姜冬子,王金晨,陳仁華,王樹坡,宋慧星,石 峰,王新軍
山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司濟(jì)南卷煙廠,濟(jì)南市高新區(qū)科航路2006號(hào) 250104
ZJ112卷接機(jī)組是引進(jìn)德國HAUNI公司PROTOS 90E卷接技術(shù)生產(chǎn)制造的國產(chǎn)高速機(jī)組,設(shè)計(jì)能力為10 000支/min,主要由YJ112卷煙機(jī)和YJ212接裝機(jī)組成。煙支長度調(diào)節(jié)裝置是YJ212接裝機(jī)靠攏鼓輪的組成部分,其作用是在煙支長度出現(xiàn)偏差時(shí)對(duì)煙支長度進(jìn)行調(diào)節(jié)。由于設(shè)備振動(dòng)等原因,該裝置上的鎖緊螺釘容易松動(dòng),導(dǎo)致生產(chǎn)的煙支長度出現(xiàn)偏差,進(jìn)而造成煙支質(zhì)量不合格等問題。因此,在實(shí)際生產(chǎn)中需要經(jīng)常對(duì)煙支長度調(diào)節(jié)裝置進(jìn)行停機(jī)調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)時(shí)間每次約10 min,影響了設(shè)備運(yùn)行效率。近年來針對(duì)ZJ112卷接機(jī)組已有較多研究和改進(jìn),王金晨等[1-2]設(shè)計(jì)了ZJ112卷接機(jī)組電機(jī)電流采集系統(tǒng)以及卷煙紙、濾棒計(jì)量系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了電機(jī)故障預(yù)測(cè),降低了材料消耗;姜冬子等[3-5]改進(jìn)了最終分切鼓輪切割機(jī)構(gòu),設(shè)計(jì)了搓板和SE煙條輸送通道自動(dòng)清潔裝置,提高了設(shè)備有效作業(yè)率;文德明等[6]改進(jìn)了電氣控制系統(tǒng),提高了控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性。針對(duì)煙支長度調(diào)節(jié)也有相關(guān)研究報(bào)道,陳祝磊[7]設(shè)計(jì)了YJ27接裝機(jī)靠攏鼓輪定位量規(guī),提高了煙支長度調(diào)節(jié)的精度和速度;蘇鈴[8]改進(jìn)了YJ27接裝機(jī)靠攏鼓輪,降低了煙支長度出現(xiàn)偏差次數(shù);曾峰等[9]改進(jìn)了卷煙設(shè)備煙支規(guī)格切換方法,減少了煙支長度調(diào)節(jié)時(shí)間。由于YJ212接裝機(jī)煙支長度調(diào)節(jié)裝置與YJ27接裝機(jī)差別較大,上述研究結(jié)果無法在YJ212接裝機(jī)上直接應(yīng)用。為此,通過對(duì)靠攏鼓輪工作原理進(jìn)行分析,對(duì)YJ212接裝機(jī)煙支長度調(diào)節(jié)裝置進(jìn)行改進(jìn),以期減少設(shè)備維修勞動(dòng)強(qiáng)度,提高卷煙產(chǎn)品質(zhì)量。
煙支在卷制過程中,經(jīng)過煙絲束成型、煙條成型、被切割成雙倍長煙支等工序,通過蜘蛛手機(jī)構(gòu)傳送,由接裝機(jī)將雙倍長煙支一切為二并分離,在兩支煙之間放入濾嘴段,同時(shí)在靠攏鼓輪上粘結(jié)接裝紙片,經(jīng)搓接成型后再切成兩支符合規(guī)格長度的濾嘴煙支;然后由調(diào)頭鼓輪把雙排濾嘴煙支調(diào)整為濾嘴方向一致的單排濾嘴煙支,經(jīng)系統(tǒng)檢測(cè)后剔除不合格煙支;最后將成品濾嘴煙支輸出接裝機(jī),傳送給煙支儲(chǔ)存輸送裝置。
