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      萊鋼5#1080m3高爐提高煤比實(shí)踐

      2019-07-17 02:18陳建巧戴憲濤徐愛波徐春玲
      價(jià)值工程 2019年15期
      關(guān)鍵詞:焦炭高爐

      陳建巧 戴憲濤 徐愛波 徐春玲

      摘要:通過提高風(fēng)溫、提高富氧率、提高噴吹均勻率、提高透氣指數(shù)等改進(jìn)措施,萊鋼5#1080m3高爐有效提高煤比最高177.5kg/t,全年可產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益430萬元。

      Abstract: By improving the air temperature, increasing the oxygen enrichment rate, improving the uniformity of injection, and improving the gas permeability index, Laiwu Steel's 5#1080m3 BF effectively increase the coal ratio to the highest value of 177.5kg, and directly generate annual economic benefits of 4.3 million yuan.

      關(guān)鍵詞:高爐;煤比;噴煤;焦炭

      Key words: BF;coal ratio;spraying pulverized coal;coke

      中圖分類號(hào):TF54 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號(hào):1006-4311(2019)15-0129-04

      0 ?引言

      高爐煤比,指的是高爐冶煉噸生鐵所消耗的噴吹煤粉量。對(duì)2017年萊鋼5號(hào)1080m3高爐煤比完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn):2017年5號(hào)高爐煤比累計(jì)完成164.4kg/t,與先進(jìn)企業(yè)煤比180kg/t以上相比還有較大改善空間(受原燃料條件及爐容大小影響)。為適應(yīng)山鋼集團(tuán)發(fā)展要求,按照“生鐵綜合成本與行業(yè)平均水平相比優(yōu)勢(shì)再擴(kuò)大30元/噸鐵”的目標(biāo),在全力提高產(chǎn)量的同時(shí),如何進(jìn)一步優(yōu)化高爐各生產(chǎn)指標(biāo),提高高爐煤比,優(yōu)化煤焦結(jié)構(gòu),持續(xù)降低高爐煉鐵成本成為具有重要意義的研究課題。

      1 ?現(xiàn)狀分析

      1.1 實(shí)際指標(biāo)

      對(duì)2017年5號(hào)高爐煤比完成情況按月度完成情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析(5月6月高爐停爐大修57天),根據(jù)2017年的月度完成情況(見圖1):2017年8月份最高170.4kg/t,最低160.5kg/t,平均164.4kg/t,制定2018年煤比目標(biāo)為:168kg/t,挑戰(zhàn)目標(biāo)170kg/t。

      另外,5號(hào)高爐自2017年大修以來,消除了生產(chǎn)上的重大安全隱患,高爐爐況水平得以逐步恢復(fù),具備了進(jìn)一步優(yōu)化指標(biāo)的安全基礎(chǔ)。

      1.2 原因分析

      采用頭腦風(fēng)暴法、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、對(duì)比試驗(yàn)等方法,查找造成高爐煤比低的原因,從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)六個(gè)方面進(jìn)行原因分析,按照“二八法則”(見圖2),確認(rèn)了影響高爐煤比的主要因素有:

      ①風(fēng)溫低;

      ②富氧率低;

      ③噴吹不均勻;

      ④料柱透氣性差。

      1.3 制定對(duì)策

      確定要因后,通過多次試驗(yàn)和技術(shù)攻關(guān),綜合考慮影響原料生產(chǎn)的各因素,最終經(jīng)過多次會(huì)議論證,確定最終方案(見表1)。

      2 ?實(shí)施改進(jìn)

      2.1 提高風(fēng)溫

      與永鋒對(duì)標(biāo)發(fā)現(xiàn),永鋒高爐一直采取定風(fēng)溫操作,風(fēng)溫穩(wěn)定在1250℃的較高水平。對(duì)標(biāo)發(fā)現(xiàn):一是永鋒煤氣壓力高,在9-12.5kPa之間,拱頂溫度15分鐘即可燒到1350℃,增加了熱風(fēng)爐的蓄熱時(shí)間;二是煙道溫度控制高,達(dá)到390℃,有利于提高蓄熱量,三是換爐頻次執(zhí)行比較好,每班8次。分析影響風(fēng)溫提高的因素主要是煤氣壓力波動(dòng)大(最低達(dá)4kPa左右,不可控因素較多),熱風(fēng)爐操作標(biāo)準(zhǔn)化還存在一定差距。

      2.1.1 殘氧檢測(cè) ?建立燒爐模型。將3座熱風(fēng)爐本體、預(yù)熱器、煙囪、各種管道等當(dāng)做一個(gè)密閉的系統(tǒng)。通過對(duì)系統(tǒng)能源流的梳理,找出能源輸入2項(xiàng)、輸出1項(xiàng)、損失5項(xiàng)(見圖3)。

