曾碧海,盧恩蒼
(1.廈門華潤燃氣有限公司,福建廈門 361000;2.成都華潤燃氣設計有限公司,四川成都 610045)
廈門原東渡LPG灌瓶站因地處廈門市自貿(mào)區(qū)內(nèi),安全條件難于保證,故市政府根據(jù)城市總體規(guī)劃要求該站另擇地遷建。為此,廈門華潤燃氣有限公司早在2015年就著手搬遷工程的前期工作,并與設計方成都華潤燃氣設計有限公司密切配合,開展站址調(diào)研和技術方案論證,最終確定將東渡LPG灌瓶站搬遷到石湖山LPG儲配站內(nèi)原預留的綠化帶用地,并對其進行功能重組、全方位技改和擴建,使其功能齊全、技術先進、安全可靠,形成集灌瓶充裝和球罐儲配為一體的儲配站。項目工程費約1 900萬元,2018年10月開工,工期420 d,預計2019年底完工。
技改后的LPG儲配站由原有的儲罐站區(qū)和新建的灌瓶站區(qū)組成。原有儲罐站區(qū)已有完整的LPG儲罐(7個 LPG儲罐,總容量 4 000 m3)、槽車、裝卸臺、倒罐裝備等,并配有相應的消防設施、泄漏報警系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)用房、辦公樓等。在充分利用原有資源的基礎上,主要技改內(nèi)容有:1)新增LPG灌裝區(qū),主要包括LPG灌裝設備、空瓶及實瓶庫及室外裝卸區(qū)、回車場等;2)新增輔助生產(chǎn)用房1座;3)新增空氣壓縮機房1座;4)對原供配電系統(tǒng)進行改造,增設供配電系統(tǒng),主要滿足新增灌瓶區(qū)的用電需求;5)配合新建管道,改造原有工藝管道系統(tǒng)及配合新建系統(tǒng)改造原有儀表、自動化控制系統(tǒng)(包括工藝運行參數(shù)采集和自動控制、遠程控制、聯(lián)鎖控制和越限報警等)??倛D布置方案,如圖1所示。
圖1 總圖布置方案
由圖1可知:1)新增灌瓶站區(qū)設在原儲罐區(qū)的東南側,其間用環(huán)形道路相分隔,環(huán)形通道為消防通道兼作生產(chǎn)用車道,并在站區(qū)西端增設1個消防出口通道。環(huán)形車道交通順暢,不構成干擾、堵塞。該灌裝平臺面積約600 m2,空瓶,實瓶區(qū)實行分區(qū)管理。2)在南大門附近,新建1座生產(chǎn)輔助用房,主要用于解決新增員工對用房的需求。3)新增灌瓶站區(qū)所需的消防水泵房及消防水池設在原消防泵房的北側,并對原儲配站消防系統(tǒng)不產(chǎn)生干擾。
15 kg轉盤灌裝生產(chǎn)工藝流程,如圖2所示,15 kg(或5 kg)自動灌裝裝置功能詳述,如表1所示。LPG灌裝輸送設備采用自動化程度較高、安全可靠的自動灌裝生產(chǎn)流水線設備,除卸車瓶組上線流水線、上下灌裝槍設備、人工檢漏等操作外,其余均能滿足自動化的需求。整個LPG灌裝流水線能夠保障較好的人工操作配合,滿足各作業(yè)流程需求,達到減輕作業(yè)勞動強度、安全可靠的工藝需求[1]。
圖2 15 kg轉盤灌裝生產(chǎn)工藝流程
表1 15 kg(或5 kg)自動灌裝裝置功能詳述
灌裝裝置分為兩大類:手動灌裝裝置和自動灌裝裝置。
1)手動灌裝裝置。經(jīng)簡單的烴泵加壓輸送至手動灌裝區(qū)域,通過人工手動搬運鋼瓶倒殘、灌裝、稱重、復檢,再手動搬運至實瓶區(qū)。主要優(yōu)點:手動灌裝適合灌裝量較小,人工勞動成本較低的區(qū)域。技術相對簡單、可靠,需要維護保養(yǎng)的設備較少,投資較少。主要缺點:勞動強度較大,不適合大規(guī)模高強度的生產(chǎn)過程,需要操作人員更多。容易超裝、過期鋼瓶需要人工確認檢查登記。鋼瓶的出入庫管理、安全檢查、精確灌裝等方面難于保證。
