曾 勇,張 紅,曹鐵山,江 雨
(三峽水力發(fā)電廠,湖北 宜昌443000)
某水電站發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)型式為:立軸半傘式三部導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu),其中,下導(dǎo)軸承在推力軸承之上,下導(dǎo)與推力采用推導(dǎo)聯(lián)合軸承,轉(zhuǎn)子為無(wú)軸結(jié)構(gòu),上端軸與下端軸直接與轉(zhuǎn)子中心體相連。機(jī)組額定轉(zhuǎn)速75 r/min,額定工作水頭為80.6 m。
該電站8號(hào)發(fā)電機(jī)在汛期80 m水頭下運(yùn)行時(shí),下導(dǎo)軸承擺度持續(xù)一級(jí)報(bào)警(報(bào)警值350 μm),達(dá)400多μm,偶爾達(dá)二級(jí)報(bào)警(報(bào)警值500 μm)。在蓄水升水位過程中,8號(hào)發(fā)電機(jī)下導(dǎo)擺度也未見好轉(zhuǎn)。該振動(dòng)不僅產(chǎn)生較大的噪聲,而且會(huì)加速8號(hào)發(fā)電機(jī)下導(dǎo)軸承系統(tǒng)結(jié)構(gòu)部件的疲勞破壞,降低機(jī)組的壽命。
為找到8號(hào)發(fā)電機(jī)下導(dǎo)軸承擺度過大的原因,對(duì)機(jī)組進(jìn)行了變負(fù)荷、變勵(lì)磁、變轉(zhuǎn)速的動(dòng)平衡試驗(yàn)和振動(dòng)源分析,以判斷機(jī)組是否存在水力不平衡、電磁不平衡或機(jī)械不平衡現(xiàn)象,然后決定是否進(jìn)行配重處理。
配重前進(jìn)行動(dòng)平衡試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)見下頁(yè)表1和表2,表中數(shù)據(jù)可以得出以下幾點(diǎn)結(jié)論:
(1)在變負(fù)荷試驗(yàn)中,三部軸承的擺度,以及機(jī)架振動(dòng)均變化不大:上導(dǎo)X向和Y向擺度均在200~250μm左右,下導(dǎo)X向和Y向擺度均在400~450 μm左右,水導(dǎo)X向和Y向擺度均在30~50 μm左右;而上下機(jī)架與頂蓋的垂直和水平振動(dòng)也基本不變。
在變負(fù)荷過程中,水輪機(jī)導(dǎo)葉開度變化引起過流部件水流變化,振動(dòng)擺度轉(zhuǎn)頻成分的變化主要是由于水力不平衡引起,而試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明機(jī)組負(fù)荷對(duì)振動(dòng)擺度值影響不明顯,說明機(jī)組無(wú)明顯水力不平衡。
(2)在變勵(lì)磁試驗(yàn)中,三部軸承的擺度,以及機(jī)架振動(dòng)也都變化不大:上導(dǎo)X向和Y向擺度各在100 μm、130 μm 左右,下導(dǎo) X 向和 Y 向擺度各在300 μm、200 μm 左右,水導(dǎo) X 向和 Y 向擺度各在50 μm、20 μm 左右;而上下機(jī)架與頂蓋的垂直和水平振動(dòng)也基本不變。
在變勵(lì)磁過程中,機(jī)組勵(lì)磁和機(jī)端電壓變化引起發(fā)電機(jī)電磁拉力變化,振動(dòng)擺度轉(zhuǎn)頻成分的變化是由于磁拉力不平衡引起。而試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明機(jī)組勵(lì)磁變化對(duì)振動(dòng)擺度值影響不明顯,說明機(jī)組也沒有明顯磁拉力不平衡現(xiàn)象。
