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      高壓變頻器在大港油田西一注水站的應(yīng)用

      2019-04-17 13:01王立民
      科學(xué)與技術(shù) 2019年18期
      關(guān)鍵詞:油田企業(yè)節(jié)能

      王立民

      摘要:根據(jù)油田實際注水情況,提出了目前注水泵站在生產(chǎn)過程中存在的主要問題,有針對性的運用高壓變頻技術(shù)來解決高壓注水泵耗能問題,以滿足油田生產(chǎn)的需要。

      關(guān)鍵詞:油田企業(yè);單耗;節(jié)能

      1 項目基本情況

      西一聯(lián)合站位于港西地區(qū),始建于1970年,并分別于1974年、1980年、1993年、2000年、2006年進行過相應(yīng)的工藝改造,擔(dān)負(fù)港西作業(yè)一區(qū)油氣水處理、西二聯(lián)低含水油處理、南線來油輸送等任務(wù),是一座集原油處理、原油外輸、采出水處理、采出水回注、回?fù)降裙δ転橐惑w的綜合性油氣處理聯(lián)合站。該站設(shè)計原油處理能力12000 m3/d,采出水處理能力13000m3/d,采出水回注能力8640m3/d,摻水能力2200m3/d。同時,該站還擔(dān)負(fù)著大港油田南線來油的儲存、外輸、加熱等工作,是大港油田原油儲運系統(tǒng)的重要樞紐。

      西一聯(lián)合站西一注水站建于1975年,采用多級高壓離心注水泵注水,主要配套設(shè)施包括2具1000注水罐,DF型多級高壓離心泵3臺,工頻運行,工作制度二運一備。注水泵電壓6KV,機泵運行電流102A,日注水量約8600 m3/d,年耗電量約1625×104kw.h。

      1.1存在問題

      1.1.1泵出口閥門節(jié)流,泵管壓差大,無功損耗高。

      西一注注水泵日注水量在8600m3,設(shè)計日注水量8640m3,注水泵泵壓13.4MPa,注水管壓11.0-12.5MPa,泵管壓差在0.9~2.4MPa之間,出口閥門截流嚴(yán)重,造成注水泵機組效率低、電能消耗大,注水生產(chǎn)成本大。造成此情況是由于不同時期油田開發(fā)配注量的調(diào)整,以及鉆井注水井占用、洗井等原因,使油層注入壓力和注入量處于變化中,造成注水泵排出量與配注量不匹配。為了適應(yīng)注水量變化的需求,一般通過人工調(diào)節(jié)出口閥門來控制流量,泵機組在節(jié)流狀態(tài)下運行,使得注水泵運行偏離了高效區(qū),且閥門處又因節(jié)流損失了大量的能量,如果人工調(diào)節(jié)不及時,將影響油田正常注水,并會帶來安全隱患。

      1.1.2 注水泵工頻啟動,對供電電網(wǎng)沖擊較大,易造成配電設(shè)備的故障。

      配套大功率電機的注水泵工頻啟動,對供電電網(wǎng)沖擊較大,易造成配電設(shè)備的故障。改造前,西一注高壓配電室所用PT已燒毀多年,而且配電柜老化嚴(yán)重,已對西一注注水系統(tǒng)平穩(wěn)運行造成隱患。此外,該站高壓電纜為1992年鋪設(shè),采用鋁芯無鎧電纜。注水泵工頻啟動對電網(wǎng)的沖擊效應(yīng)會對該電纜造成一定安全隱患。一旦發(fā)生事故,將無法保證注水系統(tǒng)正常運行。

      1.2 泵站改造的目的和要求

      (1)滿足注水需求,在保證注水干壓不降低情況下,降低泵管壓差,減少無功損耗,改造后閥門可以全開,消除泵管壓趨近為0 MPa。

      (2)在保證注水干壓滿足注水需求的情況下,實現(xiàn)注水泵一定范圍內(nèi)壓力、排量可調(diào),注水站單泵排量范圍增大到DFW180-110X12(150~210m3/h)。

      (3)完善設(shè)備自動保護,可以實現(xiàn)多級高壓離心注水泵軟啟動功能及遠程啟停功能,并進行邏輯控制(報警及系統(tǒng)連鎖控制),提高人員和設(shè)備安全管理程度。

      2 技術(shù)方案及原理

      2.1高壓變頻系統(tǒng)概述

      西一注建有離心式注水泵3臺,二運一備,注水量8600m3/d,臨近滿負(fù)荷運行。根據(jù)電機額定電壓6KV和注水泵負(fù)載額定功率950KW、1000KW,選用適合驅(qū)動高壓異步電動機的水泵類變頻器JD-BP37-1000Z,采用一拖二運行方式來滿足現(xiàn)場要求。特點如下:

      (1)優(yōu)良的調(diào)速性能,滿足生產(chǎn)工藝要求;

      (2)良好的節(jié)能效果,提高系統(tǒng)運行效率;

      (3)實現(xiàn)最大投資效益比,變頻一拖二運行滿足了系統(tǒng)節(jié)能運行,控制了整體投資;

