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      電爐傾翻原因分析及處理

      2019-06-21 11:17:48王立新
      冶金設備 2019年2期
      關鍵詞:擋塊錐面爐體

      王立新 劉 嶸

      (河北邢臺鋼鐵有限責任公司煉鋼廠 河北邢臺054027)

      1 前言

      某鋼廠白班電爐生產不銹鋼,第1爐將近出鋼完畢,此時爐體傾翻角度35.5度,屬于正常角度范圍(設計最大傾角42度)。突然聽到一聲異常巨響,電爐C相電極發(fā)生斷裂,隨即馬上發(fā)生第二次異常巨響,發(fā)現A相電極斷裂,整個水冷爐蓋脫槽向出鋼方向傾斜,并帶動爐蓋懸臂向出鋼側傾斜。后經檢查,爐蓋旋轉液壓缸油管爆裂,爐蓋旋轉鎖定銷脫出,爐蓋擋塊斷裂。

      隨后組織維修車間進行搶修。維修人員試圖利用天車吊下爐殼吊耳體進行爐體復位時,爐殼吊耳從爐殼上斷開,致使爐蓋再次傾斜,同時造成爐蓋旋轉液壓缸缸頭處斷開,油缸支座開裂。

      電爐在出鋼時,傾斜角度可以達到36°。為防止出鋼時爐蓋傾翻、爐蓋懸臂轉動,共有3套機構進行防護。一是爐蓋擋塊,防止爐蓋滑落;二是旋轉鎖定銷,通過機械鎖定防止爐蓋懸臂轉動;三是爐蓋旋轉液壓缸,控制爐蓋懸臂的旋轉動作,當液壓閥處于鎖定位時,爐蓋懸臂不能旋轉。事故發(fā)生后,這三套機構全部損壞:爐蓋擋塊斷裂、旋轉鎖定銷脫出、液壓缸油管爆裂。

      2 事故分析

      2.1經過

      進行現場勘察,對于究竟是爐蓋先傾翻帶動爐蓋懸臂旋轉造成事故,還是爐蓋懸臂機構旋轉鎖定銷失效引發(fā)爐蓋傾翻造成事故難以下結論。經過對現場損壞部件的認真觀察、分析與比對,認為是爐蓋先傾翻造成的事故。下面的簡圖可以進行輔助說明:

      如果爐蓋向左運動,則拉桿變形方向如圖1左圖所示;

      如果爐蓋懸臂向左運動,則拉桿變形方向如圖1右圖所示;

      現場顯示,拉桿的變形方向如圖1左圖所示,所以事故的發(fā)生肯定是爐蓋最先發(fā)生傾翻。

      左圖 右圖圖1 拉桿變形對比

      事故發(fā)生的詳細次序如下:

      1)爐蓋傾翻,傾翻過程中爐蓋擋塊不足以遏止爐蓋的運動,受力過大斷裂,爐蓋迅速下滑;2)重達20余噸的爐蓋下滑停止時,巨大的沖擊力作用在旋轉鎖定銷上,造成旋轉鎖定銷脫槽,爐蓋懸臂失去機械鎖定開始轉動;3)隨著爐蓋懸臂的轉動,旋轉液壓缸的背壓驟然增大,液壓管因不能承受突然增大的壓力而爆裂,爐蓋懸臂失去最后的約束,快速旋轉,帶動爐蓋進一步傾翻,形成事故。

      2.2原因分析

      為防止出鋼時爐蓋傾翻、爐蓋懸臂轉動,共有3套機構進行防護。一是爐蓋擋塊,防止爐蓋滑落;二是旋轉鎖定銷,通過機械鎖定防止爐蓋懸臂轉動;三是爐蓋旋轉液壓缸,控制爐蓋懸臂的旋轉動作,當液壓閥處于鎖定位時,爐蓋懸臂不能旋轉。

