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      降低中速磨煤機制粉系統(tǒng)單耗

      2019-08-26 01:20徐岳林
      山東工業(yè)技術(shù) 2019年22期
      關(guān)鍵詞:降低

      摘 要:本文主要介紹了常德電廠660MW機組制粉系統(tǒng)設(shè)備參數(shù),分析影響制粉系統(tǒng)單耗的主要因素并采取相應(yīng)措施,在保障機組安全運行的基礎(chǔ)上,提高了經(jīng)濟效益,對于節(jié)能降耗有重大意義。

      關(guān)鍵詞:中速磨煤機;制粉系統(tǒng);單耗;降低

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.22.129

      0 引言

      常德公司2×660MW超超臨界燃煤機組自投產(chǎn)以來,相比常規(guī)燃煤機組而言,具有高效、經(jīng)濟、環(huán)保的特點,但隨著國家經(jīng)濟政策的調(diào)整,傳統(tǒng)的火電企業(yè)面臨著極為復(fù)雜的外部環(huán)境,企業(yè)的生存面臨嚴(yán)峻的考驗。本文從降低制粉系統(tǒng)單耗(制粉系統(tǒng)每磨制1T煤所消耗的電量,包括磨煤機、一次風(fēng)機等設(shè)備電耗)的角度,設(shè)法降低企業(yè)的發(fā)電成本,提高經(jīng)濟效益,從而增強企業(yè)的盈利能力和市場競爭力。

      1 設(shè)備參數(shù)

      常德電廠制粉系統(tǒng)屬于冷一次風(fēng)正壓直吹式。每臺鍋爐配置6臺北方重工(沈陽)制造的MP225型中速輥式磨煤機。給煤機系上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計研究院制造的CS2024HP型電子稱重式給煤機。對于設(shè)計煤種和校核煤種Ⅰ,5臺磨煤機可滿足鍋爐MCR工況運行的要求,其中1臺備用。磨煤機技術(shù)參數(shù)詳見表1。

      2 制粉系統(tǒng)單耗偏高原因分析

      (1)一次風(fēng)壓調(diào)整不到位。機組運行中檢查發(fā)現(xiàn),磨煤機運行中熱風(fēng)調(diào)門開度均未到85%,造成在磨煤機入口風(fēng)量相同的情況下,一次風(fēng)機母管壓力偏高,熱一次風(fēng)節(jié)流運行使一次風(fēng)機電耗增大。

      (2)磨煤機液壓加載力不合適。磨煤機滿負(fù)荷運行時,通過調(diào)研同類型磨煤機運行情況發(fā)現(xiàn),在煤量相同的情況下,磨煤機液壓加載力要高出2MPa左右,造成磨煤機電流偏高。

      (3)磨煤機磨輥或磨盤磨損。磨煤機停運期間開啟磨煤機人孔門對磨煤機磨輥和磨盤進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)部分磨輥開裂和磨損,造成磨煤機不能達(dá)到額定出力,同時使磨煤機在同等出力下電流增大。

      (4)機組負(fù)荷率偏低。常德電廠#1機組在電網(wǎng)系統(tǒng)存在輸出斷面受限影響,受系統(tǒng)負(fù)荷影響,機組月平均負(fù)荷率維持在66%左右,造成廠用電率偏高,制粉系統(tǒng)單耗也相對偏高。

      (5)磨煤機運行方式調(diào)整不當(dāng),機組加負(fù)荷過程備用磨煤機啟動過早或者降負(fù)荷過程中未及時停運磨煤機,同時還存在磨煤機滿足出力情況下多運行一臺磨煤機的情況。

      3 降低制粉系統(tǒng)單耗措施

      (1)適當(dāng)降低制粉系統(tǒng)運行中的一次風(fēng)壓,提高磨煤機熱風(fēng)門開度,減少節(jié)流損失。

      從表2中數(shù)據(jù)分析可知,在滿足負(fù)荷要求和安全運行的情況下,通過降低一次風(fēng)壓減少節(jié)流損失,使一次風(fēng)機電流下降明顯,節(jié)約電耗約42KW/h,對降低制粉系統(tǒng)單耗有積極的影響。同時,磨煤機熱風(fēng)門通過跟蹤入口風(fēng)量自動開大,保證了入口風(fēng)量穩(wěn)定,保證了磨煤機不會堵塞。對此,制定了一次風(fēng)壓與負(fù)荷對應(yīng)參數(shù)曲線,風(fēng)機自動跟蹤負(fù)荷進(jìn)行調(diào)整,時刻保持一次風(fēng)機經(jīng)濟運行。

