高發(fā)華 汪躍中 譚雨點(diǎn) 丁潤江 朱亮
摘 要:針對某純電動乘用車全油門加速行駛車內(nèi)產(chǎn)生的轟鳴問題,經(jīng)主觀評價(jià)及試驗(yàn)診斷分析后,排查出電機(jī)轉(zhuǎn)速為6600rpm-7600rpm時(shí)車內(nèi)舒適性較差;通過駕駛室噪聲優(yōu)化控制方法及傳遞路徑分析排查出電機(jī)在高轉(zhuǎn)速下導(dǎo)致減速器內(nèi)部激勵(lì)與減速器殼體產(chǎn)生共振;結(jié)合開發(fā)車型設(shè)計(jì)情況,并在保證性能的情況下,提出減速器殼體重新優(yōu)化設(shè)計(jì)的方案;通過試驗(yàn)驗(yàn)證表明,優(yōu)化方案解決駕駛室內(nèi)轟鳴問題,提高乘坐舒適性。
關(guān)鍵詞:純電動乘用車;加速;轟鳴噪聲
1 引言
隨著新能源汽車行業(yè)的快速崛起,人們對新能源汽車的要求不再僅僅局限其動力性、經(jīng)濟(jì)性、安全性等方面,對于新能源汽車的NVH特性要求也頗為嚴(yán)格。而轟鳴問題作為汽車噪聲突出問題的一種,極易引起駕駛員耳朵不適,甚至頭暈、身體難受,極大降低整車的乘坐舒適性,因此整車轟鳴問題的解決成為各新能源汽車企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的問題。近年來,針對整車轟鳴問題已經(jīng)引起廣泛關(guān)注。楊仕祥[1]通過階次分析法和模態(tài)分析法分析出由于發(fā)動機(jī)振動與駕駛室引起了共振,通過遺傳算法對懸置進(jìn)行優(yōu)化降低了轟鳴噪聲。還有一些主要的轟鳴問題由于發(fā)動機(jī)2階振動激勵(lì),振動能量經(jīng)過懸置和傳動系統(tǒng)引起共振,最終在車內(nèi)行程轟鳴聲和壓耳感,然后通過優(yōu)化方案解決該問題[2-3]。目前對轟鳴問題的研究都是針對傳統(tǒng)汽油車內(nèi)噪聲的研究,純電動汽車轟鳴問題的研究較少。
本文以某自主品牌純電動汽車為研究對象,在整車全油門(WOT)加速工況過程中,當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)速為6600rpm-7600rpm時(shí),駕駛室內(nèi)會出現(xiàn)明顯的轟鳴問題,伴隨較強(qiáng)的壓耳感,引起車內(nèi)駕駛員明顯不適及煩躁感。因此,本文針對該問題展開分析研究。
2 車內(nèi)轟鳴噪聲主觀評價(jià)與分析
2.1 車內(nèi)噪聲主觀評價(jià)
以某品牌新開發(fā)的純電動乘用車為研究對象,整車采用電機(jī)、減速器前置,前輪驅(qū)動布置形式,動力總成懸置采用三點(diǎn)橡膠懸置。通過專業(yè)主觀評價(jià)師對駕駛室內(nèi)噪聲診斷表明,整車在WOT加速工況下,當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)速在6500rpm-8000rpm時(shí),駕駛室內(nèi)出現(xiàn)明顯轟鳴現(xiàn)象,室內(nèi)乘員雙耳有明顯壓迫感,乘坐舒適性較差。因此本文中主要針對整車WOT加速工況下駕駛室內(nèi)轟鳴問題進(jìn)行分析和解決。
2.2 轟鳴噪聲問題的試驗(yàn)診斷
根據(jù)主觀評價(jià)結(jié)果,對駕駛室內(nèi)噪聲進(jìn)行實(shí)車測試和數(shù)據(jù)分析,以便于根據(jù)分析結(jié)果找到問題根源并提出轟鳴問題的解決方案。測試設(shè)備采用LMS測試系統(tǒng),其主要設(shè)備參數(shù)如表1所示,參照噪聲測試標(biāo)準(zhǔn),駕駛室噪聲測試結(jié)果如圖1所示,當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)速在6600rpm-7600rpm時(shí),駕駛室內(nèi)出現(xiàn)轟鳴主要由3.58階噪聲引起,轟鳴聲頻率范圍出現(xiàn)在393.8-453.4Hz。
