呂業(yè)
摘 要:通過檢測元件定位,控制鋼坯停止位置,由畫面設(shè)定翻鋼次數(shù),結(jié)合PLC控制程序,實現(xiàn)輥道和翻鋼機的聯(lián)動,提高自動控制的準(zhǔn)確率,和減少人工操作事故率,節(jié)約操作時間,提高生產(chǎn)節(jié)奏,并且所用的元件為簡單常用的電氣元件,投資較少。根據(jù)現(xiàn)場運行情況,該系統(tǒng)較好的完成了控制要求。
關(guān)鍵詞:自動控制;翻鋼機;PLC
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.12.145
1 引言
在生產(chǎn)電梯導(dǎo)軌鋼時,出爐鋼坯的時間間隔往往影響著生產(chǎn)節(jié)奏,根據(jù)生產(chǎn)需要,為提高產(chǎn)品特性,出爐鋼坯需要翻轉(zhuǎn)90度或180度進行祛除表面鐵皮。完全靠手動控制,定位不準(zhǔn)確導(dǎo)致頻繁正反轉(zhuǎn)操作設(shè)備,對設(shè)備使用壽命不利,且容易出現(xiàn)操作失誤。以往簡單的自動控制,只是翻鋼機的自動翻鋼,未和輥道連鎖定位,雖然減少了手動控制的失誤率,但由于監(jiān)測手段比較簡單,未能準(zhǔn)確的控制鋼坯位置,無法流暢的進行自動翻鋼,也經(jīng)常需要人工手動干預(yù),來糾正自動控制出現(xiàn)的問題,手動干預(yù)就會影響生產(chǎn)節(jié)奏。為提高生產(chǎn)節(jié)奏,降低人工成本,所以翻鋼機的自動連鎖控制非常重要。
2 自動化系統(tǒng)介紹
整個自動翻鋼系統(tǒng)控制對象由出爐輥道,陰陽面翻鋼機,粗軋前輥道等設(shè)備組成。自動化設(shè)備主要包括:人機界面、PLC、熱金屬檢測器、接近開關(guān)等。由于本系統(tǒng)較小,且屬于軋鋼生產(chǎn)線系統(tǒng),為解決成本,不單獨設(shè)立PLC系統(tǒng),僅將翻鋼機自動控制系統(tǒng)集成于主PLC系統(tǒng)中。在合適位置的熱檢幫助下,通過PLC程序運算,自動控制輥道啟停,連鎖控制翻鋼機翻鋼,并依靠接近開關(guān)將翻鋼機翻鋼裝置可靠停止在低位,實現(xiàn)粗軋前設(shè)備的自動連鎖控制。
3 自動控制系統(tǒng)說明
結(jié)合附圖1對系統(tǒng)做進一步的介紹:
如附圖1所示:1:出爐輥道1;2:出爐輥道2;3:粗軋前輥道;4:陰陽面翻鋼機;5:熱金屬檢測儀; 出爐輥道1~2用于運輸鋼坯,通過程序停止鋼坯在翻鋼機位置;陰陽面翻鋼機用于翻轉(zhuǎn)鋼坯,每次翻轉(zhuǎn)90度,熱金屬檢測器用于檢測出爐鋼坯。
原理說明:將熱檢裝在合適位置,如附圖1中的HMD0,并測量出到翻鋼機翻鋼裝置的距離S,在HMI畫面上輸入距離,當(dāng)熱檢位置確定后,此數(shù)值可以保持不變,若調(diào)整熱檢位置,需要重新測量距離S,并在HMI上修正測量值。根據(jù)出料鋼坯設(shè)定鋼坯長度L。當(dāng)鋼坯從加熱爐出爐后,進入出爐輥道1,出爐輥道1處的熱檢檢測到鋼坯頭部信號后啟動,運行時間T秒后停止,T=(S+L/2)/V,其中V為輥道速度,L為鋼坯長度。運行T秒輥道停止是為了保證鋼坯停止在翻鋼機中間位置,便于翻鋼裝置受力均勻可靠翻鋼。待輥道運行信號消失后,陰陽面翻鋼機根據(jù)畫面設(shè)定次數(shù)進行翻鋼,自動化程序中進行翻鋼次數(shù)計數(shù)達(dá)到設(shè)定次數(shù)后,檢測到翻鋼機低位接近開關(guān)信號,翻鋼機停止運行,然后出爐輥道和粗軋前輥道啟動,將鋼坯送入工藝后續(xù)輥道,并延時停機等待下一根鋼坯。
4 系統(tǒng)畫面介紹
此自動化系統(tǒng)界面采用西門子WINCC,與PLC聯(lián)合實現(xiàn)工業(yè)過程動態(tài)可視化、數(shù)據(jù)采集和管理、過程監(jiān)控和報警等功能。設(shè)計理念如下:
(1)依據(jù)工藝流程制作畫面,提高可視化和直觀性。
(2)關(guān)鍵參數(shù),實時顯示,并作出歷史曲線。
5 結(jié) 論
該自動化控制系統(tǒng)通過翻鋼機和輥道的自動連鎖控制,有效地減少了工人的人工操作,降低了勞動強度,提高生產(chǎn)節(jié)奏,降低人工成本,并且控制精度高,提高了生產(chǎn)率。