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      乳化炸藥不合格品再處理敏化參數(shù)的研究?

      2019-07-19 06:47:34李貞億
      爆破器材 2019年4期
      關(guān)鍵詞:不合格品敏化發(fā)泡劑

      李貞億

      貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司(貴州貴陽(yáng),550000)

      引言

      乳化炸藥不合格品是指乳化炸藥在生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用過程中,由于性能達(dá)不到要求、包裝破損等原因,必須回收處理的產(chǎn)品[1]。傳統(tǒng)的乳化炸藥不合格品處理方法有水解法、燒毀法和摻合法等[2]。對(duì)于水解法,水解分離過程需要加熱,可能會(huì)因?yàn)樗膺^程中控制不當(dāng),加熱過度,發(fā)生干燒的危險(xiǎn)[3]。對(duì)于燒毀法,會(huì)存在鋪設(shè)不合理以及燒毀過程中風(fēng)向、風(fēng)力發(fā)生改變,引起燃燒轉(zhuǎn)爆炸的安全隱患[4]。對(duì)于摻合法,在新鮮的乳膠基質(zhì)中添加適量的不合格品,與正常生產(chǎn)過程中的乳膠基質(zhì)一起混合進(jìn)行再敏化[5]。該方法簡(jiǎn)單,但由于這種乳化炸藥不合格品處理方法是將生產(chǎn)系統(tǒng)外的成品或半成品添加到生產(chǎn)系統(tǒng)中去,如果含有金屬碎屑、砂石或硝酸銨結(jié)晶,那么在這些雜質(zhì)進(jìn)入到密閉式敏化器或葉片泵裝藥機(jī)時(shí),可能會(huì)由于摩擦而引起爆炸,存在較大安全隱患。為了加強(qiáng)乳化炸藥廢藥處理環(huán)節(jié)的安全管理,工信部發(fā)出文件明確禁止將廢藥、不合格品和廢舊炸藥在乳化炸藥生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)回收使用[6]。

      本文中,基于貴州久聯(lián)民用爆破器材發(fā)展股份有限公司的JK型高溫乳化炸藥生產(chǎn)線(金奧博科技有限公司,年產(chǎn)24 000 t)產(chǎn)生的乳化炸藥不合格品為研究對(duì)象,研究尋找安全、合理的乳化炸藥不合格品再處理工藝技術(shù),確定乳化炸藥不合格品返工處理中敏化工藝參數(shù),為企業(yè)節(jié)約生產(chǎn)成本,解決存在的安全隱患與產(chǎn)品質(zhì)量問題。

      1 乳化炸藥不合格品返工處理工藝

      1.1 返工處理所需原料及設(shè)備

      原料:乳化炸藥不合格品,包括當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)剝離的破損藥卷、工藝環(huán)節(jié)中開機(jī)正常生產(chǎn)的料頭和停產(chǎn)清理系統(tǒng)形成的料尾;2#巖石乳化炸藥乳膠基質(zhì),高溫車間當(dāng)日生產(chǎn)且未加入發(fā)泡劑的乳膠基質(zhì),溫度90~100℃,密度1.35~1.45 g/cm3;亞硝酸鈉;硝酸銨;尿素。

      設(shè)備:LMH型敏化機(jī),杭州強(qiáng)力機(jī)械有限公司,產(chǎn)能3~7 t/h;LRD型裝藥機(jī),杭州強(qiáng)力機(jī)械有限公司,規(guī)格?50~?200 mm。

      1.2 乳化炸藥不合格品返工處理流程

      為了避免處理乳化炸藥不合格品引發(fā)事故,嚴(yán)格按照《民用爆炸品工程設(shè)計(jì)安全標(biāo)準(zhǔn)》(GB50089—2018)設(shè)計(jì)建造不合格品處理工房,安裝安全防護(hù)設(shè)施[7]。乳化炸藥不合格品的處理工藝如下:

      1)收集乳化炸藥不合格品,轉(zhuǎn)至不合格品處理工房,對(duì)乳化炸藥不合格品中的雜物進(jìn)行徹底清理;

      2)將清理后的不合格品與2#巖石乳化炸藥的乳膠基質(zhì)在LMH型敏化機(jī)中攪拌混合3~5 min;

