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      探析余熱鍋爐入口壓力對聯(lián)合循環(huán)機(jī)組出力的影響

      2019-05-30 11:27吳義宏
      山東工業(yè)技術(shù) 2019年13期
      關(guān)鍵詞:壓力

      吳義宏

      摘 要:在聯(lián)合循環(huán)系統(tǒng)的工作過程中,余熱鍋爐在入口部分的壓力參數(shù)對鍋爐的正常運(yùn)行起到了重要的作用。通過降低壓力的方式盡管會(huì)降低余熱鍋爐當(dāng)中換熱的時(shí)間長短,同時(shí)也降低了余熱鍋爐整體的熱效率,在實(shí)際的操作過程當(dāng)中會(huì)明顯的提高燃?xì)廨啓C(jī)的輸出動(dòng)力,對整個(gè)機(jī)組的工作形成了不良影響。本文就通過理論與改造相結(jié)合的方式,對余熱鍋爐入口部分的壓力對基礎(chǔ)工作效率所產(chǎn)生的影響進(jìn)行了分析和研究,同時(shí)對熱鍋爐的內(nèi)部電氣裝置進(jìn)行有效的調(diào)整。

      關(guān)鍵詞:余熱鍋爐;壓力;循環(huán)機(jī)組

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.13.047

      通過對我國某汽輪機(jī)供熱系統(tǒng)進(jìn)行了分析和研究,該燃?xì)廨啓C(jī)通過低碳環(huán)管式的燃燒方式,實(shí)現(xiàn)雙軸承結(jié)構(gòu)并且在冷端進(jìn)行輸出。通過美國GE公司生產(chǎn)制造,該汽輪機(jī)的型式分為了高壓、制動(dòng)和抽凝式汽輪機(jī),在實(shí)際的工作過程當(dāng)中,工作轉(zhuǎn)速可以達(dá)3200r/min,型號為LC85/N125-13.0/3.30/0.42/1.20,由哈爾濱某汽輪機(jī)制造廠來進(jìn)行設(shè)備供貨。蒸汽聯(lián)合循環(huán)系統(tǒng)主要是實(shí)現(xiàn)燃?xì)馄啓C(jī)和其他蒸汽汽輪機(jī)進(jìn)行功能結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了一種更加高效的資源循環(huán)使用模式,余熱鍋爐是聯(lián)合循環(huán)電廠工作過程當(dāng)中重要的構(gòu)成環(huán)節(jié),在燃?xì)庋h(huán)和蒸汽循環(huán)的銜接環(huán)節(jié)中起到了重要的作用。余熱鍋爐的工作效率對上游的汽輪機(jī)以及下游的蒸汽機(jī)聯(lián)合循環(huán)的工作效率起到了重要的影響作用,并且對聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的出力形成的影響也非常明顯。所以說,有效的分析余熱鍋爐在工作過程當(dāng)中的數(shù)據(jù)參數(shù),以及在工作效率之間的關(guān)系進(jìn)行協(xié)調(diào),對保證聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的正常工作有著重要的意義。

      1 余熱鍋爐入口壓力對燃?xì)廨啓C(jī)出力產(chǎn)生的影響

      通過對該機(jī)組的實(shí)際工作進(jìn)行分析和研究,在工作過程當(dāng)中機(jī)組的工作環(huán)境大氣壓力值為100.25kPa,工作環(huán)境當(dāng)中的溫度為27.86攝氏度,濕度為83.25%,在進(jìn)行熱設(shè)計(jì)工作當(dāng)中,余熱鍋爐在入口部分的壓力值測定為3.3kPa,同時(shí)對燃機(jī)的功率設(shè)定為232.8mw對聯(lián)合循環(huán)系統(tǒng)當(dāng)中的供電機(jī)組功率進(jìn)行測定,實(shí)際值359.96mw。在性能試驗(yàn)工作當(dāng)中,因?yàn)闊煔庾韪舭瀹?dāng)中存在明顯的錄音狀況,通過測定之后余熱鍋爐在入口部分的壓力值為2.46kPa,為了充分保證余熱鍋爐在入口部分的壓力大小和鍋爐實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)值相符,通過對工作過程當(dāng)中,實(shí)際的受熱面積和受熱模塊,與阻隔板之間進(jìn)行了密封操作,依照循環(huán)供電設(shè)備供應(yīng)商所提供出的修正參數(shù),對循環(huán)供電機(jī)組的供電性能進(jìn)行了對比和分析,具體如下:

