蔡 月
(東風(fēng)柳州汽車有限公司,廣西 柳州545000)
隨著汽車市場(chǎng)日益成熟,消費(fèi)者對(duì)整車NVH性能要求也越來(lái)越高,作為隔絕動(dòng)力總成振動(dòng)向懸架、車身、乘員艙傳遞的關(guān)鍵零部件,整車NVH性能對(duì)懸置系統(tǒng)的隔振性能要求也越來(lái)越高;同時(shí)動(dòng)力總成不斷升級(jí)換代,增壓、缸內(nèi)直噴發(fā)動(dòng)機(jī)等高扭矩、高功率發(fā)動(dòng)機(jī)投入使用,懸置性能也面臨新的挑戰(zhàn)。汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日益殘酷,各車型都在降低實(shí)物成本以及提升通用化率,懸置系統(tǒng)在成本、通用化上的壓力也越來(lái)越大。
本文是在某個(gè)改款車型項(xiàng)目上,要求懸置系統(tǒng)邊界一定、成本不提高,且能通用化至該機(jī)艙布局的所有車型,僅通過(guò)優(yōu)化主簧結(jié)構(gòu)來(lái)滿足更高的懸置系統(tǒng)性能。
車型B為在車型A基礎(chǔ)上改款項(xiàng)目,內(nèi)外飾及相關(guān)電器重新開發(fā),車身隨外造型局部細(xì)節(jié)優(yōu)化,機(jī)艙、底盤及下車體布置維持不變。因車型A懸置系統(tǒng)性能較差,AC OFF懸置被動(dòng)側(cè)振動(dòng)剛好滿足小于0.1 m/s2目標(biāo)要求,如圖1所示,車內(nèi)噪音發(fā)動(dòng)機(jī)二階超出設(shè)計(jì)目標(biāo)(AC OFF/ON:30dB/35dB);在車型B開發(fā)時(shí),為保證整車NVH性能達(dá)成,需對(duì)懸置系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化;同時(shí)為保證量產(chǎn)狀態(tài)懸置性能達(dá)成,AC OFF懸置被動(dòng)側(cè)振動(dòng)目標(biāo)要求提升至小于0.08 m/s2。
通常懸置系統(tǒng)性能改善,主要通過(guò)懸置系統(tǒng)整體布置、懸置軟墊性能兩方面進(jìn)行優(yōu)化。懸置系統(tǒng)整體布置調(diào)整涉及布局更改、彈性中心位置調(diào)整,對(duì)機(jī)艙布置存在影響;懸置軟墊性能優(yōu)化主要通過(guò)設(shè)計(jì)合適剛度比例的懸置主簧結(jié)構(gòu)、動(dòng)/靜剛度值、限位結(jié)構(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)。
車型B機(jī)艙布置借用車型A,懸置系統(tǒng)的優(yōu)化不能影響機(jī)艙內(nèi)其它系統(tǒng),才可以通用化至平臺(tái)其它車型,同時(shí)也不會(huì)產(chǎn)生大的成本變動(dòng)。所以車型B懸置系統(tǒng)優(yōu)化不能通過(guò)布置位置優(yōu)化,也不能更換懸置軟墊結(jié)構(gòu)類型來(lái)實(shí)現(xiàn)剛度比例調(diào)整。現(xiàn)考慮在車型A懸置系統(tǒng)基礎(chǔ)上,進(jìn)一步優(yōu)化懸置系統(tǒng)結(jié)構(gòu),來(lái)實(shí)現(xiàn)更佳的動(dòng)/靜剛度值,以提升懸置系統(tǒng)NVH性能。
1.3.1 車型A懸置問(wèn)題