      3)待乳膠基質(zhì)與乳化炸藥不合格品混拌均勻后,按比例加入發(fā)泡劑和促進(jìn)劑,攪拌3~5 min;

      4)待發(fā)泡劑和促進(jìn)劑與乳膠基質(zhì)混拌均勻后,取樣檢測(cè)溫度、密度及爆炸性能;

      5)檢測(cè)合格的藥體由LRD型裝藥機(jī)裝藥、包裝并抽樣檢驗(yàn),合格后入庫(kù)。

      無論巖石或是煤礦型乳化炸藥不合格品,經(jīng)返工處理后,統(tǒng)一包裝為2#巖石乳化炸藥?70 mm,1.6 kg。

      為提高乳化炸藥不合格品處理過程的安全性,不合格品處理工房?jī)?nèi)處理的不合格品,是針對(duì)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的物理狀態(tài)、性能指標(biāo)達(dá)不到要求的乳化炸藥。對(duì)于儲(chǔ)存期內(nèi)變質(zhì)或是超過儲(chǔ)存期變質(zhì)硬化的乳化炸藥不合格品,嚴(yán)格按照民爆物品銷毀處置相關(guān)規(guī)定制度,進(jìn)行銷毀處理。

      1.3 敏化工藝

      乳化炸藥不合格品返工時(shí),選擇合適的敏化劑種類,確定合適的敏化劑添加比例及敏化溫度,對(duì)返工后乳化炸藥的各項(xiàng)性能有著非常重要的影響。為了解敏化參數(shù)對(duì)返工后乳化炸藥爆炸性能的影響,依據(jù)企業(yè)制定的《不合格品返工處理規(guī)程》,在處理乳化炸藥不合格品返工過程中,不合格品與乳膠基質(zhì)混合質(zhì)量比為1∶1.0~1∶1.5,不合格品單次返工量不超過220 kg。混合后的乳膠基質(zhì)采用化學(xué)敏化方法處理,返工樣品進(jìn)入敏化機(jī)進(jìn)行敏化時(shí)加入發(fā)泡劑(亞硝酸鈉、硝酸銨、軟水質(zhì)量比為20∶30∶50)和促進(jìn)劑(尿素)。促進(jìn)劑配制方法是將質(zhì)量分?jǐn)?shù)為50%的尿素加水稀釋為40%的尿素。

      2 結(jié)果與分析

      2.1 發(fā)泡劑含量

      對(duì)不同發(fā)泡劑添加量下的返工后乳化炸藥的密度、爆速、猛度及殉爆距離進(jìn)行了測(cè)量,結(jié)果如表1所示??梢钥闯觯l(fā)泡劑的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0~0.14%時(shí),返工乳化炸藥的爆速、殉爆距離和猛度均未測(cè)出,產(chǎn)品不合格。這是由于在敏化過程中,發(fā)泡劑中的硝酸銨與亞硝酸鈉發(fā)生了如下的反應(yīng):

      當(dāng)發(fā)泡劑的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0~0.14%時(shí),發(fā)泡劑添加量較少。由反應(yīng)方程式(1)可以看出,發(fā)泡劑在敏化過程中產(chǎn)生的氮?dú)獠蛔?,在返工乳化炸藥中引入的氣泡較少。根據(jù)熱點(diǎn)理論[8],當(dāng)乳化炸藥引入氣泡較少時(shí),較少的微小氣泡受到外界起爆能量作用,發(fā)生絕熱壓縮,產(chǎn)生的溫度經(jīng)熱傳遞在基質(zhì)中耗散,不足以激發(fā)乳化炸藥發(fā)生爆炸。從發(fā)泡后乳化炸藥的密度測(cè)量結(jié)果可知,返工后的乳化炸藥密度較高,敏化程度明顯不夠。因此,在雷管起爆作用下不能發(fā)生爆炸。

