陶林兵
(安徽富凱礦業(yè)有限公司,安徽 六安 237471)
主礦體有I、Ⅱ礦體。
Ⅰ礦帶中三個(gè)礦體與圍巖呈順片理接觸,沿走向和傾向,受褶皺構(gòu)造控制,其形態(tài)變化較大,走向南北,南端上翹,北端傾伏,傾伏角25°~30°,傾向西,淺部?jī)A角65°~70°向深部變緩,傾角30°~40°。I礦體由Ⅰ1、Ⅰ2、Ⅰ3、三個(gè)礦體組成[1]。其中Ⅰ2號(hào)礦體為主礦體,位于褶皺的核部,礦體厚大,最大真厚度40.31m。Ⅰ1、Ⅰ3兩個(gè)礦體分布在Ⅰ2號(hào)礦體的兩翼,似層狀分布,I礦體含夾層較多。
Ⅱ礦體賦存于霍邱群吳集組片麻巖中。傾向西,北端0~3線淺部?jī)A角為50°深部5°~10°;南端2~6線淺部?jī)A角為80°,深部5°~10°。有兩個(gè)礦體組成,其中Ⅱ1礦體最大厚度為34.43m,呈層狀穩(wěn)定分布,Ⅱ2礦體最大5m,Ⅱ礦體產(chǎn)狀穩(wěn)定,含夾層較少[2]。
采礦方法:根據(jù)礦體的賦存狀態(tài)及條件選用下向大孔采礦嗣后充填采礦方法。
礦塊布置:礦塊沿礦體走向布置。礦塊寬度30m,其中礦房、礦柱采場(chǎng)均為15m;礦塊厚度就是礦體的水平厚度,標(biāo)準(zhǔn)礦塊厚度取48m,礦塊高度最大為120m,由于礦體沿走向向上傾斜,礦體高度最小為50m。
用T-150鉆機(jī)臺(tái)車,鉆頭直徑150mm,炮孔間距取2.8~3.0m×2.8~3.0m,臺(tái)班效率為35m。
(1)崩礦方式。采用VCR小斷面掏槽與倒梯段側(cè)向崩礦聯(lián)合的爆破方式。VCR掏槽通常在高度上超前倒梯段側(cè)向崩礦5m~10m,采用球形藥包單層爆破。倒梯段側(cè)向崩礦以VCR切槽為側(cè)向主自由面,沿采場(chǎng)高度形成倒梯段側(cè)崩分區(qū)。倒梯段側(cè)向崩礦時(shí),將采場(chǎng)設(shè)計(jì)爆成沿采場(chǎng)寬度和長(zhǎng)度方向略呈拱形,以提高采場(chǎng)穩(wěn)定性。
(2)裝藥結(jié)構(gòu)。VCR法小區(qū)掏槽采用普通乳化油球狀藥包爆破,其分層裝藥量一般為27kg,藥包長(zhǎng)徑比<6:1。藥包中心埋置深度為1.6m~2.0m。藥包下部采用巖粉堵塞,堵塞長(zhǎng)度1.0m。藥包上部采用細(xì)粒粉末堵塞技術(shù),堵塞長(zhǎng)度3m。采場(chǎng)側(cè)向崩礦,炮孔采用多層球狀藥包空氣間隔裝藥結(jié)構(gòu),分層裝藥量一般為18kg~27kg。最下層藥包進(jìn)置深度1.6m~2.0m,其下部堵塞料為粉末,堵塞長(zhǎng)度1.0m,層間空氣間隔長(zhǎng)度1.0m。最上層藥包上堵塞料為粉末,堵塞長(zhǎng)度2m~3m。
倒梯段側(cè)向崩礦采用柱狀藥包空氣間隔裝藥,空氣間隔塞使用竹筒,分層裝藥量27㎏,空氣間隔長(zhǎng)度1.2m~1.5m。相鄰炮孔藥包交錯(cuò)布置,以減少爆破礦石大塊率。
起爆順序:側(cè)向崩礦以掏槽區(qū)為中心向采場(chǎng)四周推進(jìn),相鄰分區(qū)在高度上錯(cuò)落布置。一次爆破5排孔,崩礦步距15m,崩礦高度16m~18m,一次崩礦量1.5~2.0萬噸,最大單響藥量控制在500kg以內(nèi),一次炸藥單耗控制在0.4kg/t以內(nèi)。
