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      對(duì)進(jìn)入電解槽內(nèi)的銻浸出礦精準(zhǔn)控制的可行性探討

      2019-08-20 06:52:16鄒毅松賴慧祺
      中國(guó)金屬通報(bào) 2019年6期
      關(guān)鍵詞:壓濾機(jī)原礦電解槽

      李 庚,鄒毅松,賴慧祺

      (新邵辰州銻業(yè)有限公司,湖南 新邵 422900)

      礦漿電解是近30年來(lái)發(fā)展的一種濕法冶金新技術(shù),它將濕法冶金通常包含的浸出、溶液凈化、電積三個(gè)工序結(jié)合在一個(gè)裝置中進(jìn)行,充分利用了電解沉積過程中陽(yáng)極氧化反應(yīng)來(lái)浸出礦石中的有價(jià)元素,使其大量耗能轉(zhuǎn)變?yōu)榻饘俚挠行Ы?,并從礦漿中直接產(chǎn)出金屬的工藝。較火法煉銻工藝簡(jiǎn)化了流程,提高了金屬回收率,經(jīng)濟(jì)效益高,環(huán)境更友好。

      在礦漿電解時(shí),其實(shí)又是原礦的浸出過程,電解→浸出→電解周而復(fù)始。當(dāng)電解電流確定后,以及電解系統(tǒng)中陽(yáng)極效率大于或等于陰極效率時(shí)(一般陽(yáng)極效率《陰極效率),陰極系統(tǒng)長(zhǎng)銻重量與陽(yáng)極系統(tǒng)原礦浸出銻金屬量重量相當(dāng),進(jìn)入電解槽內(nèi)礦漿中的銻以銻離子的形式進(jìn)入電解液系統(tǒng),隨著電解的進(jìn)行,礦漿含銻逐步下降到質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)1%----2%(簡(jiǎn)稱渣含銻)。因此,為保證電解后渣含銻在質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),必須對(duì)進(jìn)入電解槽內(nèi)的礦漿銻金屬量進(jìn)行精準(zhǔn)控制。因?yàn)檫M(jìn)礦中的銻金屬量如果高于所給電解電流所產(chǎn)生的金屬量,會(huì)造成渣含銻偏高;如果進(jìn)礦中銻金屬量低于所給電流所產(chǎn)生的金屬量,會(huì)使電流做無(wú)用功,造成噸銻電耗偏高。

      1 試驗(yàn)原料與操作方法

      方法1:

      10%---60%品位輝銻礦,經(jīng)預(yù)浸(或經(jīng)第一次漿化,再進(jìn)行預(yù)浸)攪拌1h—2h,原礦用渣漿泵送陶瓷過濾機(jī)進(jìn)行固液分離,取脫水后的礦餅,送入80-1000c的干燥柜內(nèi)進(jìn)行干燥2---4h,把該礦送人質(zhì)檢中心測(cè)出sb含量,根據(jù)sb金屬量以及電解所給電流,計(jì)算出礦漿流速。

      方法2:

      10%---60%品位輝銻礦,經(jīng)預(yù)浸(或經(jīng)第一次漿化,再進(jìn)行預(yù)浸)攪拌1h—2h,原礦用渣漿泵送陶瓷過濾機(jī)進(jìn)行固液分離,脫水后的礦餅輸入漿化槽內(nèi)加入定量的鹽酸和電解陽(yáng)極液進(jìn)行漿化(第二次漿化),攪拌0.5h—1h。取漿化礦漿400---500g進(jìn)行過濾,過濾后礦送入80-1000c的干燥柜內(nèi)進(jìn)行干燥2---4h,把該礦送人質(zhì)檢中心測(cè)出sb含量,根據(jù)sb金屬量以及電解所給電流,計(jì)算出礦漿流速。

      (1)根據(jù)法拉第定律,當(dāng)電解原料、電流、電解時(shí)間、電解槽數(shù)確定,陰極理論產(chǎn)量就確定了。當(dāng)電流恒定時(shí),假定電流6000 A,以8個(gè)電解槽為例,則陰極系統(tǒng)每小時(shí)長(zhǎng)銻重量w(也即陽(yáng)極系統(tǒng)浸出金屬量)為一固定值。

      W=8qIη

      其中:q----銻電化當(dāng)量,1.514g/(A.h);

      I-----電流,A;

      η---電流效率,%(一般為50%----85%),假定取60%;

      則w=8*1.514*6000*60%=43602g=0.0436t

      (2)當(dāng)漿化時(shí)‘固液比’確定,則礦漿溶度為一固定值,假定按處理銻品位45%與60%原礦為例:

      所謂‘固液比’,‘固’就是原礦經(jīng)一次漿化、預(yù)浸后通過壓濾機(jī)進(jìn)行固液分離的礦餅,‘液’就是進(jìn)行漿化的陽(yáng)極液量。

      ①處理銻品位45%原礦,經(jīng)一次漿化、預(yù)浸后,再通過壓濾機(jī)壓滿吹干,假定1壓濾機(jī)礦餅約為1.9t,按15%水分,則干礦餅為1.62 t;假定加入7m3陽(yáng)極液,則礦漿溶度為:

      C1=1.62/(1.62+7)*100%=18.75%

      ②處理60%原礦,經(jīng)經(jīng)一次漿化、預(yù)浸后,再通過壓濾機(jī)壓滿吹干,假定1壓濾機(jī)約為2t,按15%水分,則干礦餅為1.7t假定加入7m3陽(yáng)極液,則礦漿溶度為:

      C2=1.7/(1.7+7)*100%=19.54%

      (3)當(dāng)電流、漿化固液比恒定時(shí),如知道漿化浸出礦銻金屬量(或銻品位)時(shí),可計(jì)算出礦漿流速v:

