李廣幫,魏崇一,常桂華,曹東
(鞍鋼集團鋼鐵研究院,遼寧 鞍山 114009)
軸承鋼在使用過程中,套圈與滾動體之間呈點和線接觸,承受著集中交變載荷,對疲勞強度、彈性強度、屈服強度、韌性、耐磨性、硬度及抗腐蝕能力均有很高的要求。因此,要求材料具有高純凈度和較好的均勻性[1]。與電爐冶煉軸承鋼相比,轉(zhuǎn)爐冶煉具有鐵水原料中有害元素含量低、爐內(nèi)脫磷條件好、終點渣鋼反應(yīng)更接近平衡、終點鋼水氫、氮含量低且生產(chǎn)效率高、成本低的明顯優(yōu)勢,但轉(zhuǎn)爐出鋼時控制下渣、氧含量及酸溶鋁方面不如電爐。我國軸承鋼生產(chǎn)目前仍以電爐流程為主,而日本住友、德國蒂森和日本川崎制鐵公司已先后開發(fā)出了轉(zhuǎn)爐采用雜質(zhì)少的鐵水冶煉并配合LF鋼包精煉和RH真空處理生產(chǎn)高純凈度軸承鋼的生產(chǎn)工藝[2-3]。本文介紹了鞍鋼轉(zhuǎn)爐冶煉 GCr15軸承鋼的工藝實踐情況。
鞍鋼轉(zhuǎn)爐冶煉GCr15軸承鋼的生產(chǎn)工藝流程為:鐵水預處理→100 t轉(zhuǎn)爐冶煉→LF精煉→VD真空處理→280 mm×380 mm方坯連鑄。
冶煉GCr15軸承鋼需要采用鐵水預處理脫硫,脫硫劑主要采用鈍化鎂粉和石灰復合脫硫,鐵水中含有大量的硅、碳和錳等還原性元素,不會造成強脫硫劑鎂發(fā)生大量的燒損,能保證脫硫反應(yīng)順利進行。鐵水中的碳和硅等能夠大大提高硫在鐵水中的活度系數(shù),很容易將硫脫到很低水平。鐵水中氧含量較低,硫的分配系數(shù)相應(yīng)有所提高,有利于脫硫。鐵水預處理減輕了煉鋼負擔、簡化了操作,提高了煉鋼生產(chǎn)率,可減少渣量和提高金屬收得率,鐵水爐外脫硫可以對鐵水實現(xiàn)深度脫硫,從而為轉(zhuǎn)爐冶煉超低硫鋼創(chuàng)造條件。經(jīng)鐵水預處理脫硫后,鐵水中的硫含量可以達到0.002 0%。
GCr15軸承鋼的化學成分見表1。由表1可知,該鋼屬高碳低合金鋼,磷、硫在鋼中非常容易偏析,且磷、硫含量高時,對鋼的性能會產(chǎn)生很大的影響。因此,在轉(zhuǎn)爐冶煉時,既要做到高拉碳,同時又要降低鋼中的磷含量,使鋼中成品磷不大于0.015%,出鋼碳含量盡量高(≥0.50%),有利于降低鋼中的氧含量,從而減少后序處理時形成的氧化鋁夾雜物。為保證磷含量滿足要求,轉(zhuǎn)爐采用雙渣法冶煉,吹煉前期熔池溫度較低時,將含有高磷的爐渣放掉,從而保證轉(zhuǎn)爐冶煉的成分要求。
表1 GCr15軸承鋼的化學成分(質(zhì)量分數(shù)) %
轉(zhuǎn)爐冶煉后出鋼過程中進行脫氧、合金化。采用擋渣鏢擋渣,減少轉(zhuǎn)爐的下渣量,控制在不超過5 kg/t鋼的水平。在扒渣工位對鋼包頂渣進行扒除,并加入新的渣料,從而減少高氧化性的鋼渣對鋼水的污染,并為LF精煉造還原渣創(chuàng)造條件。
LF精煉處理時采用適當成分的鋼渣進行精煉,通常有三個目的。(1)具有一定的脫硫能力,使軸承鋼中A類夾雜物的數(shù)量控制在一定范圍內(nèi);(2)具有吸收脫氧產(chǎn)物Al2O3夾雜的能力,以便在攪拌精煉過程中最大限度地降低氧化物夾雜的數(shù)量;(3)減少或消除含CaO的D類夾雜物[1]。采用酸性渣精煉時,第(1)、(2)目的不能完全實現(xiàn);采用高堿度渣時,通常難以達到第(3)目的。
為了降低鋼中的氧含量和硫含量,采用了高堿度、低熔點、流動性好、吸附夾雜物能力強的精煉渣,精煉渣成分見表2。在高堿度的條件下,可以達到降低渣中SiO2活度的目的,鋼渣的堿度控制在≥3.0。精煉時對鋼渣進行充分還原,使爐渣中ω(TFe+MnO)≤1.0%,從而降低FetO的活度系數(shù)。
表2 精煉渣的成分(質(zhì)量分數(shù)) %
鋁在鋼中是強脫氧劑,為了保證鋼中極低的氧含量,需要在鋼中保持一定量的酸溶鋁。圖1為不同溫度下鋁氧平衡圖。
鋁氧平衡公式如下[4]:
圖1 不同溫度下鋁氧平衡圖
式中,ΔGθ為標準自由能,KJ/mol;T為標準溫度,K;K為平衡常數(shù);αAl為鋁元素的活度系數(shù);αO為氧元素的活度系數(shù)。
