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      淺析國產(chǎn)卷繞頭卷取絲餅過尾率的提高方法

      2019-04-18 02:48:44洪清棋
      紡織科學(xué)研究 2019年12期
      關(guān)鍵詞:錯亂壓輥線速度

      洪清棋

      福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 福建晉江 362241

      1 引言

      中國化纖總量已占據(jù)全球產(chǎn)能的70%,在化纖長絲行業(yè)中,滌綸長絲占據(jù)了多半的份額,且品種和品質(zhì)都在不斷提升。以滌綸DTY 為例,在向細(xì)旦多孔、品質(zhì)多樣、功能差異化方向發(fā)展的同時對原絲POY 絲餅提出了更高要求。多年來,由于國產(chǎn)卷繞頭卷取的POY 絲餅結(jié)尾的過尾率指標(biāo)較低,數(shù)值在90%~93%之間波動,與進(jìn)口卷繞頭類比相差3%~5%,達(dá)不到用戶的要求,所以DTY 生產(chǎn)廠家多采用進(jìn)口卷繞頭設(shè)備。因此,提高國產(chǎn)設(shè)備的品質(zhì),確保POY 絲餅滿足后續(xù)高效和高品質(zhì)DTY 生產(chǎn),提高POY 絲餅結(jié)尾的過尾率指標(biāo)迫在眉睫。

      本文針對造成POY 絲餅結(jié)尾的過尾率指標(biāo)偏低的原因及影響因素,通過大量的試驗(yàn),找出解決方法,提高了POY 絲餅結(jié)尾的過尾率,使國產(chǎn)紡絲卷繞裝備品質(zhì)大大提升,可應(yīng)用于高品質(zhì)POY 生產(chǎn)中。

      2 造成國產(chǎn)卷繞頭絲餅過尾率低的因素

      2.1 卷繞過程中產(chǎn)生的因素

      經(jīng)過對DTY 生產(chǎn)過程中未能過尾的POY 絲餅統(tǒng)計(jì)和分類,并對絲餅的剩余底線絲進(jìn)行人工退繞,大量收集的數(shù)據(jù)顯示,紗線高速退繞時存在“糾纏停滯停頓”現(xiàn)象,造成紗線斷裂無法完成“過尾”,主要原因絲餅卷繞過程中存在問題,主要表現(xiàn)在:

      1) 夾結(jié)(圖1);2)底層絲排列錯亂(圖2);

      圖1 夾結(jié)現(xiàn)象

      圖2 底層絲排列錯亂

      統(tǒng)計(jì)報(bào)表顯示:夾結(jié)和底層絲排列錯亂占比較大,約占80%以上。

      2.2 紙筒管質(zhì)量

      紙管端面因磕碰形成損傷和表面“翹起”,導(dǎo)致尾率低約占15%以上。

      3 分析產(chǎn)生的原因

      3.1夾結(jié)產(chǎn)生的原因

      卷繞頭滿卷切換完成后,位于卷繞頭下方卡頭上的滿卷絲餅在高速旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下進(jìn)行剎車,其外圓面上的尾巴絲由于離心力和慣性,將沿著絲餅外圓切向外甩出,因?yàn)樽o(hù)板保護(hù)角度不夠(圖3),部分絲頭露出護(hù)板外。甩出的尾絲在隨旋轉(zhuǎn)過程中,不斷抽打卷繞頭上某一些部件,出現(xiàn)纖維斷裂,產(chǎn)生“飛花”。

      同時,卷繞頭上方卡頭開始進(jìn)行絲餅初始卷繞,下方滿卷絲餅甩出絲頭進(jìn)入上方卷繞絲餅的界區(qū)內(nèi),卷繞到上方絲餅內(nèi);產(chǎn)生的“飛花”在氣流的作用下飛舞卷入絲餅的底層絲中。因此,在上方絲餅的底層絲產(chǎn)生了干擾糾纏、造成夾結(jié)。

      3.2 底層絲排列錯亂的原因

      3.2.1 卷繞頭切換初始接壓過大

      卷繞頭壓輥通過自重施加在上卡頭(紙管)的力為接觸壓力,在壓輥下降與上卡頭接觸式時,絲線通過往復(fù)導(dǎo)引機(jī)構(gòu),把絲線來回平鋪在壓輥與上卡頭(紙管)接觸的切點(diǎn)包絡(luò)線上,并卷取在上卡頭(紙管)上。若壓輥下降產(chǎn)生沖擊力過大,會影響絲線在壓輥與上卡頭(紙管)間往復(fù)運(yùn)動的摩擦阻力的大小,使絲線實(shí)際排列與計(jì)算位置形成偏差,出現(xiàn)底層絲排列錯亂現(xiàn)象。

      3.2.2 壓力輥和卡盤軸的速度差過大

      正常絲餅卷繞時,壓輥與絲餅表面接觸,此時壓輥外圓面的線速度與絲餅外圓面的線速度相等(或接近)。而在卷繞頭自動換筒時,壓輥與絲餅脫開,換筒結(jié)束后,壓輥再與絲餅(紙管)接觸,此時壓輥外圓面的線速度與絲餅外圓面的線速度存在偏差。由于線速度差的存在,在絲餅(紙管)表面與壓輥之間的存在滑動摩擦,形成紗線松散和錯位,出現(xiàn)底層絲排列錯亂現(xiàn)象。

