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      金龍XMQ6530E73車型機油消耗異常故障分析與改善

      2019-05-29 11:06范亦銘
      山東工業(yè)技術(shù) 2019年8期

      范亦銘

      摘 要:金龍研發(fā)的XMQ6530E73車型,在新品上市初期,客戶反饋該車型存在機油消耗異常故障。通過對該故障信息分析、實車測試,判斷故障原因是發(fā)動機采用閉式曲軸箱廢氣再循環(huán)結(jié)構(gòu)后,引發(fā)缸蓋罩上的油氣分離器工作異常造成。再通過對單向閥式油氣分離器、迷宮式油氣分離器兩種結(jié)構(gòu)的工作原理分析和試驗,解釋了單向閥式油氣分離器失效的原因,制定了改裝迷宮式油氣分離器的改善方案。

      關(guān)鍵詞:機油消耗異常;開式曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng);閉式曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng);單向閥式油氣分離器;迷宮擋板式油氣分離器

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.08.001

      0 引言

      金龍XMQ6530E73車型,選用某品牌2.8TC柴油發(fā)動機。該車型上市初期,有多地用戶反饋:車輛行駛里程在10000~20000km之間時,發(fā)動機機油消耗量偏大,排氣管冒藍煙,或同時在增壓器出口處有油漬。將機油添加到油尺上刻度線后再跟蹤,行駛3000~4000km后機油液面會下降到下刻度線或線下。

      本款發(fā)動機的機油液面從油尺上刻度線到下刻度線,油量相差約1.2L;該車型的百公里油耗約10L。按此測算,機油燃油消耗比為0.3~0.4%,超過0.3%的國家標準,更低于目前行業(yè)的平均水平。一般來說,小排量發(fā)動機在一個保養(yǎng)周期8000~10000km范圍內(nèi),機油的消耗量應(yīng)控制在上下刻度線之間,保養(yǎng)周期內(nèi)無需補充機油。

      1 故障診斷

      (1)初期排查。從故障現(xiàn)象可初步判定發(fā)動機存在燒機油故障,先按經(jīng)驗從車輛使用角度來排查車輛的故障點。主要方法如表1:

      經(jīng)過對十余輛車排查,其中對4輛車拆缸蓋,檢查缸套、氣門油封、更換活塞環(huán);對2輛車更換增壓器,均未確認故障點。對經(jīng)過試處理的車輛進行跟蹤,故障未有效排除。

      (2)第二階段排查。在前述車輛的故障未確診時,收到信息:吉林省某用戶15輛車中,有12輛機油消耗異常。經(jīng)比對,故障狀況及排查結(jié)果與前述車輛的情況基本一致。因出現(xiàn)批量性故障,即改變檢查思路,重點從產(chǎn)品設(shè)計缺陷、匹配角度進行排查。通過排查,發(fā)現(xiàn)本款車型與之前生產(chǎn)的柴油機產(chǎn)品在曲軸箱排放處理方面存在差異:早期生產(chǎn)的車型使用開式循環(huán)通風(fēng)系統(tǒng),本批車型采用閉式強制通風(fēng)系統(tǒng),如圖1、圖2示:

      開式循環(huán)通風(fēng)系統(tǒng)的排氣口直通大氣,曲軸箱排氣未經(jīng)處理直排大氣。閉式強制通風(fēng)系統(tǒng)在諧振腔位置聯(lián)接進氣管道,曲軸箱排氣通過諧振腔、增壓器、進氣管道,進入氣缸燃燒,減少了排放污染。兩種排放方式對比,差異點為曲軸箱通風(fēng)排氣管尾端的真空度不同,在發(fā)動機正常工作、氣缸吸氣時,進氣管處于負壓狀態(tài)。

      (3)對比試驗。為了驗證兩種排放方式對機油消耗是否有影響,從機油異常消耗的12輛車中,選擇3輛機油消耗量最大的車輛進行測試。把這3輛車的曲軸箱排氣管從諧振腔的聯(lián)接點處斷開,直排大氣;再堵上諧振腔上的聯(lián)接口,改成開式循環(huán)通風(fēng)方式,與其它車輛進行使用跟蹤對比。一個月后,車輛行駛里程約4000~5000km。跟蹤結(jié)果:曲軸箱排氣管改裝的3輛車正常,機油液面均處于上、下刻度線的中部上方;未改裝的車輛有6輛異常,機油液面低于下刻度,補油1.5~4.5L。

      試驗結(jié)果表明:曲軸箱排放處理方式與機油消耗異常相關(guān);采用閉式強制通風(fēng)系統(tǒng),引發(fā)機油消耗異常。

      2 單向閥式油氣分離器工作分析

      發(fā)動機工作時,曲軸箱內(nèi)會產(chǎn)生由氣缸燃燒的竄氣及機油蒸汽組成的混合氣。按發(fā)動機設(shè)計,在缸蓋罩上設(shè)計有油氣分離器,回收混合氣里的機油顆?!,F(xiàn)機油消耗異常發(fā)生,說明油氣分離器失效,原因分析如下:

      (1)單向閥式油氣分離器工作原理。本款發(fā)動機缸蓋罩上設(shè)計有單向閥式油氣分離器,如圖3示。缸蓋罩的前端上部設(shè)計油氣分離腔,在分離腔的底部在有過濾絲網(wǎng)、單向閥,分離腔的頂端有膜片閥、通風(fēng)管。

