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      660 MW超臨界鍋爐燃用生物酶預(yù)處理煤的試驗(yàn)研究

      2019-08-13 01:57:56劉忠軒寧新宇張清福商顯耀
      發(fā)電設(shè)備 2019年3期
      關(guān)鍵詞:生物酶鍋爐分?jǐn)?shù)

      劉忠軒, 寧新宇, 張清福, 商顯耀

      (中電華創(chuàng)電力技術(shù)研究有限公司, 江蘇蘇州 215123)

      火力發(fā)電廠污染物排放是我國(guó)大氣污染物的主要來(lái)源之一,截至2017年我國(guó)煤電裝機(jī)量為10.2億kW,占裝機(jī)總量58%,全年發(fā)電量為42 000億kW·h,占比更是高達(dá)67%。火力發(fā)電在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍將占據(jù)我國(guó)電力生產(chǎn)的主體位置,減少火電廠污染物排放是節(jié)能減排的關(guān)鍵[1]。 NOx和SO2是火電廠排污中的主要酸性氣體[2],近年來(lái)隨著我國(guó)大氣環(huán)境條件不斷惡化,GB 13223—2011 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于SO2和NOx的排放指標(biāo)要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過歐美國(guó)家[3]。選擇性催化還原(SCR)脫硝技術(shù)和石灰石-石膏濕法脫硫技術(shù)是大型燃煤機(jī)組控制NOx和SO2排放的主要技術(shù)[4-6],而通過生物酶對(duì)煤炭進(jìn)行預(yù)處理,從源頭上降低電廠煙氣中NOx和SO2的含量,以降低電廠SCR脫硝反應(yīng)器和脫硫島的運(yùn)行費(fèi)用的研究工作較少,尚無(wú)關(guān)于電廠大規(guī)模燃用生物酶預(yù)處理煤的報(bào)道。

      目前針對(duì)煤炭的微生物處理研究方向主要是微生物溶煤[7-8]和微生物脫硫[9-10]。煤炭的微生物脫硫研究及應(yīng)用主要在脫除無(wú)機(jī)硫方面,脫除有機(jī)硫難度較大,尚未進(jìn)入工業(yè)化應(yīng)用階段[11]。筆者通過在某660 MW超臨界鍋爐上燃用生物酶預(yù)處理煤,研究了生物酶潔凈煤技術(shù)在大規(guī)模工業(yè)化使用時(shí)對(duì)鍋爐效率、NOx及SO2生成量的影響。

      1 試驗(yàn)概況

      1.1 試驗(yàn)設(shè)備

      該鍋爐為HG-1950/25.4-YM1型一次中間再熱、超臨界壓力變壓運(yùn)行帶內(nèi)置式再循環(huán)泵啟動(dòng)系統(tǒng)的本生直流鍋爐,單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu)、П形布置,鍋爐島為露天布置。鍋爐燃用神府東勝煤、大同煤及混煤。32個(gè)低NOx軸向旋流燃燒器(LNASB)采用前后墻布置、對(duì)沖燃燒。鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)見表1(BMCR為鍋爐最大連續(xù)出力;TRL為鍋爐額定出力),鍋爐設(shè)計(jì)煤和校核煤的煤質(zhì)指標(biāo)見表2。

      表1 鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)

      表2 鍋爐設(shè)計(jì)與校核煤種的主要指標(biāo)

      1.2 生物酶潔凈煤技術(shù)

      當(dāng)煤炭折算硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%時(shí),生物酶和煤按質(zhì)量的添加比例為1∶10 000。將生物酶適當(dāng)稀釋后均勻噴灑在煤炭上,靜置72 h后可發(fā)揮效果,功效可持續(xù)6個(gè)月。

      生物酶對(duì)煤炭的作用主要有:(1)重組碳鏈,大分子團(tuán)結(jié)構(gòu)小分子化,促進(jìn)煤炭均勻同步燃燒和完全燃燒,提升燃燒效率;(2)脫氫加氧,使煤炭具備富氧燃料特性,減少助燃空氣,降低排煙熱損失同時(shí)降低NOx生成量;(3)抑制煤炭中有害菌的滋生,降低煤炭堆存期間的熱值損失,有效預(yù)防煤堆自燃;(4)將煤炭中的可燃硫轉(zhuǎn)化為硫酸鹽,減少SO2的生成量。

