趙坤,張恒
(慈興集團有限公司 技術中心,浙江 寧波 315301)
發(fā)動機是汽車心臟,而張緊輪軸承是其動力穩(wěn)定輸出的關鍵零部件[1-5]。國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的張緊輪軸承壽命基本在(8~12)×104km,個別企業(yè)能達到(14~16)×104km,與國外一流主機客戶20×104km以上的要求差距較大。張緊輪軸承運行在高速、高溫的工況條件下,密封性能是影響軸承壽命的主要因素,故有必要對張緊輪軸承的密封結構進行改進設計。
張緊輪的結構及安裝位置示意圖如圖1、圖2所示。張緊輪用深溝球軸承6203PLLH工況及設計要求為:1)轉(zhuǎn)速0~12 000 r/min;2)工作環(huán)境溫度-40~120 ℃;3)良好的密封性能,防漏脂、防雜質(zhì)侵入;4)低的啟動扭矩和旋轉(zhuǎn)扭矩;5)長壽命,高可靠性(壽命20×104km以上)。
圖1 張緊輪結構
圖2 張緊輪安裝位置示意圖
6203PLLH軸承在寬溫度范圍、高轉(zhuǎn)速工況下工作,為確保高、低溫環(huán)境下的密封圈性能保持穩(wěn)定,選擇ACM橡膠作為密封材料,并要求低的啟動扭矩和旋轉(zhuǎn)扭矩。較低的扭矩可有效減少密封圈的磨損,降低溫升,從而延長密封圈壽命,使軸承密封更可靠。
為確保低的扭矩,可通過減少密封圈主接觸唇與內(nèi)圈防塵槽接觸面的過盈量實現(xiàn),但過盈量過小,會增大油脂泄漏風險。根據(jù)經(jīng)驗及試驗可對過盈量進行改進設計,改進前、后的密封結構如圖3所示。為增加外圈旋轉(zhuǎn)時密封圈的緊固性,骨架外徑改進為“兩次折邊”的結構,增大骨架外徑,提高密封圈安裝到外圈密封槽中的緊固性。
圖3 密封結構
改進前、后的密封唇結構設計參數(shù)見表1。對套圈密封槽的要求:1)內(nèi)圈密封槽與密封唇接觸面的表面粗糙度Ra≤0.63 mm;2)內(nèi)、外圈密封槽的對稱差不大于0.03 mm;3)內(nèi)、外圈密封槽的深度差不大于0.02 mm。
表1 密封圈結構設計參數(shù)
以軸承各零部件的尺寸中間公差值建模,采用有限元軟件ANSYS進行分析。改進前、后密封結構的主接觸唇與內(nèi)圈密封槽接觸面的接觸應力和等效應力分別如圖4,圖5所示。
圖4 接觸應力云圖
圖5 等效應力云圖
從圖中可以看出,改進前、后接觸應力分別為1.68,0.96 MPa;改進前、后等效應力分別為1.88,1.36 MPa;改進后密封結構的接觸應力及等效應力明顯小于原密封結構,從而使改進后軸承的摩擦力矩小于原軸承。
使用有定位指針的扭矩表測量,測量前扭矩表的定位指針和活動指針均調(diào)零,內(nèi)圈固定在扭矩表所夾持的芯軸上,測量時水平勻速轉(zhuǎn)動軸承外圈,當扭矩表顯示穩(wěn)定的最大值時,其值即為測量值,測量示意圖如圖6所示。
圖6 扭矩測量示意圖
改進前、后軸承的啟動扭矩測量值見表2,密封結構改進后的軸承啟動扭矩較低,降低了約47.2%。
表2 啟動扭矩測量值
試驗條件為:徑向力Fr=120 N,內(nèi)圈轉(zhuǎn)速800 r/min,室溫,試驗時間10 min。試驗原理如圖7所示,裝入2套相同的待測軸承,施加徑向力,電動機驅(qū)動內(nèi)圈旋轉(zhuǎn),測量扭矩。
圖7 旋轉(zhuǎn)扭矩試驗原理圖
改進前、后軸承的旋轉(zhuǎn)扭矩測量數(shù)據(jù)見表3,密封結構改進后的軸承旋轉(zhuǎn)扭矩更低,降低了約72.0%。
表3 旋轉(zhuǎn)扭矩測量值
將裝有被測軸承的張緊輪安裝在張緊輪變速試驗臺上,6套一組,通過編程自動控制軸承的轉(zhuǎn)速變化。試驗條件為:環(huán)境溫度110 ℃,徑向載荷600 N,外圈旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速變化如圖8所示。變化過程如下:1)從0加速到7 000 r/min,加速時間為15 s;2)7 000 r/min維持60 s;3)從7 000 r/min減速到2 500 r/min,減速時間為5 s;4)2 500 r/min維持30 s;5)從2 500 r/min加速到7 000 r/min,加速時間為5 s。重復步驟(2)~(5)直至40 h。
圖8 轉(zhuǎn)速變化圖
密封結構改進前、后軸承的高溫變速漏脂試驗結果見表4。結果表明:2種密封結構軸承都符合要求。
表4 漏脂試驗對比
試驗條件為:將軸承浸入Fuchs 03WC油中,室溫,內(nèi)圈以2 000 r/min旋轉(zhuǎn),運轉(zhuǎn)24 h。試驗原理如圖9所示。通過試驗,改進前、后的軸承內(nèi)部均未進入03WC油,抗液體進入性能相當。
圖9 浸油試驗原理圖
注:考慮稱重誤差及試驗過程中正常油脂量損耗,漏脂百分比不大于3%視為可接受。
試驗條件為:轉(zhuǎn)速12 000 r/min,徑向載荷800 N,環(huán)境溫度100 ℃。張緊輪疲勞耐久試驗原理如圖10所示,1#~6#為測試軸承,7#~10#為輔助定位軸承,11#為驅(qū)動軸,F(xiàn)為浮動加載力。密封結構改進前、后軸承各測試6套。改進前軸承在未達到2 000 h前,有3套溫升超過150 ℃而停機,拆套分析發(fā)現(xiàn)主接觸唇磨損嚴重,油脂泄漏嚴重,內(nèi)、外圈溝道和鋼球表面由于高溫產(chǎn)生回火氧化。改進后軸承的運行時間均超過2 000 h,外圈溫度均未超過150 ℃,在運行到2 300 h后停機。
圖10 張緊輪耐久試驗機原理圖
通過對2種密封結構的有限元分析和軸承的5項對比試驗,結果表明,密封結構改進后軸承與原密封結構軸承相比,具有更低的啟動和旋轉(zhuǎn)扭矩,密封壽命更優(yōu)。密封結構改進后的6203PLLH軸承銷量已達800余萬套,市場證明其滿足高端汽車張緊輪的應用要求。