2.3 轟鳴噪聲影響因素分析
目前車內(nèi)噪聲問題常采用“源—路徑—響應(yīng)”的分析模型,得到如圖2所示噪聲傳遞路徑圖。該純電動乘用車在加速行駛過程中的激勵(lì)源為電機(jī)與減速器,由分析模型可知,轟鳴問題產(chǎn)生原因有兩種:一是通過動力總成內(nèi)部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)共振產(chǎn)生的噪聲通過車身鈑金輻射到駕駛室內(nèi);二是由于動力總成懸置系統(tǒng)減震作用不滿足性能要求,傳遞過程中引起車身零部件振動較大產(chǎn)生噪聲。
2.4 駕駛室噪聲優(yōu)化控制方法
針對排查駕駛室內(nèi)轟鳴問題,假設(shè)有i個(gè)激勵(lì)源作用,對應(yīng)的每個(gè)激勵(lì)作用車身的激勵(lì)力為Fi,對應(yīng)的第i個(gè)激勵(lì)力有j條傳遞路徑傳遞到車內(nèi)輻射空氣噪聲。
3 轟鳴噪聲原因排查
3.1 轟鳴問題噪聲源分析
為了排查噪聲源和主要傳遞路徑,在電機(jī)及減速器近場上方布置傳聲器,按照上述的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行相同工況的整車WOT加速試驗(yàn),電機(jī)及減速器近場噪聲測試結(jié)果如圖3、圖4和圖5所示。由圖3和圖4可知,當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到6600rpm-7600rpm時(shí),出現(xiàn)電機(jī)與減速器近場均出現(xiàn)明顯3.58階激振階次,激勵(lì)頻率在393.8-453.4Hz范圍內(nèi),與駕駛室轟鳴噪聲完全對應(yīng),也與符合主觀評價(jià)結(jié)果相吻合。由圖5可知,通過對比電機(jī)與減速器近總聲壓級基本一致,但3.58階激振階次減速器近場整個(gè)過程高于電機(jī)近場,因此,駕駛室轟鳴噪聲主要激勵(lì)能量來自于減速器內(nèi)部的激勵(lì),經(jīng)過減速器內(nèi)部結(jié)構(gòu)排查,最終確定為減速器輸出軸軸承導(dǎo)致3.58階激振階次。
考慮該純電動車型開發(fā)的實(shí)際結(jié)構(gòu),振動激勵(lì)能量一方面是經(jīng)過動力總成系統(tǒng)經(jīng)過懸置系統(tǒng),再經(jīng)過前艙框梁傳遞到駕駛室,在傳遞過程中引起零部件振動產(chǎn)生噪聲;另一方面可能是減速器內(nèi)部激勵(lì)與殼體產(chǎn)生共振產(chǎn)生的輻射噪聲引起駕駛室內(nèi)轟鳴。因此,需要排查懸置系統(tǒng)減震效果,分別在減速器殼體、動力總成懸置的主動端和被動端布置1個(gè)PCB三軸向加速度傳感器,測試結(jié)果如6和圖7所示。如圖6所示,在整車坐標(biāo)系下,減速器殼體三個(gè)方向出現(xiàn)的主要激勵(lì)均為3.58階激勵(lì),且在轉(zhuǎn)速6600rpm-7600rpm時(shí)振動貢獻(xiàn)量較為突出,且在X方向的峰值加速度為2.20g,殼體出現(xiàn)異常振動,轟鳴噪聲相應(yīng)在393.8-453.4Hz范圍內(nèi)有明顯峰值,因此轟鳴產(chǎn)生的原因可初步判定為減速器輸出軸軸承激勵(lì)可能與減速器殼體模態(tài)出現(xiàn)共振,從而導(dǎo)致輻射噪聲。
