(唐山三友化工股份有限公司,河北唐山 063305)
氨堿法純堿生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生大量的堿渣廢液,其處理方式為在渣場(chǎng)沉淀,上清液經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放,固體在渣場(chǎng)堆存。隨著時(shí)間推移,堿渣越來越多,渣場(chǎng)庫容越來越小,為減少堿渣廢液排放,減少渣場(chǎng)庫容壓力,我公司于2014年底成功地利用堿渣廢液研發(fā)出液體脫硫劑,即用純堿生產(chǎn)的堿渣廢液,經(jīng)過除砂、稠厚、降氯等一系列工藝處理,制得主要成分為碳酸鈣、氫氧化鎂及氫氧化鈣等堿性物質(zhì)的液體脫硫劑,并輸送到熱電公司用于煙氣脫硫,脫硫效果良好。熱電公司雖滿負(fù)荷生產(chǎn)狀況下脫硫全部利用我公司生產(chǎn)的脫硫劑,但其所利用的堿渣廢液量占總排放量也不足20%,若將液體脫硫劑推廣到周邊電廠或有這種需求的企業(yè),將會(huì)有效解決我公司堿渣堆存及渣場(chǎng)庫容問題。因此,試驗(yàn)研究液體脫硫劑在金屬管道內(nèi)的腐蝕結(jié)疤情況,為長(zhǎng)距離輸送提供依據(jù)。
堿渣液體脫硫劑為一種懸浮液,易沉降、黏度較大。主要成分是CaCO3、Ca(OH)2、Mg(OH)2和CaSO4·2H2O等,有效成分主要為CaCO3、Ca(OH)2、Mg(OH)2,pH值約為11,其中堿性物質(zhì)(以碳酸鈣計(jì))≥80 g/L, Cl-≤3%,沉降體積≥20%,等效碳酸鈣≥7.5%,固含量≥90 g/L,固體顆粒(1 mm 篩余物)≤0.02%,通過查定黏度在40~50 ℃為4.0~4.5 mPa·s。進(jìn)行堿渣液體脫硫劑腐蝕及結(jié)疤試驗(yàn)研究,為堿渣液體脫硫劑長(zhǎng)距離輸送材質(zhì)選擇及設(shè)計(jì)參數(shù)的確定提供依據(jù)及借鑒。本試驗(yàn)擬解決以下幾方面的問題:
1)試驗(yàn)堿性條件下脫硫劑中所含Cl-對(duì)管線的腐蝕。
2)長(zhǎng)距離輸送管線結(jié)疤情況分析,研究其中所含碳酸鈣、硫酸鈣在管線中是否會(huì)結(jié)疤。
3)脫硫劑對(duì)管線的沖刷磨損情況。
根據(jù)物料特性,設(shè)計(jì)小型管式換熱器,換熱器管程走脫硫劑,殼程走0.5 MPa蒸汽,使脫硫劑溫度保持在45 ℃左右,換熱器蒸汽側(cè)加裝經(jīng)校定后的就地壓力表;經(jīng)熱量衡算,設(shè)計(jì)出換熱器管程總長(zhǎng)度L=1.14/(3.14×0.032)=12 m;盤管直徑0.4 m,盤管約10圈;殼程蒸汽流量87 m3/h;殼程進(jìn)汽管徑φ38×3,蒸汽流速28 m/s;安裝換熱器時(shí),蒸汽上進(jìn)下出,冷凝水排放要通暢,脫硫劑下進(jìn)上出。為更好模擬生產(chǎn),出換熱器后脫硫劑管線長(zhǎng)度不能低于20 m。
從脫硫劑泵出口接出DN25管線(利用泵出口的放液管線),將脫硫劑引入換熱器,換熱器出口管線上加裝溫度計(jì),選取兩段DN25、長(zhǎng)度1 m 、重量在4 kg、20#無縫鋼管做為試驗(yàn)管段(要求試驗(yàn)管段內(nèi)外壁光滑、無砂眼,并精確稱重、測(cè)量,稱量精度在1 g),將試驗(yàn)管段接在換熱器出口脫硫劑管線上不同位置,45 ℃左右的脫硫劑經(jīng)過試驗(yàn)管段后,再引入脫硫劑貯槽,要求脫硫劑管線及蒸汽管線做好保溫,換熱后蒸汽則引入地溝。
為減少空氣中氧離子對(duì)試驗(yàn)影響,更好模擬生產(chǎn),出換熱器后脫硫劑管線長(zhǎng)度不能低于20 m。試驗(yàn)過程中,要求控制脫硫劑流量在2.5 m3/h,流速在1.4 m/s左右,溫度控制在40~45 ℃,保證連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,并做好記錄,注意觀察脫硫劑出液溫度,根據(jù)出液溫度調(diào)整蒸汽流量,運(yùn)行一段時(shí)間查看管段結(jié)疤及腐蝕情況。