為保護(hù)采場(chǎng)底部結(jié)構(gòu)不被破壞和保護(hù)礦柱采場(chǎng)的充填體穩(wěn)固,每次放礦量應(yīng)控制在落礦量的1/3左右,回采時(shí)嚴(yán)禁將采場(chǎng)內(nèi)的礦體放空;礦體運(yùn)搬用EST-5B鏟運(yùn)機(jī),其生產(chǎn)能力為30×104t/臺(tái)·年。
礦柱采場(chǎng)回采完,采場(chǎng)中遺留礦體回收結(jié)束,其采空區(qū)充填工作開始,礦柱采場(chǎng)用灰砂比為1:6的全尾砂膠結(jié)充填料,充填工作結(jié)束,養(yǎng)護(hù)2~3個(gè)月,充填體強(qiáng)度20kg/cm2。即可回采相鄰的礦房采場(chǎng)。礦房采場(chǎng)用灰砂比1:12的全尾砂膠結(jié)充填料。
Ⅰ礦體頂、底板為片麻巖。夾夾層磁鐵角閃片礦、榴石角閃片礦、榴石角閃片礦等,與上、下礦層呈薄層狀互層過渡。Ⅰ1號(hào)礦體夾層分布少,單層真厚度為0.35m~1.23m;Ⅰ2號(hào)礦體礦體中的夾層分布較多,單層厚度0.5m~10m。Ⅰ3號(hào)礦體內(nèi)夾層較少,偶見薄層及條帶狀角閃片巖。如圖1(I-9線礦體剖面圖)所示。
圖1 I-9線礦體剖面圖
Ⅱ礦體中的夾層分布較少,單層厚度0.65m~3.11m,主要巖性為石英二云片礦、陽起石英片礦和陽起透輝礦,夾少量陽起透輝大理巖。與上、下礦層呈薄層狀互層過渡。
本次夾層處理措施主要針對(duì)I礦體。
由于I礦體中夾層的存在,造成實(shí)際采礦過程中廢棄礦體混入率達(dá)到15%~20%。為了減少廢棄礦體混入和降低貧化,提高采礦的經(jīng)濟(jì)效益,付老莊礦體采取了以下措施:
(1)深化生產(chǎn)探礦程度。由于付老莊礦體變化較大,礦體產(chǎn)狀不易摸清,把坑內(nèi)鉆探礦原60m間距改為30m,以便更加詳細(xì)的探清礦體中的夾層形態(tài),為后續(xù)的采礦設(shè)計(jì)提供較為準(zhǔn)確的資料。
(2)優(yōu)化爆破設(shè)計(jì)。根據(jù)地質(zhì)資料,仔細(xì)研究礦體的賦存狀態(tài),設(shè)計(jì)爆破參數(shù)。
在礦體上盤的炮孔裝藥高度要低于礦體邊界線以下1m,防止爆破時(shí)把上盤的圍礦帶下,減少貧化。對(duì)厚度小于4m的夾層改變裝藥結(jié)構(gòu),相鄰藥包由原來的交錯(cuò)布置,改為對(duì)稱布置,在夾層處少裝藥,原裝藥結(jié)構(gòu)為三條藥(每條藥9Kg)一節(jié),改為二條藥或一條藥一節(jié),減小爆破威力,讓夾層爆破后晚易形成大塊,爆下后便于分出;對(duì)厚度在4m~6m之間的夾層采用分采分爆分出,先爆破夾層,出完夾層后再爆破礦體,同時(shí)對(duì)夾層中的裝藥結(jié)構(gòu)進(jìn)行改變;對(duì)厚度超過6m的夾層,技術(shù)人員根據(jù)綜合經(jīng)濟(jì)效益比較,是否把一個(gè)采場(chǎng)分為二個(gè)采場(chǎng),夾層做為中間礦柱不回采。夾層做為中間礦柱,既增加采場(chǎng)的穩(wěn)定性,又能減少因夾層帶來的礦體貧化。
(3)做好大孔鑿施工記錄。大孔鑿時(shí)要做好鑿施工記錄,特別是礦、交界的記錄,每個(gè)鑿班組都必須配帶磁鐵,對(duì)鑿礦粉末及時(shí)進(jìn)行鑒別,必要時(shí)對(duì)巖粉進(jìn)行取樣化驗(yàn)。鑿施工記錄是對(duì)生產(chǎn)探礦的補(bǔ)充,地質(zhì)技術(shù)人員按照大孔施工鑿記錄,對(duì)照地質(zhì)圖進(jìn)行二次圈定礦體。因此大孔鑿施工記錄,對(duì)礦體的進(jìn)一步摸清有特別重要的意義。
