胡 旭,林 楓,陳鵬飛,馮文忠
(安徽華塑股份有限公司,安徽定遠(yuǎn)233290)
安徽華塑股份有限公司(簡(jiǎn)稱華塑公司)氯堿廠制鹽車(chē)間設(shè)計(jì)產(chǎn)能60 萬(wàn)t/a,為燒堿車(chē)間提供電解所需的工業(yè)鹽,并副產(chǎn)元明粉。生產(chǎn)的工業(yè)鹽通過(guò)離心機(jī)甩干后通過(guò)皮帶直接進(jìn)入化鹽池,化鹽后的精鹽水泵至燒堿一次鹽水工序供電解使用,工業(yè)鹽中硫酸根含量的多少直接影響電解電流效率及離子膜的使用壽命。為控制工業(yè)鹽中的硫酸根含量,華塑公司氯堿廠制鹽車(chē)間通過(guò)不斷摸索,在借鑒前人經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,做出一系列改進(jìn),經(jīng)過(guò)一年的運(yùn)行檢驗(yàn),效果較好。
真空制鹽工藝的重點(diǎn)就是鹽硝分離,析硝的強(qiáng)弱直接決定真空制鹽鹽質(zhì)的好壞,其原理就是利用NaCl 和Na2SO4在30~120 ℃之間,溶解度隨溫度變化而逆反,即利用高溫下NaCl 的溶解度大,Na2SO4的溶解度小,低溫下NaCl 溶解度小,而Na2SO4的溶解度大,把蒸發(fā)罐內(nèi)的Na2SO4接近飽和的母液抽出,在低溫下閃蒸而析鹽,并使Na2SO4濃縮到飽和再把低溫析鹽后的母液預(yù)熱到高溫,在高溫下蒸發(fā)而析硝,析硝后的母液循環(huán)利用于制鹽提硝。氯化鈉-硫酸鈉溶解度曲線圖見(jiàn)圖1,其工藝路線簡(jiǎn)述如下。
圖1 氯化鈉-硫酸鈉溶解度曲線圖
礦區(qū)凈化后的精鹵與電解裝置來(lái)的淡鹽水匯入精鹵桶V201,由加料泵P200 經(jīng)預(yù)熱器HE206、板式預(yù)熱器HE207 預(yù)熱后,一部分送至鹽腳SL205、SL204、SL203、SL202、SL201 做淘洗水,另一部分送至板式預(yù)熱器HE2O8 繼續(xù)預(yù)熱。預(yù)熱后一部分送至EV204 蒸發(fā)罐下循環(huán)管加料,一部分送至預(yù)熱器HE209 預(yù)熱。預(yù)熱后的鹵水一部分送至EV203 蒸發(fā)罐下循環(huán)管加料,另一部分送至預(yù)熱器HE210 預(yù)熱。預(yù)熱后一部分送至EV202 蒸發(fā)罐下循環(huán)管加料,一部分再經(jīng)預(yù)熱器HE211、HE212 換熱后送至EV201 蒸發(fā)罐下循環(huán)管加料。蒸汽通過(guò)HE-201 加熱一效鹵水,產(chǎn)生的二次蒸汽逐效加熱下一效鹵水,末效二次蒸汽管與大氣冷凝器相連,利用二次蒸汽與水接觸發(fā)生的體積變化來(lái)造成真空,逐效形成壓力階梯。壓力的降低降低了料液的沸點(diǎn),因此,料液在各效蒸發(fā)罐內(nèi)劇烈沸騰蒸發(fā)結(jié)晶而形成鹽漿匯集在鹽腳,其母液經(jīng)溢流盤(pán)管在壓差作用下自EV201 轉(zhuǎn)至EV202 下循環(huán)管,EV202 的母液經(jīng)溢流盤(pán)管轉(zhuǎn)至EV203 下循環(huán)管,EV203 的母液經(jīng)溢流盤(pán)管轉(zhuǎn)至EV204 下循環(huán)管,EV204 的母液溢流后經(jīng)轉(zhuǎn)料泵P207 加壓后進(jìn)入EV205 的下循環(huán)管。
