馮 磊, 侯向平
(陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司, 陜西 勉縣 724200)
陜鋼集團(tuán)漢鋼公司(全文簡(jiǎn)稱“漢鋼”)2 280 m3高爐由中冶南方設(shè)計(jì),高爐采用串罐無料鐘爐頂設(shè)備、爐體軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)、炭磚與陶瓷杯結(jié)合的爐底、爐缸結(jié)構(gòu)等先進(jìn)工藝;高爐于2012年8月15日點(diǎn)后投產(chǎn),自2012年10月份開始噴煤富氧后,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)逐年均有所提升。
1 計(jì)劃?rùn)z修前高爐爐況
1)休風(fēng)前各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表1。
表1 休風(fēng)前各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
2)休風(fēng)前,爐況整體穩(wěn)定順行,風(fēng)量、風(fēng)溫、頂壓等參數(shù)均處較高水平,物理熱充沛,爐缸活躍,具體工藝參數(shù)見表2[1]。
表2 休風(fēng)前各項(xiàng)工藝參數(shù)
3)計(jì)劃?rùn)z修休風(fēng)注意事項(xiàng)及休風(fēng)料。布料矩陣:C92827262524213O928373625241;休風(fēng)前一個(gè)班停用塊礦,配加錳礦1t/批;酸性料配比可根據(jù)燒結(jié)礦堿度及實(shí)際爐渣堿度進(jìn)行調(diào)整;上12個(gè)凈焦時(shí),如頂溫失控,可臨時(shí)減風(fēng),待正常后恢復(fù)風(fēng)量至正常,同時(shí)保證休風(fēng)料下達(dá)指定位置。休風(fēng)料:12C中mC=18 t,體積281.5 m3;4(5CO+C)中mC=18 t,mo=45 t(含錳礦 1.5 t),負(fù)荷 2.08,體積 976.6 m3;8CO 中 mC=18 t,mo=45 t(含錳礦1.5 t),負(fù)荷2.50,體積353.1 m3;7CO中mC=18 t,mo=48 t(含錳礦1.5 t),負(fù)荷2.67,體積329.8 m3;7CO中mC=18 t,mo=50 t(含錳礦1.5 t),負(fù)荷 2.78,體積 307.8 m3。即:12C+4(5CO+C)+8CO+7CO+7CO。休風(fēng)后爐參數(shù)見表3。
表3 休風(fēng)后前三爐爐溫及堿度
1)檢查確認(rèn)各系統(tǒng)入孔關(guān)閉完好,開口機(jī)、泥炮等設(shè)備啟運(yùn)正常。
2)東場(chǎng)具備出鐵條件,主溝溝底墊焦粉后鋪河沙,再用搗打料作出溝型,兩側(cè)用沙壩擋,開口機(jī)角度由 14°調(diào)整為 9°。
3)布料矩陣:C92827262524213 O82736352。mC=14.0 t,mo=40 t(含Mn礦=1 t),負(fù)荷2.86。
4)送風(fēng)裝置密封嚴(yán)實(shí),堵3號(hào)、6號(hào)、9號(hào)、10號(hào)、11號(hào)、12號(hào)、13號(hào)、14號(hào)、15號(hào)、16號(hào)、19號(hào)、20號(hào)、23號(hào)、26號(hào),開12個(gè)風(fēng)口復(fù)風(fēng),送風(fēng)前重新堵泥確保不被吹開。
5)干渣坑具備放干渣的條件。
6)恢復(fù)爐況期間停塊礦、焦丁,改善料柱透氣性。
3.2.1 初次送風(fēng)
11月28日19:40高爐復(fù)風(fēng),檢修共計(jì)11 550 min,起始風(fēng)量600 m3/min、料線2.7 m,于09:15引煤氣,混風(fēng)閥全關(guān),因檢修時(shí)間較長(zhǎng),熱風(fēng)管道沒有預(yù)熱,2 h后上升至710℃。根據(jù)爐內(nèi)參數(shù),于20:00加風(fēng)至 1 195 m3/min。又分別于 20:21、20:24、21:06 分三次加風(fēng)至1 471 m3/min。23:07發(fā)現(xiàn)25號(hào)風(fēng)口燒穿,此時(shí)估計(jì)爐缸存有渣鐵約180 t,被迫休風(fēng)更換。23:37休風(fēng)后又發(fā)現(xiàn)4號(hào)、5號(hào)風(fēng)口小套及25號(hào)中套燒損,休風(fēng)603 min更換。
3.2.2 二次送風(fēng)