      單向閥閥體內(nèi)有一個球狀的輕質(zhì)的塑料閥芯;閥體外殼呈圓柱狀,上方與分離腔底板相連,閥體上、下方是圓形的回油孔,左、右側(cè)也各有一個方形的回油孔,單向閥的主要作用是回油。

      油氣分離器的油氣分離原理,如圖4示,有三種工作狀態(tài):

      初始狀態(tài):單向閥的閥芯處于閥體的下方。

      油氣分離狀態(tài):發(fā)動機工作時,單向閥閥芯在曲軸箱竄氣產(chǎn)生的浮力作用下,上浮堵住閥體上方的回油孔,曲軸箱內(nèi)的混合氣通過濾網(wǎng)進入分離腔。在油氣通過濾網(wǎng)時,其中含帶的機油顆粒粘附到濾網(wǎng)上,實現(xiàn)第一步分離。通過濾網(wǎng)的油氣到達分離腔,因分離腔內(nèi)的空間大,進入的氣流降為低速氣流;在這一過程中,油氣中的機油由于進入較大空間,氣體密度驟降,同時流速也降低,利用密度與流速的變化實現(xiàn)油氣的第二步分離。分離后的氣體從上方的通風(fēng)管排出,油液靠自身重力匯流到分離腔的底部。

      回油狀態(tài):當(dāng)分離腔內(nèi)的油液積累到一定量時,受重力作用,克服閥芯的浮力,壓下閥芯打開上回油孔,油液經(jīng)過左、右及下方的回油孔向曲軸箱回油。

      回油結(jié)束后,重新恢復(fù)到油氣分離狀態(tài)。

      (2)油氣分離失效分析。采用閉式強制通風(fēng)方式時,進氣管道正常工作時真空度在-1KP~-4KP之間,最大可達-6KP。進氣管道的真空經(jīng)過通風(fēng)管到達分離腔,再通過單向閥體的上回油孔與曲軸箱連通,由此對曲軸箱內(nèi)的氣壓產(chǎn)生干擾,使曲軸箱里的混合氣壓力降低,閥芯浮力不足,關(guān)閉上回油孔的時間延遲。此時,混合氣可通過單向閥的回油孔直接進入分離腔,油氣未經(jīng)充分分離便經(jīng)過通風(fēng)管排出,如圖5示。未經(jīng)充分油氣分離的混合氣通過進氣管道進入氣缸燃燒,造成機油消耗異常。

      (3)測試驗證。在分離腔單向閥的正上方(如圖6箭頭指示位置)鉆一觀測口,用透明膠帶膠上后裝車測試。測試結(jié)果:發(fā)動機轉(zhuǎn)速達3100RPM時閥芯才閉合上回油孔,進入油氣分離狀態(tài)。

      測試結(jié)論:由于閥芯未能及時關(guān)閉,大部份的混合氣未經(jīng)充分油氣分離,便通過分離腔、進氣管道進入汽缸燃燒,是機油消耗過大的主要原因。

      3 迷宮擋板式油氣分離結(jié)構(gòu)工作原理

      由于開式循環(huán)通風(fēng)方案會對大氣造成污染,無法采用。解決方案首選對油氣分離機構(gòu)進行優(yōu)化。經(jīng)過技術(shù)對標,擬采用迷宮擋板式油氣分離結(jié)構(gòu)的缸蓋罩。

      (1)迷宮擋板式缸蓋罩的油氣分離腔結(jié)構(gòu)如圖7,在分離腔的入口處設(shè)計有過濾絲網(wǎng),腔體內(nèi)設(shè)計三塊迷宮擋板,腔體下方設(shè)計三個開口向上的彎鉤形回油管。

      (2)油氣分離原理?;旌蠚饨?jīng)過濾絲網(wǎng)進入分離腔,由濾網(wǎng)進行第一次油氣分離。在分離腔內(nèi),由于擋板的作用,竄氣走“S”形路徑通過分離腔;油滴顆粒由于密度較大,在流動過程中由于慣性作用,撞擊迷宮擋板后被吸附在擋板上,從而被捕捉,進行第二次分離。分離后的油滴依自身重力匯流到分離腔底板,再通過回油彎管流回曲軸箱。彎鉤形回油管內(nèi)可儲存少量的機油,阻止曲軸箱內(nèi)的混合氣從回油管進入分離腔。從理論上分析,油氣分離效果基本不受管道真空度影響。

      4 測試檢驗

      (1)臺架試驗。對兩種缸蓋罩進行24小時全速全負荷可靠性臺架實驗,結(jié)果對比如表2:

      試驗數(shù)據(jù)表明:使用迷宮擋板式的油氣分離器對比單向閥式油氣分離器,機油燃油消耗比值降低了34%。

      (2)實車試驗。對前述吉林某單位機油消耗異常的車輛,選擇5輛更換迷宮擋板式缸蓋罩,機油加到上刻度線。跟蹤一個月,約行駛4000~5000km,機油液面均不低于上、下刻度線的中位,達到預(yù)期改善效果。

      5 結(jié)論

      迷宮擋板式缸蓋罩的油氣分離器不受進氣管道真空的干擾,油氣分離效果優(yōu)于單向閥式缸蓋罩。改進方案:采用迷宮擋板式缸蓋罩替換單向閥式缸蓋罩。

      參考文獻:

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      [5]戰(zhàn)吉平,豐敦文,鄭逢仁.發(fā)動機燒機油故障分析[J].汽車維修,

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