谷亞南
(北京飛機維修工程有限公司,北京 100000)
現(xiàn)代發(fā)動機內(nèi)部設(shè)計結(jié)構(gòu)復(fù)雜,而且難于接近。在現(xiàn)代的發(fā)動機維護中,并不是所有的故障都可以通過精確的分析發(fā)動機狀態(tài)參數(shù)找到,在某些情況下,精確的故障查找必須在地面上進行。例如目視檢查發(fā)動機壓氣機轉(zhuǎn)子葉片的磨損和擊傷、渦輪葉片的燒蝕和裂紋,都可能直接導(dǎo)致發(fā)動機不可用。這些損傷由于發(fā)動機的機匣無法在翼打開,需要將發(fā)動機拆下并送到發(fā)動機大修工廠進行分解,幾乎需要拆卸整個發(fā)動機,勢必將耗費大量的時間和金錢[1]。因此特別需要孔探員們用專業(yè)的孔探儀給發(fā)動機下鏡。同時也免去了發(fā)動機拆下及分解所帶來的人力、物理、財力的消耗,為航空公司的運營節(jié)約了成本[2]。
孔探工作作為飛機、發(fā)動機等的重要監(jiān)控手段,其工作品質(zhì)直接或間接的影響機隊的安全運營,下面淺析某航空公司現(xiàn)行孔探流程為:(1)工作單分配:在工作前孔探各班組長向已授權(quán)的孔探員派發(fā);(2)工作要求:應(yīng)由有資質(zhì)的孔探員執(zhí)行;(3)孔探記錄:需按要求生成孔探記錄,即留存錄像、照片,編寫報告;(4)孔探報告、照片、錄像:根據(jù)手冊,詳細測量并標(biāo)記損傷部位的尺寸;(5)信息發(fā)布:將孔探照片及損傷信息發(fā)布到公司資料網(wǎng),并有專人維護;(6)記錄存放:每次孔探的照片及錄像資料,固定存放并以飛機號、發(fā)動機位置、日期作為文件名進行保存;(7)檢查要求:針對縮短間隔的損傷根據(jù)手冊執(zhí)行重檢,對超出手冊超限的損傷經(jīng)工程部門系統(tǒng)工程師執(zhí)行復(fù)檢。
以上孔探流程從“發(fā)起-檢查-記錄-發(fā)布-復(fù)檢”均已滿足局方31號文件對孔探工作的要求。但該流程僅僅是從孔探部門及孔探員為出發(fā)點,強調(diào)了該部門及人員的職能??滋讲荒軆H靠單一部門完成,多部門配合才是保證工作順利開展的前提。
航空公司航空器的安全程度,很大程度上取決于維修水平,而工程能力的高低直接決定著公司的維修水平?,F(xiàn)有孔探損傷等級的評估依賴于孔探員的人為測量,更局限于孔探設(shè)備,因此需要引入工程的思路,采用工程手段對損傷深入了解,統(tǒng)籌歸納并系統(tǒng)分析,使影響機隊的重大的、典型的問題均得到有效地控制。
2014年2月,某公司執(zhí)管的裝有CFM56-5B系列發(fā)動機的A321飛機,在執(zhí)行航班任務(wù)時空中發(fā)現(xiàn)該發(fā)動機振動值偏高。地面檢查中發(fā)現(xiàn),該發(fā)動機低壓高壓壓氣機葉片,出現(xiàn)不同程度的損傷;燃燒室內(nèi)襯板多處出現(xiàn)裂紋損傷;高壓渦輪全部轉(zhuǎn)子葉片前緣有氧化燒蝕現(xiàn)象,一片轉(zhuǎn)子葉片斷裂,多片后緣和葉背面有擊傷;低壓渦輪存在前緣有多片葉片被擊傷,并且造成多出材料丟失損傷。
通過進場修理時可知,造成此次空停事件的根本原因是斷裂的高壓渦輪1級轉(zhuǎn)子葉片,葉片殘骸對后面的發(fā)動機部件造成大量的較為嚴(yán)重的擊傷,因此導(dǎo)致發(fā)動機高振動的產(chǎn)生。該發(fā)動機高壓轉(zhuǎn)葉初次發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子葉片損傷,多片葉片前緣有表面氧化燒蝕現(xiàn)象,依據(jù)AMM手冊檢查章節(jié),辦理了400循環(huán)重復(fù)檢查。后續(xù)檢查中,又分別對該區(qū)域執(zhí)行過7次400循環(huán)的重檢,檢查結(jié)果記錄均是葉片表面有氧化燒蝕,直到發(fā)生停車事故后檢查出葉片斷裂。
