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      宣鋼一棒提升產(chǎn)品質(zhì)量控制優(yōu)化攻關(guān)

      2019-08-03 02:52:22高偉
      中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2019年11期
      關(guān)鍵詞:電氣控制

      高偉

      摘? 要:宣鋼一棒生產(chǎn)線投產(chǎn)于2003年,其電氣控制部分采用安薩爾多進(jìn)口原裝設(shè)備。生產(chǎn)十余年以來,原有設(shè)備功能和精度已經(jīng)無法滿足產(chǎn)品質(zhì)量提升需要,必須對一棒影響產(chǎn)品質(zhì)量提升的電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行升級和優(yōu)化。通過提高冷剪剪切定尺率和成材率,打包控制系統(tǒng)優(yōu)化,二號鏈網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)優(yōu)化和二號鏈輥道電機(jī)增容和控制系統(tǒng)升級改造,一棒生產(chǎn)線產(chǎn)品質(zhì)量有了很大的提升,具有較高的推廣價(jià)值。

      關(guān)鍵詞:宣鋼一棒;電氣控制;優(yōu)化攻關(guān)

      中圖分類號:TG33? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

      0 引言

      宣鋼一棒生產(chǎn)線投產(chǎn)于2003年,其電氣控制部分采用安薩爾多進(jìn)口原裝設(shè)備。隨著市場對棒材產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提升,結(jié)合自身發(fā)展實(shí)際,確立了提升產(chǎn)品質(zhì)量的戰(zhàn)略發(fā)展模式。一棒生產(chǎn)十余年以來,原有設(shè)備功能和精度已經(jīng)無法滿足產(chǎn)品質(zhì)量提升需要,必須對一棒影響產(chǎn)品質(zhì)量提升的電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行升級和優(yōu)化。

      1 存在問題

      1.1 定尺剪刀問題

      一棒定尺冷剪由于設(shè)計(jì)原因(運(yùn)動(dòng)型冷擺剪)定尺精度不準(zhǔn),成材率較低,已經(jīng)嚴(yán)重影響了該公司棒材的產(chǎn)品質(zhì)量。該剪在剪切過程中,由于電氣控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)問題和電磁鏈的電磁力衰減以及前后輥道工況的動(dòng)態(tài)變化,經(jīng)常造成每層定尺長度忽長忽短,定尺長會(huì)造成大量的浪費(fèi),定尺短會(huì)造成質(zhì)量異議。

      1.2 打包機(jī)雙道腰問題

      由于一棒軋制品種多,定尺長度的多樣性,打包機(jī)單雙道腰要求嚴(yán)格,經(jīng)常發(fā)生打包棒材不齊、不緊,打包自動(dòng)過程中頂鋼、拖尾等嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量問題。因此,我們對打包機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化和功能完善。第一,我們對打包機(jī)扭結(jié)程序進(jìn)行了優(yōu)化,第二,增加打包機(jī)捆材頭尾擋板撞齊功能,第三,增加打包機(jī)自動(dòng)單雙道功能,第四,增加打包機(jī)預(yù)打包功能,通過攻頭改造,保證了產(chǎn)品包裝質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)了“美麗產(chǎn)品”。

      1.3 二號鏈網(wǎng)絡(luò)故障

      由于一棒投產(chǎn)時(shí)間較長,二號鏈網(wǎng)絡(luò)故障頻發(fā),造成大量停機(jī)時(shí)間,嚴(yán)重影響作業(yè)率,尤其在翻轉(zhuǎn)、對齊、數(shù)支、打包和運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)中發(fā)生網(wǎng)絡(luò)中斷,就會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。為此,我們對二號鏈網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化,提高網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性。

      1.4 二號鏈輥道電機(jī)和減速機(jī)容量問題

      二號鏈輥道由于高設(shè)計(jì)原因,電機(jī)和減速機(jī)容量小,故障率高,嚴(yán)重影響作業(yè)率。為此,我們將原輥道電機(jī)和減速機(jī)容量增大,同時(shí)將接觸器控制統(tǒng)一改為變頻器控制,這樣既提高了控制精度,降低故障率,提高生產(chǎn)率,又保證了各品種和各類定尺鋼材在運(yùn)輸、對齊、收集過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。

