趙巧榮
(重慶豐盛三峰環(huán)保發(fā)電有限公司 重慶 401338)
重慶豐盛三峰環(huán)保發(fā)電有限公司共4臺600t/d垃圾焚燒爐,脫酸采用SDA旋轉(zhuǎn)噴霧脫酸工藝,設(shè)計為一爐一塔,處理煙氣量為95000Nm3/h,噴霧塔入口煙氣溫度為210℃,工況煙氣量約為168000m3/h。
噴霧塔采用順流旋轉(zhuǎn)噴霧塔,噴霧塔頂部正中心配置一臺旋轉(zhuǎn)霧化機(jī),煙氣自噴霧塔頂部側(cè)面進(jìn)入,順流向下的煙氣與高速旋轉(zhuǎn)噴射出的石灰液滴發(fā)生碰撞,繼而發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成固體產(chǎn)物;另一方面煙氣將熱量傳遞給吸收劑,使之不斷干燥,在塔內(nèi)脫酸反應(yīng)后形成的產(chǎn)物為干粉,其部分在塔內(nèi)分離,由錐體出口排出,另一部分隨脫酸后煙氣進(jìn)入除塵器收集。
自2012年投運(yùn)以來,噴霧塔積灰情況十分突出,已嚴(yán)重影響到環(huán)保設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,存在巨大環(huán)保隱患,也增加了現(xiàn)場維護(hù)檢修工作量。
為適應(yīng)當(dāng)前日益嚴(yán)格的環(huán)保要求,噴霧塔霧化機(jī)噴漿濃度逐步提高,噴射流量3m3/h左右,噴霧塔入口煙道及筒體積灰情況加劇。高濃度大流量噴射石灰漿液,運(yùn)行一段時間后,入口煙道積灰擴(kuò)大,繼而造成噴霧塔布風(fēng)板部分堵塞,煙氣阻力增加,煙氣排放濃度存在超標(biāo)風(fēng)險,只能降低負(fù)荷以滿足環(huán)保排放要求。同時,停爐檢修頻率增加,給生產(chǎn)造成較大損失,改造迫在眉睫。
原因一:增大噴漿濃度和噴漿量是造成噴霧塔堵塞的原因之一。噴漿濃度和噴漿量增大后,液滴粒徑偏大,霧化效果變差,由于氣流分布不均,造成石灰漿液不能與酸性氣體充分接觸反應(yīng),脫酸效率下降;部分漿液由于霧化效果差,來不及蒸發(fā)干燥,滴落至噴霧塔下端,造成錐斗板結(jié),結(jié)塊結(jié)垢持續(xù)增加,繼而堵塞下灰口,影響正常下灰。
原因二:流場不均,是造成布風(fēng)板前段煙道底部積灰的主要原因。立管處急彎90°彎頭直徑為2200mm,按照煙氣量95000Nm3/h、煙氣溫度210℃計算,彎頭處流速12.3m/s;彎頭后直段長度2700mm,再經(jīng)過方圓接變?yōu)?400mm×1400mm,噴霧塔入口處流速為14m/s,流速接近該溫度下煙道流速上限;流體經(jīng)過90°彎頭后流線突變,流線發(fā)生彎曲,由于慣性的作用,流體大量涌向外側(cè),從而導(dǎo)致煙道上部和中下部流體的速度相差較大,下部氣流流速較小,容易出現(xiàn)灰分顆粒的沉降,而上部氣流流速較大,與煙道壁發(fā)生劇烈摩擦,大幅降低煙道使用壽命,又造成大量的管道沿程能力損失。由于彎頭段內(nèi)外側(cè)壓力相差顯著,導(dǎo)致大量二次流產(chǎn)生,造成大量的煙道能力局部損失。