      2 試驗(yàn)研究

      2.1 試驗(yàn)依據(jù)

      (1)ASME PTC 4.1 《鍋爐性能試驗(yàn)規(guī)程》。

      (2) GB 13223—2011 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。

      (3) 試驗(yàn)中鍋爐效率均是基于燃煤收到基低位發(fā)熱量進(jìn)行計(jì)算,所有煤質(zhì)化驗(yàn)數(shù)據(jù)如無(wú)說(shuō)明,均為收到基分析值。

      2.2 試驗(yàn)內(nèi)容

      測(cè)試不同工況下燃用生物酶預(yù)處理煤對(duì)鍋爐效率、SCR脫硝反應(yīng)器入口NOx質(zhì)量濃度、脫硫塔入口SO2質(zhì)量濃度等參數(shù)的影響。使用未添加生物酶煤的工況稱為對(duì)照組工況,使用生物酶預(yù)處理煤的工況稱為試驗(yàn)組工況,對(duì)不同工況進(jìn)行編號(hào),具體見表3。

      表3 工況編號(hào)

      2.3 結(jié)果修正

      2.3.1 標(biāo)準(zhǔn)煤噸數(shù)

      根據(jù)生物酶的特性,噴灑過生物酶的煤放置數(shù)天后進(jìn)行煤質(zhì)工業(yè)分析,其發(fā)熱量比原煤有所提高,提高的百分比稱為生物酶促燃熱值化驗(yàn)差異,在計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)煤噸數(shù)時(shí)應(yīng)折算回來(lái),試驗(yàn)煤的標(biāo)準(zhǔn)煤折算公式為:

      試驗(yàn)煤標(biāo)準(zhǔn)煤噸數(shù)=試驗(yàn)煤噸數(shù)×爐前煤低位發(fā)熱量×

      (1)

      2.3.2 煙氣量

      每個(gè)工況煙氣量通過取樣的煤質(zhì)分析,并結(jié)合O2體積分?jǐn)?shù)進(jìn)行計(jì)算。

      2.3.3 煤的全硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)

      噴灑過生物酶的煤放置數(shù)天后進(jìn)行煤質(zhì)工業(yè)分析,其全硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)比原煤有所降低,降低的百分比稱為生物酶固硫化驗(yàn)差異。為避免低估試驗(yàn)煤的原始全硫質(zhì)量分?jǐn)?shù),試驗(yàn)煤折算硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為:

      試驗(yàn)煤折算硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)=爐前煤化驗(yàn)全硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)×(1+生物酶固硫化驗(yàn)差異)×

      29 308/爐前煤低位發(fā)熱量

      (2)

      測(cè)試期間入爐煤的全硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)不同,因此對(duì)比SO2質(zhì)量濃度時(shí),須將對(duì)照組入爐煤及試驗(yàn)組入爐煤的折算硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)修正一致后,再進(jìn)行SO2質(zhì)量濃度對(duì)比,按照經(jīng)驗(yàn),煤中的全硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加1%,SO2質(zhì)量濃度升高約2 000 mg/m3。因此,對(duì)照期與測(cè)試期的試驗(yàn)煤基全硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)每變化0.1%,對(duì)SO2質(zhì)量濃度按照200 mg/m3進(jìn)行修正。

      2.3.4 煤的氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)

      NOx生成主要分為快速型、熱力型、燃料型,只有燃料型與煤的氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)相關(guān),煤的氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)與NOx生成量關(guān)系較煤的全硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)與SO2生成量關(guān)系小很多,因此收到基氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化在±0.3%,暫不考慮對(duì)NOx生成量的修正。由于NOx排放受運(yùn)行控制影響因素較大,在燃燒測(cè)試期應(yīng)盡可能維持相同的運(yùn)行方式,在額定負(fù)荷穩(wěn)定后,將鍋爐的配風(fēng)控制(所有二次風(fēng)門開度)切換成手動(dòng)模式,在相同運(yùn)行工況下對(duì)比NOx質(zhì)量濃度。

