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      百萬噸乙烯裝置實現(xiàn)綠色環(huán)保無異味檢修探討

      2019-06-24 07:56:36張泉華
      石油石化綠色低碳 2019年3期
      關鍵詞:裂解氣裂解爐丙烯

      張泉華

      (中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司烯烴部,浙江寧波 315207)

      關鍵字:乙烯裝置 檢修 停、開工 密閉排放 綠色環(huán)保 天然氣 碳二返回

      1 概述

      中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司乙烯裂解裝置(以下簡稱鎮(zhèn)海乙烯)采用中國石化和美國ABB LUMMUS公司合作技術,于2010年4月建成投產(chǎn),乙烯年生產(chǎn)能力100萬t,至2018年4月,該裝置已連續(xù)運行8年。2017年乙烯年產(chǎn)量達到113.18萬t,刷新了2015年113.14萬t的最高歷史記錄,裝置綜合能耗由2016年的508.46千克標油/噸乙烯降至507.66千克標油/噸乙烯,同比降低0.8個單位,創(chuàng)歷史最好水平。

      2018年4月裝置停工檢修,并進行節(jié)能減排和適應性改造,同年6月進行大修后的投料開車。為了實現(xiàn)“密閉無異味停工排放、綠色檢修、安全環(huán)保一次性開車成功”的檢修停、開車目標,借鑒國內(nèi)同行業(yè)檢修停開、車經(jīng)驗,通過合理配置停工倒空線,停、開工全過程密閉排放,實現(xiàn)了現(xiàn)場綠色環(huán)保、無異味、無擾民。停工采用碳二返回、天然氣循環(huán)回收系統(tǒng)物料,實現(xiàn)物料最大限度的回收,確保高架火炬零排放。開工采用深度倒開車加天然氣、碳二大循環(huán),實現(xiàn)物料循環(huán)利用,超低負荷下實現(xiàn)乙烯產(chǎn)品合格。

      2 停車過程物料回收及密閉排放措施

      2.1 優(yōu)化停工方案,有效回收系統(tǒng)物料

      鎮(zhèn)海乙烯停車期間,采取逐步降負荷運行,并控制降負荷運行調(diào)整時間,確保每次降負荷后,各系統(tǒng)運行平穩(wěn),有效回收系統(tǒng)內(nèi)物料。

      1)停車前保持6臺裂解爐運行,3臺氣體爐、2臺石腦油爐、1臺碳五爐,每臺爐降負荷至80%。氣相裂解爐安排在最后退料,最大限度回收循環(huán)乙烷、丙烷物料。

      2)在裂解爐退料另外還有4臺爐(3臺氣體爐和1臺液體爐)運行時,天然氣補入急冷水塔,并從碳二加氫反應器出口返回碳二物料,裂解氣壓縮機天然氣運行以回收冷箱、脫甲烷塔及后系統(tǒng)的冷物料,確保直至最后一臺裂解爐切斷進料后乙烯、丙烯產(chǎn)品一直保持合格。

      3)按照先采出合格產(chǎn)品、再采出不合格產(chǎn)品、氣相和液相物料回收、放火炬通過火炬氣回收壓縮機回收的順序,盡可能多的回收乙烯、丙烯物料,減少火炬排放。

      4)碳二系統(tǒng)乙烯產(chǎn)品不合格罐在停工前回煉至脫甲烷塔。乙烯精餾塔及其附屬設備內(nèi)物料在停工過程中液位按照10%以下控制,盡可能維持乙烯精餾塔運轉(zhuǎn),關注塔頂冷凝器偏流情況。碳二液相物料接臨時線至事故氣化器氣化,然后送燃料氣系統(tǒng)回收;氣相物料通過乙烯精餾塔塔底循環(huán)乙烷流程去燃料氣系統(tǒng)。

      5)碳三系統(tǒng)液相物料接臨時線至不合格丙烯罐回收,氣相物料通過丙烯精餾塔塔底去燃料氣系統(tǒng)。

      6)在整個退料過程中,盡量保持高壓甲烷、中壓甲烷返回至燃料氣系統(tǒng),減少天然氣的消耗。

      7)定制乙烯裝置放火炬畫面,將裝置所有放火炬的點集中監(jiān)控,確保高架火炬零排放。

      通過上述措施,增產(chǎn)了乙烯和丙烯產(chǎn)品,同時回收了系統(tǒng)內(nèi)所有碳四以上液相物料和大量的不合格液相丙烯,實現(xiàn)了高架火炬零排放。2018年停車期間回收物料如表1所示。

      表1 2018年乙烯裝置停工期間物料回收情況

      與2014年停工檢修相比,烴類物料的回收量顯著提高,如表2所示。2018年碳三以下烴類回收2 005 t,比2014年增加596 t。在退第1臺裂解爐后的48 h內(nèi),2014年停工時火炬排放平均量為75 t/h,而2018年為64 t/h,平均減排11 t/h。

