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      330 MW鍋爐嚴(yán)重結(jié)渣原因分析與改造

      2019-08-13 01:57:58
      發(fā)電設(shè)備 2019年3期
      關(guān)鍵詞:混煤結(jié)渣煤灰

      陳 偉

      (廣東粵電博賀煤電有限公司, 廣東茂名 525000)

      鍋爐結(jié)渣給電廠安全運(yùn)行帶來(lái)很大的安全隱患,對(duì)于造成結(jié)渣的各種原因,國(guó)內(nèi)研究者開(kāi)展了大量的基于鍋爐受熱面結(jié)渣的研究,提出了很多完善措施,包括現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行優(yōu)化措施、鍋爐結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)改進(jìn)等。閆順林等[1]進(jìn)行了鍋爐衛(wèi)燃帶改造對(duì)鍋爐影響的數(shù)值模擬研究;楊帆等[2]進(jìn)行了W形火焰鍋爐衛(wèi)燃帶改造與結(jié)渣分析研究,提出了防止鍋爐結(jié)渣的技術(shù)措施;鄧念念等[3]進(jìn)行了旋流對(duì)沖鍋爐結(jié)渣過(guò)程數(shù)值模擬研究;譚厚章等[4]針對(duì)高堿煤燃燒過(guò)程中屏式過(guò)熱器結(jié)渣問(wèn)題進(jìn)行了機(jī)理研究。在灰熔點(diǎn)預(yù)測(cè)方面,潘文靜[5]基于支持向量機(jī)方法進(jìn)行了灰熔點(diǎn)預(yù)測(cè)研究;黨林貴等[6]進(jìn)行了某前后墻對(duì)沖旋流燃燒鍋爐爐膛結(jié)渣試驗(yàn)研究和改造實(shí)踐。研究者通過(guò)冷態(tài)試驗(yàn)結(jié)果表明燃燒器出口氣流發(fā)散直接導(dǎo)致燃燒器附近區(qū)域結(jié)渣。李德波等[7]進(jìn)行了1 045 MW超超臨界貧煤鍋爐燃用高揮發(fā)分煙煤燃燒調(diào)整研究,并采用數(shù)值模擬方法,對(duì)鍋爐爐內(nèi)傳熱和燃燒過(guò)程進(jìn)行了研究[8-9],獲得了傳統(tǒng)試驗(yàn)手段無(wú)法獲取的信息,給調(diào)整現(xiàn)場(chǎng)燃燒及防止鍋爐結(jié)渣等提供了重要的理論基礎(chǔ)。

      某電廠1、2號(hào)機(jī)組鍋爐從開(kāi)始燒印尼煤后發(fā)生結(jié)渣,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,發(fā)現(xiàn)在屏式過(guò)熱器、前后墻水冷壁均發(fā)生結(jié)渣。筆者針對(duì)該結(jié)渣問(wèn)題進(jìn)行了分析,提出了相應(yīng)的措施。

      1 鍋爐設(shè)備

      該電廠2臺(tái)330 MW燃煤發(fā)電機(jī)組, 鍋爐為亞臨界參數(shù)、自然循環(huán)、四角切圓燃燒方式、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、采用露天布置、全鋼構(gòu)架的П形汽包爐,三分倉(cāng)回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,其型號(hào)為SG1100-17.5/540M。

      主蒸汽和再熱蒸汽的壓力、溫度、流量等要求與汽輪機(jī)的參數(shù)相匹配,主蒸汽溫度為541 ℃,最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)為1 100 t/h,與汽輪機(jī)的調(diào)節(jié)閥全開(kāi)(VWO)工況相匹配。鍋爐容量和主要參數(shù)見(jiàn)表1(TRL為汽輪機(jī)最大連續(xù)工況)。

      表1 鍋爐主要參數(shù)

      鍋爐設(shè)計(jì)煤種為晉北煙煤,校核煤種為內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾煙煤,表2為煤種分析。

      表2 煤種分析

      2 鍋爐結(jié)渣

      鍋爐開(kāi)始燒易結(jié)焦的印尼煤后就發(fā)生結(jié)渣,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,在屏式過(guò)熱器部位看火孔、37 m燃盡風(fēng)上部看火孔、燃燒器上部看火孔、1層和2層燃燒器之間的看火孔分別觀察,發(fā)現(xiàn)在屏式過(guò)熱器、前后墻水冷壁均發(fā)生結(jié)渣且分布均勻。鍋爐因結(jié)渣導(dǎo)致蒸汽溫度偏高,減溫水已全開(kāi),因超溫限制升負(fù)荷。鍋爐O2體積分?jǐn)?shù)在4%左右,因蒸汽溫度超溫?zé)o法進(jìn)一步提高O2體積分?jǐn)?shù)。曾在160~200 MW負(fù)荷時(shí)促使渣塊脫落,但因受到調(diào)度負(fù)荷限制及蒸汽溫度超溫限制,無(wú)法進(jìn)一步提高變負(fù)荷幅度。1號(hào)、2號(hào)機(jī)組在燃燒器下部加入液態(tài)結(jié)焦劑后有細(xì)碎的渣脫落,但未達(dá)到預(yù)想效果,鍋爐結(jié)渣仍然很嚴(yán)重。

