羅榮樹
我公司有兩條2 500t/d水泥熟料生產(chǎn)線,于2000年先后投產(chǎn),匹配的煤磨為兩臺(tái)?2.8m×5m+3m的風(fēng)掃球磨機(jī)。近幾年由于窯系統(tǒng)的擴(kuò)能改造,尤其是預(yù)熱器的升級(jí)改造,熟料產(chǎn)能達(dá)到3 000t/d以上,導(dǎo)致煤磨生產(chǎn)能力不足、隨窯運(yùn)轉(zhuǎn)率高,只好放粗煤粉細(xì)度、提高煤粉產(chǎn)量以滿足生產(chǎn)。細(xì)度放粗后,出磨煤粉水分高,煤耗也隨之升高。為了改變這一被動(dòng)局面,我公司采取措施進(jìn)行了一系列改造,效果顯著。
改造前煤磨為?2.8m×5m+3m的風(fēng)掃磨,配有3m烘干倉(cāng)、粗磨倉(cāng)及細(xì)磨倉(cāng),鋼球裝載量32t;選粉機(jī)配置為TLS1150-C,入磨熱風(fēng)管道為?800mm,工藝流程見圖1;產(chǎn)量17.5t/h,煤粉水分5%,細(xì)度(0.08mm方孔篩篩余)13%,隨窯運(yùn)轉(zhuǎn)率100%。
經(jīng)過論證,我公司從以下幾方面入手進(jìn)行了改造:
(1)選粉機(jī)
鑒于原選粉機(jī)選粉效率較低,煤粉細(xì)度不可控,為了提高選粉效果及烘干能力,在磨頭新增加了靜態(tài)V型選粉機(jī)。原煤先進(jìn)入V型選粉機(jī)烘干,然后再進(jìn)入球磨機(jī),主要是為了提高系統(tǒng)的烘干能力。利用我公司閑置的TLS1560-C組合式高效選粉機(jī)替代原來(lái)的TLS1150-C型動(dòng)態(tài)選粉機(jī),兩臺(tái)選粉機(jī)結(jié)構(gòu)形式相同,但選粉機(jī)籠型轉(zhuǎn)子直徑從?1 150mm增大至?1 560mm,轉(zhuǎn)速由最高190r/min提高至最高265r/min,生產(chǎn)能力從最高22t/h增加到最高38t/h,提高了選粉效率,增加了磨機(jī)產(chǎn)量,降低了煤粉細(xì)度。
(2)原煤秤
為了確保計(jì)量的準(zhǔn)確性及滿足環(huán)保要求,將原來(lái)的原煤皮帶秤改為密封式喂料秤,量程由原來(lái)的0~23t/h增大為0~30t/h。
(3)熱風(fēng)管道
為了降低管道阻力,增加入磨風(fēng)量,提高烘干效率,將窯頭入磨熱風(fēng)管由?800mm更換為? 1 000mm管道。
(4)磨內(nèi)
根據(jù)對(duì)磨內(nèi)煤粉水分和細(xì)度變化情況的分析,將兩臺(tái)磨機(jī)隔倉(cāng)板由粗磨倉(cāng)向烘干倉(cāng)前移1m,烘干倉(cāng)長(zhǎng)度從3m縮短為2m,相應(yīng)粗磨倉(cāng)延長(zhǎng)部位更換四排波紋襯板??紤]磨機(jī)裝機(jī)功率,鋼球級(jí)配和填充率暫未做調(diào)整。
(5)回粉溜子
通過多次溫度與水分的對(duì)比且兼顧安全要求,將回粉溜子由原設(shè)計(jì)的入V型選粉機(jī)進(jìn)行二次烘干改為直接入磨,同時(shí)提高入磨熱風(fēng)溫度。
(6)工藝流程布置
圖1 工藝流程圖
圖2 改造前
圖3 改造后
在工藝布置的過程中,密封式原煤秤上移至二層平臺(tái),原煤倉(cāng)相應(yīng)將錐部縮短1.5m安裝至喂煤秤上方,錐部縮短后仍能滿足下料順暢的需求;為了減少管道積煤,將入磨熱風(fēng)管上行部分抬高,與水平呈約45°角,下行部分從原煤倉(cāng)框架南側(cè)穿過,由新?lián)Q原煤秤西側(cè)向下與靜態(tài)V型選粉機(jī)對(duì)接;因場(chǎng)地所致,回粉絞刀也相應(yīng)抬高。工藝流程圖見圖4。
圖4 工藝流程圖
(1)入磨熱風(fēng)管在V型選粉機(jī)出口處及下料溜子前部有積煤現(xiàn)象,為保證系統(tǒng)安全,前期入磨熱風(fēng)溫度控制在300℃以下,水分烘干效果未達(dá)到預(yù)期。通過改變V型選粉機(jī)出口至入磨熱風(fēng)管的位置及在管道內(nèi)部死區(qū)填充澆注料等,管道積煤現(xiàn)象徹底消除。
(2)為增加煤粉烘干效果,設(shè)計(jì)初期,回粉溜子接入原煤秤下料溜子,煤粉進(jìn)入V型選粉機(jī)進(jìn)行二次烘干,但運(yùn)行期間發(fā)生了幾次磨頭管道煤粉閃爆現(xiàn)象,存在較大隱患。6月利用倉(cāng)滿停車機(jī)會(huì),將回粉溜子改接到V型選粉機(jī)下料重錘閥下方,直接入磨,同時(shí)提高入磨熱風(fēng)溫度至320℃,煤粉烘干效果達(dá)到了預(yù)期值。
以1號(hào)煤磨改造前后為例進(jìn)行說(shuō)明(2號(hào)煤磨與1號(hào)煤磨類似),數(shù)據(jù)對(duì)比見表1。
表1 產(chǎn)量及質(zhì)量
表2 煤磨水分
改造后,由于產(chǎn)量提高,煤粉水分降低,窯用煤量減少,煤磨隨窯運(yùn)轉(zhuǎn)率也由過去的100%降至目前的94%左右,不僅降低了系統(tǒng)電耗,也為日常檢修維護(hù)贏得了時(shí)間。
經(jīng)過多次優(yōu)化改造,煤磨系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),達(dá)到了預(yù)期的效果。煤粉細(xì)度同比下降2.57%,煤粉水分平均烘干掉9.76%,較2017年的烘干7.5%多烘干了2.26%。按照我公司熟料實(shí)物煤耗140kg/t,原煤熱值24 000kJ/kg進(jìn)行計(jì)算,入窯煤粉水分降低140×2.26%=3.164kg。根據(jù)1kg水分從10℃升高到1 200℃大約需要5 137kJ熱量計(jì)算,則減少3.164kg的水分使噸熟料熱耗減少16 253.47kJ,噸熟料減少實(shí)物煤16 253.47/24 000=0.68kg。地域煤價(jià)按550元/噸計(jì)算,噸熟料節(jié)約煤耗成本0.37元,按照我公司年產(chǎn)熟料150萬(wàn)噸計(jì)算,可降低成本約56萬(wàn)元。■