手冊中其對燒蝕的要求描述為:發(fā)現(xiàn)在前緣部位出現(xiàn)氧化燒蝕損傷,辦理400循環(huán)重檢,因此可以確定孔探員在對損傷的判斷上沒有出錯。
通過廠家的事件調(diào)查報告知,在第1排冷卻孔的第3個孔處以及內(nèi)壁的交叉肋板5號孔處形成疲勞裂紋,在長期熱應(yīng)力侵蝕和轉(zhuǎn)動的離心力作用下,裂紋向冷卻孔的兩側(cè)蔓延,由內(nèi)部擴展并迅速貫穿至整個葉片,直至最終斷裂。裂紋起始區(qū)域,裂紋由內(nèi)向外擴展,會在第1排3號孔處出現(xiàn)裂紋,裂紋擴展機理及趨勢如圖1所示[3]。
圖1 裂紋起始位置及擴展趨勢
造成高壓渦輪轉(zhuǎn)子葉片前緣燒蝕的原因是在轉(zhuǎn)葉內(nèi)部,前緣靠近葉根的部位,有擋板結(jié)構(gòu),因此國內(nèi)飛行環(huán)境面臨著更嚴(yán)酷的考驗。解剖葉片發(fā)現(xiàn),冷卻渦輪葉片用的冷卻氣流在葉片內(nèi)部流通時,在擋板下部造成灰塵聚集,最終造成前緣下部冷卻孔堵塞。隨著前緣冷卻氣流的減少,擋板下部逐漸出現(xiàn)裂紋,與此同時前緣的涂層在高溫氣流下逐漸脫落,失去了隔熱涂層的保護后,前緣基體材料逐出現(xiàn)漸氧化燒蝕的損傷,并導(dǎo)致表層基體材料脫落[4]。
由于損傷最初是內(nèi)部的交叉肋板孔處開始,因此裂紋內(nèi)部的損傷發(fā)展無法探測到,但是基于前緣氧化/材料丟失與內(nèi)部交叉孔的裂紋有密切的關(guān)系,廠家推薦檢查第1排第3個冷卻孔的裂紋與前緣擋板下部區(qū)域是否有缺口,下部缺口標(biāo)志著前緣嚴(yán)重氧化,再根據(jù)手冊執(zhí)行工作是要特別關(guān)注這兩個區(qū)域,如若發(fā)現(xiàn)有上述損傷,則建議即刻更換發(fā)動機。
現(xiàn)行的手冊僅僅有400循環(huán)的針對氧化燒蝕的重檢要求,已經(jīng)無法避免葉片擋板下部出現(xiàn)裂紋并解體的損傷(該航損傷的發(fā)動機自400循環(huán)重檢后的第260次循環(huán),出現(xiàn)葉片解體),因此廠家針對CFM56系列的發(fā)動機頒發(fā)了文件,建議航空公司縮短孔探間隔至400、200和100循環(huán)。
CFM56-5B/7B機隊的高壓渦輪轉(zhuǎn)子葉片氧化燒蝕是目前影響機隊正常運營的重要因素之一,但損傷僅在中國區(qū)域多見,并不具有普遍性,因而無法指望廠家在技術(shù)上有更多投入。上文的一系列措施,僅能做到在一定程度上緩解該損傷造成空停的風(fēng)險,損傷仍然是造成發(fā)動機非計劃拆換的最主要因素,無法有效降低該損傷造成的發(fā)動機拆換率。
維修水平的提升,維修質(zhì)量的升華,必須引入工程管理思路和方案,維修工作可以跳出單一思維和標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)用工程方法的現(xiàn)代維修手段,優(yōu)化維修流程。通過分析現(xiàn)有流程,找出現(xiàn)在孔探工作中一系列不足之處,形成從發(fā)現(xiàn)問題,到提出問題,分析問題,再到解決問題,總結(jié)歸納后反饋于生產(chǎn)的閉環(huán)控制,工程手段應(yīng)用于各個關(guān)節(jié),從而使問題得到有效控制,流程優(yōu)化[5]。
