的粘濕物料直接被帶到反擊襯板與出料篦子上,造成粘堵,失去水分變干后,基本無(wú)法清理,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)。
圖6 原破碎機(jī)的問(wèn)題綜述
圖7 物料中夾雜著大量的粘土
圖8 紅土和膨脹土
圖9 承料框?qū)е洛N頭排列稀疏
進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn),物料雖然粘,但其中往往裹挾著小石子等顆粒,用手捏成團(tuán)后摔在地上,可以摔成多瓣。
通過(guò)上述調(diào)查顯示,該破碎系統(tǒng)需要解決的問(wèn)題有如下兩點(diǎn):
(1)解決進(jìn)料問(wèn)題。通過(guò)改造,將物料強(qiáng)制性送入打擊區(qū)。
(2)解決粘濕物料粘附在反擊板及篦子板上的問(wèn)題。
該機(jī)型適應(yīng)大塊能力差,進(jìn)料很細(xì),碎料比例高達(dá)20%~40%,根據(jù)公司多年積累的經(jīng)驗(yàn),結(jié)合物料可以結(jié)團(tuán)后沖擊成碎瓣的實(shí)際情況,提出進(jìn)行預(yù)篩分的改造方案。即在破碎機(jī)與板喂機(jī)之間合適的位置加裝波動(dòng)輥式篩分機(jī)(見圖10),整體破碎腔型無(wú)需做本質(zhì)性修改。波動(dòng)輥式篩分機(jī)篩上的物料被強(qiáng)制性送入打擊區(qū);粘濕物料被大量篩下,使進(jìn)入打擊區(qū)的粘濕物料量大大降低,減少了粘濕物料依附在反擊襯板及篦子板上的概率。該機(jī)型配有剃泥齒,可以強(qiáng)制清理輥?zhàn)又g的粘濕物料,防止篩孔堵塞。經(jīng)波動(dòng)輥式篩分機(jī)篩分后,物料已經(jīng)變干,破碎機(jī)破碎腔型也就無(wú)需修改。業(yè)主及包產(chǎn)方均認(rèn)可該方案。
改造方案具體要點(diǎn)如下:
(1)新增一臺(tái)WRS2418四輥波動(dòng)輥式篩分機(jī)。
(2)其頭輪距板喂機(jī)頭輪位置,須確保物料先落到溜板上,以減少對(duì)輥?zhàn)拥闹苯記_擊。
(3)波動(dòng)輥式篩分機(jī)的加設(shè),改變了物料進(jìn)入破碎機(jī)的落料點(diǎn),優(yōu)化了破碎腔型的破碎空間;同時(shí)在波動(dòng)輥式篩分機(jī)篩上物料進(jìn)入打擊區(qū)的落料點(diǎn)上,焊有一塊厚鋼板,大大減緩了物料對(duì)承料框的沖擊。
(4)破碎機(jī)的第一道反擊襯板直接向上平移,第二道反擊襯板原樣保留,這樣既留出了波動(dòng)輥式篩分機(jī)與第一道反擊板之間足夠的空間(以免大塊無(wú)法進(jìn)入打擊區(qū)),又保留了原有的破碎腔型(見圖11、圖12)。
經(jīng)第二次現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)對(duì)接,各方人士對(duì)此均無(wú)異議,于2018年年初啟動(dòng)項(xiàng)目改造。
圖10 波動(dòng)輥式篩分機(jī)
圖11 原破碎系統(tǒng)圖
圖12 改造后系統(tǒng)方案圖
2018年4月15日,待業(yè)主全廠大修時(shí)設(shè)備正式發(fā)貨,2018年4月18日運(yùn)送到現(xiàn)場(chǎng);2018年5月3日開始停機(jī),拆除設(shè)備相應(yīng)結(jié)構(gòu);2018年5月10日~2018年5月23日,技改安裝;2018年5月24日,空負(fù)荷試車;2018年5月28日~2018年5月29日帶負(fù)荷試車。由于5月28日帶載半小時(shí)后,原破碎機(jī)小軸承溫度過(guò)高達(dá)120℃以上,油被燒掉,下午進(jìn)行了調(diào)整,并重新灌油,5月29日重新試車。
開機(jī)時(shí):轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),無(wú)干涉;開機(jī)電流正常。
過(guò)程中:待料總共進(jìn)行了6h,板喂機(jī)負(fù)荷由10Hz逐漸增加到27.5Hz。
進(jìn)料(圖13):來(lái)料不均,有時(shí)滿車大塊,平均600mm以上,最大>1 000mm,該情況一開始很常見,后來(lái)制止;第一車的含泥量最大,水分很高,其余各車物料含泥量也十分可觀,且十分濕粘。這些泥土大量夾雜在石塊之間,且石塊表面也糊了一層,含水量估計(jì)在12%左右。
