武德峰
(山西新元煤炭有限責任公司,山西 陽泉 045000)
山西新元煤炭有限責任公司31004輔助進風巷工作面位于井田十采區(qū),設計長度為2810m,巷道斷面規(guī)格為寬×高=5.2×3.2m,工作面回采煤層為3#石炭系煤層,平均厚度為2.67m,工作面采用綜合機械化掘進施工工藝,截至目前巷道已掘進720m。
由于新元礦屬于煤與瓦斯突出礦井,3#煤層相對瓦斯涌出量為20.01m3/t,絕對瓦斯涌出量為209.93m3/min;31004輔助進風巷在前期掘進期間為了降低煤層突出危險性,減少工作面瓦斯涌出量,對工作面迎頭施工瓦斯抽放鉆孔進行瓦斯預抽,但實際應用效果相對較差,煤層瓦斯預抽后在掘進時工作面平均瓦斯涌出量6.2m3/min,平均瓦斯?jié)舛仍?.7%,經(jīng)常出現(xiàn)瓦斯超限斷電現(xiàn)象,不僅降低了施工巷道掘進效率,而且嚴重威脅著工作面安全施工。
31004輔助進風巷開口掘進20m后開始對工作面施工瓦斯抽放鉆孔進行煤層瓦斯預抽,在距工作面頂板1.2m處布置一排抽放鉆孔,共計10個,鉆孔間距為0.5m,鉆孔直徑為42mm,鉆孔深度為120m;鉆孔施工完后對鉆孔開口10m范圍內(nèi)采用聚氨酯進行封孔處理,并安裝瓦斯抽放管路進行瓦斯預抽;每組鉆孔施工后允許巷道掘進距離為90m,超前30m,每個鉆場瓦斯抽采時間不得低于10d。
1)鉆孔抽放效果差:由于3#石炭系煤層發(fā)育不穩(wěn)定,煤層內(nèi)地應力大,鉆孔在施工期間經(jīng)常出現(xiàn)塌孔現(xiàn)象,鉆孔成孔率僅為42%,同時3#煤層透氣性系 數(shù) 為 0.4611~1.0526m2/MPa2·d, 衰 減 系 數(shù)0.3194~0.7845 d-1,煤層瓦斯抽采難度大、效率低,通過對巷道前期鉆孔抽采率監(jiān)測發(fā)現(xiàn),煤層抽放效率僅為27%。
2)鉆孔封孔質(zhì)量不合格:采用水泥砂漿進行封孔,注漿壓力為1.0MPa,封孔長度為10m,由于受鉆機及鉆桿擾動破壞影響,鉆孔周圍煤體在徑向方向產(chǎn)生裂隙,最大裂隙延伸長度達2.0m,采用水泥砂巖進行封孔時無法對煤體裂隙進行有效封堵,而且通過對鉆孔瓦斯抽放濃度檢測發(fā)現(xiàn),鉆孔在10-20m范圍瓦斯?jié)舛瘸山档挖厔?,單孔瓦斯抽放濃度僅為32.7%,封孔長度不能滿足瓦斯抽放要求。
3)鉆孔施工量大:傳統(tǒng)瓦斯抽放法個鉆場布置10個鉆孔,單孔長度為120m,允許掘進距離為90m,整條巷道共需布置20個鉆場,鉆孔總長度為36000m,鉆孔施工量大,而且每個鉆場抽放時間為10d,嚴重影響巷道掘進效率,前期施工巷道平均掘進量僅為3m/d。
為了提高抽放鉆孔瓦斯抽放率,減少鉆孔施工工程量,新元礦通風部決定對31004輔助進風巷采用水力沖孔造穴技術(shù)進行瓦斯預抽。
水力造穴技術(shù)是依靠高壓水的沖擊力,造成煤體破碎,形成孔洞;在排出大量煤渣的同時,釋放大量的瓦斯,鉆孔周圍煤體出現(xiàn)蠕變損傷、沿孔洞發(fā)生徑向移動,導致鉆孔影響范圍內(nèi)煤體應力降低,煤層孔隙張開、裂隙貫通,大幅度增高煤層透氣性,如圖1所示。
圖1 水力造穴增透瓦斯流動概念模型
1)水力造穴一體化裝備:造穴鉆機選用河南鐵福來公司生產(chǎn)的ZDY4500LXY型煤礦用履帶式液壓鉆機,配套裝備有BQWL200/31.5型高壓清水泵站、Φ73mm三棱高壓密封鉆桿、Φ94mm鉆頭、送水裝置、耐高壓動密封旋轉(zhuǎn)接頭、打鉆三防裝置、高低壓水射流轉(zhuǎn)換裝置以及新景公司自制的移動式排水倉。
2)瓦斯抽采裝備:采用安泰華封孔材料及PKJW-63型封孔器聯(lián)合進行封孔,封孔管采用Φ63mmPVC管;采用單孔放水器,每個鉆孔孔口安裝FC-2型自動放水裝置;支管路采用Φ250mm鐵管,接口采用標準法蘭連接,并安裝孔板及鄭州光力科技CGWZ-100(A)管道瓦斯氣體綜合參數(shù)測定儀;單孔采用Φ63mm高壓膠體管連接,并安設單孔抽采觀測導流裝置。
