都興力
摘 要:本文詳細(xì)的闡述了我國的鍋爐生產(chǎn)廠家自主研發(fā)設(shè)計(jì)的300MW等級(jí)的循環(huán)式流化床鍋爐,這代表著我國在自主生產(chǎn)設(shè)計(jì)方面的進(jìn)步和革新。這種鍋爐自從投入建設(shè)以來不斷的出現(xiàn)問題,并且不斷的進(jìn)行了改進(jìn),不斷的優(yōu)化。這里對(duì)循環(huán)硫化床鍋爐下渣管技術(shù)進(jìn)行了分析,對(duì)其存在的問題進(jìn)行了研究和探討,并給出了改進(jìn)方案,保證機(jī)組長期安全的運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐;下渣管;技術(shù)改進(jìn)
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.23.002
0 引言
循環(huán)流化床鍋爐是一種以清潔燃燒為目的的技術(shù),其主要的作用是降低煤的燃燒對(duì)于我國空氣環(huán)境造成的污染,其核心是為了適應(yīng)近些年來國際上不斷提升的對(duì)于環(huán)保方面的要求,因此這種技術(shù)一經(jīng)設(shè)計(jì)實(shí)踐,就在我國大肆的推廣開來。但是由于我國當(dāng)前存在的技術(shù)不足、使用環(huán)境相差巨大等方面的問題,使得循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)在具體的實(shí)踐之中出現(xiàn)了各種各樣的狀況,產(chǎn)生了各種各樣的問題。下面對(duì)其中比較突出的下站管技術(shù)存在的問題和不足進(jìn)行分析,研究出有效的解決改進(jìn)方案。
1 循環(huán)流化床鍋爐概述
我國的很多循環(huán)流化床設(shè)計(jì)制造公司企業(yè)對(duì)這種技術(shù)進(jìn)行可大量的研究和分析,對(duì)這種技術(shù)在我國的應(yīng)用中存在的問題進(jìn)行了無數(shù)次的實(shí)驗(yàn),其中由某一家循環(huán)流化床生產(chǎn)廠家進(jìn)行的研究設(shè)計(jì),制造出來的300MW級(jí)別容量單位的爐膛等方面的設(shè)計(jì),高效脫硫、中間再熱等功能的循環(huán)流化床鍋爐進(jìn)行了實(shí)踐,發(fā)現(xiàn)這種方法對(duì)于下渣管的問題有很大的提升。循環(huán)流化床鍋爐是一種以清潔燃燒為目的的技術(shù),其主要的作用是降低煤的燃燒對(duì)于我國空氣環(huán)境造成的污染,其核心是為了適應(yīng)近些年來國際上不斷提升的對(duì)于環(huán)保方面的要求。
2 循環(huán)流化床鍋爐下渣管問題
流化床爐膛的底部下面一般都存在一定的空間用來存放床料,同時(shí)由于鍋爐在正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下鍋爐壁的溫度十分高,使得流化床爐膛的底部存在的床料十分容易出現(xiàn)過熱的問題。另外,在出封板的設(shè)計(jì)之中也沒有對(duì)這一部分進(jìn)行冷卻裝置的設(shè)計(jì)和安裝,使得鍋爐排除的渣灰也就是床料溫度高,出現(xiàn)過紅過熱的現(xiàn)象。然后由于落渣過高的溫度使得設(shè)備運(yùn)行所處的環(huán)境溫度過高,產(chǎn)生熱污染,對(duì)于工作人員來說危害十分大,嚴(yán)重影響工作人員的身體健康。
在鍋爐的底部一般情況下是安置了4根供氧大小相同的下渣管的,通過下渣管上的水冷風(fēng)進(jìn)行一定的降溫,但是起作用不但不好,而且使得管道的溫度因?yàn)檫^高的溫度而產(chǎn)生一定程度的形變,而管道的形變使得灰渣更加難以順利通過,對(duì)管道形成更大的破壞,甚至是無法正常工作。
另一方面,下渣管的材質(zhì)也存在一定程度的問題。通過大量的研究顯示,下渣管的內(nèi)部存在一定比例的氣泡,這些氣泡的產(chǎn)生是因?yàn)槠渲泻写罅康腗n,而大量的Mn元素使得下渣管的穩(wěn)定柔韌性大為下降,使得下渣管非常容易出現(xiàn)斷裂和崩壞的問題。
3 循環(huán)流化床鍋爐下渣管問題原因分析
循環(huán)流化床的鍋爐在按照正常的操作運(yùn)行一定的時(shí)間之后就會(huì)出現(xiàn)漏渣的情況發(fā)生,然后很多的研究部門和單位對(duì)于這個(gè)問題進(jìn)行了詳細(xì)的分析研究,在實(shí)際的停爐現(xiàn)場對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場的查看和檢查,發(fā)現(xiàn)幾乎每一個(gè)鍋爐的下渣管都存在著不同程度的變形,有的甚至已經(jīng)發(fā)生了斷裂,其中還存在著爐底的風(fēng)板同套管之間的焊接部分分離的情況。
