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      基夫賽特爐引風(fēng)機(jī)改造

      2019-07-22 01:39:34段永紅周文斌
      山東工業(yè)技術(shù) 2019年19期
      關(guān)鍵詞:風(fēng)壓

      段永紅 周文斌

      摘 要:本文主要介紹雙吸入雙支撐引風(fēng)機(jī)在鉛鋅聯(lián)合冶煉雙煙氣系統(tǒng)中的應(yīng)用。實(shí)踐證明:基夫賽特爐引風(fēng)機(jī)改造不但降低了風(fēng)機(jī)故障率,降低設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)成本;還實(shí)現(xiàn)了基夫賽特爐、沸騰爐共煙氣處理系統(tǒng)的工藝穩(wěn)定運(yùn)行。

      關(guān)鍵詞:基夫賽特爐;風(fēng)壓;引風(fēng)機(jī);技術(shù)改進(jìn)方案

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.19.033

      1 前言

      江銅200Kt/a鉛鋅冶煉項(xiàng)目是國內(nèi)首個(gè)完全實(shí)現(xiàn)鉛鋅聯(lián)合冶煉的項(xiàng)目,具有礦物資源利用充分、環(huán)境污染小等優(yōu)點(diǎn)。江銅集團(tuán)公司經(jīng)過考察和認(rèn)證,鉛工藝引進(jìn)世界最先進(jìn)環(huán)保的基夫賽特爐煉鉛技術(shù),鋅火法冶煉采用國內(nèi)較成熟的沸騰爐吹煉工藝?;蛸愄貭t和沸騰爐共一個(gè)煙氣制酸系統(tǒng),具有能源消耗低、SO2濃度高、轉(zhuǎn)化率高等優(yōu)點(diǎn);但在生產(chǎn)實(shí)踐過程中也存在一些問題,如:基夫賽特爐煙氣引風(fēng)機(jī)頻繁故障,造成基夫賽特爐停爐等,嚴(yán)重影響公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。引風(fēng)機(jī)故障高已成為影響鉛鋅聯(lián)合冶煉穩(wěn)定運(yùn)行的瓶頸問題。

      2 鉛鋅聯(lián)合冶煉生產(chǎn)線現(xiàn)狀

      基夫賽特爐煙氣引風(fēng)機(jī)和沸騰爐引風(fēng)機(jī)分別用于控制爐內(nèi)負(fù)壓,不讓爐內(nèi)反應(yīng)所產(chǎn)生的煙氣外冒污染環(huán)境,并將反應(yīng)產(chǎn)生的煙氣送入硫酸分廠制酸的重要設(shè)備,也是公司司控設(shè)備?;蛸愄貭t引風(fēng)機(jī)采用200KW單吸入單支撐式引風(fēng)機(jī),型號(hào)F5-47No14d,全壓4000Pa,流量85000m3/h;沸騰爐采用550KW單吸入雙支撐式引風(fēng)機(jī),型號(hào)F5—47NO23F,全壓4000--4500Pa,流量180000 m3/h?;蛸愄貭t煙氣管道比沸騰爐還要長150m,正常生產(chǎn)時(shí),工藝需調(diào)整引風(fēng)機(jī)入口閥開度來控制爐內(nèi)負(fù)壓,當(dāng)沸騰爐引風(fēng)機(jī)入口閥門開度開大時(shí),基夫賽特爐及引風(fēng)機(jī)出口就會(huì)憋壓,使引風(fēng)機(jī)房冒正壓,造成大量煙氣外泄,風(fēng)機(jī)軸封壽命大大縮短。同時(shí)引風(fēng)機(jī)運(yùn)行工況頻繁發(fā)生波動(dòng),隨著基夫賽特爐連續(xù)作業(yè),引風(fēng)機(jī)故障得以突顯,自2012年4月運(yùn)行到2014年3月,更換軸承6次,清葉輪和管道50次,葉輪動(dòng)平衡失效2次,聯(lián)軸器故障4次,故障率高嚴(yán)重影響生產(chǎn)。

      生產(chǎn)影響:排風(fēng)機(jī)每次故障都將造成基夫賽特爐停爐4h以上,多者兩三天,嚴(yán)重影響公司產(chǎn)量、能耗等各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

      成本影響:基夫賽特爐停爐期間為保證爐內(nèi)溫度,需要點(diǎn)燃輔助燒嘴,每小時(shí)消耗6000m3天然氣; 排風(fēng)機(jī)頻繁故障檢修,造成備件及檢修費(fèi)用高。

