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      HYSY162平臺火炬冒黑煙問題剖析及對策探究

      2019-05-07 01:23:20
      天津科技 2019年4期
      關鍵詞:洗滌器黑煙分液

      陳 陽

      (中海油能源發(fā)展股份有限公司采油服務分公司 天津300452)

      0 引 言

      海洋石油 HYSY162試采平臺是為獲得準確的油藏地質(zhì)資料對油田進行前期勘探測試的主體設施,具有試采、油氣處理、原油儲存、修井/棄井等功能[1]。曹妃甸 11-6油田臨時生產(chǎn)是由 WHPD平臺與HYSY162聯(lián)合進行生產(chǎn)作業(yè),井口來液由WHPD平臺新增調(diào)節(jié)閥降壓至1.3MPa后,通過平臺間臨時連接的管線輸送至 HYSY162平臺的生產(chǎn)管匯進行油氣處理。

      自投產(chǎn)以來,該平臺天然氣放空燃燒時伴有冒黑煙現(xiàn)象,造成了環(huán)境嚴重污染和安全隱患。為此,經(jīng)多次探究,深入剖析火炬燃燒冒黑煙的原因,進而從根本上予以解決,為平臺降本增效、守護藍天貢獻了力量。

      1 生產(chǎn)概況與存在問題

      曹妃甸 11-6油田可采溶解氣儲量為 2.45×108m3,可采天然氣儲量為 5.84×108m3,此次臨時生產(chǎn)實際啟井 17口,日產(chǎn)溶解氣約為 20000m3,日產(chǎn)游離氣約為 5000m3。井口來液經(jīng)由 WHPD 平臺一級油氣分離器(FWKO)處理后,游離氣已基本脫除干凈,井口流體經(jīng)減壓閥減壓后輸送到 HYSY162平臺工藝流程的大部分為溶解氣。HYSY162平臺一級處理放空氣量約為 5000m3,二級處理放空氣量約為20000m3。

      流體進入HYSY162生產(chǎn)管匯,經(jīng)原油/合格原油換熱器后進入氣液分離器進行初步氣液分離,液體進入高效分離器進行連續(xù)分離,高效分離器內(nèi)置加熱盤管,出口含水<25%的原油增壓后進入電脫加熱器,再進入電脫水器進行油水分離。天然氣分離主要依靠一級氣液分離器和二級高效分離器,天然氣處理依靠燃料氣冷卻器和燃料氣洗滌器再進入火炬分液灌(閉排)直接放空燃燒。在投產(chǎn)初期,HYSY162平臺產(chǎn)氣量約 25000m3/d,火炬充分燃燒約 18000m3/d,不充分燃燒約 7000m3/d,占總氣量約 30%,火炬燃燒冒黑煙嚴重,經(jīng)檢測濃度約 850mg/m3以上,而我國天然氣燃燒排放標準為 80~240mg/m3[2],顯然排放超標。

      2 探究分析,確定要因

      黑煙是燃料燃燒不充分時產(chǎn)生的固態(tài)碳顆粒的宏觀表現(xiàn)形式[3]。針對火炬冒黑煙問題,從“人機料法環(huán)”5個層面查找原因,分析存在的問題,主要分析結(jié)果歸納整理如圖1所示。

      圖1 探究分析圖Fig.1 Inquiry analysis

      2.1 人員操作

      工藝、設備操作方面員工技術水平差、操作失誤,造成放空氣成分含輕烴。投產(chǎn)初期,HYSY162平臺考慮流程不確定因素較多而采取雙崗制,各崗位均安排雙人到崗,并通過嚴格理論及技能培訓。

      2.2 天然氣放空量

      天然氣放空量超過平臺火炬放空能力。

      2.3 火炬設計

      火炬頭設計與實際油田放空天然氣組分不匹配,導致天然氣燃燒不充分。經(jīng)項目組、船廠、廠家多方溝通,現(xiàn)場檢查并確認火炬頭制造完全滿足中國船級社頒發(fā)的現(xiàn)行規(guī)范和規(guī)則、火炬系統(tǒng)現(xiàn)行標準和規(guī)范、環(huán)保質(zhì)量標準。