煙氣主流與管壁碰撞折射,使煙道內(nèi)流場非常不均勻。煙氣流速在逐漸增加,而彎頭、整流段、方圓接內(nèi)部均無設(shè)置導(dǎo)流板,造成煙氣慣性加速沖向噴霧塔中心,造成噴霧塔入口段煙道底部為旋渦死角區(qū)。由于煙氣流速為14m/s,速度較快,而入口煙道為105°向下傾斜,流體在下部煙道側(cè)產(chǎn)生向心力,形成負(fù)壓區(qū),這使得一部分煙氣出現(xiàn)回流,回流煙氣攜帶噴霧塔霧化機(jī)噴射的液滴,在旋渦區(qū)降速、沉積。如圖所示,旋渦區(qū)煙氣流速低,故出現(xiàn)粉塵堆積。
當(dāng)粉塵堆積不斷擴(kuò)散到布風(fēng)板,繼而堵塞布風(fēng)板小孔,嚴(yán)重影響煙氣通過,干擾塔內(nèi)流場分布,影響脫酸效率。
(1)鍋爐出口上升段煙道設(shè)有90度彎頭,彎頭后直段距離L=2700mm,煙道直徑為 b=2200mm,彎頭彎曲半徑 Rw=3360mm,R=2250mm,Rn=1140mm,R/b=2250/2200=1.02,Rn/b=0.52;屬非典型的急轉(zhuǎn)彎頭,流場分布不均,流場擾動較大,存在偏角,彎頭內(nèi)側(cè)末端存在約1/5空流區(qū)域,故需增加導(dǎo)流板處理。導(dǎo)流板的增加,將減小內(nèi)外側(cè)煙氣速度分布的差異,在一定范圍內(nèi),合理增加導(dǎo)流板會改善流場分布,降低能量損失和壓降,煙氣速度差異縮小,甚至趨于均勻。如果進(jìn)一步增加導(dǎo)流板,隨著阻力的增大,壓差和能量損失不會繼續(xù)減小,反而會增大。本次改造選擇90°彎頭內(nèi)增加兩道導(dǎo)流板,并采取導(dǎo)流板尾部直板延伸;
(2)90度彎頭內(nèi)部增設(shè)兩道導(dǎo)流板,使得煙道彎頭外側(cè)流場更加通暢,導(dǎo)流板尾部增加直段300mm,導(dǎo)流板間距740mm。導(dǎo)流板尾部直板的增加抑制了導(dǎo)流板尾部對速度場的擾動,消除了向心力,即起到引流的作用,又減小煙氣離開彎頭處的徑向速度,從而有效的減小負(fù)壓區(qū),噴霧塔入口速度分布趨于均勻;
(3)煙道方圓接后端噴霧塔入口段增設(shè)導(dǎo)流板,三道導(dǎo)流板均分布置于噴霧塔入口段,導(dǎo)流板傾斜設(shè)置傾角度15°,導(dǎo)流板和噴霧塔入口段煙道底部保持平行,導(dǎo)流板長度300mm,保證進(jìn)入噴霧塔的煙氣均勻,流場合理。此導(dǎo)流板的增加將原有旋渦回流區(qū)域破除,通過煙氣的自掃能力也可避免煙道底部積灰。
導(dǎo)流板安裝圖
未增加導(dǎo)流板前煙道流場速度分布圖
增加導(dǎo)流板后煙道流場速度分布圖
通過對4臺噴霧塔入口段煙道改造,進(jìn)行增設(shè)導(dǎo)流板及其他輔助措施,有效使得噴霧塔入口流場趨于均勻,煙道及噴霧塔內(nèi)部達(dá)到基本不積灰的效果。由于導(dǎo)流板引流的作用,降低了煙氣動能損失,抵消了增加導(dǎo)流板對煙氣阻力的增加,全系統(tǒng)阻力值并無明顯變化。
通過流場優(yōu)化,避免因霧化效果降低后造成結(jié)垢和積灰,保證了可靠的脫酸效率,降低了脫酸劑消耗量,同時避免因積灰堵塞清理以及霧化機(jī)維護(hù)帶來的勞動強(qiáng)度增加。