靠攏鼓輪的作用是將“組煙”中的3段相互靠攏并與機(jī)器中線對(duì)正,然后將切紙輪上已涂有膠水的接裝紙片粘貼在“組煙”上??繑n鼓輪主要由鼓輪、浮圈裝置和內(nèi)、外托紙針塊等部件組成,見圖1。浮圈裝置由浮圈和煙支長度調(diào)節(jié)裝置組成,浮圈可以使“組煙”中的煙支與雙倍長濾嘴段相互靠攏,兩浮圈之間的最窄距離即為雙倍長煙支長度;煙支長度調(diào)節(jié)裝置安裝在靠攏鼓輪上方,通過前、后壓緊桿上的滾輪壓緊靠攏鼓輪上的浮圈,將兩側(cè)煙支推向鼓輪中間,與雙倍長濾嘴段靠攏,進(jìn)而對(duì)煙支長度進(jìn)行調(diào)節(jié)。
圖1 靠攏鼓輪示意圖Fig.1 Schematic diagram of closer drum
生產(chǎn)中當(dāng)煙支長度出現(xiàn)偏差時(shí),需要對(duì)煙支長度調(diào)節(jié)裝置進(jìn)行調(diào)節(jié),該裝置結(jié)構(gòu)見圖2。在調(diào)節(jié)過程中存在以下問題:①煙支長度出現(xiàn)偏差時(shí)需要同時(shí)調(diào)節(jié)兩浮圈位置,在調(diào)節(jié)過程中存在相互干涉現(xiàn)象。②裝置上的鎖緊螺釘容易產(chǎn)生松動(dòng),導(dǎo)致煙支長度出現(xiàn)偏差。③通常依靠人工經(jīng)驗(yàn)調(diào)節(jié)煙支長度,沒有參考量值,因此需要反復(fù)調(diào)節(jié),操作繁瑣,調(diào)節(jié)時(shí)間長。④該結(jié)構(gòu)無自動(dòng)清潔裝置,導(dǎo)致煙末容易進(jìn)入接裝紙與煙支卷煙紙之間,產(chǎn)生夾末煙支;煙末還會(huì)進(jìn)入調(diào)節(jié)螺桿與螺母之間的縫隙,造成螺桿轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活,增加煙支長度調(diào)節(jié)難度。
圖2 改進(jìn)前煙支長度調(diào)節(jié)裝置示意圖Fig.2 Schematic diagram of cigarette length adjusting device before modification
改進(jìn)后煙支長度調(diào)節(jié)裝置主要由彈簧定位裝置、齒軸式調(diào)節(jié)螺桿、主軸、吹氣裝置等部件組成,見圖3。該裝置由主軸(7)和鎖緊塊(1)固定,通過前調(diào)節(jié)支架(5)和后調(diào)節(jié)支架(3)固定前調(diào)節(jié)螺桿(9)和后調(diào)節(jié)螺桿(8),前調(diào)節(jié)螺桿(9)轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)前壓緊桿(6)沿軸向移動(dòng),進(jìn)而通過滾輪(12)調(diào)節(jié)前浮圈位置;后調(diào)節(jié)螺桿(8)轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)后壓緊桿(2)沿軸向移動(dòng),進(jìn)而通過滾輪(12)調(diào)節(jié)后浮圈位置;前調(diào)節(jié)螺桿(9)和后調(diào)節(jié)螺桿(8)可通過標(biāo)注在壓緊板(4)上的刻度進(jìn)行量化調(diào)節(jié)。
圖3 改進(jìn)后煙支長度調(diào)節(jié)裝置示意圖Fig.3 Schematic diagram of cigarette length adjusting device after modification