      以上三套機構只要有一套機構能起作用,都不會造成事故。下面逐一分析這三套機構失效的原因。

      2.2.1 爐蓋擋塊

      爐蓋與爐體共有三種設計:平面接觸、迷宮接觸、錐面接觸。如圖2所示。

      圖2 爐蓋與爐體密封形式

      平面接觸密封效果最差,爐蓋與爐體之間漏火嚴重,目前已淘汰這種設計;迷宮密封效果較好,但隨著生產的進行,迷宮容易在高溫下變形,加上爐蓋積渣,迷宮很快就會失效。對于邢鋼的電爐,采用了錐面接觸的設計,既有良好的密封,也不易變形[1]。

      錐面接觸在爐體處于水平狀態(tài)時,穩(wěn)定性較好。當爐體傾動時,為防止爐蓋滑落,設計了兩個擋塊(如圖3紅色部分所示)。如果爐體在水平位置,此擋塊在爐蓋下降時,可以起到良好的導向作用,幫助爐蓋順利蓋到爐體上。

      但是在爐體傾斜36°的條件下:如果爐蓋擋塊高度不夠,錐面接觸和擋塊就會失效,擋塊就起不到阻擋爐蓋下滑的作用;如果爐蓋擋塊強度不夠而斷裂,爐蓋就會下滑,見圖4。

      圖3 爐體水平狀態(tài)

      從現場查勘可以看到,電爐的擋塊無論是高度還是強度,都達不到要求:高度太低,擋不住爐蓋;強度太差,有一塊已經斷裂。擋塊的高度和強度不足,無法阻擋爐蓋下滑,是此次事故的直接原因。這一結果是的設計錯誤或制造缺陷造成的。

      2.2.2 旋轉鎖定銷

      旋轉鎖定銷是液壓驅動的機械鎖定裝置,起到非常重要的安全銷的作用,在鎖定情況下可以防止爐蓋懸臂的轉動,見圖5,圖6。

      圖4 爐體傾斜狀態(tài)

      圖5 旋轉鎖定示意圖a

      圖6 旋轉鎖定示意圖b

      理論上講,在鎖定狀態(tài)下,只要鎖定銷不被切斷,爐蓋懸臂就不可能發(fā)生轉動。鎖定銷直徑為100mm,材質為45#鋼,剪切強度為178MPa,鎖定銷的抗剪力為:3.14×100×100×178/4=1397300N≈142t;

      鎖定銷距離旋轉中心約2米,可抵受的旋轉力矩為:142×2=284t·m;

      爐蓋、爐蓋懸臂和電極總重約40噸,重心旋轉半徑約5.5米,當爐體傾斜36°時,旋轉力矩為:40×5.5×sin36=129t·m;安全系數為:284/129=2.2

      可見,鎖定銷的直徑設計是合理的,有足夠的抗剪強度。事故中,鎖定銷只是脫出而沒有被切斷,也驗證了鎖定銷的抗剪強度足夠。但是,由于鎖定銷的安裝位置和形狀缺陷,使鎖定銷的安全鎖定功能大打折扣[2],如圖7所示。

      圖7 鎖定銷原設計

      鎖定銷頭部帶有大約40mm的錐頭,鎖定銷插孔有15mm的大倒角,鎖定液壓缸行程只有130mm,插入深度不夠,導致鎖定接觸面大大減少;在懸臂受爐蓋下滑沖擊的情況下,爐蓋懸臂向上變形,造成鎖定銷滑出。

      鎖定銷和插孔之所以帶有錐面和倒角,是考慮水平旋轉定位時,即使稍有偏差,鎖定銷也可以順利插入插孔中。

      旋轉鎖定銷的滑出是事故發(fā)生的重要原因,也是安全裝置失效的重大隱患。旋轉鎖的錐面和插孔的倒角都是原設計所有的,安裝位置也是在設計人員的指導下確定的。旋轉鎖定銷的脫出是設計缺陷引起的,在安裝過程中也沒有得到及時糾正。