      3 原因分析

      為了深入分析電廠燃用的煤種的結(jié)渣特性,對(duì)燃用的煤種(見(jiàn)表3)進(jìn)行了計(jì)算,結(jié)果見(jiàn)表4,煤種1、2、3、4、5分別為森科煤、科瑞娜煤、莫尼卡煤、埃諾克煤、印尼煤。硅比越大表示煤灰結(jié)渣的可能性就越小。硅鋁比中SiO2和Al2O3是煤中主要酸性氧化物,w(Al2O3)的提高總是使灰熔點(diǎn)上升,而SiO2的影響則具有雙重性,一方面SiO2較容易與堿性成分形成低熔點(diǎn)化合物,降低煤灰熔點(diǎn),另一方面w(SiO2)高會(huì)使灰熔點(diǎn)上升[10]。

      表3 煤種分析

      表4 結(jié)渣特性計(jì)算結(jié)果

      表5為結(jié)渣特性程度判斷指標(biāo)。

      表5 結(jié)渣特性程度判斷指標(biāo)

      從表4、表5可以得出:硅比越大,煤灰結(jié)渣的可能性就越小;煤種1、2、3、4都屬于易嚴(yán)重結(jié)渣的煤種,煤種5屬于較易嚴(yán)重結(jié)渣的煤種;SiO2和Al2O3是煤中的主要酸性氧化物,堿酸比過(guò)高或者過(guò)低都會(huì)使得灰熔點(diǎn)提高。

      不應(yīng)燃用易嚴(yán)重結(jié)渣的煤;煤種3、4的綜合結(jié)渣判斷指數(shù)接近臨界值,在燃用時(shí),要與抗結(jié)渣特性好的煤混燒,從而降低鍋爐結(jié)渣的風(fēng)險(xiǎn);煤種5的綜合結(jié)渣判斷指數(shù)為2.08,屬于較易嚴(yán)重結(jié)渣的煤,應(yīng)該與結(jié)渣特性好的煤混燒。

      4 改造措施

      4.1 混煤摻燒

      4.1.1 研究?jī)?nèi)容

      為避免燃煤引起鍋爐嚴(yán)重結(jié)渣,進(jìn)行了兩種煤樣進(jìn)行配比摻燒試驗(yàn)研究。通過(guò)分析各摻燒煤樣燃煤結(jié)渣特性,從而確定科學(xué)的摻燒配比方案,降低鍋爐結(jié)渣的風(fēng)險(xiǎn)。混煤摻燒結(jié)渣特性分析內(nèi)容包括混煤的制備、混煤煤灰成分分析、混煤灰熔融性分析、結(jié)渣判斷指標(biāo)分析。

      4.1.2 結(jié)果分析

      對(duì)大友煤和印尼煤按照GB 474—2008 《煤樣制備方法》制備煤樣后,按照表6中的配比摻配成7種不同配比的混煤并混合均勻,其中1∶0和0∶1配比分別為純大友煤和純印尼煤。采用德國(guó)布魯克X熒光光譜分析(XRF)儀分析得出表7中的7種不同配比混煤煤灰成分(見(jiàn)表6)。按照GB/T 219—2008 《煤灰熔融性的測(cè)定方法》采用開(kāi)元智能灰熔點(diǎn)測(cè)試儀測(cè)定7種混煤的灰熔融性(見(jiàn)表7)。

      表6 不同配比混煤煤灰成分分析 %

      表7 不同配比混煤煤灰熔融性分析結(jié)果 ℃

      從表7可以看出:大友煤灰熔融點(diǎn)很高,變形溫度大于1 500 ℃,屬于難熔融灰;印尼煤則相反,1 218 ℃開(kāi)始變形,1 228 ℃則已經(jīng)處于流動(dòng)狀態(tài),屬于極易熔融灰。將兩者按照不同比例摻燒后,灰熔融性有明顯變化。以大友煤和印尼煤質(zhì)量摻混比例1∶1為分界線,比例大于1∶1,混煤灰熔融點(diǎn)高,灰變形溫度均大于1 500 ℃,隨著摻混比例的降低,煤灰變形溫度、軟化溫度、半球溫度、流動(dòng)溫度均顯著下降。

      采用目前煤粉燃燒領(lǐng)域常用的結(jié)渣判斷指標(biāo),分析大友煤和印尼煤及不同配比混煤的結(jié)渣特性,結(jié)渣特性程度判斷指標(biāo)見(jiàn)表8。