為解決鎖緊螺釘容易松動(dòng)等問題,設(shè)計(jì)了一種彈簧定位裝置,由調(diào)節(jié)螺桿(1)、定位塊(2)、定位鋼珠(3)、壓縮彈簧(4)和頂絲(5)等組成,見圖4。改進(jìn)后齒輪軸與彈簧定位鋼珠配合使用,在前、后調(diào)節(jié)螺桿與調(diào)節(jié)支架配合處各加裝一個(gè)彈簧定位鋼珠,通過彈簧定位鋼珠與齒輪軸的嚙合,固定前、后調(diào)節(jié)螺桿的相位。調(diào)節(jié)完畢后,鋼珠下落在齒槽內(nèi),避免設(shè)備振動(dòng)及人為因素對(duì)調(diào)節(jié)裝置產(chǎn)生影響,保證調(diào)節(jié)螺桿不松動(dòng)。
圖4 彈簧定位裝置示意圖Fig.4 Schematic diagram of spring positioning device
根據(jù)靠攏鼓輪安裝位置及結(jié)構(gòu)尺寸,將原前后調(diào)節(jié)螺母的同軸模式改為雙軸模式,并將前后調(diào)節(jié)螺桿分別安裝在兩個(gè)軸上,避免前、后調(diào)節(jié)螺母在調(diào)節(jié)過程中相互干涉。其中,前調(diào)節(jié)螺桿總長度為110 mm,后調(diào)節(jié)螺桿總長度為235 mm,前后調(diào)節(jié)螺桿直徑均為10 mm,螺紋為M8×1 mm,調(diào)節(jié)螺桿定位齒槽數(shù)量為10個(gè),見圖5。
為保證裝置的穩(wěn)定可靠,對(duì)主軸進(jìn)行了校核。改進(jìn)后主軸的彎曲應(yīng)力應(yīng)滿足:
式中:σca為改進(jìn)后主軸承受的彎曲應(yīng)力,MPa;[σ-1]為主軸的許用彎曲應(yīng)力,MPa,具體數(shù)值可查機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)[10]。
圖5 調(diào)節(jié)裝置前后調(diào)節(jié)螺桿尺寸圖Fig.5 Sizes of front and rear adjustment screws of adjusting device
改進(jìn)后主軸承受的彎曲應(yīng)力計(jì)算公式為:
式中:Mca為主軸所受的當(dāng)量彎矩,N·mm;W為危險(xiǎn)截面抗扭截面系數(shù),mm3;M為主軸所受的彎矩,N·mm;α為將扭矩折合為當(dāng)量彎矩的折合系數(shù);T為主軸所受的扭矩,N·mm;d為改進(jìn)后的主軸直徑,mm。
根據(jù)改進(jìn)后主軸尺寸和質(zhì)量,主軸所受的彎矩M約為4 800 N·mm,折合系數(shù)α取值0.6,因主軸不承受扭矩T為0,主軸直徑d為20 mm,利用公式(2)(3)(4)計(jì)算可得:
主軸材料為45鋼,由機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)[10]查得[σ-1]=60 MPa,所以σca<[σ-1],滿足公式(1),因此主軸設(shè)計(jì)符合要求。
為解決調(diào)節(jié)煙支長度時(shí)無參考量值等問題,根據(jù)齒軸調(diào)節(jié)螺桿尺寸、彈簧定位裝置設(shè)計(jì)了壓緊板,尺寸為53 mm×19 mm,并按照齒軸調(diào)節(jié)螺桿上的10個(gè)定位槽,在壓緊板上標(biāo)注10個(gè)刻度,見圖6。選用M8×1 mm的細(xì)牙螺距作為齒軸調(diào)節(jié)螺紋,調(diào)節(jié)螺桿每旋轉(zhuǎn)一周,調(diào)節(jié)支架滾輪控制浮圈移動(dòng)一個(gè)螺距,即調(diào)節(jié)煙支長度時(shí),每旋轉(zhuǎn)一個(gè)刻度(移動(dòng)一個(gè)齒槽),煙支長度變化1/10 mm(0.1 mm)。通過壓緊板上的刻度,能清晰地看到前后調(diào)節(jié)螺桿旋轉(zhuǎn)刻度以及調(diào)節(jié)煙支長度范圍。
圖6 壓緊板標(biāo)注刻度示意圖Fig.6 Schematic diagram of scale marking on compression plate