(4)加強(qiáng)出礦管理。每位鏟運(yùn)機(jī)司機(jī)都必須攜帶便攜式檢測(cè)儀器,在出礦前在出礦點(diǎn)進(jìn)行甄別礦。每個(gè)出礦班組安排一位出礦班組長(zhǎng)對(duì)出礦進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理。對(duì)大塊搬運(yùn)至其他硐室,集中處理。
(5)強(qiáng)化地質(zhì)取樣化驗(yàn)。特別是在出礦過程中,礦石品位變化大,現(xiàn)場(chǎng)管理人員不能及時(shí)鑒別礦體的好壞。因此每個(gè)班都安排地質(zhì)取樣人員跟班取樣。并要求鏟運(yùn)機(jī)出礦時(shí)每一鏟都要取一點(diǎn),然后將樣品集中混合,力求取樣均勻有效。
(6)對(duì)施工隊(duì)進(jìn)貧化考核。每月計(jì)劃中都要確定每個(gè)出礦采場(chǎng)的月出礦品位,平時(shí)每班對(duì)出礦采場(chǎng)進(jìn)行取樣化驗(yàn),月底對(duì)每個(gè)采場(chǎng)的出礦品位進(jìn)行算術(shù)如權(quán)平均,計(jì)算出各個(gè)采場(chǎng)的出礦品位,然后對(duì)比計(jì)劃中各個(gè)采場(chǎng)的出礦品位,進(jìn)行考核。
礦山對(duì)-370mI-9采場(chǎng)的爆破設(shè)計(jì)進(jìn)行了優(yōu)化,改變夾層處的裝藥結(jié)構(gòu),減少夾層處的裝藥量,爆破后,對(duì)大塊夾層分出,并安排專人現(xiàn)場(chǎng)管理。-370mI-9采場(chǎng)原設(shè)計(jì)廢礦混入率15.3%,采取措施后夾層混入率下降到11.3%。通過綜合處理措施后,廢礦混入率下降了1.5個(gè)百分點(diǎn),少混入廢礦0.5萬噸,按采礦成本45元/噸計(jì)算,節(jié)約直接成本22.5萬元。這部分廢礦沒有運(yùn)到選廠,且直接充入采場(chǎng),既減少了廢礦運(yùn)輸成本,又減少了一部分充填成本,經(jīng)濟(jì)效益較為可觀。
下向大孔空?qǐng)霾傻V嗣后充填采礦法適合急傾斜、中厚以上、形態(tài)較規(guī)整且較穩(wěn)固的礦體。
由于付老莊鐵礦Ⅰ2號(hào)礦體中夾層較多,貧化問題一直是礦山生產(chǎn)過程中的一大難題,貧化率一直高居不下。在礦山技術(shù)人員的努力下,通過上述夾層綜合處理措施后,礦體中的夾層問題正逐步得到解決,并取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,為礦山的生存發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)可靠的技術(shù)保障。
安徽省霍邱礦區(qū)礦產(chǎn)資源較為集中,下向大孔空?qǐng)霾傻V嗣后充填采礦法是主要的采礦方法,礦體中夾層問題一直困擾著礦山的生產(chǎn)。付老莊鐵礦處理夾層的經(jīng)驗(yàn),也為其他礦山中遇到同類的問題提供了可行的處理辦法,使大孔采礦的回采工藝更加完善,更加先進(jìn)。