      3.2.3 撥叉與壓輥之間的間距不一致

      橫動座板由于自重和剛度原因,中間有向下彎曲現(xiàn)象,當(dāng)頭數(shù)多時,這種現(xiàn)象更嚴(yán)重。為防止在彎曲處的撥叉和壓力輥接觸,在橫動座板下加墊片形成撥叉與壓力輥間隙不等。兩端A間距大(圖4)、中間B 間距?。▓D5),這樣撥叉撥動紗線行程雖然相同,但紗線在壓輥上的包角不同,造成紗線張力大小差異和紗線在絲餅(紙管)表面的實(shí)際動程存在差異,出現(xiàn)底層絲排列錯亂現(xiàn)象。

      3.3 紙管問題

      主要存在紙管端面磕碰形成損傷和表面“翹起”,紗線從小絲餅尾紗退出,向大絲餅結(jié)尾過渡時,紗線與紙管端面損傷或“翹起”部位的摩擦加劇,損傷或拉拽紗線,造成紗線斷裂無法完成“過尾”。

      圖3 絲頭甩出左護(hù)板

      圖4 撥叉與壓力輥間隙A 示意圖

      圖5 橫動座板形變示意圖

      4 改進(jìn)和工藝調(diào)整

      4.1 解決底層夾結(jié)的問題:對卷繞頭結(jié)構(gòu)的改進(jìn)措施。

      4.1.1 減少飛花的產(chǎn)生

      拆除鏟板的加強(qiáng)板,在鏟板聯(lián)結(jié)機(jī)構(gòu)上加裝屏蔽板(圖6)。該措施很好地解決了飛花問題。

      4.1.2 屏蔽滿卷絲頭對底層絲的干擾

      護(hù)板不能很好地屏蔽滿卷絲的尾巴對小卷絲的干擾,加大護(hù)板地屏蔽面積又會影響生頭桿,經(jīng)過論證后決定改變現(xiàn)有結(jié)構(gòu),將一次動作(圖7)的鏟板改為兩次動作(圖8),增加鏟板和小絲餅的間隙,把動作程序改為切換完成后鏟板不回位,待滿卷落絲后回位,經(jīng)過試用達(dá)到了屏蔽滿卷絲尾巴對小卷絲底層的干擾。

      圖6 飛花整改方案

      圖7 改造前

      圖8 改造后

      4.2 解決底層絲錯亂的問題

      4.2.1 工藝調(diào)整一:校正基礎(chǔ)接壓,降低初始接壓。

      通過一組常用接壓值輸入輸出誤差的校正,控制在265N 基準(zhǔn)接壓時的差異大小,達(dá)到各機(jī)臺的一致性(表1)。

      在上方卡頭(紙管)剛開始卷取絲時,根據(jù)現(xiàn)場試驗(yàn)數(shù)據(jù),調(diào)節(jié)初始接壓大小,設(shè)定在50~100N 之間,遠(yuǎn)小于265N 的正常值接壓值,緩解壓輥下降對卡頭沖擊力。

      表1

      4.2.2 工藝調(diào)整二:調(diào)整切換超位比例,調(diào)整壓輥超位值。

      以國產(chǎn)卷繞頭iBWA40II—1800/12為例,該機(jī)的壓輥為主動驅(qū)動、卡頭為主動驅(qū)動,在正常絲餅切換中,紗線的線速度要求保持不變,由于絲餅直徑的增大,卡頭(絲餅)的角速度呈下降趨勢,而壓輥為恒轉(zhuǎn)速狀態(tài),實(shí)際在壓輥下降與上卡頭(紙管/絲餅)接觸的瞬間,存在線速度差。為了彌補(bǔ)速度差造成的底層絲錯亂現(xiàn)象,通過對比試驗(yàn),適當(dāng)?shù)匕褖狠伒霓D(zhuǎn)速在計(jì)算值的基礎(chǔ)上增加0~0.3%超位;在切換中,卡頭卷取絲前增加0.3%~0.8%的超位,卷取絲后快速恢復(fù)到正常值。這種調(diào)整可以很好消除線速度差。

      4.2.3 橫動座板的調(diào)整

      增強(qiáng)橫動底板的剛度及平整度,減小變形,使撥叉與壓輥的間隙A(圖2)一致,減小紗線的張力波動,形成穩(wěn)定的往復(fù)鋪紗,保證各個絲餅卷取寬度相同。

      4.3 紙管問題

      通過對回用紙管的檢驗(yàn)篩選,把端面有損傷的紙管剔除,解決自身質(zhì)量問題。同時,對已經(jīng)成卷的絲餅,在端面加裝塑料退紗器,遮擋紙管端面缺陷,保障紗線正常過尾。

      5 結(jié)語

      通過對36 臺卷絲頭進(jìn)行調(diào)整改進(jìn),經(jīng)過了6 個月以上的運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),情況良好;在為期30 天的過尾考核中,過尾率和退凈率接近或達(dá)到了進(jìn)口設(shè)備的同等指標(biāo)。

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