      2.4 天然氣洗滌器

      天然氣洗滌器處理效果差,導致氣液分離器放空氣體油滴未處理徹底即進入閉排分液罐。

      氣液分離器的伴生氣經(jīng)燃料氣冷卻器冷卻至40℃,進入燃料氣洗滌器(MPTU-V-3101),在洗滌器中燃料氣夾帶的液體(直徑大于100μm的霧滴)被除去,經(jīng)分離后的天然氣直接進入火炬放空系統(tǒng)。洗滌器設計處理量為 20×104m3,遠大于實際處理量,基本排除洗滌器因素(圖2)。

      2.5 氣液分離器

      一級氣液分離器氣相閥門開度基本保持在 0~1%,懷疑氣液分離器除氣效果差,造成二級高效分離器處理負荷大,導致其氣處理不合格。查閱設備設計圖紙,并與廠家專家進行分析論證,氣液分離器完全符合規(guī)范,設計氣處理量為 20×104m3/d,閥門開度小的原因為上游氣量小。

      圖2 162平臺燃氣流程簡圖Fig.2 Diagram of 162platform gas flow

      2.6 高效分離器

      高效分離器罐體氣相空間小,天然氣滯留時間短,氣處理不合格。采取降低高效分離器液相液位的措施,增大氣相空間,延長天然氣滯留時間,但火炬黑煙未明顯改善。

      2.7 天然氣攜液

      二級處理器壓降大,溶解氣析出過快,產(chǎn)生泡沫過多,導致天然氣攜液。

      從WHPD平臺來液經(jīng)減壓閥將壓力從2MPa減至0.5MPa,又經(jīng)氣液分離器到高效分離器從500kPa減至50kPa,減壓過大造成溶解氣析出較快并產(chǎn)生大量泡沫,進入閉排火炬分液罐。通過調(diào)取閉排火炬分液罐壓力、液位數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),分液罐液位在未開閉排期間依然緩慢持續(xù)上漲,并始終保持 10~35kPa的壓力。另外經(jīng)過對火炬管線低點放空,發(fā)現(xiàn)管線內(nèi)積液太多,以至于形成液封,說明放空至閉排火炬分液罐的天然氣中確實攜帶油滴。

      2.8 水蒸氣

      管線中水蒸氣較多,造成燃燒不充分。

      經(jīng)過對工藝流程認真分析發(fā)現(xiàn)高效分離器加熱盤管處于 800mm位置,而油水界面設計設定值為1600mm、溫控閥設定溫度為96℃,這就造成生產(chǎn)水一直處于加熱狀態(tài),因此產(chǎn)生大量水蒸氣隨天然氣進入閉排火炬分液罐,進而造成天然氣不充分燃燒。

      2.9 低放空量

      低放空量,排量低導致氣出口速度低,因此與空氣混合速度慢,達不到充分燃燒的熱值,導致黑煙產(chǎn)生。

      天然氣充分燃燒方程式:

      按照 HYSY162平臺氣體取樣化驗分析 m=1.12,n=4.36,故每燃燒 1m3天然氣需要 2.21m3氧氣,即需要配比 11.05m3空氣。而平臺火炬放空速度為0.289m3/s,其噴射速度僅能混合2.235m3/s空氣,達不到所需配比空氣量,造成不充分燃燒。

      平臺火炬放空量是由油藏特征與油氣處理工藝共同決定,導致放空量難以控制。只有通過補充燃料或助燃物提高熱值,才能達到消除黑煙效果。

      2.10 天然氣組分

      天然氣中重組分過多,導致燃燒不充分。

      據(jù)所查文獻,較輕的燃料由于噴射速度高,與空氣混合劇烈,在離開噴口不遠處就完成了燃燒,火焰較短,燃燒充分。較重的燃料由于噴射速度低,與空氣混合較慢,燃燒較慢,離開噴口很長的距離還沒有燃燒,火焰變長。這表明同等狀況下,重烴燃燒余料更多,產(chǎn)生的不定型碳黑停留時間更長,轉(zhuǎn)化為碳黑更多,黑煙越多(圖3—圖5)。

