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      提高自動搭接焊機剪切及焊接厚板能力改進措施

      2019-04-26 12:51:16刁曲峰
      中國金屬通報 2019年12期
      關(guān)鍵詞:雙刃液壓站厚板

      方 劍,刁曲峰

      (柳州鋼鐵集團有限公司冷軋板帶廠,廣西 柳州 545002)

      FZY-200C-1300型自動搭接焊機是用于冷軋板帶重卷拉矯機組、連退機組入口帶鋼頭尾焊接的專用焊接設(shè)備,它是帶鋼卷板表面處理線上的一個重要、理想的薄板板料的焊機設(shè)備,本焊機采用先進的電器控制系統(tǒng)和兩刃剪的液壓傳動系統(tǒng)(見圖1),焊接速度、電流大小、返程速度可實現(xiàn)無級調(diào)節(jié)。其工作原理是:前一卷帶鋼尾部和后一卷帶鋼頭部被雙刃液壓剪剪齊后,焊機入口夾鉗夾住后一卷帶鋼頭部向前推進,與前一卷帶鋼尾部形成重疊狀態(tài),上下電極輪夾緊前后帶鋼重疊部位,作橫向滾壓直線運動,電極輪之間的電流導(dǎo)通帶鋼重疊部位,使兩帶鋼重疊部位結(jié)合面產(chǎn)生熱量,熔化、粘接在一起,達到連接前后帶鋼的目的,給機組線連續(xù)進行生產(chǎn)。冷軋板帶廠重卷機組搭接焊機剪切(焊接)板帶正常厚度為0.5mm~2.0mm,由于焊機設(shè)計能力限制,生產(chǎn)中在剪切(焊接)2.0mm~3.0mm的厚板時,效果很不好,需要重復(fù)多次剪切(焊接),直接影響重卷機組生產(chǎn)厚板的工作效率,并且對焊機的各種零部件容易造成損傷,發(fā)生設(shè)備故障。為了提高重卷搭接焊機剪切(焊接)厚板的能力,維持焊機正常使用壽命,我們對焊機的液壓動力系統(tǒng)方面展開分析研究。

      圖1 焊機原液系統(tǒng)示意圖

      1 現(xiàn)狀

      重卷焊機雙刃液壓剪剪在切厚規(guī)格帶鋼頭尾后,夾鉗口處被剪切的帶鋼受力部位形成翹皮,(見圖2)。

      搭接后,帶鋼焊縫接合面間隙大,導(dǎo)致搭接面接觸面積小,焊縫熔合面積自然變小,焊接效果不好,造成焊縫強度低,帶鋼在受張力和彎曲應(yīng)力的作用下容易產(chǎn)生斷裂,發(fā)生故障,影響重卷機組線正常生產(chǎn)(見圖3)。

      圖2 焊機剪切示意圖

      圖3 焊機焊接示意圖

      2 原因分析

      影響重卷焊機剪切(焊接)厚板效果不好的原因諸多,其中最主要是焊機雙刃剪上剪刃裝置剪切速度慢,這是造成焊機剪切(焊接)厚板效果不好的直接因素。由于焊機雙刃剪是由液壓缸驅(qū)動,而液壓系統(tǒng)存在缺陷又直接影響焊機雙刃剪的剪切速度。

      圖4 焊機液壓泵性能參數(shù)表

      現(xiàn)在來分析下焊機液壓系統(tǒng)動力裝置存在設(shè)計缺陷(見圖1):動力裝置主要由原焊機液壓站油箱、葉片式單向定量泵、先導(dǎo)式電磁溢流閥及蓄能器組成。其中,葉片式單向定量液壓油泵作為動能輸送元件,存在排量設(shè)計能力小(見圖4),按油缸規(guī)格?160/70×250計算,上剪刃裝置的剪切速度為2.7cm/s,再除去油泵本生存在的液壓油內(nèi)泄,實踐液壓油驅(qū)動上剪刃裝置的剪切速度約為2.5cm/s,離上剪刃裝置剪切厚板的最佳速度8cm/s相差甚遠,而且結(jié)構(gòu)為葉片式定量泵發(fā)熱量大,易磨損,液壓油易產(chǎn)生大量內(nèi)泄,油溫升高,油泵機械效率低,不能長時間連續(xù)工作,影響焊機雙刃剪剪切速度及造成焊機液壓設(shè)備的損壞。故,導(dǎo)致重卷焊機剪切(焊接)厚板效果不好的最終原因是焊機液壓系統(tǒng)動力裝置存在缺陷。

      3 改造措施

      取消重卷焊機液壓系統(tǒng)原動力裝置(包含:葉片式單向定量泵、先導(dǎo)式電磁溢流閥、油箱等元件)。增加一套壓力、方向控制回路閥臺組(包含:先導(dǎo)式解壓閥、液控單向閥、電磁換向閥等元件),焊機液壓系統(tǒng)并入重卷機組線液壓系統(tǒng),動力來源由重卷機組液壓站提供,這樣,焊機液壓系統(tǒng)獲得充足動力源,大流量的壓力油,足以驅(qū)動上剪刃裝置作快速剪切運動,被剪切后的厚板斷面形狀好,平直度高,搭接面接觸良好,焊接后焊縫牢固,厚帶鋼不會發(fā)生斷帶現(xiàn)象。

      新增加液壓閥臺裝置中各元件的功能及作用(見圖5):先導(dǎo)式減壓閥是將重卷機組液壓站系統(tǒng)工作壓力油(15MP)解壓后供給焊機液壓系統(tǒng)(10MP),液控單向閥、電磁換向閥是控制切斷或?qū)ㄖ鼐頇C組液壓站系統(tǒng)與焊機液壓系統(tǒng)之間的油路。

      新增加的液壓閥臺裝置工作原理:當焊機工作時,閥臺上的電磁換向閥得電,閥芯動作換向,控制壓力油經(jīng)過電磁換向閥后,打開液控單向閥,此時重卷機組液壓站系統(tǒng)油路與焊機液壓系統(tǒng)油路接通,工作壓力油經(jīng)過先導(dǎo)式減壓閥、液控單向閥進入焊機液壓系統(tǒng)油路,通過各種控制閥后,驅(qū)動焊機各油缸動作,完成焊機一系列的工作。當焊機工作完成后,新增閥臺中的電磁換向閥失電,控制壓力油卸荷,液控單向閥關(guān)閉,此時重卷機組液壓站系統(tǒng)油路與焊機液壓系統(tǒng)油路被切斷,避免焊機發(fā)生誤動作,發(fā)生事故。

      圖5 焊機改造后液系統(tǒng)示意圖

      4 結(jié)束語

      冷軋板帶廠重卷焊機液壓系統(tǒng)改造后,經(jīng)過長時間生產(chǎn)驗證,相比改造前,重卷焊機在剪切(焊接)2.0mm~3.0mm的厚板時,效果很好,從根本上提高了重卷焊機剪切(焊接)厚板的工作效率,降低焊機設(shè)備故障率,提高了整個重卷機組的生產(chǎn)效率。

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