EV205 蒸發(fā)罐清液通過(guò)溢流盤(pán)管經(jīng)母液循環(huán)泵P300 加壓,少量母液外排至廢水池,大部分經(jīng)預(yù)熱器HE305、HE306、HE307 三級(jí)換熱后進(jìn)入EV301蒸發(fā)罐下循環(huán)管。低壓蒸汽通過(guò)HE-301 加熱EV301 鹵水,在約100 ℃的條件下,母液急劇沸騰,硫酸鈉過(guò)飽和析出匯集在硝腳。產(chǎn)生的二次蒸汽作為預(yù)熱器的熱源,EV303 與大氣冷凝器相連提供真空。EV301 的母液經(jīng)溢流盤(pán)管在壓差作用下轉(zhuǎn)至EV302 閃發(fā)罐,EV302 料液經(jīng)溢流盤(pán)管在壓差作用下轉(zhuǎn)至EV303 閃發(fā)罐閃發(fā)降溫。EV303 的料液經(jīng)溢流盤(pán)管在壓差作用下和SL302、SL303 排料管排出的料液經(jīng)轉(zhuǎn)料泵P304 加壓轉(zhuǎn)入EV205 的上循環(huán)管,在EV205 蒸發(fā)罐內(nèi)蒸發(fā)結(jié)晶,完成料液的循環(huán)。
由 鹽 腳SL201、SL202、SL203、SL204、SL205 排出的鹽漿自壓排入鹽漿桶V401,經(jīng)鹽漿泵P401 送入鹽增稠器TH401 增稠,再由排料裝置SP407 排入離心機(jī)CF401 進(jìn)行固液分離。硝漿由硝腳SL301 排入硝漿桶V501,經(jīng)硝漿泵P501 送入硝增稠器TH501 增稠,再由排料裝置SP507 排入離心機(jī)CF501 進(jìn)行固液分離。
(1)各效蒸發(fā)罐的溫度
各效蒸發(fā)罐的溫度通過(guò)不凝氣管道閥門(mén)的開(kāi)度調(diào)節(jié)各效的壓力范圍,在各效的壓力范圍內(nèi)每個(gè)壓力對(duì)應(yīng)一個(gè)料液沸騰溫度,使當(dāng)效蒸發(fā)罐中的鹵水在過(guò)熱的條件下劇烈沸騰,料液被不斷濃縮,氯化鈉始終處于飽和狀態(tài)而不斷析出。根據(jù)NaCl-Na2SO4-H2O 三元體系不同溫度飽和溶解度表,在整個(gè)過(guò)程中,硫酸鈉雖然一直被濃縮,但因溫度一直在降低,溶解度增大而不析出,至接近飽和狀態(tài)時(shí)轉(zhuǎn)入硝系統(tǒng),在硝系統(tǒng)析出,制鹽車(chē)間各罐操作溫度控制表見(jiàn)表1。
表1 各效蒸發(fā)罐溫度控制表
(2)各效中硫酸鈉含量的控制
在各效壓力控制在參數(shù)范圍內(nèi)后,隨著料液的不斷濃縮,蒸發(fā)罐中硫酸鈉濃度不斷增加,通過(guò)分析確定各效硫酸鈉含量,根據(jù)硫酸鈉含量適當(dāng)調(diào)整向后一效的轉(zhuǎn)料量,在后一效較低的溫度下,硫酸鈉仍然不析出;如因該效蒸發(fā)量過(guò)大,而轉(zhuǎn)料量未及時(shí)調(diào)節(jié)時(shí),出現(xiàn)硫酸鈉含量超出該效硫酸鈉含量設(shè)定范圍,如在EV205 中,因料液被濃縮了很多倍,最高能達(dá)到65 g/L 以上,根據(jù)氯化鈉和硫酸鈉在48 ℃水鹽體系相圖進(jìn)行等溫蒸發(fā)分析,硫酸鈉在63.8 g/L時(shí)已達(dá)到飽和,此時(shí)可采用臨時(shí)增加淘洗量的方法處理,同時(shí)開(kāi)大進(jìn)料量、母液循環(huán)量及母液外排量,直至硫酸鈉含量降至參數(shù)范圍內(nèi);如硫酸鈉含量仍然降不下來(lái),工業(yè)鹽中硫酸根含量有增加趨勢(shì)時(shí),排放一部分料液至母液池,進(jìn)新鮮鹵置換處理;各效蒸發(fā)罐硫酸鈉控制指標(biāo)見(jiàn)表2。