      表8 結(jié)渣特性計(jì)算結(jié)果

      從表8可以看出:印尼煤屬于易嚴(yán)重結(jié)渣的煤,綜合結(jié)渣判斷指數(shù)達(dá)到了3.81,高于臨界值(2.5),此外該煤種的酸堿比、硅比等指標(biāo)也屬于易嚴(yán)重結(jié)渣煤種;大友煤屬于難結(jié)渣煤種。從混煤配比摻燒后煤灰的計(jì)算結(jié)果看:兩種煤混煤摻燒效果較好,隨著大友煤摻燒比例增大,混煤結(jié)渣程度也從嚴(yán)重逐漸改善至輕微。為保證不出現(xiàn)較重的結(jié)渣情況,大友煤和印尼煤的摻燒配比大于2∶3,降低鍋爐結(jié)渣的風(fēng)險(xiǎn)。

      4.2 優(yōu)化調(diào)整

      為了防止鍋爐結(jié)渣,在運(yùn)行中采用如下調(diào)整措施:

      (1) 更換抗結(jié)渣特性好的煤種,要注意的是要提前將煤的灰分分析數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)渣特性的計(jì)算,不能簡(jiǎn)單根據(jù)灰熔點(diǎn)、軟化溫度等單一參數(shù)來(lái)判斷是否結(jié)渣。

      (2) 增加一次風(fēng)風(fēng)量,提高一次風(fēng)射流的剛性,從而將煤粉著火點(diǎn)遠(yuǎn)離燃燒器噴口,降低燃燒器噴口結(jié)渣的可能性。減少切圓半徑,將火焰中心盡量保持在爐膛中心位置區(qū)域,防止切圓半徑過(guò)大,火焰沖刷水冷壁造成進(jìn)一步結(jié)渣。

      (3) 適當(dāng)增加爐內(nèi)送風(fēng)量,提高燃燒器區(qū)域的過(guò)量空氣系數(shù),防止出現(xiàn)還原性氣氛。

      (4) 適當(dāng)提高煤粉的細(xì)度。由于印尼煤揮發(fā)分含量很高,煤粉著火比較容易,同時(shí)爐膛溫度水平較高,可以將煤粉細(xì)度提高,將煤粉著火點(diǎn)推遲,降低爐膛的溫度水平。

      (5) 通過(guò)增減負(fù)荷除掉水冷壁的結(jié)渣,但是要注意增減負(fù)荷速度;必要時(shí)利用停爐檢修的機(jī)會(huì)進(jìn)行清渣處理。

      (6) 將磨煤機(jī)投入位置適當(dāng)拉開(kāi),防止火焰過(guò)于集中,造成結(jié)渣程度增強(qiáng)。

      (7) 密切監(jiān)視水冷壁壁溫、屏式過(guò)熱器壁溫。

      4.3 渣塊處理

      摻燒高熔點(diǎn)的煤,如果無(wú)法找到高熔點(diǎn)煤可以考慮均勻添加高嶺土。在1號(hào)機(jī)組摻燒了質(zhì)量分?jǐn)?shù)為60%的高欄港煤,燃燒后含灰量接近設(shè)計(jì)煤種,同時(shí)進(jìn)行了深度變負(fù)荷擾動(dòng)試驗(yàn),2號(hào)機(jī)組摻燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%的高欄港煤,并在2臺(tái)機(jī)組上都摻燒了少量高嶺土。發(fā)現(xiàn)2號(hào)機(jī)組在摻燒后渣量大幅增加,1號(hào)機(jī)組在大幅變負(fù)荷后落下大量渣塊,說(shuō)明通過(guò)深度變負(fù)荷可以促進(jìn)渣塊脫落。

      5 結(jié)語(yǔ)

      筆者系統(tǒng)分析了鍋爐結(jié)渣的原因,并提出了現(xiàn)場(chǎng)配煤摻燒、燃燒優(yōu)化調(diào)整等措施,得出如下結(jié)論:

      (1) 不要燃用易嚴(yán)重結(jié)渣的煤種,如煤種1、2;煤種3、4的綜合結(jié)渣判斷指數(shù)接近臨界值,在燃用時(shí),與抗結(jié)渣特性好的煤混燒,從而降低鍋爐結(jié)渣的風(fēng)險(xiǎn)。

      (2) 大友煤和印尼煤的摻燒配比大于2∶3,降低鍋爐結(jié)渣的風(fēng)險(xiǎn)。

      (3) 運(yùn)行中應(yīng)采取更換抗結(jié)渣特性好的煤種、增加一次風(fēng)量、提高煤粉細(xì)度、磨煤機(jī)投入位置適當(dāng)拉開(kāi)、運(yùn)行中監(jiān)視壁溫等措施。

      (4) 實(shí)踐表明添加高嶺土在緩解結(jié)渣方面具有較好的效果。

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