李偉濤
深圳東風汽車有限公司 廣東深圳 518000
液壓油缸驅動機構通過機構往復運動實現(xiàn)某一功能,是實現(xiàn)設備自動化的一種方式。機構往復運動,其運動終端進行換向時,往往會有較大沖擊,從而引起沖擊噪聲并造成機構部件的損壞,導致設備故障率高。國內有各種各樣技術途徑降低機構運動終端換向沖擊,但有的實施成本高(如提高工裝精度),有的系統(tǒng)復雜(如運用液壓伺服控制系統(tǒng)),而且還達不到理想的效果,都存在各種弊端。
本文將從機構運動終端換向的控制策略上進行分析,通過液壓控制原理、控制流程兩方面相輔相成的優(yōu)化,實現(xiàn)機構運動終端先柔性停止后再柔性啟動的雙柔性換向效果,降低了換向沖擊,解決了技術難題。
為了更好地闡述機構運動終端換向的控制策略,筆者以車廂可卸式垃圾車配套的連體式垃圾壓縮箱為例進行分析。
連體箱垃圾壓縮箱分為推板壓縮、翻轉進料、后門鎖緊三個作業(yè)動作,其中推板壓縮作業(yè)為典型的往復運動,推出和回程均需進行推板運動終端的換向控制,連體壓縮箱的液壓控制原理如圖1所示,推板往復運動一個循環(huán)的控制流程如圖2所示。
圖1 液壓控制原理圖
圖2 控制流程圖
從圖1液壓控制原理圖可以看出,推板的液壓控制油路上,由a電機泵組輸出動力及高壓油,經過a電磁式溢流閥進行壓力的建壓或卸荷、穩(wěn)壓、限壓后,通過中位為“O”型的a電磁換向閥進行液流的方向控制,液流進入壓縮油缸,壓縮油缸驅動推板進行往復運動,運動終端的信號由推板上的碰塊觸發(fā)前后端行程開關S、K而發(fā)出指令。
從圖2推板控制流程圖可以看出,推板一個完整的往復運動終端控制過程(推板前進過程和推板回程過程為非終端狀態(tài))分為L1原點啟動推出過程、L2前端終點停止過程、G1推板停止狀態(tài)、L3前端啟動回程過程、L4原點停止過程、G2推板停止狀態(tài)。
結合圖1、2的控制策略分析,G2推板原點停止狀態(tài)時壓縮油缸有桿腔處于高壓狀態(tài),此時有桿腔液壓剛度較大,類似于高壓彈簧反向加載,當推板開始進行L1原點啟動推出過程,DT1、DT4同時通電,油泵流量Q以全流量Q=Q1進入壓縮油缸無桿腔,推板由靜到瞬間高速運動,加速度較大,此時推板以瞬間高速撞擊反向高壓彈簧的方式啟動推出,產生了嚴重的液壓沖擊,同理,當推板L3前端啟動回程過程也由于較大加速度瞬間產生高速,撞擊反向高壓彈簧(液壓剛度)產生同樣嚴重的液壓沖擊。
當推板進入前端終點時,開始L2前端終點停止過程,推板的碰塊觸發(fā)前端行程開關S,發(fā)出指令,DT1、DT4同時斷電,油泵流量Q瞬間卸荷,推板運動由高速突然停止,反向加速度較大,產生了嚴重的液壓沖擊;同理,當推板進入L4原點停止過程,由于反向加速度較大,推板由高速突然停止,產生了同樣嚴重的液壓沖擊。
從以上分析可知,此控制策略存在如下技術短板:
a. L1原點啟動推出過程和L3前端啟動回程過程:G1/G2推板停止狀態(tài)時壓縮油缸腔內存有高壓油,液壓剛度大,此時以全流量瞬間高速撞擊反向高壓彈簧啟動推板,這兩個過程均是一種剛性啟動方式,形成液壓沖擊。
b. L2前端終點停止過程和L4原點停止過程:這兩個過程時全流量瞬間卸荷,推板由高速突然停止,反向加速度大,這兩個過程均是一種剛性停止方式,形成液壓沖擊。
剛性停止到剛性啟動的換向方式,造成嚴重的換向沖擊,將產生較大的沖擊噪聲并導致機構部件壽命降低。