根據(jù)式1及圖1可知,增加酸溶鋁含量,降低鋼液溫度均有利于降低鋼中的溶解氧含量。但過高的鋁含量容易在連鑄時出現(xiàn)絮流現(xiàn)象,因此,將鋁含量控制在0.01%~0.04%的范圍,通過控制鋼渣的堿度、氧化性及鋼中的酸溶鋁含量,將鋼中的活度氧降至非常低的水平,有利于實現(xiàn)鋼材全氧含量極低的目標。
采用深真空對鋼液進行脫氣處理,對鋼液中的氫、氧、氮進行脫除,同時采用真空下吹氬攪拌,使鋼渣中的氧化性進一步降低,達到降低軸承鋼中氧含量的目的。深真空時間不低于15 min,并在破真空后進行適當?shù)能洿?,軟吹?yīng)達到渣面微動但不裸露鋼水。
軸承鋼經(jīng)精煉處理后,鋼中的氧含量已經(jīng)非常低,在連鑄時應(yīng)盡量防止在連鑄過程中出現(xiàn)二次氧化現(xiàn)象。全程采用保護澆鑄,在大包長水口、中間包浸入式水口等連接處均采用氬氣保護。降低過熱度有利于提高等軸晶率,同時避免鑄坯中碳的嚴重偏析,改善鑄坯的內(nèi)部質(zhì)量。連鑄時控制鋼液的過熱度不超過30℃,低過熱度與低拉速合理匹配,盡可能減少在澆鑄過程中鋼液的溫降速度,加強鋼包和中間包的烘烤,加入合適的覆蓋劑以及采取紅包出鋼等措施,確保中間包溫度波動小,控制連鑄過程液面波動在±5 mm以內(nèi),拉速保持恒定,避免出現(xiàn)卷渣現(xiàn)象。
統(tǒng)計上述各工序鋼中氧、氮、硫、磷等元素的變化規(guī)律,結(jié)果分別見圖2~圖5。
(1)氧含量的變化
各工序鋼水平均氧含量的變化見圖2。
圖2 各工序鋼水平均氧含量的變化
從圖2中可以看出,鋼水中的平均氧含量整體呈下降趨勢,前期下降較快,后期速度逐漸下降,說明鋼中的小顆粒夾雜物去除比較困難,成品鋼材中的全氧含量平均達到0.000 72%,實際最低可以達到0.000 42%的水平。
(2)氮含量的變化
各工序鋼水平均氮含量的變化見圖3。LF精煉處理過程中,鋼水中的氮含量由LF搬入的平均0.002 2%增加到平均0.006 3%,鋼液增氮比較明顯。經(jīng)VD真空處理后,鋼中的氮含量又重新降至平均0.003 4%的水平,中間包鋼水的氮含量平均為0.003 8%,從破空到中間包平均增加0.000 4%,由此判斷長水口的保護澆鑄效果比較理想。
圖3 各工序鋼水平均氮含量的變化
(3)硫含量的變化
各工序鋼水中平均硫含量的變化見圖4。LF精煉深脫硫處理后,鋼水中的硫含量平均達到0.001 2%的水平,以后基本保持穩(wěn)定,說明采用高堿度渣并充分脫氧后,脫除鋼中的硫比較容易。
圖4 各工序鋼水平均硫含量的變化
(4)磷含量的變化
圖5 各工序鋼水磷含量的變化
圖5為各工序鋼水平均磷含量的變化情況。從圖5中可以看出,鋼水中的磷含量由平均0.008 5%增加到0.009 8%,去除加入合金帶來的磷,由鋼渣造成的回磷量已經(jīng)很低,說明只要在轉(zhuǎn)爐出鋼時將磷含量控制得比較低,后期操作中磷含量的變化不大。
對軋制后的棒材進行取樣檢驗,測定鋼中夾雜物的級別,結(jié)果見表3。由表3可見,鋼中夾雜物充分滿足GB/T 10561-2005的標準要求。
表3 鋼材中非金屬夾雜物 級
通過上述生產(chǎn)工藝冶煉的軸承鋼已累計向用戶交貨8 000多噸,用戶反映質(zhì)量穩(wěn)定,使用良好,說明采用該工藝能夠滿足軸承鋼的質(zhì)量要求。
(1)鞍鋼冶煉GCr15軸承鋼的生產(chǎn)工藝流程為:鐵水預處理→100 t轉(zhuǎn)爐冶煉→LF精煉→VD真空處理→280 mm×380 mm方坯連鑄。
(2)轉(zhuǎn)爐保證出鋼碳含量≥0.50%;LF精煉采用堿度≥3.0,ω(TFe+MnO)≤1.0%的爐渣;VD深真空時間不低于15 min,并在破真空后進行適當?shù)能洿?;連鑄過熱度不超過30℃,控制液面波動±5 mm以內(nèi),保持恒拉速,避免出現(xiàn)卷渣現(xiàn)象。
(3)采取上述工藝生產(chǎn)的GCr15軸承鋼已累計交貨8 000多噸,質(zhì)量穩(wěn)定,使用效果好。