      該攻關(guān)課題分為4個(gè)部分,課題要解決的主要技術(shù)問題和擬采取的技術(shù)措施如下。

      2 優(yōu)化攻關(guān)措施

      2.1 提高冷剪剪切定尺率和成材率

      通過修改冷剪定尺剪切程序,使每層定尺剪切長度都可以從畫面設(shè)定。操作工可以根據(jù)現(xiàn)場具體定尺情況,可以隨時(shí)層層修改。

      (1)將原程序和畫面中每層定尺長度只能統(tǒng)一設(shè)定改為每層定尺長度可以根據(jù)現(xiàn)場情況分別設(shè)定。

      (2)將定尺長度增加上下限定,防止操作工誤操作,擬采取的措施為在WINCC中直接規(guī)定剪切定尺長度設(shè)定編輯框設(shè)定值的上下限,下線設(shè)定為4 m,上限設(shè)定為20 m。

      (3)由原來電磁鏈和冷床輸入輥道只能統(tǒng)一由畫面設(shè)定改為可以分別從畫面設(shè)定,通過電磁鏈速度的修改可以對定尺長度進(jìn)行微調(diào)。

      (4)在冷床東側(cè)對齊擋板下方加裝了尾尺材挑頭裝置,該裝置主要由氣缸頂起機(jī)構(gòu)組成,并配套編寫了尾倍尺自動(dòng)挑起操作程序,通過間隔倍尺支數(shù)程序控制,將尾倍尺材用氣缸頂起,精準(zhǔn)推送到加長的對齊擋板位置,使每層倍尺頭部都有一支倍尺比其他同層倍尺長15 cm,冷剪切頭是以剪前光柵檢測到開始計(jì)算,一般切頭長度為25 cm,所以同層的其他倍尺就可以節(jié)約10 cm的長度,減少定尺剪切切頭過程中的損耗,以提高成材率。

      2.2 打包控制系統(tǒng)優(yōu)化

      (1)對打包機(jī)扭結(jié)程序優(yōu)化,增加扭結(jié)圈數(shù),使打包更緊。

      (2)在1#打包機(jī)前和5#打包機(jī)后各增加一個(gè)擋板,控制鋼材在輥道中利用2個(gè)擋板來回對齊,對齊后再打包,使打捆后的鋼材整齊。具體措施是在1#打包機(jī)前和5#打包機(jī)后各增加一個(gè)擋板,由液壓缸驅(qū)動(dòng);編寫前后擋板打包撞齊程序;畫面增加前后擋板撞齊選擇功能;放線、安裝閥頭和相應(yīng)繼電器。

      (3)由于特殊鋼材的打包要求嚴(yán)格,為此在程序中增加打包機(jī)打雙道功能和畫面中打包對單雙道選擇,以適應(yīng)市場的需要。

      (4)為了防止未打包鋼材在輥道中出現(xiàn)頂鋼、拖尾現(xiàn)象,增加1#打包機(jī)預(yù)打包功能,即在1#打包機(jī)前增加一對對射光柵,當(dāng)對射光柵檢測到鋼材延時(shí)停止,先用1#打包機(jī)進(jìn)行預(yù)打包,這樣就可以防止正式打包前的頂鋼和拖尾現(xiàn)象。

      2.3 二號鏈網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)優(yōu)化

      (1)對網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)距離傳輸增加2個(gè)中繼器,增加信號強(qiáng)度,防止系統(tǒng)干擾,增加系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