(3)在變轉(zhuǎn)速試驗(yàn)的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),機(jī)組在空轉(zhuǎn)(無(wú)勵(lì)磁、無(wú)負(fù)荷)的工況下,大軸擺度和機(jī)架等部位的振動(dòng)就較大,而且振動(dòng)幅值隨轉(zhuǎn)速增加而增大。在轉(zhuǎn)速?gòu)?00% Ne→56% Ne時(shí):下導(dǎo)Y向擺度轉(zhuǎn)頻幅值從185 μm→60 μm,上機(jī)架水平振動(dòng)的轉(zhuǎn)頻幅值從12.9 μm→4.35 μm,頂蓋垂直振動(dòng)的轉(zhuǎn)頻幅值從16.83 μm→4.98 μm,均與轉(zhuǎn)速的平方成正比。同時(shí)在擺度頻譜圖(未附)中基本以機(jī)械不平衡引起的一倍頻(1.25 Hz)為主。這些現(xiàn)象都滿足發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡造成的振動(dòng)擺度超標(biāo)的特征。
(4)試驗(yàn)結(jié)論:綜上8號(hào)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡是造成機(jī)組振動(dòng)的主要原因,可以通過配重來(lái)消除機(jī)械不平衡,降低振動(dòng),特別是對(duì)下導(dǎo)軸承擺度會(huì)有明顯改善。
表1 配重前動(dòng)平衡實(shí)驗(yàn)獲得的三部軸承擺度數(shù)據(jù)(單位:μm)
表2 配重前動(dòng)平衡實(shí)驗(yàn)獲得的機(jī)架振動(dòng)數(shù)據(jù)(單位:μm)
該電站采用TN8000振擺監(jiān)測(cè)系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行機(jī)組狀態(tài)監(jiān)視。機(jī)組的三部軸承處,在+X和+Y方向安裝有一體化電渦流傳感器,測(cè)量大軸擺度及鍵相信號(hào);在上下機(jī)架、頂蓋等處的水平和垂直方向,都安裝有低頻速度傳感器,測(cè)量上機(jī)架、下機(jī)架、頂蓋、定子等振動(dòng)。
在TN8000系統(tǒng)中,利用鍵相片及配套的鍵相傳感器來(lái)測(cè)量相位,用以描述某一特定時(shí)刻機(jī)組轉(zhuǎn)子的位置。該電站是在機(jī)組水車室水導(dǎo)軸承或者滑環(huán)室上導(dǎo)軸承處的大軸上焊接一個(gè)鍵相鐵片,再用一個(gè)電渦流傳感器探頭對(duì)準(zhǔn)鍵相片裝設(shè)高度處的大軸,這樣,當(dāng)傳感器探頭探到鍵相片時(shí),前置器輸出一正脈沖,即可知道當(dāng)前轉(zhuǎn)子所處的位置。在兩個(gè)脈沖之間即為一轉(zhuǎn),因而鍵相也用于TN8000系統(tǒng)測(cè)量機(jī)組轉(zhuǎn)速。
鍵相器及相角測(cè)量原理見下頁(yè)圖1,在時(shí)間t0時(shí)刻,鍵相器傳感器探頭正好對(duì)準(zhǔn)軸上的鍵相片,在這一瞬時(shí)產(chǎn)生一正脈沖,當(dāng)順時(shí)針轉(zhuǎn)過φ角,由質(zhì)量不平衡引起的“重點(diǎn)”處于測(cè)振傳感器探頭之下,軸距離探頭最近,這相當(dāng)于振動(dòng)信號(hào)中正峰值那一點(diǎn)即A點(diǎn)。由圖1可以知道,從鍵相信號(hào)到第一個(gè)正峰高點(diǎn)A之間的角度即φ角,φ角加上測(cè)振探頭與鍵相器探頭之間的夾角即是“重點(diǎn)”與軸上鍵相片之間的夾角,由此用鍵相片為參考點(diǎn)找到不平衡質(zhì)量的位置。
TN8000中已考慮傳感器安裝位置,一倍頻相位即指轉(zhuǎn)頻下振動(dòng)最大點(diǎn)與鍵相片之間的夾角。為了平衡該方向的質(zhì)量不平衡,則需要在對(duì)應(yīng)反方向增加配重塊予以抵消,因此實(shí)際的配重角度為所測(cè)相位減去 180°。
找到不平衡點(diǎn)的相位后,再根據(jù)對(duì)應(yīng)所測(cè)的振擺幅值,利用與振擺有關(guān)的經(jīng)驗(yàn)公式,可以計(jì)算得到試重塊的質(zhì)量:
圖1 鍵相器原理及相角測(cè)量
其中P-試重塊重量(kg),V-機(jī)組配重前最大振幅峰峰值(μm),M- 轉(zhuǎn)子重量(kg),R- 配重半徑(cm),n- 額定轉(zhuǎn)速(r/min),0.45為經(jīng)驗(yàn)系數(shù)。