      在確定能源輸入項(xiàng)、輸出項(xiàng)、損失項(xiàng)以后,通過統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)、查找資料、公式推導(dǎo)等方式得出每項(xiàng)的具體數(shù)值,確定了各能源分項(xiàng)的具體數(shù)值后完成了熱風(fēng)爐熱平衡計(jì)算,得出5號(hào)高爐熱風(fēng)爐當(dāng)前的利用效率為69.13%。根據(jù)熱平衡計(jì)算結(jié)果,利用便攜式氧氣、一氧化碳檢測(cè)儀對(duì)熱風(fēng)爐燒爐情況進(jìn)行跟蹤,根據(jù)煙氣中殘氧和一氧化碳含量探尋每座熱風(fēng)爐的最佳空燃比,倒推出空燃比控制曲線。再根據(jù)測(cè)算結(jié)果制定5號(hào)高爐熱風(fēng)爐燒爐標(biāo)準(zhǔn)化操作模型(見表2)。

      2.1.2 建立燒爐模型,提高燒爐效率

      建立準(zhǔn)時(shí)化燒爐模型(見圖4),準(zhǔn)時(shí)化燒爐就是將燒爐、燜爐、充壓、送風(fēng)的時(shí)間定點(diǎn)化,送風(fēng)時(shí)間1個(gè)小時(shí),燜爐時(shí)間5分鐘,充壓時(shí)間10分鐘,燒爐時(shí)間105分鐘,所有操作誤差在±1分鐘之內(nèi)。燒爐的準(zhǔn)時(shí)穩(wěn)定促進(jìn)了煤氣燃燒效率的提高,保證了風(fēng)溫的穩(wěn)定。

      2.1.3 提高空氣預(yù)熱效率

      利用高爐大修機(jī)會(huì),更換板式空氣預(yù)熱器,為了有效提高板式換熱器的換熱效率,減少粉塵對(duì)換熱的影響,發(fā)明了在線清洗裝置,可實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷在線清洗,不需要停機(jī);同時(shí)設(shè)計(jì)研發(fā)了低阻值換熱片,開發(fā)了多種形式組合的換熱元件,低阻值可有效提高助燃風(fēng)風(fēng)速,提高效率,組合換熱件具有換熱效率好,占地空間小的優(yōu)點(diǎn)。板式空氣預(yù)熱器的改造應(yīng)用,助燃空氣溫度將由原來空氣預(yù)熱溫度120℃提高到220℃,提高空氣理論燃燒溫度約30℃-40℃,風(fēng)溫水平約提高約15℃-20℃,節(jié)約了高爐燃料消耗,降低了高爐的成本,提高了熱風(fēng)爐煙氣的余熱利用率。

      2.1.4 優(yōu)化熱風(fēng)爐燒爐燜爐操作

      熱風(fēng)爐燒爐采取分步調(diào)節(jié)操作方式。為均衡燒爐、穩(wěn)定煤氣壓力,對(duì)相關(guān)的操作行為進(jìn)行規(guī)范:①為了減小高爐煤氣總管壓力大幅度波動(dòng),熱風(fēng)工燒爐時(shí)嚴(yán)禁把調(diào)節(jié)閥一次性全部打開操作。②熱風(fēng)工燒爐時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)程,在高爐煤氣壓力的情況下采用固定煤氣量,調(diào)節(jié)空氣量的操作方式:首先把空氣調(diào)節(jié)閥和煤氣調(diào)節(jié)閥開到點(diǎn)火角度;待燃燒爐閥門全部正常開啟后,把煤氣調(diào)節(jié)閥開到30%根據(jù)各個(gè)熱風(fēng)爐的空燃比情況及時(shí)調(diào)節(jié)空氣調(diào)節(jié)閥開度;待拱頂溫度正常上升后再把煤氣調(diào)節(jié)閥開到50%及時(shí)調(diào)節(jié)空氣調(diào)節(jié)閥開度;依次輪推把煤氣調(diào)節(jié)閥開到70%、90%。調(diào)節(jié)閥整個(gè)開啟過程一定要分4-5步緩慢操作從而使拱頂溫度達(dá)到快速上升的目的。

