劉宇鋒, 董 博, 劉建新, 曹昌盛, 高玉利
(大冶有色金屬集團(tuán)有限公司有色金屬冶金與循環(huán)利用湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 湖北 黃石 435005)
大冶有色電解一車間投產(chǎn)至今一直采用傳統(tǒng)電解法(陰極采用始極片),由于投產(chǎn)時(shí)間較長(基本在15年以上),廠房設(shè)備設(shè)施老舊、腐蝕嚴(yán)重,需要每年定期對(duì)廠房進(jìn)行檢修,造成系統(tǒng)開停車較頻繁,近年來,通過合理安排生產(chǎn)組織、優(yōu)化工藝條件、提高操作管理水平等,A級(jí)銅產(chǎn)出率由過去74%提高至99.36%,取得了非常可觀的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
銅電解精煉實(shí)質(zhì)上是一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡過程,在這個(gè)平衡體系中,任何一道工序的失調(diào)都將打破這個(gè)體系的平衡,最終影響電銅質(zhì)量。在銅電解系統(tǒng)開停車過程中,由于生產(chǎn)組織過快的變化以及系統(tǒng)體積波動(dòng)較大,陰極銅容易出現(xiàn)發(fā)脆、板面粒子較多、疏松等癥狀,造成這些癥狀的主要原因是電解液配制和添加劑的配比、加入時(shí)間。
電解液是銅電解生產(chǎn)過程中的重要組成部分,由于系統(tǒng)檢修期間電解液存放時(shí)間較長、脫銅等導(dǎo)致電解液與正常生產(chǎn)期間差距較大,需要重新配制電解液,電解液配制主要包括電解液成分、電解液清潔度、電解液溫度、電解液體積。
1.1.1 電解液成分
電解液為硫酸銅和硫酸的水溶液,主要成分是銅、酸、鎳,電解液的成分與陰極銅質(zhì)量有著密切關(guān)系。電解液中銅含量過低,會(huì)使陰極銅析出疏松,易長粒子;電解液中銅離子濃度過高,會(huì)使陰極銅的結(jié)晶變得粗糙,增大電解液的密度和黏度,不利于陽極泥的沉降,導(dǎo)致陰極銅容易長粒子。電解液內(nèi)主要靠氫離子導(dǎo)電,在一定范圍內(nèi)電解液酸濃度越高,導(dǎo)電性越好,可以降低槽壓;若酸濃度過高,由于電離度降低,反而降低導(dǎo)電率,且酸度較高的電解液比重增大,影響陰極銅質(zhì)量。在系統(tǒng)通電前需要提前對(duì)電解液進(jìn)行配置,確保開車時(shí)電解液成分滿足生產(chǎn)需求。
1.1.2 電解液潔凈度
在銅電解精煉過程中,電解液的成分隨著電解液的配比不斷發(fā)生變化,在電解液配比過程中需對(duì)電解液進(jìn)行循壞過濾。電解系統(tǒng)剛檢修完,電解液里面含有大量的懸浮物、雜質(zhì),對(duì)陰極銅質(zhì)量有影響。因此,為了維持電解液中的銅、酸含量及雜質(zhì)濃度都在規(guī)定的范圍內(nèi),保證開車前電解液成分穩(wěn)定、潔凈,就必須在電解液配置過程中加強(qiáng)電解液的過濾,以確保開車過程中系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
1.1.3 電解液溫度
在銅電解生產(chǎn)過程中電解液要保持一定的溫度,并要適當(dāng)提高,這樣可使電解液黏度降低,漂浮陽極泥易于沉降,銅離子擴(kuò)散速度加快,電極附近銅離子濃度差減小等,從而可降低電解液中的懸浮物,提高陰極銅質(zhì)量。電解系統(tǒng)剛檢修完,電解液溫度較低,需要在電解液配置過程中用蒸汽逐步升溫,確保開車前電解液溫度達(dá)到要求。
1.1.4 電解液體積
在銅電解精煉過程中,系統(tǒng)開停車隨著生產(chǎn)組織的變化體積相應(yīng)的變化,系統(tǒng)開車前電解液配置的體積需根據(jù)開車組數(shù)及開車后生產(chǎn)組織的安排進(jìn)行冶金計(jì)算,體積配置較多,系統(tǒng)難以控制;體積配置較少,后期生產(chǎn)組織無法進(jìn)行。開車過程中,每天應(yīng)對(duì)系統(tǒng)體積進(jìn)行存量盤點(diǎn),并根據(jù)系統(tǒng)銅溶解率計(jì)算出每天補(bǔ)水量,盡可能讓系統(tǒng)處在一個(gè)平穩(wěn)的狀態(tài)。