在進(jìn)行變負(fù)荷、變勵(lì)磁、變轉(zhuǎn)速試驗(yàn)之后,進(jìn)行了試配重。根據(jù)表1試驗(yàn)數(shù)據(jù),選取帶負(fù)荷運(yùn)行時(shí),工況最差的下導(dǎo)Y向擺度值為計(jì)算依據(jù)。可以看出,質(zhì)量不平衡引起的轉(zhuǎn)頻分量擺度值在425 μm左右,相位出現(xiàn)在325°附近。利用經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算得到試重塊的重量為:
其中:VGS機(jī)組轉(zhuǎn)子質(zhì)量1 827×103kg,配重塊焊在磁軛處的支臂上,即配重半徑為轉(zhuǎn)子半徑889.5 cm。
振幅最大值相位離鍵相片角度為325°,配重塊應(yīng)在與之相反的位置以抵消轉(zhuǎn)子不平衡力對(duì)轉(zhuǎn)子的負(fù)面影響,即配重角度應(yīng)為 325°-180°=145°。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,試配重70 kg,配重位置選在以鍵相片為基準(zhǔn)俯視逆時(shí)針145°,該處磁極背面的轉(zhuǎn)子支臂上。
試配重后,8號(hào)發(fā)電機(jī)開機(jī)空載和帶負(fù)荷運(yùn)行,檢查配重的效果,數(shù)據(jù)見表3。
表3 第一次配重后空載、帶負(fù)荷運(yùn)行時(shí)三部軸承擺度(單位:μm)
通過對(duì)比表3和表1的數(shù)據(jù)可以看出,除水導(dǎo)軸承擺度略有升高外(但也未達(dá)到一二級(jí)報(bào)警值280/400 μm),其他各部軸承振動(dòng)擺度情況均有改善,特別是上導(dǎo)和下導(dǎo)軸承擺度,相對(duì)于配重前對(duì)應(yīng)工況有明顯改善,下導(dǎo)X、Y向轉(zhuǎn)頻擺度,均下降了100 μm左右,上導(dǎo)X、Y向轉(zhuǎn)頻擺度,也下降了50~100 μm左右。說明試重正確,對(duì)抵消不平衡力起到了效果。同時(shí),對(duì)比配重前后轉(zhuǎn)頻幅值對(duì)應(yīng)的相位基本沒變,說明試配重的位置選擇是正確的,配重前的不平衡重點(diǎn)、配重點(diǎn)以及軸心共線,沒有引起不平衡重點(diǎn)的偏移。
實(shí)際數(shù)據(jù)證明試配重選擇的位置和重量是正確、合理的。70 kg的試重塊讓下導(dǎo)軸承擺度下降了100 μm左右,根據(jù)經(jīng)驗(yàn),在相同位置繼續(xù)配重140 kg可以預(yù)期讓下導(dǎo)軸承擺度再下降200 μm左右。隨后在和第一次同樣的位置,再次配重140 kg,并將配重塊滿焊,經(jīng)探傷檢查合格。
正式配重后,8號(hào)發(fā)電機(jī)開機(jī)空載和帶負(fù)荷運(yùn)行,試驗(yàn)數(shù)據(jù)見下頁(yè)表4。
通過對(duì)比表3和表4數(shù)據(jù)可以看到正式配重后,下導(dǎo)X、Y向轉(zhuǎn)頻擺度,再次下降了150 μm左右,上導(dǎo)X、Y向轉(zhuǎn)頻擺度,再下降了100 μm左右,比預(yù)期值稍小一點(diǎn),但同樣取得理想效果。配重前后8號(hào)發(fā)電機(jī)下導(dǎo)和上導(dǎo)軸承擺度變化情況見圖2和圖3。
圖2 配重前后8號(hào)發(fā)電機(jī)下導(dǎo)軸承擺度變化情況
表4 正式配重后空載、帶負(fù)荷運(yùn)行時(shí)三部軸承擺度(單位:μm)
圖3 配重前后8號(hào)發(fā)電機(jī)上導(dǎo)軸承擺度變化情況
8號(hào)發(fā)電機(jī)經(jīng)過兩次配重后,下導(dǎo)X、Y向轉(zhuǎn)頻擺度,下降了250 μm左右,上導(dǎo)X、Y向轉(zhuǎn)頻擺度,下降了200 μm左右,發(fā)電機(jī)動(dòng)平衡情況明顯改善,機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定,配重效果顯著。