送風(fēng)前集中堵18個(gè)風(fēng)口(開東鐵口周圍10個(gè)風(fēng)口,即:24號(hào)、25號(hào)、26號(hào)、27號(hào)、28號(hào)、1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào));布料矩陣:C92827262524213O82736352;mC=14.0 t、mo=40 t(含Mn礦=1 t),負(fù)荷2.86。
于 29日 09:10再次送風(fēng),料線 2.9 m;09:15引煤氣后逐步加風(fēng)至1 000 m3/min。11:40因重力遮斷閥故障,憋壓被迫減風(fēng),此時(shí)爐缸存渣鐵約250 t,減風(fēng)壓至40 kPa、風(fēng)量516 m3/min。在減風(fēng)中造成1號(hào)、25號(hào)、27號(hào)及28號(hào)風(fēng)口涌渣,堵塞多個(gè)煤槍,13:15遮斷閥處理好后,逐步加風(fēng),同時(shí)根據(jù)爐況逐步捅開6號(hào)、23號(hào)、22號(hào)、21號(hào)風(fēng)口。在加風(fēng)過程中崩料較多加之煤槍少不能噴煤,為此20:00負(fù)荷由2.86調(diào)整為2.60。
二次送風(fēng)后即組織開鐵口,15:40東鐵燒開,渣鐵流動(dòng)性尚可,20:00出第三次鐵口已進(jìn)干渣坑。
30日大夜班,隨著風(fēng)量的增加和風(fēng)溫的提高,鐵量增加,渣鐵水流動(dòng)性逐漸好轉(zhuǎn),于02:40投東場(chǎng)撇渣器,鐵水順利進(jìn)罐后,于04:00負(fù)荷由2.6至2.86,運(yùn)行后崩料頻繁,負(fù)荷被迫調(diào)回至2.6,同時(shí)加凈焦1批。
白班隨著負(fù)荷2.86到達(dá)爐缸、幾次崩料及休風(fēng)均為加凈焦補(bǔ)熱的共同作用,白班鐵水物理熱、爐溫持續(xù)走低,為盡快提爐溫,于 09:40噴煤 8 t/h,15:00煤量逐步增加至15 t/h,綜合負(fù)荷選取相對(duì)較低。09:00風(fēng)溫由830℃逐步提高至1 200℃,后期隨著2.6負(fù)荷作用,加之煤、風(fēng)溫的共同作用,造成30日小夜班后期和1日大夜班爐溫偏高,給高爐出鐵工作帶來一些困難。具體出鐵、鐵水及爐渣成分見表4。
為盡快降爐溫,30日15:10逐步捅開7號(hào)、20號(hào)、18號(hào)、17號(hào)風(fēng)口,逐步加風(fēng);17:58富氧2500m3/h;30日24點(diǎn)風(fēng)量恢復(fù)至2 280 m3/min,加之富氧后料速加快,風(fēng)溫由1200℃減至830℃,綜合負(fù)荷由2.47~2.73到大夜班的2.77,1日大夜班隨著降爐溫手段和,化爐缸的共同作用,于1日白班造成物理熱、爐溫急劇下降,爐渣脫硫效果差,于1日白班出現(xiàn)廢品1爐,具體參數(shù)見表5,礦批、負(fù)荷及料制調(diào)整見下頁表6。
表4 二次送風(fēng)后出鐵、生鐵及爐渣成分
表5 2 280 m3高爐二次復(fù)風(fēng)后主要參數(shù)表
表6 二次復(fù)風(fēng)后礦批、負(fù)荷及料制調(diào)整
1)送風(fēng)前未采取集中堵風(fēng)口、檢修時(shí)間偏長(zhǎng)加之加風(fēng)較快(19:44—21:06 加風(fēng)至 1 471 m3/min)造成風(fēng)口燒損,被迫休風(fēng)更換。
2)休風(fēng)603 min更換漏水中、小套,二次送風(fēng)前未加凈焦、退負(fù)荷補(bǔ)熱,造成30日2.86負(fù)荷作用后爐溫持續(xù)偏低,延緩了爐況恢復(fù)進(jìn)程。
3)恢復(fù)過程中,爐溫的控制不夠理想,30日白班因提爐溫幅度較大,造成1日大夜班爐溫偏高,爐前工作量增加,后期降爐溫加之化爐缸,爐溫下行較快,物理熱不足,1日白班出現(xiàn)廢品。
4)復(fù)風(fēng)后期,為控制壓差頂壓設(shè)定偏高,加之風(fēng)量不足,動(dòng)能不足,容易造成風(fēng)口燒損,造成邊緣較發(fā)展,崩料較多,恢復(fù)爐況壓差的控制水平,需根據(jù)風(fēng)量、礦批及料制綜合考慮,前提是保持爐況的順行。
5)平衡好爐溫,避免出現(xiàn)大幅波動(dòng)是高爐爐況恢復(fù)的基礎(chǔ),恢復(fù)中爐溫控制水平需要根據(jù)加風(fēng)速度、爐缸狀況等綜合考慮,煤量、風(fēng)溫的使用,同時(shí)還需要考慮對(duì)爐前出鐵的影響。
6)大高爐爐缸直徑大,長(zhǎng)時(shí)間檢修后,爐缸熱量損失較多,透液性差,送風(fēng)前應(yīng)集中、多堵風(fēng)口,在爐況恢復(fù)初期,捅風(fēng)口、加風(fēng)一定要謹(jǐn)慎,同時(shí)多堵風(fēng)口也能確保在小風(fēng)量維持正常的風(fēng)速,以盡快吹透中心,避免燒風(fēng)口,后期視情況捅風(fēng)口速度可適當(dāng)加快。
7)爐況恢復(fù)過程中,如出現(xiàn)大的崩料,需果斷加焦、補(bǔ)熱,提高料柱透氣性。