產(chǎn)量:在上述粒徑大、粘濕物料含量高且板喂機(jī)喂料量達(dá)到正常生產(chǎn)頻率時(shí),生產(chǎn)依然順暢。粘濕物料被大量篩下,泥石俱下,篩分能力十分強(qiáng),大塊能夠順利進(jìn)入到打擊區(qū)進(jìn)行破碎。板喂機(jī)負(fù)荷27.5Hz時(shí),產(chǎn)量可達(dá) 800t/h,30Hz時(shí)可達(dá) 900t/h,32.5Hz時(shí)可達(dá)1 000t/h,且電流還有一定富余。
出料:出料粒度在80mm左右,偶爾有較大粒徑的物料排出。從粒徑上判斷,出料粒度過(guò)大,應(yīng)是從破碎機(jī)排出,下料溜子無(wú)粘堵與掛料。
電流:波動(dòng)輥式篩分機(jī)電流25~30A左右(額定83.5A),破碎機(jī)電流30~35A左右(額定60A)。
本次技改整體情況良好(圖14),在物料整體粒度大、粘濕比例高、產(chǎn)量達(dá)到正常所需的前提下,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)良好,篩分作用十分顯著。波動(dòng)輥式篩分機(jī)與破碎機(jī)電流平均在30%~50%之間,有較大富余,在物料較碎時(shí),有較大提產(chǎn)空間,
在連續(xù)生產(chǎn)的情況下,波動(dòng)輥式篩分機(jī)剔除粘濕物料量大、篩泥效果好,能強(qiáng)制剔泥,篩細(xì)料能力強(qiáng),設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝維護(hù)方便,能耗低,生產(chǎn)無(wú)振動(dòng),噪聲低。本次技改也證明了波動(dòng)輥式篩分機(jī)剔除粘濕物料的優(yōu)越性能。
圖13 進(jìn)料情況
圖14 波動(dòng)輥式篩分機(jī)使用后的情況
水泥廠石灰石用單段錘式破碎機(jī)與骨料第一段用錘式破碎機(jī)相比,工況有如下不同:水泥廠的石灰石進(jìn)料粒度很大,進(jìn)料粒形不均勻,粘濕物料含量有時(shí)很大(尤其在我國(guó)南方),要求破碎機(jī)要一次性將1 500mm左右的大塊破碎到50~80mm以下,有的進(jìn)料粒度甚至達(dá)到2 000mm,破碎比可達(dá)40:1。反觀骨料用第一段破碎,進(jìn)料粒度控制得較小,一般為800mm以下,且來(lái)料粒形一般較為均勻,而且進(jìn)入破碎機(jī)的物料粘土含量一般都有嚴(yán)格的控制,因有中碎用的第二段破碎,出料粒度一般為300mm。
水泥廠石灰石用單段錘式破碎機(jī)與骨料第一段用錘式破碎機(jī)相比,設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)與配置有如下幾點(diǎn)不同:
(1)需要適應(yīng)更大的進(jìn)料粒度,能夠達(dá)到更大的破碎比,從而使出料粒度一次性滿足磨機(jī)生產(chǎn)的要求。這就要求破碎機(jī)主體結(jié)構(gòu)及轉(zhuǎn)子更加結(jié)實(shí)牢固,同時(shí)電機(jī)功率更大。
(2)為適應(yīng)粘濕物料,喂料溜子部分和破碎腔體要進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),以避免堵塞。
該礦山第二套破碎系統(tǒng)本為骨料破碎專用,帶有承料框,錘頭稀疏,殼體結(jié)構(gòu)粗糙薄弱,承料框的棚條承受大塊沖擊時(shí)容易斷裂,大塊料適應(yīng)性差,增加了爆破后處理大塊的工時(shí)和開采成本。由于未對(duì)該機(jī)型腔型及轉(zhuǎn)子的結(jié)構(gòu)進(jìn)行粘濕物料適應(yīng)性改進(jìn),該機(jī)型難以適應(yīng)水泥石灰石礦生產(chǎn)中的不可避免的粘濕物料。雖然技改后問(wèn)題基本解決,但后期技改費(fèi)、波動(dòng)輥式篩分機(jī)本身的價(jià)格,再加上開采后二次處理和檢修的成本,費(fèi)用已經(jīng)超出了第一套破碎系統(tǒng)很多。建議用戶在選擇破碎機(jī)型號(hào)之前,對(duì)要選用的破碎機(jī)型號(hào)的適用范圍及物料的性質(zhì)進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查與研究,選擇合適的機(jī)型,在保證正常生產(chǎn)的前提下,尋求更優(yōu)的性價(jià)比。