      2.2 合理配置臨時管線,實現(xiàn)物料回收及密閉排放

      為了更好地回收裝置停工后的物料,避免退料時產(chǎn)生異味,鎮(zhèn)海乙烯制訂了臨時管線方案,通過合理配置停、開工臨時倒空線實現(xiàn)物料循環(huán)利用和密閉排放。

      表2 2018年停車期間與2014年同期烴類物料回收比較

      1)開工急冷油儲備流程

      停工前提前配置了急冷油儲備流程,供開工使用,開工時通過裂解柴油和裂解燃料油兩條線返回至急冷油塔。此項措施減少停工污油排放2 200 t,同時減少開工柴油消耗2 200 t。

      2)碳二物料回收流程

      通過回收臨時線,將氣化后的碳二物料通過循環(huán)乙烷至燃料氣管線進入燃料氣罐回收,供裂解爐燒焦。多余部分通過火炬壓縮機送至煉廠高壓瓦斯管網(wǎng)回收,此項措施回收碳二液相物料至燃料氣管線約206 t。

      3)碳三物料回收流程

      熱區(qū)通過鋪設倒液臨時總管,將熱區(qū)碳三組分通過丙烯產(chǎn)品泵最小回流線接臨時線送至儲運不合格丙烯罐,此項措施回收液相碳三物料約610 t。

      4)丙烯冷劑回收流程

      丙烯制冷壓縮機系統(tǒng)通過臨時線回收丙烯至不合格丙烯罐,將系統(tǒng)內(nèi)液相丙烯進行回收,此項措施共回收丙烯80多t,且未影響倒空置換進度。

      5)裂解氣壓縮機段間臨時密閉排放線

      壓縮區(qū)接臨時密閉排放線,將裂解氣壓縮機停工后系統(tǒng)內(nèi)的液相物料全部排放至污油罐回收,實現(xiàn)了物料密閉排放。

      6)急冷油臨時密閉排放線

      急冷區(qū)通過設置臨時儲罐、優(yōu)化臨時線配置,將停工后的急冷油、盤油、汽油等物料全部回收,待開工后回煉。同時將化學清洗液密閉收集處理,減少了環(huán)境污染。

      7)急冷水倒空線

      急冷區(qū)通過優(yōu)化外送流程,借用臨時機泵將急冷水系統(tǒng)的物料全部收集送至儲罐處理,減少了對污水系統(tǒng)的沖擊,減輕了環(huán)保壓力。

      8)裂解氣干燥器置換線

      裂解氣干燥器頂安全閥更換成短接,并通過臨時線將反應器再生換熱器來熱氮倒至干燥器出口管線,實現(xiàn)低溫熱氮再生。經(jīng)過再生,干燥器打開后,較2014年停工交出異味大大降低,實現(xiàn)了綠色環(huán)保交出。

      通過采取以上措施,大大減少了環(huán)境污染、降低就地排放的安全風險,實現(xiàn)檢修現(xiàn)場綠色環(huán)保、無異味、無擾民。

      2.3 實施化學清洗,防自燃防污染

      裝置退料后吹掃時,淤積在設備及管線內(nèi)部的有毒有害介質(zhì)隨放空蒸汽擴散到裝置現(xiàn)場及周圍環(huán)境,造成環(huán)境污染,同時亦可能因硫化亞鐵自燃損壞設備。鎮(zhèn)海乙烯提前分類制定防自燃防污染措施,對易通過蒸煮達到防自燃防污染的塔罐實施簡單蒸煮,對難通過蒸煮達到防自燃防污染的塔罐考慮了化學清洗,停工期間對汽油分餾塔、堿洗塔分別進行了化學清洗。

      1)急冷油塔化學清洗

      在急冷系統(tǒng)停工油洗過程中,以裂解汽油作為清洗載體,加入裂解焦油垢清洗劑,在85~145℃的溫度條件下進行大流量循環(huán)清洗。清洗過程中觀察載體的顏色、黏度或密度等指標,待上述指標基本穩(wěn)定時結(jié)束油基清洗。在水洗過程中,建立與油洗相同的循環(huán)流程,并維持液位、流量穩(wěn)定,加入防自燃清洗劑,在60~75℃的溫度條件下進行大流量循環(huán)清洗,當清洗液的顏色、溫度及pH值變化穩(wěn)定時結(jié)束清洗。清洗結(jié)束后對系統(tǒng)進行淋洗,去除系統(tǒng)中殘留的烴類、藥劑及其他疏松污垢物,當出水澄清透明時,淋洗結(jié)束。清洗效果見圖1。

      2)堿洗塔化學清洗

      圖1 急冷油塔化學清洗效果

      堿洗塔倒液結(jié)束水洗兩次后,加入草酸進行中和,當pH值降低至7~8時,由堿洗塔頂部加入裂解焦油垢清洗劑,由清洗公司自備清洗泵建立塔底至塔頂?shù)难h(huán),啟動堿循環(huán)泵,在90~95℃的溫度條件下進行大流量循環(huán)清洗。清洗過程中觀察清洗液的顏色、溫度及pH值等指標,待上述指標基本穩(wěn)定時結(jié)束清洗。排凈清洗液,重新上水建立與以上步驟相同的循環(huán)流程,加入防自燃清洗劑,在60~75℃的溫度條件下進行大流量循環(huán)清洗,當清洗液的顏色、溫度及pH值變化穩(wěn)定時結(jié)束清洗。清洗結(jié)束后對系統(tǒng)進行淋洗,去除系統(tǒng)中殘留的烴類、藥劑及其他疏松污垢物,當出水澄清透明時,淋洗結(jié)束。清洗效果見圖2。