針對往復運動的剛性換向及產生的原因,首先從液壓控制原理上進行優(yōu)化,以避免形成換向沖擊,優(yōu)化后的液壓控制原理如圖3所示。
相比原液壓控制原理,優(yōu)化了三個方面:a電磁換向閥中位由“O”型改成為“Y”型,用于對G1/G2推板停止狀態(tài)時壓縮油缸無桿腔和有桿腔進行卸荷;在油泵出口設置了電磁式旁路節(jié)流閥,用于調節(jié)推板啟動和停止的速度,降低換向時的加速度;在推板前后端增加了行程開關S2和 K2,用于推板換向的停止和啟動階段時,由高速分解成高速和慢速兩個過程,避免加速度過大帶來的液壓沖擊。
圖3 優(yōu)化的液壓控制原理圖
當電磁鐵均不通電時,a電磁換向閥中位為“Y”型,壓縮油缸的無腔桿和有桿腔均與油箱直接相通,腔內處于卸壓狀態(tài),使得換向時反向高壓彈簧作用不復存在。
3)方案設計。封堵設計的主要內容應當包含:設計說明書、水井巖性柱狀圖、封堵設計柱狀圖、封堵施工方案、封堵技術及質量要求等。
當推板啟動或停止時,電磁式旁路節(jié)流閥可以控制其啟動或停止的速度,根據(jù)閥口流量公式:
式中,P為工作壓力;Y為閥口面積(旁路節(jié)流口);C為閥口系數(shù)(與設計的閥口型式有關);ρ為液壓油的密度。
式中,Q為油泵系統(tǒng)流量; Q1為工作流量(決定推板的速度);Q2為分流流量。
當DT3不通電時,電磁式旁路節(jié)流閥處失效狀態(tài),此時Q2=0,Q1=Q,推板以全流量作高速運動;當DT3通電時,電磁式旁路節(jié)流閥工作,Q2處于分流狀態(tài)(Q2流量可通過調節(jié)旁路節(jié)流口Y來改變),工作流量Q1=Q-Q2,推板以半流量作慢速運動。
在推板前后端除了原來的行程開關S1、K1,增加了行程開關S2、K2,S1和S2在前端,兩者距離可調,一般距離為50 mm即可;同樣,K1和K2在后端,兩者距離可調,一般距離為50 mm即可。這是用于行程終端的分段調速區(qū)分點,S1與 S2之 間、K1與K2之間為推板慢速段,S2與 K2之間為推板高速快速段。
結合優(yōu)化后的液壓控制原理,推板的控制流程優(yōu)化如圖4所示。
圖4 優(yōu)化的控制流程圖
結合圖3、4的控制策略分析,G1/G2推板原點停止狀態(tài)時壓縮油缸有桿腔和無桿腔處于卸壓狀態(tài),消除了類似于高壓彈簧反向加載,當推板開始進行L1原點啟動推出過程,DT3、DT4通電,預加壓0.1 s后,DT1、DT3、DT4同時通電,工作流量Q1=Q-Q2以半流量狀態(tài)進入壓縮油缸無桿腔,推板由靜止到慢速啟動,加速度小,延時2 s后,DT1、DT4通電,DT3斷電,工作流量Q1=Q以全流量狀態(tài)進入壓縮油缸無桿腔,推板高速前進;同理,當推板L3前端啟動回程過程,也通過控制DT3實現(xiàn)慢速啟動、高速回程兩個階段。無反向高壓彈簧作用,且降低了啟動的加速度,大大降低了液壓沖擊。
當推板進入前端終點時,進入L2前端終點停止過程,推板碰塊觸發(fā)前端行程開關S2,發(fā)出指令,DT1、DT3、DT4同時通電, 壓縮油缸切換成以工作流量Q1=QQ2以半流量狀態(tài)工作,推板由高速前進切換成慢速前進,當推板碰塊觸發(fā)前端行程開關S1時,DT1斷電,降為低壓,延時0.1 s后,DT1、DT3、DT4均斷電,這樣就把L2前端終點停止過程分為高速降慢速、慢速停止兩個階段;同理,L4原點停止過程也通過控制電磁式旁路節(jié)流閥DT3,把原點停止過程分成高速降慢速、慢速停止兩個階段。這樣進行停止過程的控制,降低了停止的反向加速度,大大降低了液壓沖擊。
