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      熔融態(tài)己內(nèi)酰胺加氫的中試研究

      2019-06-21 08:56:12王海軍周學(xué)軍
      關(guān)鍵詞:蒸餾塔己內(nèi)酰胺固定床

      王海軍,羅 巖,周學(xué)軍

      (湖北三寧化工股份有限公司,湖北 枝江 443206)

      己內(nèi)酰胺加氫工藝在國內(nèi)的研究比較多,但是研究的主要方向都是30%己內(nèi)酰胺水溶液加氫工藝的優(yōu)化,即壓力、溫度、氫/液比、空速等對加氫效果的影響及最優(yōu)化的控制指標(biāo)[1-2]。只有羅耀邦等[3]對高濃度己內(nèi)酰胺水溶液進(jìn)行了研究,但是他們在試驗中只注重加氫后的PM值,即以PM的提高來判定最終產(chǎn)品的質(zhì)量,而沒有分析其他己內(nèi)酰胺指標(biāo)的變化。本文使用己內(nèi)酰胺精制工序中水萃取塔萃取后的30%己內(nèi)酰胺水溶液為原料制取熔融態(tài)己內(nèi)酰胺,再經(jīng)過加氫、預(yù)蒸餾、蒸餾直接制得產(chǎn)品己內(nèi)酰胺。通過對產(chǎn)品己內(nèi)酰胺各項指標(biāo)的分析來研究熔融態(tài)己內(nèi)酰胺加氫工藝的可行性以及對產(chǎn)品己內(nèi)酰胺質(zhì)量的影響。

      1 試驗部分

      1.1 中試原料及設(shè)備

      原料:己內(nèi)酰胺中間品(湖北三寧化工股份有限公司)、氫氣、加氫催化劑,具體參數(shù)如表1所示。

      表1試驗藥品一覽表
      Table1List of experimental drugs

      藥品名稱分子式分子量規(guī)格來源己內(nèi)酰胺水溶液C6H11NO113.130%工業(yè)裝置氫氣H22≥99.5%工業(yè)裝置加氫催化劑--FAMC-1900A上海盛邦化工

      中試設(shè)備:精餾塔、分離罐、閃蒸罐、固定床加氫塔、預(yù)蒸餾塔、蒸餾塔等,具體參數(shù)如表2所示。

      1.2 中試步驟

      原料以穩(wěn)定的流量連續(xù)送入精餾塔;精餾塔緩慢升溫至塔釜溫度120 ℃;精餾塔釜液進(jìn)入分離罐前被加熱至125 ℃,物料在表壓為-82 kPa的分離罐內(nèi)分離絕大部分水分;分離罐內(nèi)的物料通過壓差被送至表壓為-98 kPa的閃蒸罐,閃蒸后的己內(nèi)酰胺濃度達(dá)到99.5%;閃蒸后的己內(nèi)酰胺送至固定床加氫塔并加入氫氣反應(yīng);加氫后的己內(nèi)酰胺送至預(yù)蒸餾塔,在高真空下蒸發(fā)部分己內(nèi)酰胺并冷凝,取冷凝的餾分分析其品質(zhì);預(yù)蒸餾塔釜液送至蒸餾塔,在高真空下蒸發(fā)部分己內(nèi)酰胺并冷凝,取冷凝的餾分分析己內(nèi)酰胺的質(zhì)量。具體工藝流程如圖1所示。

      表2 中試設(shè)備一覽表Table 2 List of pilot test equipment

      圖1 固定床加氫工藝流程圖Fig.1 Flow chart of fixed bed hydrogenation process

      2 結(jié)果與討論

      在穩(wěn)定固定床加氫塔的工藝條件下(具體指標(biāo)見表3),對加氫塔前后己內(nèi)酰胺進(jìn)行分析,詳細(xì)數(shù)據(jù)見表4。

      表3 固定床加氫塔工藝條件Table 3 Process conditions of fixed bed hydrotreating tower

      從表4數(shù)據(jù)可知:(1)加氫前己內(nèi)酰胺PM值從500 s增加至8 000 s以上,即熔融態(tài)己內(nèi)酰胺加氫后不飽和物質(zhì)含量明顯降低;(2)熔融態(tài)己內(nèi)酰胺加氫后堿度和消光均上漲,但堿度的增加幅度較大,消光增加幅度較小。

      經(jīng)過固定床加氫塔加氫后的熔融態(tài)己內(nèi)酰胺加入少量燒堿混合均勻后送入預(yù)蒸餾塔,在-99.9 kPa的壓力下進(jìn)行減壓蒸餾,蒸發(fā)量控制在10%左右。預(yù)蒸餾塔釜液直接送至蒸餾塔,在-99.9 kPa的壓力下進(jìn)行減壓蒸餾,蒸發(fā)量控制在60%左右。分別對預(yù)蒸餾塔和蒸餾塔餾分的部分指標(biāo)進(jìn)行分析,詳細(xì)數(shù)據(jù)見表5。

      上述餾分的分析數(shù)據(jù)與目前運(yùn)行的工業(yè)裝置的產(chǎn)品指標(biāo)(具體數(shù)據(jù)見表6)存在一定的差異,原因分析及解決方案如下:(1)精餾塔與預(yù)蒸餾塔、蒸餾塔在設(shè)計時負(fù)荷不匹配,精餾塔負(fù)荷低,而預(yù)蒸餾塔和蒸餾塔負(fù)荷太大,致使預(yù)蒸餾塔和蒸餾塔在實際運(yùn)行中負(fù)荷過低,且進(jìn)料流量不穩(wěn)定,使得運(yùn)行的連續(xù)性存在較大問題,最終影響了預(yù)蒸餾塔和蒸餾塔的餾分質(zhì)量;(2)固定床加氫塔負(fù)荷較低,氫氣鼓泡分布不均勻,存在局部的劇烈反應(yīng),致使雜質(zhì)組分更加復(fù)雜。所以在工業(yè)化生產(chǎn)中需要對前后各工序的負(fù)荷進(jìn)行核算,避免出現(xiàn)前后負(fù)荷不平衡的情況;加氫塔設(shè)計可采用中間段填充催化劑,氫氣上進(jìn)下出,從塔頂噴淋熔融態(tài)己內(nèi)酰胺,塔底收集液態(tài)己內(nèi)酰胺,形成液位并控制液位低于氫氣出口,以充分利用氫氣,提高傳質(zhì)效果。

      表4 固定床加氫塔出口己內(nèi)酰胺分析數(shù)據(jù)Table 4 Analysis data of caprolactam at outlet of fixed bed hydrotreating tower

      表5 預(yù)蒸餾塔和蒸餾塔餾分分析數(shù)據(jù)Table 5 Distillate analysis data of pre-distillation column and distillation column

      表6 同時期工業(yè)裝置產(chǎn)品質(zhì)量Table 6 Product quality of industrial equipment in the same period

      3 結(jié)論

      (1)己內(nèi)酰胺加氫工藝主要是降低產(chǎn)品的PAN值,但是加氫會導(dǎo)致己內(nèi)酰胺的消光和堿度上漲,所以加氫后的PM值不是越高越好的,要綜合考慮產(chǎn)品堿度和消光,做好各指標(biāo)的平衡;

      (2)熔融態(tài)己內(nèi)酰胺加氫后的PM值從500 s增加至8 000 s以上,與目前30%己內(nèi)酰胺水溶液加氫工藝反應(yīng)效果比較接近;

      (3)熔融態(tài)己內(nèi)酰胺加氫工藝替代30%己內(nèi)酰胺水溶液加氫工藝是可行的。

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