      2.3.5 鍋爐效率

      對(duì)照期及測(cè)試期鍋爐效率對(duì)比時(shí),應(yīng)在磨煤機(jī)入口前的煤樣化驗(yàn)指標(biāo)對(duì)測(cè)試期及對(duì)照期的入爐煤含水指標(biāo)進(jìn)行修正,避免因雨天等環(huán)境因素影響測(cè)試結(jié)果。

      鍋爐效率設(shè)計(jì)的修正按ASME PTC 4.1進(jìn)行修正。設(shè)計(jì)燃料、環(huán)境條件、空氣基準(zhǔn)溫度和排煙溫度,均根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修正。

      3 結(jié)果及分析

      3.1 煤、灰、渣化驗(yàn)結(jié)果

      各工況下煤、灰、渣化驗(yàn)結(jié)果見表4。

      表4 各工況下煤、灰、渣化驗(yàn)結(jié)果

      3.2 鍋爐效率

      經(jīng)過煤質(zhì)分析、環(huán)境條件、排煙溫度等項(xiàng)修正后,各工況下的鍋爐效率見圖1。

      圖1 試驗(yàn)組與對(duì)照組修正后鍋爐效率對(duì)比

      僅有TT01、TT02工況修正后鍋爐效率比對(duì)照組稍高,其他4個(gè)工況下試驗(yàn)組鍋爐效率均低于對(duì)照組。所有工況下試驗(yàn)組平均鍋爐效率為92.21%,比對(duì)照組修正后平均鍋爐效率(92.78%)低了0.61%,未體現(xiàn)出生物酶重組碳鏈提升燃燒效率的效果。

      3.3 NOx質(zhì)量濃度

      以O(shè)2體積分?jǐn)?shù)為6%計(jì)算時(shí),各工況下NOx質(zhì)量濃度見表5。

      表5 各工況NOx質(zhì)量濃度

      從表5可以看出:試驗(yàn)組只有TT06工況NOx質(zhì)量濃度高于對(duì)照組,其他工況下試驗(yàn)組NOx質(zhì)量濃度均低于對(duì)照組。所有工況下試驗(yàn)組NOx質(zhì)量濃度平均值比對(duì)照組NOx質(zhì)量濃度平均值低了4.76%,可以認(rèn)為生物酶潔凈煤技術(shù)對(duì)于降低NOx排放具有一定效果。

      3.4 SO2質(zhì)量濃度

      以生物酶固硫化驗(yàn)差異為5%、O2體積分?jǐn)?shù)為6%計(jì)算時(shí),各工況下SO2質(zhì)量濃度見表6,試驗(yàn)組的結(jié)果為折算后SO2質(zhì)量濃度。

      表6 各工況SO2質(zhì)量濃度

      從表6可以看出:各個(gè)工況下試驗(yàn)組SO2質(zhì)量濃度均低于對(duì)照組SO2質(zhì)量濃度。所有工況下試驗(yàn)組SO2質(zhì)量濃度平均值比低對(duì)照組低了20.40%,生物酶潔凈煤技術(shù)在降低SO2生成量方面效果明顯。

      4 結(jié)語(yǔ)

      (1) 采用生物酶潔凈煤技術(shù)對(duì)鍋爐效率沒有提升效果,所有工況下試驗(yàn)組修正后平均鍋爐效率比對(duì)照組低了0.61%。

      (2) 采用生物酶潔凈煤技術(shù)對(duì)于降低NOx生成量有一定效果,所有工況下試驗(yàn)組NOx質(zhì)量濃度平均值比對(duì)照組低了4.76%;采用生物酶潔凈煤技術(shù)對(duì)于降低SO2生成量效果明顯,所有工況下試驗(yàn)組SO2質(zhì)量濃度平均值比對(duì)照組低了20.40%。

      (3) 目前大規(guī)模工業(yè)化使用生物酶潔凈煤技術(shù)的經(jīng)驗(yàn)仍然不足,對(duì)于采用生物酶潔凈煤技術(shù)后仍沿用以往的運(yùn)行方式是否合理、是否需要有針對(duì)性對(duì)運(yùn)行方式進(jìn)行調(diào)整以找出采用生物酶潔凈煤技術(shù)的最佳運(yùn)行方式,是下一步需要解決的問題。

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