      (4)實現(xiàn)系統(tǒng)軟啟動,減小啟動沖擊,降低維護費用,延長設(shè)備壽命;

      (5)系統(tǒng)安全、可靠,確保負(fù)載連續(xù)運行;

      (6)控制方便、靈活,自動化水平高。

      2.2技術(shù)方案及原理

      通過對注水泵進行高壓變頻的技術(shù)改造,可以對注水泵運行參數(shù)進行調(diào)節(jié),以達到消除泵管壓差,降低注水單耗的目的。

      電動機可以經(jīng)高壓隔離開關(guān)1#QS1和高壓真空接觸器KM1、高壓隔離開關(guān)1#QS2和高壓真空接觸器KM3變頻運行,也可以經(jīng)過高壓真空接觸器KM5工頻運行;2#電動機可以經(jīng)過高壓隔離開關(guān)2#QS1和高壓真空接觸器KM1、高壓隔離開關(guān)2#QS2和高壓真空接觸器KM4變頻運行,也可以經(jīng)高壓真空接觸器KM6工頻運行。實現(xiàn)一臺變頻器可以輪流拖動兩臺電動機變頻運行。

      (1)高壓變頻調(diào)速驅(qū)動裝置采用直接‘高-高結(jié)構(gòu),6kV直接輸出,不需輸出升壓變壓器,輸出為單元串聯(lián)移相式PWM方式。整套變頻調(diào)速驅(qū)動裝置,包括移相變壓器、變頻器、隔離刀閘柜等所有部件及內(nèi)部連線一體化設(shè)計,現(xiàn)場只須連接高壓輸入,高壓輸出、控制電源和監(jiān)控數(shù)據(jù)線即可。在20~100%的負(fù)載變化情況內(nèi)達到或超過0.96的功率因數(shù),并且電流諧波少,無須功率因數(shù)補償/諧波抑制裝置。

      (2)控制器采用DSP+FPGA芯片,設(shè)計的算法能保證電機達到最優(yōu)的運行性能。彩色嵌入式人機界面提供友好的全中文監(jiān)控和操作界面,同時可以實現(xiàn)遠程監(jiān)控和網(wǎng)絡(luò)化控制。

      (3)變頻裝置還具有以下基本保護功能:過電壓保護、欠壓保護、缺相保護、過電流保護、過載保護、過熱保護、光纖故障保護、超頻保護、失速保護、接地保護、短路保護。提高了系統(tǒng)的安全性。

      3節(jié)能點及效果

      3.1主要節(jié)能點

      (1)閥門完全打開不存在憋壓現(xiàn)象,泵管壓差減小了,提高了系統(tǒng)有用功率,節(jié)約了能源。

      (2)注水系統(tǒng)可以和港西注水管網(wǎng)需求高效動態(tài)匹配,不增加無用功,保證了整體注水管網(wǎng)的運行平穩(wěn)。

      (3)排量在一定范圍內(nèi)(如果生產(chǎn)需要)可以調(diào)節(jié),降低了單耗,節(jié)約了能源。

      (4)實現(xiàn)了對設(shè)備的軟啟動,即避免了啟動電流大造成的能量損失,又避免了啟動電流大對電機、配電設(shè)施的過流損害,延長了使用壽命。

      3.2實際效益

      2017年初,西一注3臺注水泵的平均電流與去年同期對比下降了18A左右,據(jù)統(tǒng)計安裝變頻后注水月均用電量127.4萬kw.h,比去年同期注水月均用電量134.9萬kw.h減少了7.5萬kw.h,注水單耗由年初的5.1降低到4.6kw.h。

      通過西一轉(zhuǎn)注水泵2016年一季度與2017年一季度單耗柱狀圖同期對比數(shù)據(jù)可以看到,改造后的注水泵機組節(jié)能效果較為顯著;在全年注水量與上一年注水量相當(dāng)?shù)那闆r下,預(yù)計2017年可節(jié)電156×104kw.h,年實現(xiàn)節(jié)約電費127萬元。

      同時,西一聯(lián)采用變頻控制后,減少工頻啟動對電網(wǎng)的沖擊造成的影響,減少維修費6萬元,新增變頻裝置維護費3萬元。

      西一轉(zhuǎn)高壓變頻器投運后,我們對更換高壓變頻器前后能耗數(shù)據(jù)進行了檢測。更換后西一注注水高壓變頻采用一拖二變頻控制,二運一備,綜合節(jié)能率達11.65%。

      4結(jié)論

      該變頻投產(chǎn)運行后,較原生產(chǎn)系統(tǒng)相比,生產(chǎn)效率顯著提高,在降低了電量消耗、生產(chǎn)成本的同時,也降低了員工的勞動強度,起停泵及數(shù)據(jù)采集可在操作室通過計算機一鍵完成,既滿足了生產(chǎn)需要,又達到了預(yù)期的節(jié)能降耗的目的(三年可回收投資),符合企業(yè)所強調(diào)的安全生產(chǎn)、清潔環(huán)境、保障職工身體健康、社會和諧發(fā)展的要求,體現(xiàn)了安全、節(jié)能、環(huán)保的宗旨。

      (作者單位:中國石油大港油田公司第五采油廠)

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