添加劑是一項(xiàng)控制陰極銅質(zhì)量的重要因素,適量的添加劑可以使陰極銅結(jié)構(gòu)致密、表面光滑、雜質(zhì)含量少。目前系統(tǒng)使用的添加劑有明膠、硫脲、鹽酸。
2016年大冶有色冶煉廠電解一車間對(duì)傳統(tǒng)大板進(jìn)行了檢修,電解傳統(tǒng)大板分為大板1系(320個(gè)電解槽)、大板2系(276個(gè)電解槽)。系統(tǒng)開停車時(shí)間為:大板2系3月15日停車、大板1系4月23日停車、大板2系5月12日開車、大板1系6月6日開車。針對(duì)前期摸索出的影響系統(tǒng)開車穩(wěn)定性因素,結(jié)合電解傳統(tǒng)大板開車實(shí)際情況,制定出相應(yīng)的措施。
大板2系5月12日上午9:00通電開車,開車過程中主要包括前期電解液的配置、開車前添加劑的加入量、開車后陰極銅板面析出狀況及添加劑的加入量。
2.1.1 電解液的配制
大板1系從4月24日開始每天轉(zhuǎn)200~300 m3電解液到大板2系,截至5月3日,大板1系電解液已全部轉(zhuǎn)完,大板2系電解液體積為2 300 m3。
4月27日試開大板2系C、D循環(huán),4月28日試開A、B列循環(huán)(有漏點(diǎn)停循環(huán)補(bǔ)焊),截至5月4日槽下管道漏點(diǎn)已全部處理完。
4月30日開大板2系LAROX過濾機(jī),對(duì)電解液進(jìn)行過濾,4月30日~5月4日,LAROX過濾機(jī)流量控制在110 m3/h,5月5日以后LAROX過濾機(jī)流量控制在150~170 m3/h。5月5日開板框過濾機(jī),對(duì)洗槽電解液進(jìn)行過濾,確保在開車前系統(tǒng)電解液達(dá)到要求。
5月3日大板2系電解液成分酸:145 g/L、銅:35 g/L,C1 0.068 g/L,不符合開車工藝要求。從5月4日開始系統(tǒng)體積每天預(yù)計(jì)濃縮50 m3,到5月11日大板2系體積從2 300 m3濃縮到1 900 m3,電解液成分預(yù)計(jì)酸:176 g/L、銅:43 g/L、C1 0.098 g/L,符合開車條件。5月5~12日大板2系電解液成分及體積變化見表1。
表1 5月5~12日大板2系電解液成分及體積變化
5月5~7日,清理大板2系鈦板、恢復(fù)2#立泵;電解液配制過程中邊循環(huán)邊升溫確保開車前槽溫升至63~65 ℃,流量控制在25~30 L/min。
2.1.2 添加劑的加入
大板2系從5月5日開始加入添加劑,5月5~11日為開車前添加劑加入量,根據(jù)前幾年開車經(jīng)驗(yàn)、系統(tǒng)正常生產(chǎn)時(shí)添加劑加入量、轉(zhuǎn)入新的電解液中添加劑量、電解液體積等進(jìn)行測(cè)算,具體加入量如表2所示。
表2 5月5~11日(開車前)大板2系添加劑加入量
大板2系5月12日通電后,車間組織人員每天8∶30、16∶30、23∶30三個(gè)時(shí)間段去現(xiàn)場(chǎng)看陰極銅,并就陰極銅板面析出狀況進(jìn)行討論,制定相應(yīng)的措施,具體情況見表3。
表3 5月12~20日陰極銅板面析出狀況及添加劑調(diào)整情況
從開車前添加劑的加入、開車后陰極銅板面析出狀況及添加劑的加入可以得知,大板2系開車前配置的電解液主要來自于大板1系,大板1系停車到大板2系開車總共20天,電解液中的膠已經(jīng)失去作用,大板2系開車前底膠加入量未考慮這一點(diǎn),造成開車時(shí)底膠不足,導(dǎo)致開車過程中陰極銅板面亮點(diǎn)較多、板面疏松、發(fā)脆。開車后(5月12~16日)臨時(shí)補(bǔ)了160 kg膠,板面剛開始有所好轉(zhuǎn),后期惡化厲害,主要原因是膠真正發(fā)揮作用需要2天以后,臨時(shí)補(bǔ)膠過多導(dǎo)致系統(tǒng)瞬間膠量過多,5月16日開始增開組數(shù)、擴(kuò)充體積以降低系統(tǒng)膠含量。大板2系開車采用的是池州冠華陽極板,陽極板含銀達(dá)到1 500×10-6,再加上系統(tǒng)剛檢修完,電解液中含有大量懸浮物,導(dǎo)致開車前幾天系統(tǒng)鹽酸不足,5月16日將鹽酸日加入量由30 L提高到60 L,5月17日陰極銅板面明顯好轉(zhuǎn),5月19日出銅,除板面有少量粒子,其他都正常。在這個(gè)過程中系統(tǒng)總共加入了明膠425 kg、硫脲85 kg、鹽酸540 L。后期隨著生產(chǎn)組織及體積的變化,結(jié)合板面析出狀況適時(shí)地調(diào)整添加劑加入量。