      (2)從硬件組態(tài)中降低網(wǎng)絡(luò)傳輸速率,從1.5M降為187.5 K,使網(wǎng)絡(luò)波形穩(wěn)定。

      2.4 二號鏈輥道電機(jī)增容和控制系統(tǒng)升級改造

      (1)將原普通1.1 kW電機(jī)統(tǒng)一增容到3 kW電機(jī)。

      (2)將原接觸器控制柜改為變頻器控制柜,對控制系統(tǒng)進(jìn)行改造,適應(yīng)變頻器控制的需要。

      (3)變頻器通過DP網(wǎng)絡(luò)與二號鏈的PLC連接,在二號鏈PLC的硬件組態(tài)中增加新變頻器配置,編寫程序使PLC程序與變頻器建立數(shù)據(jù)交換。

      (4)在二號鏈畫面中增加變頻器相關(guān)控制和速度的調(diào)節(jié),提高輥道的控制精度,提高作業(yè)率。

      3 優(yōu)化攻關(guān)效果

      3.1 提高定尺剪切的定尺率和成材率

      從定尺剪切的定尺長度設(shè)定、電磁鏈和剪前輥道速度設(shè)定、加裝冷床挑頭裝置等各個(gè)方面對定尺剪切進(jìn)行優(yōu)化,尤其是冷床挑頭裝置系統(tǒng)的研發(fā)和應(yīng)用,在國內(nèi)尚屬首次使用。改造后,一棒的定尺率從(99.41%)提高到(99.53%),成材率從(101.3%)提高到(101.5%)。

      3.2 打包控制系統(tǒng)優(yōu)化,提高產(chǎn)品質(zhì)量

      通過采用一系列創(chuàng)新的設(shè)計(jì),包括增加扭結(jié)圈數(shù)、加裝前后擋板實(shí)現(xiàn)前后撞齊功能、雙道打包功能和預(yù)打包功能,大大提高了產(chǎn)品質(zhì)量,尤其是加裝前后擋板實(shí)現(xiàn)前后撞齊功能和預(yù)打包功能的實(shí)現(xiàn)。改造后,每年質(zhì)量異議由5~8起,減少為零。

      3.3 二號鏈網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)優(yōu)化

      通過加裝中繼器和降低網(wǎng)絡(luò)傳輸速率,大大提高了二號鏈系統(tǒng)的穩(wěn)定性和抗干擾能力,尤其是將網(wǎng)絡(luò)傳輸速率降至187.5 K,滿足數(shù)據(jù)傳輸速度和穩(wěn)定性,對同行業(yè)具有指導(dǎo)意義。改造后,每年降低由于二號鏈網(wǎng)絡(luò)故障引起的停機(jī)時(shí)間20 h。

      3.4 二號鏈輥道電機(jī)增容和控制系統(tǒng)升級改造

      通過二號鏈輥道電機(jī)增容和控制系統(tǒng)的升級,可以避免由于電機(jī)容量小、負(fù)荷重造成電機(jī)損壞嚴(yán)重以及電機(jī)損壞造成的停機(jī),而且可以通過變頻器提高對電機(jī)的控制精度,保證各品種運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。改造后,每年可降低電機(jī)損耗50萬元,減少停機(jī)20 h。

      4 結(jié)論

      宣鋼一棒生產(chǎn)線優(yōu)化攻關(guān),通過提高冷剪剪切定尺率和成材率,優(yōu)化打包控制系統(tǒng)和二號鏈網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),并對二號鏈輥道電機(jī)增容和控制系統(tǒng)進(jìn)行升級改造,一棒生產(chǎn)線產(chǎn)品質(zhì)量有了很大的提升,具有較高的推廣價(jià)值。

      參考文獻(xiàn)

      [1]龔展斌,張志鵬.棒材倍尺飛剪曲軸改造實(shí)踐[J].柳鋼科技,2018(6):20-22.

      [2]蔡丙龍.棒材倍尺飛剪的電氣控制[J].四川冶金,2015,37(2):24-27.

      [3]王宇,白曉實(shí),魏心寬.數(shù)字技術(shù)在棒材成品飛剪電控系統(tǒng)的應(yīng)用[J].包鋼科技,2007(5):36-38.

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