(3)淘洗的作用
在HE207 預(yù)熱器后接淘洗鹵管道至各效排鹽鹽腳及排鹽管線上,給排鹽加淘洗,有4 個(gè)作用:一是使用較低硫酸鈉濃度的鹵水對(duì)含高硫酸鈉濃度的鹵水進(jìn)行置換,從而降低排鹽時(shí)的硫酸鈉含量,并回溶因硫酸鈉含量控制不佳造成的硫酸鈉析出,從而控制鹽質(zhì);二是使用較低溫度的涼鹵水置換熱鹵水,在增加硫酸鈉溶解度的同時(shí)回收部分熱能;三是有利于融化部分較細(xì)小的鹽顆粒,浮選較大的鹽顆粒,利于鹽質(zhì)的穩(wěn)定;四是降低鹽漿的粘度,利于鹽的順利排出。
(4)適當(dāng)?shù)哪敢和馀?/p>
因鹵水中不可避免的Ca2+、Mg2+、有機(jī)物等雜質(zhì)的存在,在蒸發(fā)過(guò)程中,雜質(zhì)被不斷濃縮。為平衡系統(tǒng)內(nèi)雜質(zhì),防止雜質(zhì)在系統(tǒng)內(nèi)以硫酸鈣、硫酸鎂等形式析出影響鹽質(zhì),或者結(jié)垢、堵塞管道,在P304泵后接一根母液外排管排放部分母液;母液外排量過(guò)大,雖然暫時(shí)保證了鹽質(zhì),但因排放過(guò)飽和高溫母液,產(chǎn)量會(huì)受較大影響,增加了鹵水消耗及了蒸汽消耗。排小了容易造成雜質(zhì)及硫酸鈉含量持續(xù)上升,導(dǎo)致鹽質(zhì)不合格。因此在綜合考慮鹽質(zhì)、氣耗、鹵耗情況下,母液外排量主要根據(jù)EV205 蒸發(fā)罐中硫酸鈉含量調(diào)節(jié),目前,華塑公司制鹽車(chē)間母液外排閥門(mén)開(kāi)度控制在15%,外排流量控制在8 m3/h 左右。
表2 各效蒸發(fā)罐硫酸鈉控制指標(biāo)
(5)排鹽溫度
40 ℃以上時(shí),硫酸鈉的溶解度隨著溫度上升而降低,1 至3 效料液溫度平均在90 ℃以上,排鹽溫度過(guò)高,與來(lái)自4 效、5 效的鹽漿混合后,因4 效、5效鹽漿中硫酸鈉含量比較高,鹽漿在鹽漿桶混合溫度過(guò)高造成硫酸鈉因溶解度降低而析出,進(jìn)而造成鹽質(zhì)不合格。目前該公司控制排鹽溫度在30~60 ℃。
(6)原鹵中硫酸鈉含量
當(dāng)原鹵中硫酸鈉含量上升較多時(shí),各效中硫酸鈉含量隨之上升,造成各效硫酸鈉含量偏離指標(biāo),超出指標(biāo)較多時(shí),也會(huì)造成鹽質(zhì)波動(dòng)。析硝系統(tǒng)析硝能力有限,系統(tǒng)硫酸鈉因不及時(shí)析出而在EV205富集,造成EV205 硫酸鈉含量上升而影響鹽質(zhì),此時(shí)必須增加母液外排量以平衡硫酸鈉含量。
每個(gè)企業(yè)面臨的情況不盡相同,影響鹽質(zhì)的因素也各不相同,因生產(chǎn)環(huán)境的變化,還會(huì)不斷有新的問(wèn)題產(chǎn)生。只有結(jié)合各自企業(yè)的特點(diǎn)制定措施,才是抓住了工藝控制的根本,才能從根本上穩(wěn)定生產(chǎn),控制鹽質(zhì),進(jìn)而保證下游工序正常使用。