      圖2 堿洗塔化學清洗效果

      通過化學清洗,設備達到預期效果,表面基本干凈,無硫化亞鐵冒煙、自燃、爆炸現(xiàn)象,清洗時間和污水指標符合要求。

      3 檢修后開車過程物料回收措施

      3.1 天然氣開工,實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)保開車

      所謂天然氣開車是指在利用氮氣對冷箱及深冷系統(tǒng)干燥至合格后,急冷水塔引進較為廉價的天然氣替代裂解氣,對冷箱及深冷系統(tǒng)進行預冷和置換,通過從后系統(tǒng)返回乙烯、丙烯、氫氣來打通從裂解氣壓縮機到冷箱、脫甲烷塔、脫乙烷塔和碳二反應器的整個流程。裂解爐投料后,可以快速將碳二加氫反應出口合格物料送入乙烯精餾塔,產(chǎn)出合格乙烯。整個開車過程可實現(xiàn)時間短、無火炬排放,實現(xiàn)真正意義上的經(jīng)濟、環(huán)保開車[1]。天然氣開工流程如圖3所示。

      圖3 天然氣開車各物料循環(huán)流程

      鎮(zhèn)海乙烯開工階段,待丙烯制冷壓縮機和二元制冷壓縮機開機運行平穩(wěn)后,急冷水塔引入天然氣,裂解氣壓縮機進入天然氣運行階段。初期在裂解氣壓縮機五段出口進行短暫排放,置換裂解氣壓縮機系統(tǒng)內(nèi)氮氣。同時適當向裂解氣壓縮機一段入口補入開工化肥氫氣,提高裂解氣壓縮機出口氣中氫氣含量,保證壓縮機出口壓力,一方面防止因壓縮機出口壓力低造成大量水分帶入裂解氣干燥器,造成干燥器運行時間縮短;另一方面可提高冷箱預冷效果。當裂解氣壓縮機出口壓力升至2.5 MPa時,將天然氣引入冷箱進行冷箱預冷操作,加快冷箱預冷速度,減少氮氣的消耗以及火炬的排放量。在高壓甲烷、中壓甲烷、低壓甲烷置換合格后,及時將高壓甲烷、中壓甲烷并入燃料氣,將低壓甲烷返回至裂解氣壓縮機一段入口,建立循環(huán),減少天然氣的補入量和火炬排放量。

      3.2 碳二物料返回,實現(xiàn)超低負荷產(chǎn)品合格

      碳二物料返回線需要兩個流程:其一為碳二反應器前返回至裂解氣壓縮機入口,用于在脫乙烷塔頂溫度未到位前,碳二組分返回裂解氣壓縮機,減少火炬排放量;其二為碳二加氫反應器出口返回裂解氣壓縮機入口,用于保障碳二加氫反應器內(nèi)空速,保證有足夠的碳二組分通過碳二加氫反應器,碳二返回流程如圖3所示。

      在裂解爐投料后開始碳二返回,利用裂解爐產(chǎn)出的乙烯來保證脫乙烷塔的運行。根據(jù)碳二循環(huán)量,將碳二物料返回由反應器入口改至反應器出口,碳二加氫反應器合格后并入乙烯精餾塔。通過碳二物料返回循環(huán),第一次在開工3臺裂解爐運行期間實現(xiàn)乙烯產(chǎn)品合格。

      開工過程實現(xiàn)物料循環(huán)使用,高架火炬零排放,減少火炬氣排放約1 200 t。

      4 結(jié)論

      通過制定合理的停開工方案,創(chuàng)新停、開工臨設配置流程,2018年乙烯裝置檢修實現(xiàn)了全密閉排放,杜絕了環(huán)境污染和就地排放的安全風險,實現(xiàn)了綠色環(huán)保無異味檢修。根據(jù)裂解爐原料特性,改進裂解爐停爐順序,有效回收物料。采用碳二返回、天然氣循環(huán)流程,實現(xiàn)停工全過程乙烯、丙烯產(chǎn)品持續(xù)保持合格,首次實現(xiàn)高架火炬零排放。優(yōu)化碳二加氫系統(tǒng)控制方案,采用深度倒開車,第一次實現(xiàn)3臺裂解爐超低負荷下乙烯產(chǎn)品合格??蓱糜诎偃f噸級乙烯裝置大修停、開工全過程,為綠色環(huán)保無異味檢修提供有效參考,也為乙烯裝置進一步優(yōu)化調(diào)整積累了寶貴的操作經(jīng)驗。

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