      2.2.3 爐蓋旋轉液壓缸

      旋轉液壓缸的設計原則是:在爐體水平狀態(tài)下,驅動爐蓋懸臂旋轉。當爐體傾斜時,旋轉液壓缸沒有能力驅動爐蓋懸臂向回轉。前文已經計算過,當爐體傾動36°時,爐蓋、爐蓋懸臂和電極的旋轉力矩為129t·m,旋轉液壓缸的力臂只有一米,也就是說,旋轉液壓缸將承受129噸的拉力。液壓缸無桿腔直徑160mm,缸桿直徑90mm,則液壓缸有桿腔的壓力為:129×10000/(3.14×(160×160-90×90)/4)=93MPa

      而系統(tǒng)壓力只有15 MPa,顯然液壓缸是無法承受此旋轉力矩的。

      希望通過加大液壓缸的直徑來減少壓力的做法是不現實的,因為液壓缸的安裝位置靠近電極臂,最大也只能選擇直徑320m的液壓缸(缸桿直徑180mm),此時液壓缸的有桿腔壓力為:129×10000/(3.14×(320×320-180×180)/4)=23MPa

      可見,即使選用安裝位置許可的最大直徑的液壓缸,有桿腔壓力仍將超出系統(tǒng)的許可壓力。

      從以上的理論計算不難看出,發(fā)生這類事故,油管爆裂是對旋轉液壓缸及其機構最簡單有效的保護,相當于電氣中的保險絲。如果油管不能及時爆裂,在系統(tǒng)過壓的情況下,會造成液壓缸或旋轉機構的損壞(相當于保險絲不燒,燒壞電氣設備)。試圖復位爐體時發(fā)生的第二次傾翻,油管沒有爆裂,但液壓缸缸頭脫落,液壓缸支座撕裂,造成事故處理難度增大[3]。

      綜上所述,原設計的液壓缸是合理的,油管選型也是合理的,不宜再對液壓旋轉機構進行改進。

      3 整改處理

      3.1爐蓋擋塊

      爐蓋擋塊需加寬、加厚、加高、加多,以便在傾爐時起到阻擋爐蓋下滑的作用。具體改進如下:

      加寬:從110mm增加為200mm;加厚:從40 mm增加為50mm;加高:從120mm增加為250mm;加多:從兩塊增加為4塊。

      改進后,每個擋塊的抗剪能力為:50×200×117=1170000N≈119t。

      每個擋塊的抗剪能力遠遠大于爐蓋20噸的重量。

      3.2旋轉鎖定銷

      為達到既要順利插入,又不易滑出的目的,決定采用兩套旋轉鎖定銷,一套為原設計的,用于定位;一套為新加的,用于安全鎖定。新加的鎖定銷與插孔外形進行了改進,去掉了錐面和倒角,同時增加了插入深度,確保了鎖定銷的安全可靠。見圖10。

      3.3爐蓋旋轉液壓缸

      由于爐蓋旋轉液壓缸的設計原則是合理的,本次事故處理主要是恢復損壞的液壓缸缸頭和底座,對缸頭和底座進行了適當加固,未采取其他的改進措施。

      圖8 鎖定銷設計改進

      3.4控制程序的改進

      事故發(fā)生后,對熔化爐可能發(fā)生的事故或誤操作進行了探討,最終決定在控制程序上做如下改進:

      1)只有在旋轉鎖定的情況下才允許傾爐,改為:只有在旋轉鎖定的情況下才允許傾爐,并且,在傾爐操作時不可進行鎖定解除操作;2)爐蓋只有在下降位才允許傾爐,改為:爐蓋只有在下降位才允許傾爐,并且,傾爐操作時不可進行爐蓋起升操作;3)傾爐過程中,如果液壓系統(tǒng)突然斷電,控制傾爐的電磁閥應自動回到鎖定位,中斷傾爐過程。這樣做的目的是:防止傾爐液壓缸在蓄能器壓力作用下繼續(xù)傾動;4)測試液壓缸極限行程,保證液壓缸在極限位,也不會造成爐體傾翻(極限傾翻角度應小于42°)。

      4 結論

      經過對爐蓋擋塊、旋轉鎖定銷、爐蓋旋轉液壓缸、控制程序等按措施改進,經試車和檢查確認后,電爐順利投產。電爐的整改措施實施后半年,該設備沒有再發(fā)生類似事故。

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