劉迪,豆海建,聶文海,柴星騰,王奇,宋留慶,呂可馨
近年來(lái),國(guó)家環(huán)保政策規(guī)定越來(lái)越嚴(yán)格,節(jié)能降耗已成為水泥工業(yè)的主旋律,高能耗水泥生產(chǎn)線將會(huì)面臨淘汰的境遇。水泥生產(chǎn)線原料粉磨車間的電耗在整個(gè)水泥系統(tǒng)電耗中占比較大,其中粉磨設(shè)備輥磨廣泛應(yīng)用于水泥生產(chǎn),輥磨選粉機(jī)作為輥磨系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分,其性能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、系統(tǒng)產(chǎn)量及系統(tǒng)電耗影響很大,期望通過(guò)改造輥磨選粉機(jī)達(dá)到降低系統(tǒng)電耗的目的。
天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司最新開發(fā)的N-U型選粉機(jī),其U型動(dòng)葉片是天津院在對(duì)市場(chǎng)上常見的各種動(dòng)葉片進(jìn)行CFD理論分析的基礎(chǔ)上,綜合選粉機(jī)區(qū)流場(chǎng)特征和三力(離心力、拉拽力和重力)平衡原理提出的一種全新的選粉機(jī)動(dòng)葉片,通過(guò)調(diào)整動(dòng)葉片的角度調(diào)整不同粒度的選粉效率,進(jìn)而影響粉磨過(guò)程,有效控制成品的粒度分布。
河北乾寶特種水泥公司擁有一臺(tái)MLS4250生料輥磨,平均喂料量118t/h,R80μm<8.0%,生料系統(tǒng)電耗37.9kWh/t。2016年廠方與中材(天津)粉體技術(shù)裝備有限公司簽訂生料磨改造合同,對(duì)生料磨選粉機(jī)進(jìn)行改造,以期達(dá)到提高喂料量和降低系統(tǒng)電耗的目的。
廠內(nèi)原料配比見表1,原料粉磨系統(tǒng)主機(jī)配置見表2,原料粉磨車間流程圖見圖1。
根據(jù)目前廠內(nèi)生產(chǎn)情況,改造前生料磨運(yùn)行工況見表3。
中國(guó)水泥物化檢測(cè)所對(duì)本項(xiàng)目原料易磨性進(jìn)行實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果為:輥式磨易磨性指數(shù)TMF=0.66,R80μm=8.0%時(shí),磨機(jī)電耗11.5kWh/t,原料易磨性差。磨機(jī)主機(jī)實(shí)際運(yùn)行電耗為16.0kWh/t,比實(shí)驗(yàn)結(jié)果高出約4.5kWh/t?,F(xiàn)磨機(jī)實(shí)際運(yùn)行功率約1 800kW,占主電機(jī)額定功率的76%,磨機(jī)出力較低。
表1 原料配比,%
表2 MLS4250生料輥磨粉磨系統(tǒng)主機(jī)配置
表3 主機(jī)運(yùn)行功率及電耗
現(xiàn)有選粉機(jī)規(guī)格為?3 990mm×2 740mm,經(jīng)過(guò)靜葉片初次選粉的物料,由于現(xiàn)有動(dòng)靜葉片之間間隙較大(約600mm,具體見圖2),不能有效發(fā)揮動(dòng)葉片二次選粉的能力,從而導(dǎo)致選粉效率低。結(jié)合壓力框架的加壓形式,磨內(nèi)的細(xì)料使料層不易穩(wěn)定,導(dǎo)致磨機(jī)長(zhǎng)期運(yùn)行于低產(chǎn)狀態(tài)。
圖2 選粉機(jī)示意圖
現(xiàn)有選粉機(jī)更換為新型高效N-U型選粉機(jī),見圖3。
經(jīng)過(guò)短時(shí)間的調(diào)試,磨機(jī)喂料量由改造前128t/h提升至152t/h,主機(jī)電耗由改造前16.1kWh/t降低至13.6kWh/t,風(fēng)機(jī)電耗由改造前11.5kWh/t降低至8.9kWh/t,具體改造效果如表4所示。
表4 磨機(jī)改造效果
圖3 N-U型選粉機(jī)
本次改造一共耗時(shí)約70d,通過(guò)本次選粉機(jī)改造,原料磨產(chǎn)量從128t/h提高至152t/h(最高155t/h),滿足了燒成系統(tǒng)的原料需求。
原料磨系統(tǒng)主機(jī)電耗從改造前的16.1kWh/t降低至13.6kWh/t,整個(gè)粉磨系統(tǒng)電耗降低約5.0kWh/t,年節(jié)電約7 500kWh,投資回收期僅一年左右。
此次磨機(jī)改造是N-U型選粉機(jī)用于生料輥磨的第一次工業(yè)實(shí)踐,從目前磨機(jī)運(yùn)行效果來(lái)看,改造前后喂料量提產(chǎn)幅度達(dá)到了18%,系統(tǒng)電耗降低5.0kWh/t,改造效果顯著,為后續(xù)此類改造項(xiàng)目的推廣打下了良好基礎(chǔ)。