      當(dāng)發(fā)泡劑的質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加到0.16%,返工后的乳化炸藥爆速、猛度和殉爆距離均測(cè)得,表明樣品在實(shí)驗(yàn)條件下發(fā)生了爆炸;但是測(cè)得的爆速、殉爆距離及猛度較小,沒有達(dá)到《工業(yè)炸藥通用技術(shù)條件》(GB 28286—2012)[9]對(duì)2#巖石乳化炸藥的要求標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品不合格。當(dāng)發(fā)泡劑的質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加到0.20%時(shí),返工后乳化炸藥爆炸參數(shù)測(cè)量結(jié)果較高,能夠達(dá)到《工業(yè)炸藥通用技術(shù)條件》(GB 28286—2012)對(duì)2#巖石乳化炸藥的要求標(biāo)準(zhǔn)[9],產(chǎn)品合格。其原因是發(fā)泡劑增加到一定量,在敏化過程中氮?dú)猱a(chǎn)生速率和含量達(dá)到一定量,在乳膠基質(zhì)中引入一定體積和數(shù)量的微小氣泡,在外界起爆能量的強(qiáng)力作用下會(huì)被絕熱壓縮,機(jī)械能轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮埽⑿馀莶粩啾患訜嵘郎?,在短時(shí)間內(nèi)形成一系列的高溫灼熱點(diǎn),從而激發(fā)乳化炸藥爆炸。

      表1 發(fā)泡劑的質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)返工樣品的密度及爆炸參數(shù)的影響Tab.1 Effect of mass fractions of foaming agent on density and detonation parameters of reworking samples

      從表1還可以看出,當(dāng)發(fā)泡劑的質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加到0.28%以上,返工的乳化炸藥爆炸性能明顯下降,這是由于發(fā)泡劑的添加量過高時(shí),乳膠基質(zhì)產(chǎn)生的微小氣泡體積和數(shù)量過多,乳化炸藥的密度降低,引起炸藥威力的相應(yīng)下降,從爆破使用的角度考慮,對(duì)爆破效果不利[10]。同時(shí),發(fā)泡劑的添加量過高時(shí),在較高的敏化溫度條件下,會(huì)造成藥卷漲冒、破肚,即產(chǎn)生所謂的后效問題[10]。

      結(jié)合返工后乳化炸藥的爆炸性能測(cè)試結(jié)果,在敏化過程中,發(fā)泡劑的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.20% ~0.26%較為適宜,測(cè)得敏化后樣品的密度為1.13~1.23 g/cm3。

      2.2 尿素含量

      針對(duì)不同的尿素添加量,對(duì)返工后乳化炸藥的密度及爆炸參數(shù)進(jìn)行測(cè)量,發(fā)泡劑的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.20%,試驗(yàn)結(jié)果如表2所示??梢钥闯觯倒ず笕榛ㄋ幍谋?、猛度和殉爆距離隨著尿素添加量的增加先增大后減小。這是由于加入促進(jìn)劑尿素以后,在敏化過程中,亞硝酸鈉除了發(fā)生方程式(1)的反應(yīng),還發(fā)生的反應(yīng)有:

      亞硝酸鈉、硝酸銨和尿素發(fā)生了式(1)~式(4)的化學(xué)反應(yīng),使得返工乳化炸藥在敏化過程中短時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生更多的氣體,在乳膠基質(zhì)中形成更多分布均勻的熱點(diǎn),進(jìn)而提高了返工乳化炸藥的感度和爆炸性能。當(dāng)尿素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到0.11%時(shí),返工后乳化炸藥的爆速、猛度和殉爆距離下降較明顯,且不能達(dá)到2#巖石乳化炸藥的要求標(biāo)準(zhǔn)[9]。這是由于尿素的添加量過高,在較高的敏化溫度條件下,發(fā)泡劑與促進(jìn)劑相互作用,產(chǎn)生更多的氣體,造成藥卷漲冒、破肚、密度下降等后效問題,乳化炸藥的爆炸性能降低。從表2中可以看出,當(dāng)促進(jìn)劑尿素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)在0.06%~0.10%范圍內(nèi),乳化炸藥不合格品返工處理后的爆炸參數(shù)達(dá)到最優(yōu)。同時(shí),測(cè)得敏化后乳化炸藥的密度為1.12~1.20 g/cm3。