      圖3 不同燃料在一起燃燒時中心界面分布Fig.3 Distribution of central interface when different fuels are burned together

      圖4 碳黑產(chǎn)率、表面增長率與丙烷/氧氣物質(zhì)的量比關系Fig.4 Volume ratio of carbon black yield and surface growth rate to propane/oxygen

      圖5 丙烷/氧氣量比對碳黑產(chǎn)生速率的影響Fig.5 Effect of propane/oxygen ratio on carbon black production rate

      3 主要技術對策與實施效果

      主要對策見表1。

      增加消泡劑使用量后,可使天然氣放空不充分燃燒控制在 8%以內(nèi),燃燒效果較之前大為好轉(zhuǎn),燃燒后碳顆粒排放降為 240mg/m3,基本達到國家標準。但消泡劑用量較大,月累計消耗增加1.94m3。

      降低高效分離器操作溫度,減少輕質(zhì)油和水蒸氣的產(chǎn)生,消煙效果不明顯,不充分燃燒率僅從 28%降至 22%,碳顆粒排放從 850mg/m3降為 670mg/m3,未達到國家標準。

      通過調(diào)整流程,減少了火炬管線積液,降低了閉排分液罐壓力,加強了高效分離器氣相放空能力,從而解決了高效分離器壓力泄放受阻頻繁高壓報警問題,避免了高效分離器高壓三級關斷風險產(chǎn)生的產(chǎn)量損失。

      表1 黑煙治理對策Tab.1 Black smoke control countermeasures

      優(yōu)化流程后閉排罐壓力保持微正壓0~1kPa,高效分離器壓力保持在操作壓力,避免了因憋壓造成的高壓情況。另外,降低高效分離器操作溫度,也減小了鍋爐負荷。使鍋爐設定溫度從 180℃降為 170℃,每天節(jié)省原油 1.21m3,月累計節(jié)省原油 36.5m3。防風罩底板打開后與其他平臺火炬頭結(jié)構(gòu)、基本參數(shù)一致,但冒黑煙情況基本沒有好轉(zhuǎn),說明火炬冒黑煙確實是因為排放氣平均分子量大的原因所致。通過噴入一定量壓縮空氣消煙效果良好,火炬的碳顆粒排放降為165mg/m3,達到國家標準(圖6),同時可以減少使用消泡劑而節(jié)約成本。

      改造后效果明顯,黑煙現(xiàn)象消失(圖7—圖8),火焰從原來不充分燃燒的黑紅色變?yōu)楝F(xiàn)在完全燃燒的清澈透亮。黑煙問題也曾收到海監(jiān)部門限期整改通知,整改后海監(jiān)環(huán)保部門到平臺檢查,對火炬消除黑煙改造成果給予充分肯定,避免了因火炬黑煙產(chǎn)生環(huán)境污染受到海監(jiān)環(huán)保部門的處罰。

      圖6 改造前后碳顆粒值柱狀圖Fig.6 Carbon particle value histogram before and after transformation

      圖7 改造前黑煙明顯Fig.7 Obvious black smoke before transformation

      圖8 改造后黑煙消失Fig.8 Black smoke disappears after transformation

      4 結(jié) 語

      黑煙問題是天然氣放空火炬面臨的一個普遍現(xiàn)象,只有準確把握其產(chǎn)生原因,才能找到根本性的治理措施。通過本次生產(chǎn)工藝難題的解決,摸索出了一套分析問題和解決問題的技術思路和方法,對類似生產(chǎn)工藝的優(yōu)化具有一定的指導和借鑒意義,為今后工作奠定了基礎,有助于實現(xiàn)環(huán)境和經(jīng)濟效益的雙贏。

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