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      鍋爐熱態(tài)燃燒調(diào)整試驗

      2019-05-30 07:12:22楊玉清
      關(guān)鍵詞:制粉氧量飛灰

      楊玉清 董 敏

      (中國石化上海石油化工股份有限公司,上海 200540)

      為進一步強化大氣污染治理,改善空氣質(zhì)量,并根據(jù)《2030年巴黎協(xié)定》的規(guī)定,我國正在執(zhí)行越來越嚴格的環(huán)保政策。中國石化上海石油化工股份有限公司(以下簡稱上海石化)熱電部2#爐選擇性催化還原(SCR)反應(yīng)器入口氮氧化物(NOx)質(zhì)量濃度為450 mg/m3左右,由于SCR催化劑壽命有限,噴氨量和氨逃逸量大會導(dǎo)致空預(yù)器堵塞,因此需要把SCR反應(yīng)器入口NOx質(zhì)量濃度降低到350 mg/m3以下,才能避免空預(yù)器堵塞、延長催化劑壽命。同時,2#爐煤粉在爐膛內(nèi)燃燒不充分,飛灰中炭的質(zhì)量分數(shù)達到8.2%,不完全燃燒熱損失高,導(dǎo)致鍋爐效率偏低,直接影響經(jīng)濟效益[1-2]。針對以上兩大問題,文章通過熱態(tài)調(diào)整試驗,分析其問題關(guān)鍵,提出優(yōu)化運行建議。

      1 鍋爐設(shè)備概況

      上海石化熱電部2#爐為北京巴布科克·威爾科克斯公司生產(chǎn)的B&WB-410/9.8-M型鍋爐,該鍋爐為自然循環(huán)、Π型布置,設(shè)計燃料為晉北代表性煤,鍋爐爐膛深度和寬度均為9 980 mm。

      燃燒器采用四角切圓布置,干燥劑送粉,直流燃燒器,假想切圓直徑為400 mm。制粉系統(tǒng)采用兩臺DTM320/580鋼球磨。燃燒器布置方式從下到上依次是下二次風(fēng)燃燒器、下層濃稀相燃燒器、中層外燃式微油點火燃燒器、中層可調(diào)式二次風(fēng)燃燒器、上層外燃式燃燒器、上層可調(diào)式二次風(fēng)燃燒器、上上層可調(diào)式二次風(fēng)燃燒器、A層可調(diào)式燃盡風(fēng)裝置、B層可調(diào)式燃盡風(fēng)裝置。中、上、上上二次風(fēng)燃燒器以及A、B燃盡風(fēng)燃燒裝置可左右擺動,即切圓可調(diào)燃燒器。設(shè)計參數(shù)見表1。

      表1 鍋爐燃燒器設(shè)計配風(fēng)參數(shù)

      其配備的制粉系統(tǒng)為鋼球磨、中間儲倉式、乏氣送粉系統(tǒng),分3#磨和4#磨系統(tǒng),其中3#磨的乏氣作為上層4個和下層2個共6個燃燒器的一次風(fēng);4#磨的乏氣作為中層4個和下層2個燃燒器的一次風(fēng)。

      2 試驗過程

      2.1 一次風(fēng)壓調(diào)整

      本調(diào)整試驗以常規(guī)運行工況為基礎(chǔ),運行氧量按分散控制系統(tǒng)(DCS)氧量2.5%左右維持不變,通過調(diào)節(jié)排粉機入口擋板門5和再循環(huán)風(fēng)門門6改變一次風(fēng)壓,一次風(fēng)壓按2.80(原始工況),2.65,2.50 kPa三種方式進行,詳見表2。

      隨著一次風(fēng)壓的降低,二次風(fēng)壓上升了0.2 kPa,高溫過熱器出口煙溫下降了20 K左右,說明煤粉氣流著火提前。為了保證制粉安全,一次風(fēng)壓沒有繼續(xù)下調(diào),爐膛溫度、飛灰中炭的質(zhì)量分數(shù)、NOx、噴口溫度、排煙煙氣成分等參數(shù)并沒有很大的變化。在18.4 m層的觀火孔(下層燃盡風(fēng)附近)處用紅外高溫儀進行溫度測量,可見爐膛火焰中心位置偏高。從9 m層及燃燒器區(qū)域觀火孔觀測,積渣情況并沒有差異,隨著一次風(fēng)壓的降低也沒有出現(xiàn)燒噴口的現(xiàn)象??偟膩碚f,由于涉及制粉系統(tǒng)安全,一次風(fēng)壓下降有限,工況變動不明顯。

      表2 一次風(fēng)壓調(diào)整試驗工況

      2.2 二次風(fēng)配風(fēng)方式調(diào)整

      本調(diào)整試驗以常規(guī)運行工況為基礎(chǔ),運行氧量按DCS氧質(zhì)量分數(shù)2.5%左右(甲氧質(zhì)量分數(shù)2.7%,乙氧質(zhì)量分數(shù)2.3%)維持不變,保持一次風(fēng)壓2.8 kPa不變,按正寶塔(習(xí)慣運行工況配風(fēng))、均等、倒寶塔、縮腰四種二次風(fēng)配風(fēng)方式進行試驗(見表3)。從表3中可見配風(fēng)方式換成倒寶塔和縮腰后,NOx明顯降低,而兩者相比,縮腰配風(fēng)NOx更低。