      (2)適當(dāng)降低磨煤機的液壓加載力,降低磨煤機運行電流。

      通過進(jìn)行磨煤機加載力試驗得出表3數(shù)據(jù),從表3中數(shù)據(jù)分析可知,磨煤機在滿負(fù)荷運行時,液壓油壓力由13MPa降至11MPa時,能同時滿足磨煤機的安全與經(jīng)濟運行。通過制定磨煤機液壓加載力與磨煤機出力性能曲線,將磨煤機加載力投入自動跟蹤,根據(jù)煤量自動調(diào)整加載力,保證了磨煤機安全穩(wěn)定運行。

      (3)對磨煤機磨輥和磨盤進(jìn)行檢查并堆焊,提供磨煤機出力。通過在機組大修期間對所有磨煤機檢查,發(fā)現(xiàn)磨輥、磨盤磨損,及時進(jìn)行堆焊處理,在提高磨煤機運行壽命的同時,保持磨煤機時刻最佳出力。從表4中數(shù)據(jù)分析可知,未堆焊磨煤機平均電流61A,堆焊后磨煤機平均電流53.6A,磨煤機在堆焊完成后,機組負(fù)荷在660MW時,按5臺磨煤機運行,平均每小時可節(jié)約電耗222KW/h,所以應(yīng)將磨煤機檢查并堆焊作為長期措施進(jìn)行執(zhí)行。

      (4)積極開展業(yè)務(wù),提高機組負(fù)荷率。對外積極開展調(diào)度業(yè)務(wù),合理爭取搶發(fā)電量。同時,時刻關(guān)注系統(tǒng)運行方式,和調(diào)度臺保持密切溝通,爭取發(fā)電空間,制定相應(yīng)電量獎勵機制。提高機組消缺和驗缺效率,保持機組工況穩(wěn)定,確保不因機組設(shè)備缺陷影響機組負(fù)荷率。

      (5)制定磨煤機調(diào)整規(guī)定,指導(dǎo)運行調(diào)整。正常運行加負(fù)荷中,可以進(jìn)行提前暖磨,但是備用磨煤機的啟動,應(yīng)當(dāng)待每臺磨煤機出力達(dá)到85%額定出力以上。同時機組負(fù)荷穩(wěn)定后,每臺磨煤機出力均低于85%額定出力時應(yīng)及時停運一臺磨煤機備用。

      4 效果檢查

      通過選取采取措施前后制粉系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行對比分析,并根據(jù)制粉單耗的計算公式:,經(jīng)計算得出表5、表6參數(shù),可以看出制粉單耗在采取改進(jìn)措施效果明顯,#1機組大修后的平均制粉單耗相比之前降低1.4(Kw·h)/T。

      5 結(jié)語

      通過降低制粉系統(tǒng)運行中的一次風(fēng)壓、磨煤機磨輥和磨盤堆焊、降低磨煤機的加載力、提高機組負(fù)荷率和運行優(yōu)化調(diào)整五項措施,#1機組的平均制粉單耗相比之前明顯降低,取得了較好的經(jīng)濟效益。

      參考文獻(xiàn):

      [1]李志明,王文蘭,車帥.中速磨煤機制粉系統(tǒng)運行優(yōu)化試驗[J].電力科學(xué)與技術(shù)學(xué)報,2016,31(03):175-181.

      [2]王鑫,于泳,王寧,etal.降低中速磨煤機制粉系統(tǒng)單耗途徑分析[J].吉林電力,2009(06):23-24.

      作者簡介:徐岳林(1988-),男,湖南攸縣人,本科,工程師,研究方向:熱能與動力工程,從事集控運行工作。

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