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      節(jié)能減排提效技術(shù)在燒結(jié)老系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用

      2019-04-26 12:51:14劉麗芳
      中國金屬通報 2019年12期
      關(guān)鍵詞:柳鋼燒結(jié)機(jī)耗電量

      馮 剛,劉麗芳

      (1.廣西柳鋼中金不銹鋼有限公司,廣西 玉林 537000;2.柳州鋼鐵股份有限公司燒結(jié)廠,廣西 柳州 545002)

      燒結(jié)廠110m2燒結(jié)機(jī)于2003年11月正式投產(chǎn),2018年9月節(jié)能減排提效改造前,主要生產(chǎn)設(shè)備均接近或超出使用年限。為了促進(jìn)鋼鐵業(yè)的有序發(fā)展,我國已對燒結(jié)機(jī)的排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了重新規(guī)定,對于已投產(chǎn)了10多年的柳鋼燒結(jié)廠110m2燒結(jié)機(jī)來說,環(huán)保壓力巨大,燒結(jié)產(chǎn)能的提高有利于公司根據(jù)多變的市場環(huán)境,靈活調(diào)整高爐爐料結(jié)構(gòu),為企業(yè)生產(chǎn)調(diào)節(jié)和降成本創(chuàng)造條件,從而對110m2燒結(jié)機(jī)進(jìn)行節(jié)能減排提效改造以提高效益、降低成本勢在必行。

      1 110m2燒結(jié)機(jī)節(jié)能減排提效改造前的生產(chǎn)狀況對比分析

      2018年9月110m2燒結(jié)機(jī)節(jié)能減排提效改造前,110m2燒結(jié)機(jī)2017年1月~2018年8月燒結(jié)礦產(chǎn)量平均約為5.60萬t/月,單位耗電量約為56.66度/t(不含料場系統(tǒng)),環(huán)冷機(jī)余熱發(fā)電量約為8.10度/t,配套的脫硫系統(tǒng)單位耗電量約為6.71度/t,總計63.37度 /t[1]。

      2 節(jié)能減排提效技術(shù)在110m2燒結(jié)機(jī)系統(tǒng)大修中的開發(fā)與應(yīng)用

      2.1 對混料圓筒的改進(jìn)措施

      改造前,二次混料圓筒超期服役托圈出現(xiàn)橫向裂紋,造成嚴(yán)重安全生產(chǎn)隱患,被迫拆除,在當(dāng)時全國鋼鐵形勢一片哀嚎的情況下,我廠其余幾條燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)線滿負(fù)荷生產(chǎn)基本已能滿足生產(chǎn)平衡需要,且制安一個新的混料圓筒投資較大,因此僅是將混1#皮帶直接延伸至混2#皮帶以繼續(xù)生產(chǎn),但單圓筒生產(chǎn)時混合料的混合效果極差,燒結(jié)過程及燒結(jié)礦產(chǎn)、質(zhì)量都受到嚴(yán)重影響,為確?;旌狭系闹屏PЧ_(dá)到燒結(jié)生產(chǎn)要求,且減少圓筒更換時間,充分利用原有的設(shè)備基礎(chǔ),需訂購一、二混圓筒備件進(jìn)行整體更換,托圈、大齒圈與圓筒的連接由分體式頂塊漲緊聯(lián)接改為可靠的焊接一體式,并采用整體退火措施,在保證混料圓筒制造質(zhì)量的同時提高其精度、保證運行平穩(wěn)性及使用壽命[2]。

      2.2 對燒結(jié)機(jī)本體的改進(jìn)措施

      (1)改造前,110m2燒結(jié)系統(tǒng)漏風(fēng)非常嚴(yán)重,對燒結(jié)生產(chǎn)及燒結(jié)礦的產(chǎn)、質(zhì)量、能耗等影響很大,燒結(jié)機(jī)臺車、滑道、頭部及尾部密封板的磨損是造成110m2燒結(jié)機(jī)系統(tǒng)漏風(fēng)率高的主要原因。針對以上缺陷,燒結(jié)機(jī)新?lián)Q的50臺臺車在制造中做了以下改進(jìn):臺車上、下欄板筋板重新進(jìn)行合理分布防止開裂漏風(fēng);下欄板固定螺孔5-26由單排改為雙排、上、下欄板之間的錯口配合改為止口配合形式,以保證下欄板的穩(wěn)固與密封。

      (2)原燒結(jié)機(jī)點火器內(nèi)的耐火及保溫材料全部破除并重新砌筑,耐火及保溫材料在焊接錨固鉤后涂抹80mm厚,減少耐火及保溫材料剝落情況,同步更換了8組燒嘴。

      (3)燒結(jié)機(jī)頭部4個風(fēng)箱內(nèi)部貼焊12mm的錳鋼板。大煙道及導(dǎo)氣管內(nèi)部耐火材料磨損、脫落的重新噴涂,噴涂厚度為60mm,總量約10m3,一是減少大煙道熱能浪費、降低鋼板局部熱變形,二是可以降低大煙道溫度波動。

      2.3 節(jié)能減排技術(shù)在冷篩系統(tǒng)的應(yīng)用

      改造前,燒結(jié)礦篩分采用的是ZKDL型直線等厚振動篩,該類型篩子篩分效率低,篩子較龐大,能耗高,再加上篩子已連續(xù)使用多年,篩框磨損及變形嚴(yán)重,故障頻繁,且篩分效率已經(jīng)明顯下降,不能滿足長期運行及滿負(fù)荷生產(chǎn)的燒結(jié)礦篩分要求。針對該實際情況,本次優(yōu)化提效改造采用了篩分效率更高且結(jié)構(gòu)更加合理的棒條篩。改造后,棒條篩運行更加穩(wěn)定可靠,篩分電耗下降70%以上,現(xiàn)場噪音也由改造前的95dB下降為約80dB,設(shè)備維護(hù)及維修更加簡單、方便。