車型A懸置系統(tǒng)(包括圓錐形液壓右懸置、橡膠左懸置、后懸置為襯套試防扭撐桿)性能調(diào)試時(shí),經(jīng)過(guò)多輪調(diào)試得出的較好狀態(tài),如表1所示,影響懸置系統(tǒng)性能最大問(wèn)題為左懸置軟墊設(shè)計(jì)剛度比例(設(shè)計(jì) 0.9∶1.6∶1、實(shí)際 1.2∶2.4∶1)無(wú)法達(dá)成,X 向、Y 向靜剛度值都偏大,特別是Y向靜剛度值高達(dá)308 N/mm,影響隔振性能。
表1 車型A懸置系統(tǒng)靜剛度
針對(duì)該問(wèn)題,由于下述限制,為保證項(xiàng)目進(jìn)度,未能進(jìn)行進(jìn)一步改善:
1)由于左懸置結(jié)構(gòu)限制(圖2所示),通過(guò)改變左懸置橡膠材料硬度、微調(diào)主簧結(jié)構(gòu)等手段都不能達(dá)成更優(yōu)的三向剛度比例;
圖2 車型A懸置軟墊結(jié)構(gòu)
2)同時(shí)由于右懸置X/Y向剛度值相同,也不能調(diào)整右懸置使懸置系統(tǒng)Y向剛度值整體降低,重新開發(fā)液壓右懸置周期長(zhǎng)、投入高,并涉及車身設(shè)變、焊裝線調(diào)整;
3)平臺(tái)機(jī)艙內(nèi)動(dòng)總、空濾、發(fā)動(dòng)機(jī)線束、蓄電池、ESP等限制,無(wú)空間對(duì)左懸置軟墊進(jìn)行大的結(jié)構(gòu)變更。
1.3.2 車型B左懸置軟墊雙主簧方案
結(jié)合車型A開發(fā)經(jīng)驗(yàn),為改善車型A上懸置系統(tǒng)問(wèn)題點(diǎn),在車型B上考慮在車型A左懸置軟墊結(jié)構(gòu)(圖2)基礎(chǔ)上將左懸置軟墊主簧結(jié)構(gòu)拆解成上下兩部分(圖 3):
圖3 車型B懸置軟墊雙主簧結(jié)構(gòu)
1)上主簧(1)采用類似前置后驅(qū)車后懸置的V型懸置主簧[1],該結(jié)構(gòu)主要承受Z向載荷,X/Y向剛度值較?。ㄊ芗羟辛Γ?/p>
2)下主簧(2)在原限位結(jié)構(gòu)上增加一字型主簧,該結(jié)構(gòu)主要承受X/Y向載荷,Z向剛度值較?。愃葡鹉z襯套)。
左懸置軟墊雙主簧方案存在下述優(yōu)勢(shì),可以實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的三向剛度比:
1)Z向靜剛度值調(diào)整,只需優(yōu)化上主簧結(jié)構(gòu)或者橡膠材料,對(duì)X/Y向剛度值影響很??;
2)X/Y向靜剛度值調(diào)整,只需優(yōu)化下主簧結(jié)構(gòu)或者橡膠材料,對(duì)Z向剛度值影響很??;
3)上下主簧可按不同角度組合,以滿足搭載不同動(dòng)總時(shí),對(duì)X/Y向剛度值需求不同。
車型B懸置系統(tǒng)靜剛度計(jì)算值(表2所示)在車型A的基礎(chǔ)上增加了Z向靜剛度值(右懸置提升15 N/mm、左懸置提升40 N/mm),由于左懸置軟墊采用雙主簧結(jié)構(gòu),X、Y向靜剛度值可以降低(車型A結(jié)構(gòu)無(wú)法實(shí)現(xiàn)),有利于得到更優(yōu)化的計(jì)算結(jié)果(表四);從完成調(diào)試的懸置靜剛度(表三)可以看到,相對(duì)設(shè)計(jì)狀態(tài)除左懸置軟墊Z向靜剛度值有較大變化(提升32 N/mm),其它方向都維持在設(shè)計(jì)值狀態(tài)(±15%內(nèi))。