      ①處理45%原礦,經(jīng)第一次漿化、預(yù)浸(第二次漿化)后品位,假定能達(dá)到30-33%(此處計(jì)算取中值31.5%),則可計(jì)算出礦漿流速為:

      V1=w/c1*0.315=0.0436/0.1875*0.315=0.74 m3/h

      則1槽所需時(shí)間h1=8.9/0.74=12小時(shí)

      ②處理60%原礦,經(jīng)第一次漿化、預(yù)浸(第二次漿化)后品位,假定能達(dá)到48-52%(此處計(jì)算取中值50%),礦漿流速為:

      V2=w/c2*0.50=0.0436/0.1954*0.50=0.45m3/h

      則1槽所需時(shí)間h2=9/0.45=20小時(shí)

      2 討論

      (1)對(duì)進(jìn)入電解槽內(nèi)的銻金屬量進(jìn)行精準(zhǔn)控制,需重點(diǎn)關(guān)注對(duì)‘固液比’的影響因素。

      ①在漿化確定固液比時(shí),用來(lái)漿化的壓濾礦餅重量跟壓濾機(jī)壓滿程度(一般規(guī)定壓濾機(jī)1/3水龍頭不出液為壓滿)有很大關(guān)系;同時(shí),壓濾機(jī)濾布使用時(shí)間越長(zhǎng),礦餅重量會(huì)變輕。②在漿化確定固液比時(shí),智能化的液體流量計(jì)的選擇有較大的影響。要選擇精度0.1m3流量計(jì);如選擇精度1m3(該系列流量計(jì)計(jì)數(shù)是按4舍5入制形式),會(huì)造成膠管泵頻率一樣的情況下,不同漿化槽使用完成的時(shí)間不一致。舉例而言,某次打液前表顯累計(jì)流量為300m3,此時(shí)實(shí)際可能數(shù)是300.1-300.4m3,也有可能是299.5 m3,打入陽(yáng)極液7 m3,表顯累計(jì)流量307 m3時(shí)停止打液,則可能實(shí)際打入漿化槽的溶液有6.5-7.9 m3之間,誤差較大。③不同品位原礦的漿化固液比稍有不同,原則是礦品位與固液比成反比關(guān)系。礦漿固液比既影響電解液的流動(dòng)性,也影響礦粒陽(yáng)極氧化效率,礦漿濃度大,礦粒的陽(yáng)極氧化貢獻(xiàn)大,但電解液的流動(dòng)性會(huì)變差。因此,當(dāng)漿化固液比確定后,不要輕易改變。

      (2)陽(yáng)極效率決定了電流效率(陰極效率),因此在計(jì)算電解槽內(nèi)的長(zhǎng)銻時(shí),需根據(jù)陽(yáng)極板的使用情況,適當(dāng)?shù)卣{(diào)整電流效率。

      (3)對(duì)進(jìn)入電解槽內(nèi)的銻金屬量進(jìn)行精準(zhǔn)控制,比傳統(tǒng)在原料區(qū)進(jìn)行配礦控制更科學(xué)。因?yàn)樵显谶M(jìn)入電解槽前,經(jīng)第一次漿化,預(yù)浸、第二次漿化,原礦銻品位變化較大,下表1是隨機(jī)抽出的10組原礦經(jīng)浸出后的銻變化情況。

      (4)對(duì)進(jìn)入電解槽內(nèi)的銻金屬量進(jìn)行精準(zhǔn)控制,大規(guī)模生產(chǎn)時(shí)該控制手段更有優(yōu)勢(shì);在新邵辰州實(shí)驗(yàn)線階段,方法1比方法2更容易操作,如采用方法1,原礦在漿化槽內(nèi)的銻浸出可忽略不計(jì);同時(shí),方法1對(duì)于45%----60%高品位原礦,新邵辰州可利用2臺(tái)壓濾機(jī)、2個(gè)漿化槽的使用時(shí)間進(jìn)行控制。

      (5)對(duì)進(jìn)入電解槽浸出礦進(jìn)行精準(zhǔn)控制,對(duì)質(zhì)量檢測(cè)人員賦予了更高的要求。當(dāng)清楚知道進(jìn)入電解槽原礦品位時(shí),現(xiàn)場(chǎng)操作人員即可計(jì)算出礦漿流速,見下表2、表3;

      表1 原礦預(yù)浸出后sb變化一覽表

      表2 45%原礦在電流、漿化固液比恒定下的礦漿流速表

      表2 60%原礦在電流、漿化固液比恒定下的礦漿流速表

      3 結(jié)論

      礦漿電解工藝中基于規(guī)?;a(chǎn)需求下的渣含銻降低,我們應(yīng)積極探究影響渣含銻的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn):進(jìn)料金屬量、電解系統(tǒng)中的陽(yáng)極效率、電解槽結(jié)構(gòu)等,并找出適合規(guī)模化生產(chǎn)的科學(xué)可行的解決方案。

      而在電流、漿化固液比恒定的條件下,對(duì)進(jìn)入電解槽內(nèi)預(yù)浸后的銻礦進(jìn)行精準(zhǔn)控制,根據(jù)質(zhì)量檢測(cè)人員測(cè)出浸出后礦內(nèi)的銻金屬量(品位),再由操作人員計(jì)算出礦漿進(jìn)料流速。這種通過對(duì)進(jìn)入電解槽內(nèi)礦漿流速控制的方法,保證了進(jìn)入電解系統(tǒng)的銻金屬量,并保證了整個(gè)系統(tǒng)的平衡,能達(dá)到降低渣含銻的目的,在規(guī)?;a(chǎn)時(shí),具有極大的生產(chǎn)控制優(yōu)勢(shì)。

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