      冷篩系統(tǒng)整體更新工期約耗時20天。

      冷篩系統(tǒng)改造前后工藝安裝圖如圖1所示。

      圖1 冷篩系統(tǒng)改造前工藝安裝圖

      2.4 節(jié)能減排技術(shù)在主抽風(fēng)機(jī)及機(jī)頭電除塵器的應(yīng)用

      (1)改造前使用的主抽風(fēng)機(jī)為國產(chǎn)制造,設(shè)計工況效率83.57%,且已使用9年多,風(fēng)機(jī)葉輪及葉輪殼磨損嚴(yán)重,接近使用壽命極限。改造決定采用進(jìn)口品牌風(fēng)機(jī),設(shè)計工況效率85.20%,地腳安裝尺寸不變,原電機(jī)利舊繼續(xù)使用。

      (2)機(jī)頭電除塵器原設(shè)計外排粉塵濃度為80mg/m3,已不能滿足當(dāng)前新的環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)要求,已嚴(yán)重影響到110m2燒結(jié)機(jī)產(chǎn)能的發(fā)揮,需大幅控產(chǎn)生產(chǎn),本次通過對機(jī)頭電除塵器增加預(yù)荷電裝置,采用高頻+脈沖電源代替原來的普通高壓電源。主抽風(fēng)機(jī)更新工期約耗時約25天,機(jī)頭電除塵器改造工期約耗時20天。

      2.5 節(jié)能減排技術(shù)在脫硫系統(tǒng)的應(yīng)用

      因脫硫原設(shè)計能力不足,改造前僅能處理70%左右的煙氣量,因此燒結(jié)礦產(chǎn)能受到嚴(yán)重限制,同時因SO2與NH3反應(yīng)時間短、混合不充分等造成脫硫效果差,外排煙氣有嚴(yán)重的“拖尾”現(xiàn)象。本次優(yōu)化提效改造,采用了華南理工大學(xué)煙氣超低排放專利技術(shù),采用旋流水洗+三層噴霧方案,對除塵器進(jìn)行更換,利用高效凝并負(fù)荷冷凝器,加高了副塔,并把主塔加氨改為副塔加氨,使SO2與NH3混合更充分、反應(yīng)時間更長,以有效提高了脫硫效率,大幅減少了外排煙氣的“拖尾”現(xiàn)象,脫硫系統(tǒng)更新改造工期約耗時約30天。

      3 節(jié)能減排提效技術(shù)在110m2燒結(jié)機(jī)改造后的應(yīng)用效果

      (1)實施節(jié)能減排提效改造后,110m2燒結(jié)機(jī)各種能耗降低明顯,漏風(fēng)情況大大減少,生產(chǎn)運行平穩(wěn)。

      (2)110m2燒結(jié)機(jī)機(jī)頭電除塵器原設(shè)計顆粒物排放指標(biāo)≤80㎎/Nm3,據(jù)國家排放標(biāo)準(zhǔn)《鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB28662-2012)中的要求,自2015年1月1日起,現(xiàn)行鋼鐵企業(yè)燒結(jié)、球團(tuán)機(jī)頭廢氣污染物排放要求顆粒物濃度<50mg/Nm3。改造后,在生產(chǎn)峰值情況下,110m2燒結(jié)機(jī)機(jī)頭電除塵器顆粒物排放濃度由改造前的70mg/Nm3下降到了37mg/Nm3。

      (3)改造前2017年1月~2018年8月燒結(jié)礦產(chǎn)量平均約為5.60萬t/月,單位耗電量約為63.37度/t(不含料場系統(tǒng)),根據(jù)2019年1月~2019年9月份數(shù)據(jù),節(jié)能減排提效改造后燒結(jié)礦產(chǎn)量約為10.90萬t/月,單位耗電量約為46.58度/t(不含料場系統(tǒng)和脫硫系統(tǒng)),配套的脫硫系統(tǒng)單位耗電量約為4.69度/t,總計51.27度/t,單位耗電量較大修前降低12.1度/t,降幅達(dá)19.09%。

      (4)經(jīng)濟(jì)效益分析。該項目正常生產(chǎn)后,按燒結(jié)礦加工費100元/t,年作業(yè)率95%(現(xiàn)燒結(jié)廠平均水平),2019年平均電耗為51.27kwh/t,電價0.55元/kwh計算,其每年經(jīng)濟(jì)效益如下:①110m2燒結(jié)機(jī)每年增產(chǎn)效益:(10.90-5.60)萬t/月×12月×100元/t=6360.00萬元/年。②110m2燒結(jié)機(jī)每年節(jié)電效益:10.90萬t/月×12月×12.1度/t×0.55元/度=870.47萬元/年。合計每年經(jīng)濟(jì)效益為:6360.00+870.47=7230.47萬元/年。該項目總投資約6000萬元,而每年經(jīng)濟(jì)效益約7230.47萬元,因此不到一年即可收回全部投資。

      4 結(jié)語

      實踐證明,燒結(jié)機(jī)節(jié)能減排提效技術(shù)在柳鋼燒結(jié)廠110m2燒結(jié)機(jī)的應(yīng)用是成功的,它使柳鋼燒結(jié)廠110m2燒結(jié)機(jī)完全達(dá)到國家了最新排放標(biāo)準(zhǔn),創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)和社會效益,同時也為后續(xù)幾條燒結(jié)生產(chǎn)線氨法脫硫的外排煙氣減少夾帶及消白方案提供了寶貴的借鑒經(jīng)驗,效果非常理想。

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