大板1系6月6日上午9:00通電開車,開車過程中主要包括前期電解液的配制、開車前添加劑的加入量、開車后陰極銅板面析出狀況及添加劑的加入量。
2.2.1 電解液的配制
5月24~31日,大板2系每天向大板1系轉(zhuǎn)60 m3電解液;6月1~15日,大板2系每天向大板1系轉(zhuǎn)80 m3電解液;5月30日~6月4日,30萬t銅電解項(xiàng)目每天向大板1系轉(zhuǎn)150~200 m3電解液。到6月6日,大板1系電解液總共有1 820 m3,電解液成分:Cu2+45 g/L、H+166 g/L、Ni2+10 g/L、 Cl-0.087 g/L。
5月31日試開大板1系循環(huán)(有漏點(diǎn)停循環(huán)補(bǔ)焊),6月2日槽下管道漏點(diǎn)全部處理完。
6月2日開LAROX過濾機(jī),流量控制不低于150 m3/h,對(duì)電解液進(jìn)行過濾。同時(shí)利用板框?qū)⑾床垭娊庖哼^濾,在系統(tǒng)通電前將電解液過濾到位。
電解液配制過程中邊循環(huán)邊升溫,確保開車前槽溫升至63~65 ℃,流量控制在25~30 L/min、電解槽、接觸點(diǎn)清洗干凈。
2.2.2 添加劑的加入
大板1系從6月3日開始加入添加劑,6月3~5日為開車前添加劑加入量,考慮到大板1系的電解液主要是大板2系和30萬t項(xiàng)目提供的,電解液里面含有底膠,再加上大板2系開車前底膠不足的經(jīng)驗(yàn),結(jié)合系統(tǒng)正常生產(chǎn)時(shí)添加劑加入量進(jìn)行測(cè)算,具體加入量如表4。
表4 6月3~5日(開車前)大板1系添加劑加入量
大板1系6月6日通電后,車間組織人員每天8:30、16:30、23:30三個(gè)時(shí)間段去現(xiàn)場(chǎng)看銅板面析出狀況,并就陰極銅板面析出狀況進(jìn)行討論,制定相應(yīng)的措施,具體情況見表5。
表5 6月6~14日陰極銅板面析出狀況及添加劑調(diào)整情況
借助于大板2系開車經(jīng)驗(yàn),大板1系開車時(shí)電解液來自大板2系和由30萬t項(xiàng)目提供,電解液中本身含有底膠,系統(tǒng)提前3天加膠和鹽酸,鹽酸的加入可以降低電解液中的懸浮物,剛開車時(shí)陰極銅板面析出狀況較好,后期發(fā)現(xiàn)板面有亮點(diǎn),臨時(shí)補(bǔ)膠15 kg,將膠日加入量由25 kg提高到30 kg,陰極銅板面較好;6月10日后,陰極銅板面出現(xiàn)粗條紋,車間將硫脲日加入量由8 kg降低至4 kg,膠日加入量由30 kg降至28 kg,陰極銅板面條紋逐漸消失;6月13日出銅,陰極銅板面光滑、成分合格。在這個(gè)過程中系統(tǒng)總共加入了明膠332 kg、硫脲44 kg、鹽酸800 L。后期隨著生產(chǎn)組織及體積的變化,結(jié)合板面析出狀況適時(shí)地調(diào)整添加劑加入量。
經(jīng)過以上措施,電解一車間大板開停車期間系統(tǒng)較穩(wěn)定,陰極銅質(zhì)量較好,圖1為大板2系開車后第一批陰極銅,圖2為大板1系開車后第一批陰極銅。
圖2 大板1系開車后第一批銅
從2009年到2018年,電解一車間因檢修開停車的年份有2010年、2014年、2015年、2016年、2018年,開停車時(shí)A級(jí)銅產(chǎn)出率具體情況如表6。
表6 2009~2018年大板開停車期間A級(jí)銅產(chǎn)出率
從表6可知,2009年至2018年總共經(jīng)歷了5次開停車,前四次系統(tǒng)開停車時(shí)A級(jí)銅產(chǎn)出率都較低,2018年系統(tǒng)開停車時(shí)A級(jí)銅產(chǎn)出率99.36%,達(dá)到攻關(guān)目標(biāo)值99%。