高巖松,許乃燕,賈磊
(河南省安陽市殷都區(qū)安陽鋼鐵股份有限公司,河南 安陽 455004)
安鋼煉鐵廠噴煤車間現有為1#爐、2#爐、3#爐、4#爐噴吹煤粉。每座高爐都有與之配套的噴煤系統。為增鐵節(jié)焦、降低成本取得了巨大的經濟效益。其中1#高爐噴煤、2#高爐噴煤、4#高爐噴煤共用一個儲煤場,共用一條單系列輸送系統,安全系數極低。其中儲運系統分別由1#皮帶運輸機、2#大傾角皮帶運輸機、3#皮帶運輸機、4#皮帶運輸機、5#皮帶運輸機組成。原煤經過5條運輸線后,在5#皮帶通過犁式卸料器分別裝入不同的原煤倉,通過各系統噴煤制粉和噴吹系統輸送到各高爐風口。根據日常生產情況,1#爐、2#爐、4#爐每天平均需要輸送原煤2500噸。由于原煤上料量較大,皮帶運輸機工作時間長,運輸路線長,轉運點較多。故障率高。不僅職工勞動強度大,二次揚塵污染嚴重。嚴重制約煉鐵廠節(jié)能減排、防污治污的進程。
由于2#皮帶機是裙邊帶式輸送機,僅回頭料每日約30噸,動用裝載機及3-4名職工,耗時約120分鐘才能清理完畢。由于原煤的水份,粘性造成回頭料多,浪費嚴重。防污治污迫在眉睫。
通過現場勘查和初步計算,改造方案是:延長M101號皮帶機至原M102機頭下層除渣機處(除渣機因不符合工藝要求在2007年已拆除),取消M102皮帶機。
根據現場情況和改造方案將采取以下措施:
(1)在M104皮帶機尾部臨時上料點制作完成,具備上料條件之后,再開始延長M101號皮帶機,取消M102皮帶機。在原煤貯運系統M104輸送機機尾上安裝導料槽中段,是考慮尾部增加臨時卸料點使用。利用2#高爐固資檢修期間施工,1#高爐噴煤需要正常生產,該皮帶是臨時上料點。設備包括:移動皮帶、自制受料斗、倉壁振動器等。
(2)拆除M101機頭、M102皮帶機和皮帶廊。拆除轉運站擋墻和原有除塵管道等。
(3)在原M101輸送機頭部位置水平投影延長18m。新增部件包括頭部驅動裝置、頭架、頭部漏斗、托輥組、主梁、主梁連接板、支腿、清掃器等;
(4)更換并延長M101皮帶。
(5)原電器設備移位安裝。
(5)移位安裝除塵器吸塵點。
由于M101/M102皮帶機共用一個皮帶除塵器(型號:MBC84-A1),需要拆除M102皮帶機吸塵點,把M101皮帶機吸塵點移到新皮帶機落料口上方處。
(1)首先在M102皮帶機停止運行拆除改造之前,先從M104皮帶機上煤,保證1爐4爐正常噴煤需要。具體操作:提前在M104皮帶機尾加裝一套DY移動式小型皮帶機(如圖:AYG011601-HCS21.2-3)和受料斗和倉壁振動器,利用鏟車上煤,自卸車從煤場運到受料斗旁邊,由原來的天車工現場監(jiān)護,指導配煤比和上煤,引導車輛出入(有檢修車輛,進廠煤車輛,配煤車輛等),處理受料斗懸料,進大塊異物,電器、設備等各方面故障,每天需要上煤約1300噸左右。調試完畢后才開始下一部施工拆除。
(2)如圖(AYG011601-HCS21.2-2)所示:根據現場測量計算,首先在M2轉運站▲ 8.500原除渣機處增加新一號機頭傳動裝置的底座基礎。等待凝固好后,安裝新皮帶機頭傳動裝置。
(3)拆除1#皮帶運輸機機頭傳動裝置,(其他利舊);
(4)拆除2#皮帶運輸機及皮帶廊鋼結構;
(5)延長M101皮帶機。
首先制作皮帶走廊和需延長的機架到M2轉運站新機頭傳動裝置處;安裝整套新皮帶機驅動裝置;放松M101皮帶機尾拉緊裝置。由于 M101皮帶已使用10年磨損老化嚴重,利用中修時間較長更換了整條皮帶并進行延長。
(6)移位安裝除塵器除塵點。
M101皮帶除塵器(型號:MBC84-A1)不拆除,先拆除M102皮帶機吸塵點,再把M101皮帶機吸塵點移到新M101皮帶機落料口上方位置,繼續(xù)為新M101皮帶機服務。除塵器減少了吸塵點,除塵效率提高一倍,進一步降低粉塵污染;
(7)相關電氣移動到位。新M101皮帶機空車試運行并測振;帶負荷試運行并測振。指標正常后,正式投入使用。
改造延長M101皮帶,取消M102皮帶。每日動用裝載機及4名職工,耗時約1.5小時才能清理完成,僅此一項降低2萬余元/年。皮帶機正常生產每日開車運行時間17h,每日錯峰開車平均電價0.8元/度,取消M102皮帶機每年可節(jié)約用電 (40+45-55)KW*365(天)*17(h/t)*0.8(元/度)≈15萬元。每年M102裙邊帶式輸送機備件費可節(jié)約15萬元。
每年合計節(jié)約2+15+15=32(萬元)。
改造后實現原煤從M101皮帶機直接到M103皮帶機,減少二次揚塵,減少設備故障和消耗,減輕職工維修勞動輕度。為安鋼降本增效做出了貢獻。