表2 車型B懸置系統(tǒng)靜剛度
從圖4計(jì)算結(jié)果對(duì)比可以看出,雖然結(jié)算結(jié)果都滿足要求,但車型B左懸置軟墊采用雙主簧結(jié)構(gòu),相對(duì)車型A三個(gè)方向剛度值之間影響小,三向剛度比調(diào)整空間廣,整體解耦計(jì)算結(jié)果更優(yōu)。
圖4 主方向解耦率對(duì)比
車型B完成懸置系統(tǒng)調(diào)試后,其NVH效果相對(duì)車型A有明顯提升。
2.2.1 怠速車內(nèi)噪音
車型B駕駛員右耳開關(guān)/開空調(diào)總聲壓級(jí)相對(duì)車型A降低3 dB/4 dB,關(guān)/開空調(diào)發(fā)動(dòng)機(jī)二階貢獻(xiàn)量降低22 dB/17 dB,降幅明顯且達(dá)成駕駛員右耳關(guān)/開空調(diào)小于40 dB/45 dB、關(guān)/開空調(diào)發(fā)動(dòng)機(jī)二階小于30 dB/35 dB原定目標(biāo),如圖5所示。
圖5 駕駛員右耳怠速開關(guān)空調(diào)噪聲及發(fā)動(dòng)機(jī)二階
2.2.2 怠速懸置被動(dòng)側(cè)振動(dòng)
車型A怠速關(guān)空調(diào)懸置系統(tǒng)被動(dòng)側(cè)振動(dòng)僅能滿足<0.1 m/s2要求;車型B怠速關(guān)空調(diào)懸置系統(tǒng)被動(dòng)側(cè)振動(dòng)降低明顯,僅為車型A怠速關(guān)空調(diào)懸置系統(tǒng)被動(dòng)側(cè)振動(dòng)的四分之一到二分之一,遠(yuǎn)低于原制定<0.08 m/s2要求,如圖6所示。
圖6 怠速關(guān)空調(diào)懸置系統(tǒng)被動(dòng)側(cè)振動(dòng)
2.2.3 勻速車內(nèi)噪音
車型B勻速駕駛員右耳噪聲相對(duì)車型A改善明顯,60~120 km/h都降低降低3~4 dB,如圖7所示。
圖7 勻速駕駛員右耳噪聲
雙主簧結(jié)構(gòu)左懸置在車型B上NVH性能達(dá)成由明顯提高,將雙主簧左懸置應(yīng)用于類似機(jī)艙布置(表3所示)上,通過(guò)性能調(diào)試,采用不同的剛度值組合都能達(dá)成近似NVH性能(圖8所示);再通過(guò)魯棒性分析[2]及試驗(yàn)驗(yàn)證,降低零部件種類,最大限度減少零件種類,實(shí)現(xiàn)通用化。
車型B 車型C 車型D發(fā)動(dòng)機(jī)1+變速器1 發(fā)動(dòng)機(jī)1+變速器2 發(fā)動(dòng)機(jī)2+變速器2
圖8 平臺(tái)車型雙主簧左懸置應(yīng)用改善效果
車型B在完成強(qiáng)化路試后,左懸置主簧存在下述問(wèn)題點(diǎn),如表4所列。
表4 強(qiáng)化路試問(wèn)題點(diǎn)
改善方案實(shí)施后,通過(guò)多輪強(qiáng)化路試驗(yàn)證存在明顯改善,可以滿足強(qiáng)化路試要求,但仍低于單主簧結(jié)構(gòu)。
雙主簧左懸置對(duì)加速工況峰值改善不明顯,還需繼續(xù)優(yōu)化靜剛度曲線非線性段性能,同時(shí)維持車型A的吸振器等改善措施。
雙主簧懸置軟墊結(jié)構(gòu)在怠速、勻速NVH性能上相對(duì)于單主簧結(jié)構(gòu)存在明顯優(yōu)勢(shì),但在加速工況上改善不大,同時(shí)耐久性能變差,下一步需在加速工況NVH性能、耐久性能上繼續(xù)完善。