振動能量由動力總成經(jīng)過懸置系統(tǒng)傳遞到前艙框梁,然后通過車身傳遞到駕駛室內(nèi)。如果懸置系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理,導(dǎo)致傳遞過程中產(chǎn)生異常振動,因此,對懸置系統(tǒng)隔振率進(jìn)行試驗(yàn),根據(jù)上述在懸置系統(tǒng)傳遞主、被動安裝傳感器進(jìn)行試驗(yàn),其測試結(jié)果如圖7所示,在轉(zhuǎn)速6600rpm-7600rpm范圍內(nèi),動力總成懸置系統(tǒng)三個(gè)方向隔振效果較好,振動傳遞率均小于10%,滿足設(shè)計(jì)要求。因此,可排除動力總成懸置系統(tǒng)隔振效果不好引起的駕駛室轟鳴噪聲。
3.2 減速器殼體模態(tài)分析
為了驗(yàn)證是否由減速器殼體共振引起的轟鳴噪聲,對減速器殼體進(jìn)行模態(tài)分析,通過給減速器殼體施加集中質(zhì)量代替原有動力總成結(jié)構(gòu),其模態(tài)分析結(jié)果如圖8所示。減速器殼體第7-10階自由模態(tài)如表2所示。根據(jù)前文分析可知,駕駛室轟鳴噪聲在393.8-453.4Hz頻率范圍內(nèi)與減速器1階自由模態(tài)重疊。由共振原理可知,駕駛室轟鳴噪聲來源由于減速器輸出軸軸承轉(zhuǎn)動激勵(lì)頻率與減速器殼體產(chǎn)生共振。
4 轟鳴問題方案優(yōu)化與驗(yàn)證
根據(jù)上述分析可知,駕駛室轟鳴問題是由于減速器內(nèi)部軸承的激勵(lì)頻率與減速器殼體低階固有模態(tài)頻率重疊產(chǎn)生的共振產(chǎn)生了輻射噪聲。電機(jī)的輸出激勵(lì)頻率已經(jīng)固定,因此需要改變減速器殼體結(jié)構(gòu),在滿足強(qiáng)度及其它性能要求下,改變其固有頻率避開激勵(lì)頻率。
4.1 減速器殼體優(yōu)化
根據(jù)排查結(jié)果給減速器廠家,供應(yīng)商對減速器殼體端面進(jìn)行重新開發(fā)及優(yōu)化后對其進(jìn)行模態(tài)分析,其分析結(jié)果如圖9所示,第7到19階模態(tài)如表3所示。
由分析結(jié)果可得,對減速器殼體進(jìn)行優(yōu)化后,移頻效果顯著。改進(jìn)后殼體一階模態(tài)為707.9Hz,根據(jù)共振理論,避開了激勵(lì)頻率393.8-453.4Hz,避免共振產(chǎn)生。
4.2 駕駛室轟鳴問題改善效果驗(yàn)證
將改進(jìn)后的減速器進(jìn)行裝車測試,對比原狀態(tài)下,整車WOT加速過程中駕駛室右耳噪聲瀑布圖如圖10所示。對比圖10圖1的駕駛室右耳可知,改進(jìn)后的駕駛室在393.8-453.4Hz頻率范圍無3.58階次噪聲。駕駛室內(nèi)總聲壓級如圖11所示,在電機(jī)轉(zhuǎn)速6600rpm-7600rpm范圍內(nèi),駕駛室右耳總聲壓級出現(xiàn)明顯降低,駕駛室聲壓級峰值最大降低4.05dB。同時(shí),主觀評價(jià)也表明,改進(jìn)后駕駛室無轟鳴噪聲,不適感也基本消失,極大提高了駕駛舒適性。
5 結(jié)論
本文結(jié)合實(shí)際新開發(fā)的純電動車型案例,通過仿真及試驗(yàn)相結(jié)合,詳細(xì)分析整車加速過程中駕駛室轟鳴噪聲的產(chǎn)生原因,并對其進(jìn)行解決,極大提高駕駛員乘坐舒適性。
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