通過分析了公司內(nèi)部現(xiàn)有流程、分析典型損傷案例,指出了現(xiàn)有流程在處置損傷的過程中的不足和缺陷,明確了引入工程管理措施的必要性,通過深入分析及評估,提出了一套有效的優(yōu)化改進流程:
(1)針對對損傷的認(rèn)知不足:將SMS風(fēng)險源管控理念應(yīng)用于損傷嚴(yán)重度評估,即風(fēng)險源評估方法對損傷進行危險源識別,使安全風(fēng)險量化,加深損傷認(rèn)知;
(2)針對缺少閉環(huán)控制:建立孔探損傷追蹤控制頁,形成閉環(huán)控制;
(3)針對缺少自主分析創(chuàng)新:建立了損傷失效模型、損傷排隊機制及損傷發(fā)展預(yù)測創(chuàng)新能力,同時采用數(shù)據(jù)推導(dǎo)的方式推算發(fā)動機在下次孔探時超標(biāo)的概率,預(yù)測趨勢;
(4)針對缺少有效信息反饋及共享途徑:借用機隊管理例會及機隊可靠性月報途徑,定期發(fā)布孔探信息,并對典型孔探損傷進行深入分析講解,同時在單位內(nèi)部的工程期刊的孔探損傷專欄上做講解;
(5)針對各部門確守有效溝通:由工程部門發(fā)起,積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門,獲取經(jīng)驗,使資源共享。優(yōu)化流程見圖2。
圖2 孔探問題處理流程優(yōu)化
本文通過對某航現(xiàn)行孔探工作的分析,技術(shù)方面的深入研究,并結(jié)合了實際案例找出流程的缺陷,指明工程管理措施對孔探工作的重要意義。流程優(yōu)化后的成果如下:
(1)形成閉環(huán)控制,使損傷的處理工作更為合理高效;
(2)SMS風(fēng)險評估有效的對機隊中的典型高壓渦輪轉(zhuǎn)子葉片損傷進行量化識別,使損傷的風(fēng)險嚴(yán)重度一目了然;
(3)對孔探損傷細致統(tǒng)籌深入分析,不僅加深了對孔探損傷的認(rèn)知,不局限于廠家的支援,激發(fā)主觀能動性后,創(chuàng)立了如失效模型、排隊機制、損傷發(fā)展預(yù)測的工程措施,極大緩解了公司非計劃拆發(fā)的情況,在保證發(fā)動機安全的前提下提高了在翼時間,并可以更合理的安排發(fā)動機更換;
(4)孔探損傷在工程期刊上的定期發(fā)布,也使得相關(guān)人員對孔探損傷全貌進行全面追蹤及細致了解。
近幾年隨著航空公司逐漸加大了對孔探工作建設(shè)的力度,隨著工程思路的推進以及優(yōu)化流程的實施,孔探工作有了長足進步,該公司的孔探成果也是顯而易見。
(1)該公司2014年起孔探工作總量穩(wěn)定在1900臺左右,但自2014年起機隊孔探超標(biāo)總量在逐年遞減;
(2)對比2015年及2106年的孔探數(shù)據(jù),2015年超標(biāo)總額占全機隊超標(biāo)總額排名前兩位的CFM56-7B(27%)與 GE90(26%),到2016年度下降至CFM56-7B(18%)與 GE90(3%)。
意味著典型損傷得到合理的控制,隨著工程管理方法在孔探工作中的開展,工程部門與孔探部門的合作力度逐步加深,對相關(guān)機型的典型問題,管控成果顯著。
文章對某航維修工程公司總結(jié)歸納了現(xiàn)有的孔探工作流程,基于典型案例提出了工程理念,使得孔探損傷得到了更好的控制,損傷的嚴(yán)重程度被更為清晰地了解,使發(fā)動機的更換變得更加有針對性,孔探流程得以進一步優(yōu)化,最大限度使用發(fā)動機的同時也能較為準(zhǔn)確的把控發(fā)動機的健康狀態(tài),有效地避免了非計劃拆發(fā),從而節(jié)省了發(fā)動機非計劃拆發(fā)成本,降低了因孔探突發(fā)超標(biāo)造成的航班取消延誤的風(fēng)險,保證了航班的正常運營,為航空公司贏得聲譽。