      2.3 敏化溫度

      對(duì)不同敏化溫度下的返工后乳化炸藥的密度及爆炸參數(shù)進(jìn)行測(cè)試,試驗(yàn)中發(fā)泡劑的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.20%,尿素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.10%,具體試驗(yàn)結(jié)果如表3所示。

      表2 尿素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)返工樣品的密度及爆炸參數(shù)的影響Tab.2 Effect of on density and detonation parameters of reworking samples

      從表3的返工后的乳化炸藥的密度和爆炸參數(shù)測(cè)試結(jié)果可以看出,敏化溫度的高低直接影響了返工處理后乳化炸藥的性能。返工后乳化炸藥的爆炸參數(shù)隨著敏化溫度的增加先增大、后減小。當(dāng)敏化溫度低于44℃時(shí),返工后乳化炸藥的爆速、猛度和殉爆距離較低,這是由于敏化溫度過低時(shí),乳膠基質(zhì)的黏度較大,發(fā)泡反應(yīng)速率慢,造成氣泡太小,影響返工后乳化炸藥的爆炸性能。隨著溫度升高,敏化過程中,會(huì)使反應(yīng)方程式(1)~式(4)向右進(jìn)行,同時(shí)乳膠基質(zhì)的黏度降低,有利于氣泡在乳膠基質(zhì)中分散傳播、均勻分布。因而,在一定的敏化溫度范圍內(nèi),返工后乳化炸藥的爆炸參數(shù)隨著敏化溫度的增加而增大。但當(dāng)敏化溫度高于56℃時(shí),發(fā)泡敏化后的乳化炸藥密度為1.08 g/cm3,從爆炸參數(shù)的試驗(yàn)測(cè)試結(jié)果可知,其爆炸能力下降,達(dá)不到2#巖石乳化炸藥的標(biāo)準(zhǔn)要求[9]。這是由于發(fā)泡溫度過高,敏化過程產(chǎn)生氣體速度過快,容易形成不穩(wěn)定的大氣泡,造成藥卷漲冒、破肚、密度下降,炸藥的爆炸性能降低。從表3中可以看出,當(dāng)敏化溫度控制在44~54℃范圍內(nèi),乳化炸藥不合格品返工處理后的爆炸參數(shù)達(dá)到最優(yōu)。同時(shí),測(cè)得此時(shí)的敏化后乳化炸藥的密度為1.10~1.24 g/cm3。綜合前面試驗(yàn)結(jié)果,混合基質(zhì)敏化后的密度可反映敏化效果是否良好,是產(chǎn)品質(zhì)量控制的重要工藝參數(shù)。通過統(tǒng)計(jì)可以看出,其范圍在1.10~1.24 g/cm3之間,返工后的乳化炸藥的爆炸參數(shù)都能滿足工業(yè)炸藥的爆炸性能。

      3 結(jié)論

      根據(jù)企業(yè)乳化炸藥生產(chǎn)點(diǎn)的基本情況,建立了獨(dú)立的乳化炸藥不合格品處理生產(chǎn)線,對(duì)乳化炸藥不合格品進(jìn)行了返工處理。得到了如下的結(jié)論:

      1)不合格品返工處理工藝中,敏化溫度、發(fā)泡劑和促進(jìn)劑的添加量會(huì)對(duì)返工后乳化炸藥的密度及爆炸參數(shù)產(chǎn)生重要的影響。隨著敏化劑添加量的增大和敏化溫度的升高,返工后乳化炸藥的爆炸參數(shù)先增加、后降低。根據(jù)爆速、猛度及殉爆距離試驗(yàn)確定敏化工藝參數(shù)如下:敏化溫度控制在44~54℃之間;發(fā)泡劑和促進(jìn)劑尿素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0.20%~0.26%和0.06% ~0.10%。

      表3 不同敏化溫度下返工樣品的密度及爆炸參數(shù)Tab.3 Density and detonation parameters of reworking samples at different sensitization temperatures

      2)混合基質(zhì)敏化后的密度可反映敏化效果是否良好,是產(chǎn)品質(zhì)量控制的重要工藝參數(shù)。通過統(tǒng)計(jì)可以看出,其范圍在1.10~1.24 g/cm3之間,返工后的乳化炸藥的爆炸參數(shù)能夠滿足工業(yè)炸藥的爆炸性能。

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