1)通過技術(shù)研究31004輔助進風巷掘進工作面布置5個水力造穴鉆孔(1#-5#),鉆孔布置在距頂板1.0m處,鉆孔直徑為45mm,造穴孔直徑為600mm,造穴長度為2.0m,如圖2所示。
圖2 341004輔助進風巷水力造穴造孔平、剖面示意圖
2)1#、5#鉆孔深度為50m,水平夾角為18°,鉆孔內(nèi)施工3個造穴孔,分別施工在15m、30m、45m處;2#、4#鉆孔深度為96m,水平夾角為9°,鉆孔內(nèi)施工4個造穴孔,分別施工在20m、40m、60m、80m處;5#鉆孔深度為120m,水平角度為0°,鉆孔內(nèi)施工 5個造穴孔,分別施工在 30m、50m、70m、90m、110m處;每個鉆場鉆孔控制巷道幫距為15m,巷道允許掘進距離為100m。
3)鉆孔造穴施工期間造穴水壓為18MPa,造穴時間為30min,造穴后及時清理鉆孔內(nèi)煤屑。
為了提高鉆孔封孔質(zhì)量,新元礦通過實驗鉆孔鉆進煤屑量法確定鉆孔封孔深度,并采用囊袋式封孔工藝。
1)首先在工作面迎頭施工6個實驗鉆孔,通過對實驗鉆孔產(chǎn)生煤屑量觀察發(fā)現(xiàn),在鉆孔10m-16m范圍內(nèi)鉆孔煤屑成遞增趨勢,在15m-16m范圍內(nèi)煤屑量達到最大值,如圖3所示,由此可見掘進工作面煤體原始應力區(qū)至少在順槽鉆孔施工煤壁往里16m以外區(qū)域。所以最終確定封孔深度為18m,封孔長度為9-18m。
2)水力造穴鉆孔施工完后進行擴孔擴孔深度為18m,直徑為150mm,擴孔后及時清理鉆孔內(nèi)煤屑并安裝直徑為63mm,長度為3.0m的PVC封孔管,管與管之間采用絲扣連接,如圖4所示。
圖3 31004輔助進風巷工作面鉆孔鉆屑量與鉆孔深度變化關系示意圖
(1)在9m及16m處分別安裝PKJW-63型封孔器,待封孔器安裝后在其中間注射安泰華封孔材料,注漿壓力不得低于5MPa。
3)待鉆孔封孔5h后及時與瓦斯抽放管路對接,進行瓦斯預抽,每個鉆場瓦斯抽放時間為5d。
圖4 31004輔助進風巷工作面囊袋式“兩堵一注”水泥帶壓注漿封孔示意圖
新元礦31004輔助進風巷后期掘進期間采用水力沖孔造穴技術(shù)進行掘進煤層瓦斯預抽后,主要取得了一下顯著成效:
1)采用水力沖孔造穴技術(shù)后,造穴孔充分釋放了煤層中地應力,提高了煤體透氣系數(shù),降低了鉆孔塌孔現(xiàn)象,使鉆孔成孔率提高至90%以上。
2)通過水力沖孔造穴技術(shù)應用三個月對效果檢測發(fā)現(xiàn),煤層瓦斯抽放效率提高至67%以上,單孔抽采純量在0.238~1.145m3/min之間,平均0.74m3/min,單循環(huán)日抽采純量在378~1420m3之間,平均793m3。瓦斯抽采后煤層瓦斯含量可降低2~4m3/t。
3)采用囊袋式封孔工藝,有效提高鉆孔封孔質(zhì)量,解決了傳統(tǒng)鉆孔封孔工藝效果差、漏氣量大,鉆孔抽采濃度低等技術(shù)難題,采用該技術(shù)封孔后對鉆孔抽放濃度發(fā)現(xiàn),單孔抽采濃度提高至87%以上。
4)采用水力沖孔造穴技術(shù)時每個鉆場布置5個鉆孔,長度為400m,整條巷道需布置26個鉆場,鉆孔總長度為10200m,與傳統(tǒng)施工工藝相比,大大降低了鉆孔施工工程量,而且每個鉆場抽放時間縮短至5d,有效提高了巷道掘進效率,在后期掘進過程中平均掘進工程量達8.9m/d。
山西新元煤炭有限責任公司通過技術(shù)研究,對31004輔助進風巷掘進期間傳統(tǒng)瓦斯抽放方法存在問題進行合理分析,并提出水力沖孔造穴技術(shù)及囊袋式封孔工藝,實踐證明,采取有效的抽采方法及封孔工藝后,提高了煤層瓦斯抽放效率,及單孔瓦斯抽放濃度,保證了煤層增透效果,降低了突出危險性,同時有效提高了巷道掘進效率,取得了顯著成效。