圖1 工藝流程圖
2.4.1 第一階段
2016年2月24日至7月1日,因公司系統(tǒng)大修停止運(yùn)行3天。期間脫硫劑流量有所降低,脫硫劑管線停止送脫硫劑,然后用水沖洗該管線,后脫硫劑恢復(fù)輸送,沖洗后脫硫劑流量無變化。說明經(jīng)過4個(gè)月運(yùn)行,管線內(nèi)基本沒有軟掛壁現(xiàn)象。
2.4.2 第二階段
系統(tǒng)檢修后試驗(yàn)裝置重新運(yùn)行,脫硫劑流量基本控制在2~2.3 m3/h,8月2日至11月18日運(yùn)行平穩(wěn),流量在2~2.3 m3/h,個(gè)別時(shí)段因熱電用量低,流量在1.5~1.9 m3/h運(yùn)行,用蒸汽壓力控制溫度,壓力基本在0.06 MPa左右。11月19日至12月7日因氣溫降低,蒸汽壓力調(diào)整到0.1 MPa左右,流量基本在2.0~2.5 m3/h。
2.4.3 第三階段
12月8日后脫硫劑溫度控制在40~43 ℃之間,流量1.9~2.3 m3/h,個(gè)別時(shí)段流量在1.5~1.9 m3/h之間。2017年1月10日停下試驗(yàn)裝置,將試驗(yàn)管段拆檢。經(jīng)對(duì)試驗(yàn)管段結(jié)疤及腐蝕情況檢查完畢后,將試驗(yàn)管段重新安裝在試驗(yàn)裝置上,繼續(xù)運(yùn)行,以觀察長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行對(duì)其影響。
試驗(yàn)裝置自投用運(yùn)行16個(gè)月內(nèi)共有3次拆檢,非停運(yùn)期間運(yùn)行狀態(tài)一直平穩(wěn),脫硫劑溫度基本控制在40~45 ℃,流量在2.0~2.5 m3/h之間,隨著運(yùn)行時(shí)間延長(zhǎng),脫硫劑流量沒有呈逐步下降趨勢(shì),其流量變化主要與熱電公司脫硫劑用量關(guān)系較大。從試驗(yàn)管段拆檢看,軟掛壁現(xiàn)象不明顯,很容易用水沖凈,但管內(nèi)壁有薄薄一層硬結(jié)疤,約1 mm厚,沒有發(fā)現(xiàn)明顯腐蝕情況,兩根試驗(yàn)管段之間也沒有明顯區(qū)別。
在實(shí)驗(yàn)室采用動(dòng)力黏度測(cè)量法進(jìn)行了液體脫硫劑不同稠厚度下黏度的測(cè)量,數(shù)據(jù)見表1。
表1 脫硫劑旋轉(zhuǎn)黏度mPa×s
1)通過該試驗(yàn)裝置十幾個(gè)月運(yùn)行觀察,在堿性條件下液體脫硫劑對(duì)碳鋼管線腐蝕非常緩慢,說明堿渣液體脫硫劑對(duì)碳鋼材質(zhì)腐蝕性較小,所以輸送管線可選用碳鋼材質(zhì)。分析為碳鋼在含氯環(huán)境中銹層主要是FeOOH(氫氧化氧鐵)和 Fe3O4,但其晶體生長(zhǎng)速度快,顆粒大,結(jié)構(gòu)疏松易脫落,銹層沒有保護(hù)作用,腐蝕速度較穩(wěn)定。且我公司制得的液體脫硫劑中所含Cl-低,對(duì)管線無明顯腐蝕。
2)從管段、接頭、彎管等拆檢看,在運(yùn)行六個(gè)月時(shí)間管內(nèi)壁附有薄薄一層硬疤。分析為,堿渣廢液中含飽和硫酸鈣,經(jīng)洗滌等制得的脫硫劑中硫酸鈣飽和度被破壞,其中所含的固體硫酸鈣沉積,但是在正常生產(chǎn)中,并不會(huì)結(jié)疤堵塞管線影響運(yùn)輸。如遇長(zhǎng)時(shí)間停運(yùn),可沖洗后再開車。
3)脫硫劑固含量≥90 g/L,固體顆粒(1 mm 篩余物)≤0.02%,在流速1.4 m/s或偶有稍高于該流速下,管線不會(huì)出現(xiàn)沖刷腐蝕等現(xiàn)象。
4)液體脫硫劑長(zhǎng)距離輸送過程阻力會(huì)增加,根據(jù)黏度數(shù)據(jù)分析,在45 ℃時(shí)黏度最小,但隨溫度變化不大,所以運(yùn)輸管線需進(jìn)行管道保溫。同時(shí)在保證設(shè)備和管線安全的前提下,需通過對(duì)加壓泵及輸送管道合理選型設(shè)計(jì)和運(yùn)行方法的調(diào)節(jié),減少從廠區(qū)至使用單位中間加壓泵站的設(shè)置,盡量降低投資和運(yùn)行成本。