      熱風(fēng)爐燜爐采取分步調(diào)節(jié)操作方式。為了減小高爐煤氣總管壓力大幅度波動(dòng),熱風(fēng)工燜爐時(shí)嚴(yán)禁把調(diào)節(jié)閥一次性全部關(guān)閉操作。熱風(fēng)工燜爐時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)程。在關(guān)閉煤氣調(diào)節(jié)閥時(shí)要分步操作:①把煤氣調(diào)節(jié)閥關(guān)到70%及時(shí)調(diào)節(jié)空氣調(diào)節(jié)閥開度維持拱頂溫度;②依次輪推把煤氣調(diào)節(jié)閥關(guān)到50%、30%、0%及時(shí)調(diào)節(jié)空氣調(diào)節(jié)閥開度。調(diào)節(jié)閥整個(gè)關(guān)閉過程一定要分4-5步緩慢進(jìn)行操作。③及時(shí)聯(lián)系平衡高爐煤氣總管壓力,熱風(fēng)爐換爐過程中為了減小高爐煤氣總管壓力大幅度波動(dòng),熱風(fēng)爐換爐時(shí)要通過監(jiān)控畫面觀察并確認(rèn)本區(qū)域各車間熱風(fēng)爐燃燒及換爐情況,避免兩個(gè)及兩個(gè)以上的高爐出現(xiàn)同時(shí)換爐操作。

      通過從設(shè)備、工藝和操作等方面的調(diào)整改進(jìn),5號(hào)高爐熱風(fēng)風(fēng)溫由原來的1183℃逐步提升至1195℃以上,2018年下半年風(fēng)溫長(zhǎng)期穩(wěn)定在1200℃左右。同時(shí),制定燒爐標(biāo)準(zhǔn)化模型,在提高風(fēng)溫的同時(shí),也確保了煤氣消耗可控。

      2.2 提高富氧率

      2.2.1 強(qiáng)化富氧鼓風(fēng),提高富氧流量

      提升高爐富氧率,可有效提升高爐冶煉強(qiáng)度,可達(dá)到高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、節(jié)焦、優(yōu)質(zhì)的目的,降低生產(chǎn)成本,取得良好經(jīng)濟(jì)效益。目前鋼鐵市場(chǎng)良好,產(chǎn)量便是效益。因此,提升高爐富氧率,提升高爐鐵水產(chǎn)量,符合公司戰(zhàn)略要求。燒結(jié)礦品位、焦炭CRI、渣中Al2O3比例含量,對(duì)高爐富氧率均有較大影響,為控制高爐富氧流量8000-1000m3/h,要求焦炭CSR不高于28%、燒結(jié)礦品位不低于53%、渣中Al2O3不高于16%。2018年實(shí)際完成富氧率指標(biāo)見圖5。

      2.2.2 穩(wěn)定理論燃燒溫度在2250℃-2350℃

      理論燃燒溫度是煤粉燃燒效率的保障,只有理論燃燒溫度保持在合理范圍內(nèi),才能確保煤粉充分燃燒,而且不至于對(duì)高爐產(chǎn)生不利影響。

      通過提高富氧流量,匹配并穩(wěn)定風(fēng)口理論燃燒溫度,實(shí)現(xiàn)了富氧率由大修后的3.2%逐步提升至5.3%。

      2.3 提高噴吹均勻率

      定期檢查并調(diào)整噴槍結(jié)構(gòu),確保噴槍嘴處于風(fēng)口中心位置。噴槍嘴的位置偏會(huì)導(dǎo)致煤粉流向產(chǎn)生偏移,不利于煤粉的燃燒,同時(shí)會(huì)對(duì)風(fēng)口小套造成異常磨損。制定噴槍檢查管理辦法,每半小時(shí)巡檢一次風(fēng)口,對(duì)噴槍進(jìn)行檢查。當(dāng)發(fā)現(xiàn)噴槍偏斜時(shí),及時(shí)調(diào)整噴槍角度。

      加噴槍測(cè)溫點(diǎn)報(bào)警裝置,降低堵槍發(fā)現(xiàn)及處理時(shí)間,確保噴吹均勻率。加強(qiáng)對(duì)過程參數(shù)研究控制,定期對(duì)操作控制參數(shù)運(yùn)行情況進(jìn)行督查,噴吹出現(xiàn)異常,及時(shí)組織分析處理。

      通過從設(shè)備工藝操作等方面的調(diào)整改進(jìn),5號(hào)高爐熱風(fēng)風(fēng)溫由原來的1185.3℃逐步提升至1197.8℃。

      2.4 保持高爐穩(wěn)定順行,提高透氣指數(shù)

      2.4.1 提高鼓風(fēng)動(dòng)能

      保持適宜的鼓風(fēng)動(dòng)能是初始煤氣流合理分布的必要條件,通過對(duì)高爐風(fēng)口尺寸和布局進(jìn)行了優(yōu)化和調(diào)整,維持鼓風(fēng)動(dòng)能在7000-9000kJ/s。