2)自動灌裝裝置。自動灌裝裝置是流水線式、機電一體化的灌裝裝置,自動化程度高、安全可靠。其工作特點是通過傳送帶將運送來的鋼瓶進行掃碼、定位后進入自動罐瓶轉盤,灌裝后通過傳動帶依次通過稱重復檢、掃碼儀、封口機、提瓶機等工序后傳送至實瓶庫進行裝車外運。主要優(yōu)點:灌瓶效率高,人工勞動強度低、人員配置少,安全性和準確性提高,實現(xiàn)了精確灌裝。解決了鋼瓶信息采集等問題。主要缺點:一次投入大,設備需定期維護。
綜合本技改工程的特點,擬選擇自動灌裝裝置。
目前,國內(nèi)外典型的自動灌瓶裝置有丹麥crisplant、天津長龍、天津艾比基等品牌。表2為3種典型的自動灌瓶裝置比較。綜合一次性投資,運行維護,生產(chǎn)安全等因素,擬選天津長龍自動灌瓶裝置。
1)20位5 kg、15 kg自動灌裝1套。主要性能:灌裝生產(chǎn)量為700~800瓶/h;灌裝臺操作最短時間>3 s;灌裝精度為Ⅲ級;灌裝合格率>99.5%;驅(qū)動方式為無級變速、磨擦傳動。
2)LPG裝、卸車泵。Corken Z4500型葉片泵2臺,額定流量55 m3/h。
3)LPG灌裝泵。SIHI CEHA5106型多級離心泵2臺,工作壓力 2.5 MPa、額度定流量 15 m3/h。
表2 3類典型自動灌瓶裝置比較
1)灌裝轉盤按20工位設置,其中1臺機位作檢修預留空位,其余19臺機位皆配備電子灌裝秤。
2)灌裝轉盤速度為轉 1 圈/80~90 s(可調(diào)),設計生產(chǎn)能力不小于800瓶/h。
3)灌裝轉盤應充分考慮操作便利需求、美觀需求和節(jié)約用地需求,轉盤的最大設計直徑不宜大于6 m,電子灌裝轉盤應在轉盤進入口處和充裝完畢離處充分考慮工人上槍、人工下槍處的操作工位。
4)自動上瓶采用氣動邏輯控制,能配合輸送鏈條和轉盤的轉速驅(qū)動。
5)鋼瓶下瓶系統(tǒng)為拖瓶器自動下瓶保證下瓶平穩(wěn),不卡瓶、不倒瓶。鋼瓶不灌滿不下瓶。
6)灌裝轉盤上應配置相應的氣動角閥啟閉裝置,其氣動開關能保證力矩在3~30 N·m范圍內(nèi)可調(diào),且工作力矩不超過設定值的20%。
7)灌裝轉盤邏輯采用單進單出順序控制邏輯,即保證進出生產(chǎn)線的瓶組順序不發(fā)生變化。
1)灌裝轉盤宜配置現(xiàn)場控制柜收集相關控制數(shù)據(jù),控制柜配有多個可選的串行口,包括RS232/RS422(485)/20 mA,數(shù)據(jù)格式為連續(xù)/命令/主機方式可選??赏ㄟ^主機方式遠程控制所有控制器,便于與主機進行交流。
2)灌裝轉盤的自動生產(chǎn)線應配置遠程計算機控制系統(tǒng),并配備就地控制裝置。
3)灌裝轉盤應設置相應的事故緊急停機按鈕,并與灌裝轉盤的制動裝置聯(lián)鎖,納入遠程計算機控制系統(tǒng)。轉盤的制動操作宜在3 s內(nèi)完成。同時切斷相應的LPG灌裝總閥,并保持灌裝嘴處的閥門始終處于關閉狀態(tài)。
4)當發(fā)生LPG大面積泄露,消防噴淋已啟動時,可通過遠程控制系統(tǒng)進行自動停車。
1)LPG自動罐瓶裝置具有生產(chǎn)效率高、安全可靠的特點,是大中型LPG儲配站灌瓶方案的首選。
2)本技改工程的實施表明,對于技術裝備相對落后、安全條件嚴竣,功能單一的LPG站,通過重組、升級改造,可以建成功能齊全、安全可靠、技術先進的LPG站,且具有投資少、周期短的優(yōu)點。