      操作影響:排風(fēng)機(jī)房內(nèi)大量煙氣外泄,給設(shè)備日常點(diǎn)檢維護(hù)造成較大困難。

      環(huán)境影響:排風(fēng)機(jī)故障導(dǎo)致爐內(nèi)冒正壓,大量煙氣外泄,污染現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境。

      3 原因分析

      經(jīng)分析導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)故障主要有以下幾個(gè)方面的因素:

      (1)引風(fēng)機(jī)型式選擇不當(dāng)?;蛸愄貭t引風(fēng)機(jī)采用單吸入單支撐式(懸臂式),軸封采用浮動(dòng)石墨碳環(huán)密封,當(dāng)風(fēng)機(jī)出口壓力偏高時(shí),軸封就難以起到密封作用,大量煙氣從軸封處泄漏出來,軸承箱的潤滑油也被污染,從而使軸承壽命偏短。

      (2)因兩大爐共用煙氣處理系統(tǒng)的原因?qū)е嘛L(fēng)機(jī)運(yùn)行工況復(fù)雜。加上風(fēng)機(jī)型式不合理,風(fēng)機(jī)負(fù)荷集中造成風(fēng)機(jī)振動(dòng)偏大,加速縮短軸承壽命。

      (3)風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)振動(dòng)偏大,加上風(fēng)機(jī)頻率需根據(jù)爐況不斷調(diào)整,導(dǎo)致聯(lián)軸器和彈性柱銷非正常磨損。而基夫賽特爐引風(fēng)機(jī)需長周期運(yùn)行,只有在定修時(shí)才具備更換聯(lián)軸器柱銷等檢修,限制了基夫賽特爐長周期生產(chǎn)。

      4 技術(shù)改進(jìn)方案

      排風(fēng)機(jī)改造:

      (1)將引風(fēng)機(jī)的吸入方式改成雙吸入雙支撐式,避免風(fēng)機(jī)出口壓力波動(dòng)導(dǎo)致煙氣泄露現(xiàn)象。為了使引風(fēng)機(jī)在正常生產(chǎn)時(shí)運(yùn)行穩(wěn)定,在風(fēng)機(jī)選型時(shí)適當(dāng)增加風(fēng)壓。

      (2)為了確保軸承潤滑到位,延長風(fēng)機(jī)軸承的使用壽命,確保風(fēng)機(jī)高作業(yè)率,所以將軸承的潤滑方式改成稀油站循環(huán)潤滑。

      (3)分析煙氣成分,合理選擇風(fēng)機(jī)葉輪及主軸的材質(zhì),增加風(fēng)機(jī)葉輪及主軸的使用壽命。

      (4)原風(fēng)機(jī)電機(jī)功率200KW,通過分析計(jì)算風(fēng)機(jī)的運(yùn)行頻率及電流發(fā)現(xiàn)此風(fēng)機(jī)效率較低65%,在風(fēng)機(jī)選型時(shí),應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際工況考慮節(jié)能降耗。

      通過考慮以上幾方面的原因,最終確定的引風(fēng)機(jī)型號(hào)GW6-2*29-1No.18.6F, 電機(jī)功率132KW,全壓4500Pa,流量60000-80000 m3/h,軸承潤滑方式為稀油站循環(huán)潤滑,葉輪材質(zhì)采用Q390,主軸材質(zhì)采用35CrMo,殼體材質(zhì)采用Q345A,具有良好的耐磨及耐腐蝕性。此風(fēng)機(jī)型式為雙吸入雙支撐式,密封性能良好,可完全避免煙氣泄漏,使風(fēng)機(jī)運(yùn)行環(huán)境大為改善。

      5 結(jié)論

      江銅200Kt/a鉛鋅聯(lián)合冶煉項(xiàng)目鉛系統(tǒng)引風(fēng)機(jī)改造以來,基夫賽特爐引風(fēng)機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),運(yùn)行至今故障率為零,運(yùn)行參數(shù)滿足工藝的要求;設(shè)備密封性能好,不會(huì)因另一個(gè)系統(tǒng)調(diào)整風(fēng)量導(dǎo)致基夫賽特爐煙氣外泄。突破了鉛鋅聯(lián)合冶煉的瓶頸問題,實(shí)現(xiàn)基夫賽特爐、沸騰爐兩大爐共一煙氣處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,為鉛鋅聯(lián)合冶煉穩(wěn)定順行提供有力保障,適合在同行業(yè)及類似雙系統(tǒng)冶煉系統(tǒng)中推廣。

      參考文獻(xiàn):

      [1]原云霞.淺談鍋爐引風(fēng)機(jī)常見的問題及對策[J].科協(xié)論壇(下半月),2011(04):15-23.

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