寧振兵,王明勇
(太原礦機電氣股份有限公司,山西太原 030032)
自20 世紀90 年代,國內(nèi)開始大規(guī)模引進和使用防爆柴油機單軌吊輔助運輸系統(tǒng),同時在2003 年國內(nèi)自主知識產(chǎn)權的防爆蓄電池單軌吊也開始大范圍推廣和應用。在2004 年,由國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局與國家煤礦安全監(jiān)察局下發(fā)的《煤礦安全規(guī)程》開始執(zhí)行,經(jīng)過多次修訂,于2016 年施行的《煤礦安全規(guī)程》(以下簡稱《規(guī)程》)對單軌吊機車也做了一下的規(guī)定和要求。第三百九十條規(guī)定中的第(六)點要求:“柴油機和蓄電池單軌吊車,必須具備2 路以上相對獨立回油的制動系統(tǒng),必須設置超速保護裝置”,首次將單軌吊機車的制動油路列入要求范圍之內(nèi)。
《規(guī)程》要求,柴油機和蓄電池單軌吊車,必須具備2 路以上相對獨立回油的制動系統(tǒng),必須設置超速保護裝置。由于單軌吊機的制動系統(tǒng)采用失效制動工作方式,該條規(guī)定的主要目的是要求單軌吊車的制動系統(tǒng)在一路回油閥組堵塞的情況下,另一路也能正常工作,不影響設備的正常制動。同時滿足《規(guī)程》第三百九十條規(guī)定第(三)條的第一點要求:“施閘時的空動時間不大于0.7 s”。
但是由于各設備配套廠家和使用煤礦對該條要求的理解問題,使目前單軌吊機車的制動油路必須采用兩組換向閥進行并聯(lián),以達到“必須具備2 路以上相對獨立回油”的要求
針對該種液壓系統(tǒng)要求,單軌吊機車設備生產(chǎn)廠家通過增加液壓泵站集成閥塊中的電磁換向閥數(shù)量,來達到《規(guī)程》要求(圖1)。這種設計方式在正常使用時,沒有問題,但當一路電磁閥發(fā)生堵塞時,會出現(xiàn)制動施閘空動時間延長,而且遠遠大于《規(guī)程》中要求的“不大于0.7 s”。
結合實際應用狀態(tài),搭建試驗和檢測模型:采用行程開關模擬設備的制動觸發(fā)裝置;采用三菱FX300 型可編程邏輯控制器(PLC)模擬設備的控制中心;采用兩個二位四通電磁閥模擬實際制動閥組;采用兩路獨立電源加兩個繼電器分別給兩個電磁閥供電,模擬制動時的斷電操作;采用液壓壓力表采集液壓系統(tǒng)壓力;采用數(shù)字毫秒表檢測空動時間。其中,1#二聯(lián)動行程開關為復位按鈕,2#二聯(lián)動行程開關為制動動作開始按鈕,位置行程開關為制動動作完成觸控按鈕。
圖1 雙油路制動系統(tǒng)
在模擬正常工作時,第一步,閉合1#二聯(lián)動行程開關,使數(shù)字毫秒表與PLC分別復位,PLC分別控制兩個繼電器閉合,兩組電磁閥工作,同時導通到左側位,使制動油缸收縮,模擬制動打開;第二步,閉合2#二聯(lián)動行程開關,使數(shù)字毫秒表開始計時,同時PLC 控制繼電器斷開,電磁閥復位到右側位,使油缸缸桿腔內(nèi)的液壓油卸到油箱;失效制動油缸缸桿伸出到極限時觸控位置行程開關閉合,同時數(shù)字毫秒表停止計時;完成制動時間檢測。
根據(jù)控制原理,對PLC 進行編程(圖2)。
PLC 輸入觸點X004 閉合時,模擬正常工作狀態(tài),X004 斷開時,模擬電磁閥2 堵塞時的工作狀態(tài)。通過調(diào)整液壓系統(tǒng)工作壓力,分別計錄正常狀態(tài)與非正常狀態(tài)的制動空動時間(表1)。參數(shù)曲線分析如圖3 所示。
根據(jù)單軌吊制動系統(tǒng)結構(圖4),制動油缸缸筒直徑80 mm,缸桿直徑40 mm,行程150 mm,制動空動時油量。
要求空動時間小于0.7 s,電氣系統(tǒng)邏輯分析時間預留0.1 s,則液壓制動油缸空動時間小于0.6 s,可得空動時間內(nèi)要求最小回油流量。
圖2 檢測程序
表1 優(yōu)化前制動空動時間與系統(tǒng)壓力數(shù)據(jù) s
圖3 參數(shù)曲線分析
圖4 制動結構
液壓系統(tǒng)總流量為36 L/min,制動電磁閥額定流量為 63 L/min(31.5 MPa 壓力時)。根據(jù)單軌吊制動油缸收縮壓力為9 MPa,可得空動行程時壓力最大為9 MPa,則制動電磁閥回油流量為。由于正常狀態(tài)制動電磁閥為雙回路,所以回油流量 為 36 L/min,遠大于要求的回油流量,滿足設計要求。
非正常狀態(tài)下,單路電磁閥回油流量與要求回油流量相等,理論上滿足設計要求,但實測結果無法滿足要求,根據(jù)實際情況,模擬液壓系統(tǒng)液體流向系統(tǒng)。在非正常制動狀態(tài)下,堵塞電磁閥由于無法動作,在需要回油的時候還是在補油,造成整個制動系統(tǒng)在需要制動時無法快速泄壓,使空動時間大于《規(guī)程》要求的空動時間。
分析并聯(lián)電磁閥在非正常狀態(tài)下的工作情況,出現(xiàn)問題的主要原因是考慮到回油油路的并聯(lián)來提高了制動時的回油速度,但沒有考慮進油油路的影響因素,在一個電磁閥發(fā)生堵塞時,不僅沒有增加回油速度,反而由于進油口的不斷補液,造成制動系統(tǒng)的壓力無法卸載,影響制動空動時間。
針對該設計思路,采用一種新型的電磁布置方式,將電磁閥的回油油路并聯(lián),而進油油路進行串聯(lián),使兩個電磁閥的進油口形成閉鎖結構,在一個電磁閥發(fā)生故障時,制動系統(tǒng)無法進油,只能卸載,達到本質(zhì)安全型的油路結構。
通過將兩個電磁閥的進油口串聯(lián)、回油口并聯(lián),搭建試驗檢測模型(圖5)。
試驗檢測所用的控制程序不變,同樣是采集和記錄正常狀態(tài)與非正常狀態(tài)下的空動行程時間(表2)。
圖5 試驗模型原理
表2 優(yōu)化后制動空動時間與系統(tǒng)壓力數(shù)據(jù) s
通過檢測,不論是在正常狀態(tài)還是非正常狀態(tài)下,制動油路滿足設計要求。
通過單軌吊制動系統(tǒng)的雙油路研究與分析,根據(jù)《規(guī)程》要求來設計產(chǎn)品的主要問題還是各生產(chǎn)廠家在《規(guī)程》對“2 路以上相對獨立回油的制動系統(tǒng)”的要求上理解不到位,“2 路以上的獨立回油”不代表兩個電磁閥完全并聯(lián),在回油并聯(lián)的同時需要考慮進油口對制動工作時的影響。但與此同時,也建議《規(guī)程》制定更嚴謹一些,建議在“柴油機和蓄電池單軌吊車,必須具備2 路以上相對獨立回油的制動系統(tǒng)”的要求上增加“多路進油油路相互閉鎖”。