      通過對余熱鍋爐入口壓力,對燃?xì)廨啓C(jī)的輸出率所產(chǎn)生的影響進(jìn)行了分析,在排氣量的壓力值調(diào)整之前為2.48kPa,調(diào)整之后的設(shè)計(jì)值為3.3kPa,管道排氣的壓力損失為0.82KPa。入口排氣壓力損失對燃機(jī)工作過程中的輸出力產(chǎn)生的影響系數(shù)為1.006。在設(shè)計(jì)工作當(dāng)中,需要保證工作過程當(dāng)中的燃機(jī)輸出功率,調(diào)整之前為32.8MW調(diào)整之后達(dá)到了245.4MW。鍋爐當(dāng)中的壓力損失值為231.4MW。調(diào)整之前鍋爐的工作效率為88.12%,調(diào)整之后實(shí)際的鍋爐工作效率為89.35%,鍋爐工作過程當(dāng)中產(chǎn)生的鍋爐效率的差值為-1.23%。余熱鍋爐的煙氣阻隔板,在進(jìn)行有效的調(diào)整之后提高了1%的工作效率,同時(shí)鍋爐的工作效率提升之后,對蒸汽機(jī)的整體出力影響系數(shù)達(dá)到了1.011。設(shè)計(jì)工作之前需要保證實(shí)際的工作狀態(tài),蒸汽汽輪機(jī)的功率需要維持在127.18。調(diào)整之后鍋爐的工作效率以及汽輪機(jī)的出力值都得到了明顯的改變,通過測試可以得到128.6的輸出功率值。在調(diào)整之前加裝煙氣阻隔板,對汽輪機(jī)的整體能耗功率為9083.6。通過調(diào)整之后加裝煙氣組合板對汽輪機(jī)所產(chǎn)生的熱能耗為8984.25。調(diào)整之前蒸汽機(jī)設(shè)計(jì)聯(lián)合循環(huán)的工作功率為359.96,通過調(diào)整之后,整個(gè)聯(lián)合機(jī)組的工作效率為359.96MW。

      2 余熱鍋爐入口壓力對聯(lián)合循環(huán)機(jī)組出力影響指導(dǎo)意義

      在對該機(jī)組進(jìn)行正式改造和調(diào)整之前,因?yàn)橛酂徨仩t在入口環(huán)節(jié)的壓力相對較低,同時(shí)和設(shè)計(jì)明顯不相符,通過在檢修期間對該循環(huán)機(jī)組進(jìn)行了性能檢測,其中發(fā)現(xiàn)了主要原因是因?yàn)橛酂徨仩t在鋼架支撐結(jié)構(gòu)上達(dá)到了30米,并且在工作過程當(dāng)中實(shí)際的受熱模塊在設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)方面產(chǎn)生了明顯的傾斜狀況,這些微小的傾斜問題直接導(dǎo)致了鍋爐在工作過程當(dāng)中內(nèi)部煙氣擋板的密封程度較低,同時(shí)在余熱鍋爐的內(nèi)部很可能形成煙氣定向流動(dòng),對整個(gè)鍋爐運(yùn)行和排煙的效率產(chǎn)生了不良的影響。針對這些問題的影響需要對余熱鍋爐內(nèi)部的煙氣阻隔裝置實(shí)施有效的更改,同時(shí)還需要邀請第三方單位對完成改造之后的余熱鍋爐性能進(jìn)行有效的實(shí)驗(yàn)。通過實(shí)際的實(shí)驗(yàn)分析可以得出在余熱鍋爐的入口部分產(chǎn)生的壓力,對聯(lián)合循環(huán)機(jī)組形成的影響相對較小,通過這一結(jié)論可以得出聯(lián)合循環(huán)機(jī)組在工作效率和出力上所形成的影響,需要從整個(gè)聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的工作性能著手,而不能單純的考慮到某個(gè)環(huán)節(jié),對鍋爐工作運(yùn)行所形成的影響,需要從一種系統(tǒng)性和整體性的思維角度來開展工作。

      3 結(jié)束語

      本文通過對余熱鍋爐在入口壓力環(huán)節(jié)上的問題,對整個(gè)聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的出力產(chǎn)生的影響進(jìn)行了分析和研究,通過設(shè)備廠家所提供出的修正參數(shù)以及意見,對聯(lián)合工作機(jī)組的整體性能進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)和分析,對所得出的參數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了詳細(xì)的分析和對比,通過對比之后可以看出鍋爐在工作過程當(dāng)中,余熱鍋爐入口部分的壓力變化,對整個(gè)循環(huán)機(jī)組的出力影響可以忽略不計(jì),這一實(shí)驗(yàn)結(jié)論要求對聯(lián)合機(jī)組的出力因素進(jìn)行分析的過程當(dāng)中,必須要從整個(gè)聯(lián)合工作基礎(chǔ)來進(jìn)行整體性分析,而不能通過單一某個(gè)片面的工作環(huán)節(jié)來進(jìn)行討論。

      參考文獻(xiàn):

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      [2]涂文生.余熱鍋爐入口壓力對聯(lián)合循環(huán)機(jī)組出力的影響[J].山東工業(yè)技術(shù),2019(04):69.

      [3]陳韶范,馬金偉,齊興,張向南,陳滿,張富,張斯亮.克勞斯尾氣焚燒爐余熱鍋爐停工腐蝕分析與防護(hù)[J].石油和化工設(shè)備,2019,22(01):66-69.

      [4]張高強(qiáng),付忠廣,王樹成,張?zhí)烨?燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)進(jìn)氣冷卻系統(tǒng)對機(jī)組性能影響研究[J].中國電力,2018,51(12):36-41.

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