      表3 二次風(fēng)配比 %

      在18.4 m層的觀火孔(下層燃盡風(fēng)附近)處用紅外高溫儀進行溫度測量,結(jié)果見表4。從表4中可見:隨著下層、中下層、中上層二次風(fēng)的關(guān)小,爐膛火焰中心下降了,常規(guī)工況下煤粉初期燃燒的供風(fēng)增加,這部分風(fēng)不參與燃燒反而起冷卻作用,推遲了煤粉著火??偟膩碚f,縮腰型的配風(fēng)方式煤粉氣流著火早,火焰中心稍低,燃燒狀況改善,NOx質(zhì)量濃度降低,針對目前使用的煤種,此種配風(fēng)方式比較合理。

      表4 爐膛溫度測量結(jié)果 ℃

      2.3 運行氧量調(diào)整

      在雙磨380 t/h下,按照一次風(fēng)壓2.8 kPa,縮腰型配風(fēng)方式,按運行氧質(zhì)量分數(shù)2.2%,2.5%,3.2%三種方式進行了優(yōu)化試驗(見表5)。

      從表中5數(shù)據(jù)中可以看出:運行氧質(zhì)量分數(shù)為3.2%時,反應(yīng)器入口NOx為446 mg/m3,NOx偏高,而排煙氧質(zhì)量分數(shù)6.5%,排煙損失大;運行氧質(zhì)量分數(shù)為2.5%時,排煙氧質(zhì)量分數(shù)為6.3%,排煙損失大;氧質(zhì)量分數(shù)為2.2%時,反應(yīng)器入口NOx為341 mg/m3,減溫水量21.4 t/h,飛灰中炭的質(zhì)量分數(shù)為6.2%。因此綜合考慮運行氧質(zhì)量分數(shù)為2.2%時更為合適。

      3 整體燃燒優(yōu)化調(diào)整

      由于氧量、CO、NOx、一次風(fēng)壓、一次風(fēng)投運數(shù)量、燃盡風(fēng)、周界風(fēng)、二次風(fēng)投運方式以及制粉系統(tǒng)電耗出力等因素相互影響,需要折中尋優(yōu),在380 t/h負荷下進行了綜合性優(yōu)化試驗??紤]到制粉安全,一次風(fēng)壓保持2.8 kPa,而二次風(fēng)配風(fēng)按縮腰型,周界風(fēng)、中心風(fēng)全關(guān),運行氧量2.2%,給粉機均等給粉,進行了整體燃燒優(yōu)化調(diào)整。從優(yōu)化結(jié)果可知,NOx雖然同樣持續(xù)波動,但是相比于原始工況,優(yōu)化后的NOx下降了100 mg/m3左右,噴氨量從65 kg/h下降到47 kg/h。另外,燃燒穩(wěn)定性提高,鍋爐負荷波動小,飛灰中炭的質(zhì)量分數(shù)從原來的7.9%下降到5.9%,爐效從90.01%上升到90.50%,經(jīng)濟性大大提升(見表6)。

      4 結(jié)論及建議

      (1)鍋爐一次風(fēng)壓不宜過高。一方面,一次風(fēng)率高,鍋爐燃燒大量摻冷風(fēng),空預(yù)器預(yù)熱的風(fēng)量少,空預(yù)器出口的煙氣溫度高,因此鍋爐的排煙熱損失大大增加;另一方面,由于一次風(fēng)速過高,煤粉著火遲,不利于煤粉的燃盡,飛灰中炭的質(zhì)量分數(shù)高。但是,降低一次風(fēng)壓運行,細粉分離器入口彎頭處容易積粉。而對于2#爐,如果為了保持系統(tǒng)通風(fēng)量,開大再循環(huán)風(fēng)門,會導(dǎo)致磨煤機入口溫度上升,容易產(chǎn)生閃爆。所以,有必要對2#爐做制粉系統(tǒng)試驗,在保證制粉系統(tǒng)安全運行的同時,降低一次風(fēng)率,改善燃燒,使得煤粉提前著火,降低固體未完全燃燒熱損失和排煙熱損失。

      (2)煤粉初期燃燒氧量過多導(dǎo)致NOx大量產(chǎn)生,關(guān)小中上、中下層二次風(fēng)有利于改善煤粉著火,提高燃燒穩(wěn)定性,降低NOx產(chǎn)生,建議采用縮腰型的二次風(fēng)配風(fēng)方式。

      (3)周界風(fēng)、中心風(fēng)過大不利于燃燒穩(wěn)定性,導(dǎo)致NOx生成較多,在現(xiàn)有煤種下,建議關(guān)閉周界風(fēng)和中心風(fēng),如果有個別火嘴溫度超溫則適當(dāng)開啟其周界風(fēng)。

      (4)燃燒過程中,如CO、飛灰中炭的質(zhì)量分數(shù)不明顯升高,建議盡量降低運行氧量,以提高鍋爐熱效率。

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