圖3可見,改進(jìn)后在主軸(7)的中間位置通過氣管支架(10)加裝了氣管(11),對(duì)靠攏鼓輪上方的煙末進(jìn)行吹氣清理,防止煙末粘附在接裝紙片上,從而有效清潔調(diào)節(jié)裝置表面的煙末,提高卷煙產(chǎn)品質(zhì)量。
材料:“泰山(紅將軍)”牌卷煙(山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司濟(jì)南卷煙廠提供)。
設(shè)備:ZJ112卷接機(jī)組(常德煙草機(jī)械有限責(zé)任公司)。
方法:①ZJ112機(jī)組生產(chǎn)速度設(shè)定為9 500支/min,分別統(tǒng)計(jì)改進(jìn)前后3個(gè)月煙支長度出現(xiàn)偏差次數(shù);②當(dāng)煙支長度出現(xiàn)偏差時(shí),分別統(tǒng)計(jì)改進(jìn)前后煙支長度調(diào)節(jié)時(shí)間,重復(fù)5次;③ZJ112卷接機(jī)組生產(chǎn)速度設(shè)定為9 500支/min,煙支長度調(diào)節(jié)裝置改進(jìn)前后每10 min取樣一次,每次取樣1 000支,重復(fù) 10 次,按照 GB/T 5606.3—2005[11]的要求對(duì)煙支質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn),計(jì)算煙支夾末率。
由表1可見,設(shè)備正常運(yùn)行3個(gè)月中煙支長度出現(xiàn)偏差次數(shù)由改進(jìn)前的13次減少到2次,減少84.6%,有效提高了設(shè)備有效作業(yè)率。
由表2可見,當(dāng)煙支長度出現(xiàn)偏差時(shí),煙支長度每次調(diào)節(jié)時(shí)間由改進(jìn)前的8.7 min減少到2.9 min,減少66.7%,提高了設(shè)備維修效率。
表1 改進(jìn)前后煙支長度出現(xiàn)偏差次數(shù)對(duì)比Tab.1 Frequency of cigarette length deviation before and after modification (次)
表2 改進(jìn)前后煙支長度調(diào)節(jié)時(shí)間對(duì)比Tab.2 Time needed for cigarette length adjusting before and after modification (min)
由表3可見,煙支夾末率由改進(jìn)前的0.77%降低到0.25%,降低67.5%。通過增加吹氣裝置對(duì)靠攏鼓輪附近的煙末進(jìn)行清潔,有效降低了煙支夾末率,提高了卷煙產(chǎn)品質(zhì)量。
表3 改進(jìn)前后煙支夾末率對(duì)比Tab.3 Percentage of dust-sandwiched cigarette before and after modification
通過設(shè)計(jì)彈簧定位裝置、改進(jìn)齒軸式調(diào)節(jié)螺桿和主軸、在壓緊板上標(biāo)注刻度、增加吹氣裝置等方法,對(duì)YJ212接裝機(jī)煙支長度調(diào)節(jié)裝置進(jìn)行了改進(jìn),有效解決了原裝置調(diào)節(jié)過程中相互干涉、鎖緊螺釘易松動(dòng)、調(diào)節(jié)時(shí)間長、煙支夾末率高等問題。以濟(jì)南卷煙廠生產(chǎn)的“泰山(紅將軍)”牌卷煙為對(duì)象,對(duì)煙支長度調(diào)節(jié)裝置進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果表明:改進(jìn)后煙支長度出現(xiàn)偏差次數(shù)減少84.6%,煙支長度每次調(diào)節(jié)時(shí)間減少66.7%,煙支夾末率降低67.5%,有效提高了卷煙產(chǎn)品質(zhì)量,降低了設(shè)備維修勞動(dòng)強(qiáng)度。