      2.4.2 及時(shí)調(diào)整布料制度

      加強(qiáng)槽下管理,提高布料合格率,控制礦批在37-40t/p之間。采用“大礦批、大角度”的操作思路,減少爐內(nèi)礦石與焦炭的料批數(shù),減弱礦焦層的界面效應(yīng),提高料柱的透氣性,并對(duì)邊緣氣流進(jìn)行合理抑制;堅(jiān)持頂壓與風(fēng)量相匹配的原則,風(fēng)量增加后中心氣流過分發(fā)展,而高頂壓有利于邊緣氣流發(fā)展,兩者互補(bǔ),控制爐內(nèi)兩股氣的合理分布,達(dá)到提高煤氣利用率、穩(wěn)定爐型的目的。

      造渣制度和熱制度不合適時(shí),會(huì)影響煤氣流分布和爐缸工作狀態(tài),從而引起爐況不順。大礦批冶煉后,高爐的煤氣利用必然會(huì)發(fā)生變化,也會(huì)影響高爐的熱狀態(tài),從而會(huì)導(dǎo)致造渣制度的變化。因此5號(hào)高爐總結(jié)以往操作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),摸索出大礦批冶煉的熱制度和造渣制度(見表3),規(guī)定堿度物理溫度如下。

      2.4.3 適當(dāng)擴(kuò)大角差

      實(shí)行“大ɑ角、大礦角”裝料,在使用大ɑ角的同時(shí)增大礦角,創(chuàng)造中心暢通、邊緣穩(wěn)定的煤氣流。使礦石環(huán)帶整體外移,即在ɑ(最大礦)外移的同時(shí),ɑ最小礦也隨之外移。為了保持一定的邊緣通路,最大礦角的礦石初始落點(diǎn),距爐墻大約0.5m。為了降低爐喉礦石層的厚度,改善料柱透氣性,礦角差確定為9度。

      2.4.4 提高焦炭質(zhì)量,特別是焦炭的熱性能

      高噴煤比對(duì)焦炭質(zhì)量的要求是:M40在80%以上,M10小于7%,灰分小于12.5%,硫分小于0.65%,熱強(qiáng)度CSR>60%,熱反應(yīng)性CRI<30%。采取改進(jìn)措施有:主控室加強(qiáng)看料,及時(shí)調(diào)劑,適當(dāng)擴(kuò)大礦批,保證焦窗面積;嚴(yán)格篩分管理,高爐側(cè)小焦篩12mm,合理保證焦炭分級(jí)利用加強(qiáng)對(duì)焦炭熱強(qiáng)度、反應(yīng)性、M40、M10、S、水分、-25mm等關(guān)鍵指標(biāo)的檢驗(yàn)頻次,并優(yōu)化取樣檢驗(yàn)方式,客觀真實(shí)及時(shí)的發(fā)現(xiàn)問題,督促整改,改善焦炭質(zhì)量,降低焦炭消耗;對(duì)不同品種外購焦,根據(jù)成分質(zhì)量不同,采取分堆存放,集中使用的方式,合理使用,保證高爐焦炭結(jié)構(gòu)穩(wěn)定;協(xié)調(diào)采購及物流部門,根據(jù)市場(chǎng)變化,通過調(diào)節(jié)庫存量,選擇性價(jià)比較好的焦炭品種,降低焦炭采購價(jià)格;合理控制焦炭有效庫存,制定采購進(jìn)廠計(jì)劃,提高焦炭周轉(zhuǎn)效率,同時(shí)避免焦炭打堆存放造成的碾壓破損損耗等。

      通過系列制度的調(diào)整,高爐爐況穩(wěn)定性得以提升,抗波動(dòng)能力增強(qiáng),同時(shí),料柱透氣指數(shù)由原來的13.5提升至14.5,壓量關(guān)系充分釋放。

      3 ?改進(jìn)效果

      2018年5#高爐煤比最高177.5kg/t,最低164.3kg/t,累計(jì)完成170.3kg/t,較2017年提高了5.9kg/t,全年可產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益430萬元。

      4 ?結(jié)論

      總結(jié)萊鋼5#1080m3高爐提高煤比亮點(diǎn)措施有:

      制定了準(zhǔn)時(shí)化燒爐管理辦法,提高熱風(fēng)爐效率。

      通過上下部調(diào)劑形成了高煤比狀態(tài)下高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行模型。

      煤比指標(biāo)納入車間業(yè)績(jī)對(duì)話,實(shí)施日跟蹤制度。

      將“爐缸運(yùn)行參數(shù)表”、“崗位操作要求表”納入主控崗位職責(zé)。

      參考文獻(xiàn):

      [1]王筱留.高爐生產(chǎn)知識(shí)問答[M].北京:冶金工業(yè)出版社.

      [2]周傳典.高爐煉鐵技術(shù)手冊(cè)[M].北京:冶金工業(yè)出版社.

      [3]孫永方.高噴煤比下的高爐操作[J].鞍鋼技術(shù),1998(01).

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