通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治龊驼{(diào)查,對(duì)下渣管與爐底部分的焊接處出現(xiàn)縫隙,下渣管出現(xiàn)變形,以及存在的下渣管斷裂進(jìn)行了分析,其主要的影響因素:(1)首先因?yàn)樵陂_始的循環(huán)流化床的安裝時(shí),下渣管的下半部分過于深入鍋爐底部的風(fēng)板,使得鍋爐底部的風(fēng)板之下的下渣管可以得到有效的冷卻處理,但是上半部分卻難以達(dá)到良好的冷卻,上半部分和下半部分存在的巨大溫差使得下渣管嚴(yán)重收縮變形。(2)當(dāng)膨脹節(jié)擋板的底下部分所在的環(huán)板處于溫度計(jì)較高的環(huán)境時(shí),很容易工內(nèi)部的下渣管的管壁接觸膨脹,致使形成管壁定死的現(xiàn)象,使得膨脹不暢。如果在進(jìn)行膨脹節(jié)的安裝時(shí)忘了拆除掉膨脹節(jié)兩旁的拉桿時(shí),也會(huì)使得膨脹節(jié)的膨脹作用受阻,形成下渣管管子變形的情況。(3)下渣管的向下膨脹量同人員的預(yù)期估計(jì)不符導(dǎo)致的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)問題,也會(huì)使得下渣管在向下膨脹的過程之中受力變形,甚至是斷裂。
4 循環(huán)流化床鍋爐下渣管問題解決措施
針對(duì)下渣管與爐底部分的風(fēng)板焊接處出現(xiàn)縫隙,下渣管出現(xiàn)變形,以及存在的下渣管斷裂等問題,我們對(duì)下渣管的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn),下面時(shí)改進(jìn)之中的主要區(qū)別:(1)首先對(duì)于鍋爐底部的風(fēng)板之上的下渣管管帽進(jìn)行了處理,取消了管帽這個(gè)部件,將其改進(jìn)為在鍋爐下面的風(fēng)板下面設(shè)置密封盒,這樣可以使的下渣管在進(jìn)行正常工作的時(shí)候不需要再深入到風(fēng)板之上的高溫鍋爐區(qū)域,讓下渣管只和下面的密封盒進(jìn)行連接,使得整個(gè)落渣管都可以很好的進(jìn)行冷卻處理,大大降低高溫對(duì)于下渣管的損害。(2)取消膨脹節(jié)之下的環(huán)板,能夠很好的避免環(huán)板在受熱運(yùn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的同下渣管的頂死情況的發(fā)生,降低膨脹不暢的情況出現(xiàn)的概率。這個(gè)改進(jìn)的方法雖然只是去除了一個(gè)部件,但是其在實(shí)際的操作運(yùn)轉(zhuǎn)過程之中起到的作用遠(yuǎn)遠(yuǎn)不比其他的改進(jìn)措施小,相反其在實(shí)際的實(shí)踐之中發(fā)揮出的效果和作用遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)期目標(biāo)。(3)對(duì)于膨脹節(jié)進(jìn)行各個(gè)方面的優(yōu)化改善,對(duì)其具體的材質(zhì)、尺寸、波紋等進(jìn)行改善。使用不銹鋼304,根據(jù)實(shí)際需要一定程度降低其尺寸,增加其膨脹量的估計(jì),保證膨脹節(jié)有充足的膨脹空間和膨脹量。在對(duì)其進(jìn)行安裝時(shí),首先進(jìn)行預(yù)先的拉伸處理,降低其受熱時(shí)產(chǎn)生的膨脹力過于大,對(duì)下渣管產(chǎn)生影響。
5 結(jié)束語
總之,在循環(huán)流化床鍋爐之中的下渣管設(shè)計(jì)改進(jìn)方面,我國還有這很長的路要走,需要不斷的進(jìn)行實(shí)驗(yàn)和總結(jié),進(jìn)行詳細(xì)的分析和改進(jìn),不斷的降低其出現(xiàn)問題的幾率,為我國的生產(chǎn)工廠的發(fā)展打好技術(shù)設(shè)備方面的基礎(chǔ)。自主創(chuàng)新設(shè)計(jì)研發(fā)之路是一條很難走的路,但是也是我國發(fā)展進(jìn)步必須要走的路,為了我國更好的發(fā)展,需要更多的人進(jìn)行這一方面的研究實(shí)驗(yàn),不斷的推動(dòng)我國在循環(huán)流化床鍋爐方面的進(jìn)步。
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