液壓控制原理與控制流程相輔相成優(yōu)化后,從以上分析可知,此控制策略存在如下技術優(yōu)勢:
a. 當電磁鐵均不通電時,a電磁換向閥中位為“Y”型,壓縮油缸的無腔桿和有桿腔均與油箱直接相通,腔內處于卸壓狀態(tài),且優(yōu)化后的控制流程中,增加了啟動預加壓、停止降壓環(huán)節(jié),使得換向時反向高壓彈簧作用不復存在;
b. L1原點啟動推出過程和L3前端啟動回程過程:控制電磁式旁路節(jié)流閥DT3實現(xiàn)慢速啟動、高速作業(yè)兩個階段,降低了啟動的加速度;L2前端終點停止過程和L4原點停止過程:控制電磁式旁路節(jié)流閥DT3分成高速降慢速、慢速停止兩個階段,降低了停止的反向加速度;
c. 通過以上a和b兩點,推板在運動終端換向時,實現(xiàn)了無反向高壓彈簧作用下的慢速停止和慢速啟動,但又不會影響正常作業(yè)的高速運動,是一種先柔性停止后再柔性啟動的雙柔性換向模式,這種雙柔性換向模式將大大降低換向沖擊,從而降低了沖擊噪聲并減少了沖擊引起的機構部件損壞。
d. 這種控制策略的優(yōu)化(液壓控制原理與控制流程兩方面相輔相成的優(yōu)化),增加部件較少,實施途徑簡單,成本低。
車廂可卸式垃圾車配套的連體式垃圾壓縮箱,在裝載壓縮垃圾時,推板是典型的以往復運動進行作業(yè)的模式,其終端換向的沖擊大小,將直接影響作業(yè)噪音和產品的壽命。優(yōu)化后控制策略應用于車廂可卸式垃圾車及連體垃圾壓縮箱如圖5所示,其在液壓控制原理和控制流程上均作了上述優(yōu)化,提高了車廂可卸式垃圾車及連體垃圾壓縮箱的性能和技術水平。
為了驗證優(yōu)化后雙柔性換向控制策略的實際效果,采用同一臺車廂可卸式垃圾車,在其配套的連體式垃圾壓縮箱上,首先運用傳統(tǒng)的液壓控制原理和控制流程進行實際作業(yè),再更改成優(yōu)化的液壓控制原理和控制流程進行實際作業(yè)。圖6為用于比較效果的試驗樣車,圖7為連體式垃圾壓縮箱進行實際試驗作業(yè)。
圖5 雙柔性換向的車廂可卸式垃圾車
圖6 試驗樣車
圖7 試驗作業(yè)
表1 檢測記錄表
從試驗檢測記錄表1可以看出,推板推出和回程噪聲優(yōu)化后降低約11 dB(A),表明優(yōu)化后的控制策略實現(xiàn)了顯著的雙柔性換向效果,沖擊噪聲大幅度下降,作業(yè)沖擊大大減少;推板推出和回程的換向壓力下降約10 MPa,推出和回程的耳軸在換向瞬間的變形量下降約6 μm,可以推斷出,機構在雙柔性換向作業(yè)模式下,沖擊小,機構和液壓部件的壽命將相應提高。從試驗檢測的數(shù)據(jù)可以看出,優(yōu)化的機構雙柔性換向控制策略達到了較好的效果,理論得到了有效的驗證。
優(yōu)化后的控制策略,使機構實現(xiàn)了先柔性停止后再柔性啟動的雙柔性換向效果,應用于車廂可卸式垃圾車的連體式垃圾壓縮箱后,車輛作業(yè)噪聲低,可靠性高,成本低,性能上得到了較大的提升。
a.換向沖擊小,作業(yè)時由沖擊帶來的作業(yè)噪聲低,減少了對周圍環(huán)境的“噪聲污染”;
b.減少了對機構、液壓部件的沖擊損壞,提高了可靠性,延長了設備的壽命;
c.設備性能(作業(yè)噪聲降低,可靠性提高)提高的關鍵技術核心,主要是控制策略的優(yōu)化(控制流程與液壓控制原理相結合的優(yōu)化),實施途徑簡單,成本低。